劉攀,劉丹,王鑫
(1.山西潞安太陽能科技有限責(zé)任公司,山西 長治 046000;2.北京北方車輛集團有限公司,北京 100072)
串焊機是制作光伏組件的重要設(shè)備,焊頭是焊接機的核心部位,其主要功能[1]為:在焊帶和電池片柵線周圍產(chǎn)生交變的磁場,使處于磁場當(dāng)中的焊帶及電池片柵線產(chǎn)生渦電流,從而使焊帶和電池片柵線產(chǎn)生熱量,將焊帶融化并與電池片柵線上的銀漿融合,通過冷卻達到將焊帶焊接到電池片上的目的[2]。連續(xù)生產(chǎn)過程中由于焊頭部位散熱不良,持續(xù)出現(xiàn)由于散熱不良導(dǎo)致的焊頭變壓器、電路板燒壞的現(xiàn)象[3]。在車間未改造前1個月焊頭變壓器被燒壞20~30塊,焊頭電路板被燒壞3~4塊,導(dǎo)致焊接機設(shè)備停機故障,嚴重影響車間生產(chǎn)效益。本文針對此現(xiàn)象提出有效改進措施,以便為后續(xù)發(fā)生類似問題提供參考。
串焊機設(shè)備工作原理[4-5]是利用機械傳動機構(gòu)進行電池片搬送,在加熱底板上利用熱風(fēng)管的高溫氣體對電池片進行焊接。串焊機主要用途是:AB兩側(cè)可獨立運行,把電池片吹分開,經(jīng)過檢測矯正后,放置于傳輸帶上,然后根據(jù)要求,在紅外線照射下,用焊帶電池片焊接成串,實現(xiàn)從電池片上料到電池串出料的全自動加工。
設(shè)備要求焊帶規(guī)格為9柵,焊帶直徑范圍為0.3~0.45 mm(±0.05 mm),隨機配?0.35 mm規(guī)格;焊絲外觀要求:表面無漏銅、錫珠、黑斑、傷痕和超過允許偏差的錫渣等缺陷,涂層同心度一致,表面呈光亮金屬色,收卷排線平整均勻。焊接方式為紅外線焊接,助焊劑為焊帶浸泡式。焊接底板有預(yù)熱功能,焊接溫度可調(diào),上料方式為電池片堆疊式,可暫放3個以上的承載盒。機器人為雅馬哈四軸機器人,串焊機自帶保養(yǎng)提醒功能,AB側(cè)可獨立設(shè)定保養(yǎng)周期。焊帶供料預(yù)留到共12個焊帶盤位置,最大焊帶盤質(zhì)量為12 kg/盤,可兼容不同焊帶廠家的卷盤裝置。焊帶用完,串焊機自動結(jié)束當(dāng)前串,并具有提示更換焊帶的功能。下料電池片串由輸送帶送至串焊機尾部。
串焊機電磁焊頭的主要功能為[6-7]:在焊帶和電池片柵線周圍產(chǎn)生交變的磁場,使處于磁場當(dāng)中的焊帶及電池片柵線產(chǎn)生渦電流,從而使焊帶和電池片柵線產(chǎn)生熱量,將焊帶融化并與電池片柵線上的銀漿融合,通過冷卻達到將焊帶焊接到電池片上的目的。電磁焊頭結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 電磁焊頭結(jié)構(gòu)圖
由于焊接機焊頭長期工作在交變磁場作用下,渦電流產(chǎn)生的高溫極易燒壞焊頭變壓器、電路板,造成現(xiàn)場設(shè)備故障停機,影響車間正常生產(chǎn)?,F(xiàn)場焊接機焊頭部位散熱不足,大量高溫堆積后將焊頭電路板燒壞,焊接機每塊電路板都帶有程序,電路板和變壓器的購買價格昂貴,且電路板更換后被燒壞的可能性依舊較大。車間現(xiàn)場焊頭散熱不良引發(fā)的設(shè)備故障現(xiàn)象如圖2和圖3所示。
圖2 焊頭變壓器不良對比圖
圖3 焊頭電路板不良對比圖
將焊頭變壓器連接由單螺紋連接更換為雙螺紋連接,如圖4所示。雙螺紋連接可以增加其接觸面積,相當(dāng)于增大其導(dǎo)電面積,根據(jù)電阻公式R=ρL/s,密度ρ和長度L不變的情況下,導(dǎo)電面積s增大后,電阻R減小;根據(jù)發(fā)熱量公式Q=I2RT,電流I和時間T不變的情況下,電阻R減小后,焊頭變壓器發(fā)熱量Q減少。方案實施后,焊頭變壓器散熱比此前有所提高,但是仍舊出現(xiàn)焊頭變壓器、電路板被燒壞的現(xiàn)象。
圖4 雙螺紋連接圖
考慮到現(xiàn)有冷卻管數(shù)量不足,采取增加冷卻管的措施,如圖5所示。正常運行狀態(tài)下,冷卻管跟隨機器不停地往焊頭上吹氣、持續(xù)降低焊頭溫度,經(jīng)過實際驗證,可有效降低焊頭變壓器、電路板燒壞比例。
圖5 增加冷卻管圖
水冷是通過冷卻液把熱量帶走,保持了熱源接觸處的溫差,提升了導(dǎo)熱效率,而且由于水的比熱容高,升溫慢,吸熱能力強[8],再加上水是流動的,主動提升了交換速度,所以水冷要比風(fēng)冷效果好,故將焊頭冷卻方式改為液體冷卻。經(jīng)過實際驗證,焊頭散熱得到很大提升。焊頭冷卻方式對比如圖6所示。
圖6 焊頭冷卻方式對比圖
由于設(shè)備高溫焊接后產(chǎn)生白色顆粒煙霧,容易附著于焊頭部位,影響焊接機焊頭溫度,間接導(dǎo)致高溫?zé)龎碾娐钒骞收?。增加焊頭處的排煙風(fēng)機,正常運行狀態(tài)下風(fēng)機轉(zhuǎn)動,高溫白煙經(jīng)過風(fēng)扇吹走,可以有效降低焊頭溫度,如圖7所示。
圖7 增加排煙風(fēng)機圖
經(jīng)過以上技術(shù)方案的改進,目前焊接機運行1個月內(nèi)未出現(xiàn)變壓器、電路板被燒壞的現(xiàn)象。
如圖8所示,通過焊頭改造后故障率對比分析可以看出:焊頭變壓器和焊頭電路板燒壞個數(shù)明顯減少,焊接機焊頭故障率呈直線下降趨勢。
圖8 改造后故障率對比分析圖
1)生產(chǎn)效益。由于電路板價格昂貴,車間檢修儲存的電路板配件有限,再加上生產(chǎn)過程中的電路板持續(xù)性頻繁燒壞,造成現(xiàn)場設(shè)備停機等待電路板現(xiàn)象。焊接機是制作組件工藝的第一個流程,焊接機出現(xiàn)停機故障后,車間生產(chǎn)數(shù)量降低,不能按時完成客戶訂單要求。
2)經(jīng)濟效益。經(jīng)過改造后的焊接機不再出現(xiàn)燒壞電路板現(xiàn)象,設(shè)備故障率明顯降低,購買帶程序的每塊電路板約需4000~5000 元,購買每塊變壓器價格需800~1500元,經(jīng)過設(shè)備改造后,平均每月節(jié)省2.5 萬元的設(shè)備零配件費用。焊頭改造后經(jīng)濟效益分析如圖9所示。
圖9 改造后經(jīng)濟效益分析圖
本文將焊頭與變壓器連接由單螺紋改為雙螺紋連接,在焊頭變壓器上增加冷卻管,在焊頭上增加排煙風(fēng)機,更換焊頭冷卻方式,通過這些措施降低了焊頭變壓器、電路板燒壞比例,提高了光伏組件的生產(chǎn)效率和焊接質(zhì)量。