劉英
(大連海林博格機電設備有限公司,遼寧 大連 116000)
塑料成型加工設備是在橡膠機械和金屬壓鑄機的基礎上發(fā)展起來的,19世紀70年代已經(jīng)出現(xiàn)簡單的聚合物注射成型,但直到20世紀30年代才獲得較大的發(fā)展,逐步實現(xiàn)塑料成型加工設備商品化和工業(yè)化。目前的成型方法有很多種,熱成型是其中一種。熱成型機按類型一般分成手動、半自動化和自動化熱成型機。塑料熱成型機作為一種熱成型設備,在某方面可以代替注塑成型,成本卻遠低于注塑成型,值得推廣,因此被廣泛應用于汽車內(nèi)外飾、建材、包裝等各個領域。本文介紹的設備主要應用于一次性餐具食品包裝產(chǎn)品,使用改性的PP環(huán)保材料,同時采用手動和自動一體的熱成型機系統(tǒng)。PLC集中控制,通過總線技術,工業(yè)實時以太網(wǎng)EtherCAT連接運動伺服控制系統(tǒng),其突出優(yōu)點為調(diào)節(jié)方便,精度更高,速度更快。
本文環(huán)保塑料熱成型機主要由送片工位、加熱工位、成型工位、剪切工位、堆疊工位及傳送帶各部分組成,見圖1。
圖1 多工位熱成型機
首先片材通過人工被固定在送片工位前端夾緊裝置上。當自動運行時,設備各狀態(tài)條件滿足,利用匯川伺服系統(tǒng)凸輪挺桿功能,設定好各工位的位置,按凸輪的位置運行。到達送片設置位置后,送片工位的伺服電機按設定速度運行;位置到達加熱工位,加熱工位必須提前預熱,預熱溫度通過PID調(diào)節(jié),溫度保持恒定,片材在加熱工位軟化后進入成型工位;成型工位有上成型和下成型,設定當前速度,成型合膜,合模結(jié)束,通過真空吸引孔或向相反方向吹風使之分模,成型后進入剪切工位;剪切工位也分別由上剪切和下剪切兩部分組成,剪切工位和成型工位類似,通過合膜和分膜,剪切完成,進入堆疊工位;堆疊數(shù)可以提前設置好要求數(shù)量,當前值達到設置值,傳送帶啟動,完成一次自動循環(huán)。同時每個工位還可以手動完成,在自動調(diào)節(jié)有報警或其他問題機械時,可以通過手動完成各工位,檢查沒問題后,再自動運行。
所以,塑料熱成型機的關鍵就是溫度PID控制和各工位(包括合膜分膜各氣動閥)啟??刂疲疚闹饕懻摰氖歉鞴の唬òê夏し帜じ鳉鈩娱y)啟??刂疲紫冉⒏鞴の贿\行的數(shù)學模型,匯川伺服系統(tǒng)建立虛擬主軸,通過凸輪挺桿功能,建立各工位啟停的點位。
本文熱成型機系統(tǒng)以匯川PLC的AM600-CPU1608TP控制核心(見圖2),通過實時工業(yè)以太網(wǎng)EtherCAT與匯川伺服放大器IS620N控制伺服電機驅(qū)動,6個伺服均采用IS620N網(wǎng)絡型伺服,配套23位絕對值編碼器的伺服電機,進行高速精準定位;CPU模塊自帶的LAN網(wǎng)口,通過EtherNET和匯川15"觸摸屏IT7150E通訊,實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時交互;通過Modbus通訊協(xié)議與智能溫控模塊連接控制溫度,實時讀寫溫控模塊進而控制加熱區(qū)的溫度。本文重點介紹伺服驅(qū)動系統(tǒng)。
圖2 熱成型機系統(tǒng)構成
本文熱成型機電控系統(tǒng)PLC和伺服配置如表1所示。
表1 系統(tǒng)配置表同
匯川AM600-CPU1608TP是一款專注運動控制與過程控制的PLC,如圖3所示。其功能強大,主要特點如下:
圖3 AM600-CPU1608TP接口示意圖
(1)強大的運動控制功能:基于EtherCAT總線運動控制,控制軸達32個.
(2)一站式解決方案:本地IO擴展,基于EtherCAT或者CANopen分布式IO,通用
以太網(wǎng),串口一應俱全,主機自帶脈沖運動控制.
(3)簡單易用:全可視化組態(tài)配置,支持6種編程語言,輔以現(xiàn)代工程管理軟件,
對于復雜應用也游刃有余。
(4)豐富的選配件:具備高精度模擬量模塊,溫度控制模塊,IO模塊,分布式IO 通信模塊。
IS620系列伺服驅(qū)動器是匯川技術研制的高性能中小功率驅(qū)動器,其產(chǎn)品特點:
(1)1.2HZ速度環(huán)響應帶寬。
(2)EtherCAT總線伺服可支持1 ms內(nèi)同步100個軸。
(3)23bit絕對值編碼器,1圈800萬脈沖,可記憶65535圈絕對位置。
(4)通過EtherCAT分布時鐘的精準調(diào)整來實現(xiàn)300個節(jié)點 ,120 m距離,15 ns同步誤差、±20 ns同步抖動。
本文控制重點是凸輪挺桿功能,這里所述凸輪為電子凸輪,帶有主從關系,根據(jù)主運動變化產(chǎn)生從軸配套運動。電子凸輪的一個重要功能:挺桿,可以在程序中設置,如圖4。對于挺桿的作用,類似于機械凸輪上有挺桿或者連桿的使用,一般來說,挺桿就是凸輪主軸在規(guī)定的位置,給出個高電平信號或者低電平信號,用這個信號再去做其他邏輯功能。
圖4 CAM表
從圖4可知,挺桿點的標識ID,1個點對應一個ID,若設置3個挺桿點,就有3個ID;X:即X軸的坐標位置,也就是凸輪主軸的位置,表示當前ID的挺桿在該位置進行對應的動作;正向通過/反向通過,以設置的X=60為例,從0開始逐漸增大,超過60為正向通過,從360開始逐漸減小,小于60為反向通過,在本文應用中,一般只會用到一種方向;挺桿動作有3種狀態(tài)可設置,打開,關閉,反轉(zhuǎn),通過狀態(tài)我們可以知道,挺桿點對應的必須是開關量,即可以通過挺桿點狀態(tài)的變化來控制繼電器,以達到操控電機啟?;蛘咂渌盘柕膭幼鳎U動作其實就是通過一個上升沿或者下降沿對挺桿點執(zhí)行信號,去做其他邏輯功能,達到我們控制的目的。
本文中,建立虛軸做主軸,在凸輪運動中以虛軸為參考,實現(xiàn)聯(lián)動,可以避免實軸帶來的問題,不會因為現(xiàn)場的環(huán)境而有所誤差。其他6個伺服為從軸,分別為送片工位:送片軸;成型工位:成型A軸和成型B軸;剪切工位:裁切A軸和裁切B軸;堆疊工位:下料軸。
本控制系統(tǒng)的難點在于各伺服軸之間的協(xié)調(diào)運行關系,所以必須以主軸位置為基本參考點,周期長度設定為360°,相當于完成一個運行周期,主軸模態(tài)完成一個圓周。通過主軸應用凸輪挺桿功能,發(fā)送信號驅(qū)動各從軸的啟停,主軸完成一個周期,相應的各從軸也完成一個周期。
本文系統(tǒng)軟件是InoProshop,這是匯川技術基于國際通用codesys平臺二次開發(fā),這里我們通過InoProshop完成設備項目的管理,為AM600系列PLC提供配置方案和程序的編程、調(diào)試、下載等功能。
首先,配置各軸,見圖5。設定各軸EtherCAT參數(shù),包括概述、過程數(shù)據(jù)、啟動參數(shù)和Ethercat I/O映射等(如圖6)。
圖5 Ethercat總線
圖6 Ethercat參數(shù)
其次,通過軟件ST語言建立用戶自定義挺桿FB功能塊,首先定義輸入變量(挺桿起點、終點)、輸出變量及中間變量(當前、上周、首周、起點、終點的位置值),如圖7。
然后在主程序中調(diào)用挺桿功能塊(即挺桿FB),值得注意的是設置開模及關膜角度時需設置一個小的區(qū)間,如5°,見圖8。
圖8 各區(qū)間程序
最后,在觸摸屏建立配方管理,添加配方變量。根據(jù)主軸周期360°,完成其他各從軸的啟動和停止,如表2所示,例如送片工位的送片軸,送片在當前周期345°~350°時,完成一次送片,送片距離在觸摸屏中設置;成型工位的成型A軸,在當前周期40°~45°之間完成開膜,在當前220°~225°之間完成關膜。以此類推。
然后在觸摸屏上啟動各工位,如下圖9中,以送片和成型工位為例,啟動按鍵變量“HMI_OB_送料啟用”和“HMI_OB_成型啟用”時,挺桿的輸出指令被傳遞到送片和成型工位,這兩個工位的“相對定位”信號使能,從兩個工位上的材料將以設定的速度運行到指定的位置。
圖9 送片和成型輸出程序
圖9 各軸配方
應用匯川AM600系列PLC系統(tǒng),通過EtherCAT控制匯川伺服放大器,同時使用IT7150E觸摸屏進行參數(shù)設定,校準整定,報警監(jiān)控等。其操作簡單,各項工藝指標滿足生產(chǎn)工藝的技術要求,自調(diào)試完畢后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,已經(jīng)投入到實際生產(chǎn)中,效果良好。