王雁翎,劉思琦
(中核核電運(yùn)行管理有限公司 維修四處,浙江 嘉興 314300)
近幾年,近岸海域污染也表現(xiàn)為水體的富營養(yǎng)化,含氮、磷的廢水(如生活污水)未經(jīng)處理直排入海引發(fā)水土富營養(yǎng)化,污染近岸海域,后產(chǎn)生一系列的生態(tài)問題[1],降低近岸海域污染物入海量迫在眉睫。為深入貫徹落實(shí)《浙江省近岸海域污染防治實(shí)施方案》,秦二廠根據(jù)浙江省環(huán)保廳《關(guān)于開展入海排污口規(guī)范化整治提升工作的通知》的要求,新增了非放生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng),將秦二廠原排入雨排系統(tǒng)的非放生產(chǎn)廢水進(jìn)行雨廢分流改造,設(shè)置獨(dú)立生產(chǎn)廢水排水管線,并將上述非放生產(chǎn)廢水進(jìn)行收集,通過該系統(tǒng)對非放生產(chǎn)廢水進(jìn)行集中自動處理,使非放生產(chǎn)廢水排放滿足浙江省《城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[2]。
PLC可以為各種自動化設(shè)備提供非??煽康目刂茟?yīng)用,在進(jìn)行控制的時候能夠提出比較可靠和完善的解決方法[3]。該系統(tǒng)以PLC為控制核心,實(shí)現(xiàn)對設(shè)備狀態(tài)的集中監(jiān)視,并對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行自動控制,滿足了自動處理非放生產(chǎn)廢水的需求,降低了非放生產(chǎn)廢水中的化學(xué)需氧量、氨氮、總氮和總磷含量。
該系統(tǒng)收集上游廢水至廢水收集箱A及廢水收集箱B,通過水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備自動檢測廢水水質(zhì),再通過酸堿調(diào)節(jié)裝置、次氯酸鈉加藥裝置、除磷裝置對廢水進(jìn)行自動處理。水質(zhì)處理檢測達(dá)標(biāo)后,由排水泵自動排放。該系統(tǒng)的設(shè)備概況如圖1所示。
圖1 生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)設(shè)備概況圖Fig.1 Overview of production wastewater treatment system equipment
該系統(tǒng)采用西門子PLC SMART 200進(jìn)行控制,根據(jù)編制的程序以及采得的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行邏輯運(yùn)算,并將運(yùn)算結(jié)果通過信號輸出到執(zhí)行機(jī)構(gòu)來控制系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行。系統(tǒng)首先通過水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備自動檢測廢水收集箱內(nèi)廢水水質(zhì),再將檢測結(jié)果傳輸給PLC進(jìn)行分析處理。當(dāng)檢測結(jié)果PH值不合格時,經(jīng)過PLC自動計算后,從YA原酸、堿罐取鹽酸或氫氧化鈉,一次精準(zhǔn)加藥調(diào)節(jié)廢水PH值;再判斷廢水中的氨氮含量是否合格,如氨氮含量不合格,則從次氯酸鈉儲罐自動精準(zhǔn)投加次氯酸鈉;然后,判斷廢水中的總磷含量是否合格。如總磷含量不合格,則自動精準(zhǔn)投加氯化鈣,期間產(chǎn)生的少量絮凝物使用活性炭過濾器吸附去除。在以上步驟中,如廢水內(nèi)PH值、氨氮含量或總磷含量檢測結(jié)果合格,則跳過相應(yīng)加藥步序。在排放前,系統(tǒng)再次檢測廢水水質(zhì),PH、氨氮、總氮、總磷、COD 五項(xiàng)均符合排放標(biāo)準(zhǔn)后自動排放。如檢測結(jié)果為水質(zhì)不合格,則自動繼續(xù)加藥步序,直至水質(zhì)合格后排放。硬件系統(tǒng)架構(gòu)及處理流程如圖2、圖3所示。
圖2 生產(chǎn)廢水系統(tǒng)架構(gòu)圖Fig.2 Architecture diagram of production wastewater system
圖3 廢水處理流程圖Fig.3 Wastewater treatment flow chart
2.2.1 PH調(diào)節(jié)控制邏輯
1)若檢測所得PH值大于9,PLC計算酸加藥時長如公式(1)所示:
其中:10-(X-7)為廢水PH中和至7所需的鹽酸量(mol/L);X為檢測所得PH值;36.5為鹽酸摩爾質(zhì)量;C為鹽酸濃度(31%);H1為廢水收集箱實(shí)際液位;H為廢水收集箱高液位(10m);V為廢水收集箱容積(500m3);Q為酸加藥泵流量(500L/h)。
簡化后邏輯計算酸加藥時長如公式(2)所示:
計算完畢后開啟酸加藥泵,到達(dá)計算時長后關(guān)閉酸加藥泵。廢水收集箱出口設(shè)有PH表,實(shí)時監(jiān)測廢水PH值。當(dāng)PH值到達(dá)8時,若酸加藥泵還未停止,則強(qiáng)制停泵。
2)若檢測所得PH值小于6,邏輯計算堿加藥時長如公式(3)所示:
其中:10-(X-7)為廢水PH中和至7所需的NAOH量(mol/L);X為檢測所得PH值;40為NAOH摩爾質(zhì)量;C為NAOH濃度32%(業(yè)主提供數(shù)據(jù));H1為廢水收集箱實(shí)際液位;H為廢水收集箱高液位(10m);V為廢水收集箱容積(500m3);Q為堿加藥泵流量(500L/h)。
簡化后邏輯計算堿加藥時長如公式(4)所示:
計算完畢后開啟堿加藥泵,到達(dá)計算時長后關(guān)閉堿加藥泵。廢水收集箱出口設(shè)有PH表,實(shí)時監(jiān)測廢水PH值。當(dāng)PH值到達(dá)7時,若堿加藥泵還未停止,則強(qiáng)制停泵。
2.2.2 氨氮處理控制邏輯
若廢水中氨氮含量不合格,PLC計算次氯酸鈉加藥停止液位如公式(5)所示:
其中:L(NaClO)為次氯酸鈉加藥停止液位;L為次氯酸鈉加藥起始液位;K為次氯酸鈉處理氨氮藥量比(8.2);m為廢水中氨氮濃度(mg/L);H1為廢水收集箱實(shí)際液位;H為廢水收集箱高液位(10m);V為廢水收集箱容積(500m3);B為可在上位機(jī)設(shè)置的系數(shù);S為次氯酸鈉儲罐圓面積。
簡化后邏輯計算次氯酸鈉加藥停止液位如公式(6)所示:
計算完畢后開啟次氯酸鈉加藥泵,到達(dá)次氯酸鈉加藥停止液位后,關(guān)閉次氯酸鈉加藥泵。廢水收集箱出口設(shè)有余氯表,實(shí)時監(jiān)測廢水中余氯含量。當(dāng)廢水中余氯含量>100mg/L時,若次氯酸鈉加藥泵還未停止,則強(qiáng)制停泵。
2.2.3 總磷處理控制邏輯
若廢水中總磷含量不合格,則開啟氯化鈣加藥泵,氯化鈣加藥泵開啟5min后停止。然后,開啟活性炭過濾器入口/出口電動閥,關(guān)閉活性炭過濾器旁通閥,使用活性炭過濾器吸附去除除磷過程中產(chǎn)生的少量絮凝物。1h后,再關(guān)閉活性炭過濾器入口/出口電動閥,開啟活性炭過濾器旁通閥,除磷流程結(jié)束。
2.2.4 排放邏輯
化學(xué)除磷結(jié)束后,系統(tǒng)再次自動進(jìn)行水質(zhì)檢測。當(dāng)水質(zhì)數(shù)據(jù)可用且合格后,開啟廢水收集箱排放閥及排水泵,將合格的廢水排放至SEL或CC跌落井。如檢測結(jié)果為水質(zhì)不合格,則自動繼續(xù)加藥步序,直至水質(zhì)合格后排放。
3.1.1 水質(zhì)監(jiān)測儀表
水質(zhì)監(jiān)測儀表包含氨氮表、總氮表、總磷表、COD表及PH表,當(dāng)在線監(jiān)測間取樣泵開啟后,PH表可實(shí)時監(jiān)測廢水PH值,其它儀表無實(shí)時監(jiān)測功能,最長需1.33h后得到檢測結(jié)果。其它儀表做樣方式分為手動與自動兩種,自動做樣又有整點(diǎn)做樣、間隔做樣及觸發(fā)做樣3種模式。整點(diǎn)做樣與間隔做樣都是儀表在固定時間自動做樣,觸發(fā)做樣功能是當(dāng)PLC向儀表發(fā)送開始取樣信號后,儀表開始做樣。對樣水的分析由儀表自帶程序控制,檢測結(jié)果通過4mA~20mA信號傳輸至PLC。在下一次檢測完畢前,儀表保持上次檢測結(jié)果輸出。
3.1.2 水質(zhì)監(jiān)測儀表控制優(yōu)化
在原設(shè)計中,全部水質(zhì)監(jiān)測儀表都與PH表一樣,僅有AI輸入信號,僅接收儀表傳輸至PLC的檢測結(jié)果,無對儀表的控制信號。因此,儀表只能采用整點(diǎn)做樣或間隔做樣兩種模式,而這兩種模式無法滿足該系統(tǒng)自動處理需求。在PLC程序內(nèi)新增了水質(zhì)監(jiān)測儀表控制邏輯,當(dāng)廢水收集箱水循環(huán)結(jié)束后,在線監(jiān)測間取樣泵開啟,沖洗取樣管線5min。然后,以在線監(jiān)測間取樣泵開啟5min作為觸發(fā)條件,發(fā)送開始取樣信號,控制儀表開始做樣。同時在線監(jiān)測間取樣泵停止。
3.1.3 氨氮、總氮含量檢測工藝的優(yōu)化
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際工況,非放生產(chǎn)廢水處理前氨氮含量最高達(dá)584mg/L,總氮含量最高達(dá)584ppm,而氨氮與總氮的排放標(biāo)準(zhǔn)分別僅有1.5mg/L與10ppm。
如使用同一儀表檢測處理前/后的廢水,由于儀表量程過大,會導(dǎo)致處理后廢水內(nèi)的氨氮和總氮含量檢測誤差過大,無法準(zhǔn)確檢測實(shí)際水質(zhì),極大可能會造成誤排放。因此,對原采樣工藝進(jìn)行修改,新增一臺氨氮表、一臺總氮表。
但與此同時,又有新的問題出現(xiàn)。由于儀表本身的誤差,兩個不同量程儀表檢測同一樣水時結(jié)果差異較大,而在檢測之前,系統(tǒng)無法判斷廢水收集箱內(nèi)廢水的氨氮、總氮含量,無法直接選用其中一臺儀表的檢測數(shù)據(jù)。因此,在系統(tǒng)控制邏輯中又新增了氨氮、總氮含量檢測結(jié)果判定邏輯。
在修改控制邏輯之前,先對儀表的輸出進(jìn)行了確認(rèn)。當(dāng)儀表檢測結(jié)果超量程時,輸出電流>20mA;當(dāng)檢測結(jié)果未超量程時,輸出電流≤20mA?;诖?,將氨氮、總氮含量檢測結(jié)果判定邏輯設(shè)計為:
首先,對低量程儀表檢測結(jié)果進(jìn)行判斷,如PLC接收到的電流信號未超過20mA,則選取低量程儀表的檢測結(jié)果作為廢水收集箱內(nèi)廢水實(shí)際氨氮/總氮含量。如低量程儀表送至PLC的電流信號超過20mA,則選取高量程儀表的檢測結(jié)果作為廢水收集箱內(nèi)廢水實(shí)際氨氮/總氮含量。
3.1.4 水質(zhì)監(jiān)測儀表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性問題及優(yōu)化方式
該系統(tǒng)最初設(shè)計的采樣工藝流程為取樣一次,根據(jù)水質(zhì)監(jiān)測儀表分析數(shù)據(jù),進(jìn)行下一步加藥流程。但根據(jù)經(jīng)驗(yàn),在實(shí)際運(yùn)行過程中,可能會遇到以下問題:
① 儀表故障不分析:儀表觸發(fā)做樣功能失效或儀表做樣、分析系統(tǒng)故障停止等,會導(dǎo)致儀表不正常做樣,始終輸出上一次的檢測結(jié)果。當(dāng)PLC程序運(yùn)行至獲取水質(zhì)數(shù)據(jù)步序時,獲取到的就是與實(shí)際水質(zhì)數(shù)據(jù)不一致的上一次檢測結(jié)果。
② 儀表做樣、分析功能異常:儀表做樣、分析功能異常可能會造成檢測結(jié)果出現(xiàn)偏差,與實(shí)際水質(zhì)數(shù)據(jù)不符。
③ 儀表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化模塊異常:儀表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化模塊異常會造成儀表輸出的信號與實(shí)際檢測結(jié)果不符,導(dǎo)致PLC接收到錯誤的水質(zhì)數(shù)據(jù)。
除上述問題之外,還有其他問題,如:儀表老化等可能影響水質(zhì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題,導(dǎo)致儀表檢測結(jié)果與實(shí)際偏差較大。當(dāng)獲取的水質(zhì)數(shù)據(jù)高于實(shí)際值時,會導(dǎo)致加藥過程中鹽酸、氫氧化鈉、次氯酸鈉、氯化鈣的浪費(fèi)。而當(dāng)獲取的水質(zhì)數(shù)據(jù)低于實(shí)際值時,可能會導(dǎo)致一次加藥量偏少需多次重復(fù)取樣加藥流程,浪費(fèi)時間及資源,還可能會造成超標(biāo)廢水的誤排放。因此在實(shí)施過程中,優(yōu)化了其控制程序,修改如下:
每次取樣步序均執(zhí)行兩次檢測,PLC對接收到的兩次水質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行可用性分析??捎眯苑治龉饺绻剑?)所示:
其中,A為第一次檢測結(jié)果,B為第二次檢測結(jié)果。儀表允許誤差為10%,邏輯設(shè)定當(dāng)-0.001≤C≤0.001或C>0.2或C<-0.2,即當(dāng)兩次水質(zhì)數(shù)據(jù)幾乎無變化(排除信號波動的影響)或偏差>20%時,判定水質(zhì)監(jiān)測儀表功能異常,水質(zhì)數(shù)據(jù)不可用,需暫停系統(tǒng)人工干預(yù)。其他情況則判定水質(zhì)監(jiān)測儀表功能正常,繼續(xù)執(zhí)行下一步序(加藥處理或排放)。
在實(shí)際調(diào)試過程中,又發(fā)現(xiàn)修改后的控制程序仍有問題。當(dāng)廢水收集箱內(nèi)水質(zhì)數(shù)據(jù)低于排放標(biāo)準(zhǔn)較多,即實(shí)際水質(zhì)檢測結(jié)果過小時,會出現(xiàn)上述計算中的C>20%現(xiàn)象,但經(jīng)過實(shí)驗(yàn),出現(xiàn)該現(xiàn)象時的檢測結(jié)果即使加上最大誤差,也仍低于排放標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)沒有必要在這種情況下重復(fù)取樣流程。因此,又對水質(zhì)監(jiān)測儀表可用性分析做了如下調(diào)整:
PLC程序內(nèi)新增了判斷條件,當(dāng)同一樣水的兩次檢測結(jié)果都低于排放標(biāo)準(zhǔn)的1/3,同時滿足-0.001≤C≤0.001時,判定該數(shù)據(jù)可用,執(zhí)行下一步流程。
修改過后,系統(tǒng)運(yùn)行效率大大提高,減少了非必要的取樣次數(shù),大大降低了時間及資源成本。
在原設(shè)計中,該系統(tǒng)為全自動運(yùn)行。如出現(xiàn)異常情況,系統(tǒng)將停止運(yùn)行,直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,才能繼續(xù)進(jìn)入自動處理流程處理廢水。
為保證在水質(zhì)監(jiān)測儀表功能異常,且短時間內(nèi)無法恢復(fù)正常時仍能處理非放生產(chǎn)廢水,實(shí)施期間在該系統(tǒng)的控制邏輯內(nèi)增加了手動取樣功能。當(dāng)水質(zhì)監(jiān)測儀表功能異常時,可以啟用該功能,將人工取樣結(jié)果輸入至PLC,然后繼續(xù)自動加藥步序。在自動加藥步序結(jié)束后,需再次輸入人工取樣結(jié)果,PLC自動判斷水質(zhì)數(shù)據(jù)是否合格,合格則自動排放,不合格則繼續(xù)加藥流程,直至水質(zhì)合格后自動排放。
在原設(shè)計中,PH調(diào)節(jié)控制邏輯不是計算過后精準(zhǔn)加藥,而是在PH表檢測到廢水收集箱內(nèi)PH值到達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)后,停止加藥。但根據(jù)經(jīng)驗(yàn),在PH值為6~8之間時,加藥量對PH調(diào)節(jié)影響極大。PH表檢測到PH值滿足排放標(biāo)準(zhǔn)到加藥停止需要一定時間,由于現(xiàn)場工況復(fù)雜,該時間在每次處理時都可能不同,系統(tǒng)難以準(zhǔn)確加藥,會造成加藥過量或多次加藥情況。因此,將PH調(diào)節(jié)控制邏輯優(yōu)化為了前文所述的一次精準(zhǔn)加藥模式,可以降低酸、堿的浪費(fèi)的同時,亦節(jié)約了時間成本。
原設(shè)計中,氨氮處理控制邏輯是在固定時間內(nèi)通過控制次氯酸鈉加藥泵頻率來控制次氯酸鈉加藥量,整套次氯酸鈉加藥流程所需時間為2.5h,耗時過長,且加藥過程中受到的影響因素過多,加藥準(zhǔn)確度不高。因此,將氨氮處理控制邏輯優(yōu)化為了前文所述的一次精準(zhǔn)加藥模式。優(yōu)化后的氨氮處理功能的效率更高,亦降低了次氯酸鈉的浪費(fèi)。
一鍵處理功能優(yōu)化:新增了一鍵循環(huán)、一鍵取樣功能,使得運(yùn)行人員可以在全自動處理流程之外手動執(zhí)行部分程序塊。一鍵循環(huán)功能可以在滿足循環(huán)條件的情況下一直循環(huán),直至按下一鍵取樣按鈕。一鍵取樣功能則是在滿足條件的情況下自動開始取樣分析,取樣成功后自動進(jìn)入下一步加藥流程。
在原設(shè)計中,室外取樣管線采用了透明橡膠管。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),在室外無遮擋環(huán)境下,透明橡膠管極易老化,一旦破損,會影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。因此在實(shí)施過程中,將橡膠管更換為了不銹鋼管。
調(diào)試期間,在上位機(jī)畫面新增了設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測列表,便于判斷整個系統(tǒng)的狀態(tài)。
在調(diào)試過程中,發(fā)生了在線監(jiān)測間內(nèi)PH表數(shù)據(jù)波動問題。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)電纜屏蔽層接地線松動。電纜屏蔽層一端接地的目的就是利用抑制電勢電位差達(dá)到消除電磁干擾的效果[4],如電纜屏蔽層接地不可靠,會導(dǎo)致該P(yáng)H表信號受到干擾,產(chǎn)生波動現(xiàn)象。接地線重新緊固后,PH表波動現(xiàn)象消失。
在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測間回水管未安裝止回閥,止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動而自動開閉閥瓣,允許介質(zhì)單向流動的閥門[5],未安裝止回閥會導(dǎo)致回水管內(nèi)介質(zhì)回流。同時,現(xiàn)場溢流管與回水管匯流后的管徑過小,導(dǎo)致水質(zhì)監(jiān)測儀表取樣口壓力過高。以上兩者都會影響儀表正常工作,影響水質(zhì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。在回水管上安裝止回閥,將溢流管與回水管匯流后的管徑擴(kuò)大后,水質(zhì)監(jiān)測儀表取樣恢復(fù)正常。
該系統(tǒng)采用PLC控制,自動檢測及處理非放生產(chǎn)廢水,使其PH值,氨氮、總氮、總磷、COD含量合格后排放,降低了秦山地區(qū)海域水質(zhì)的富營養(yǎng)化。在項(xiàng)目實(shí)施過程中做了多次優(yōu)化,對采樣工藝、加藥邏輯、現(xiàn)場設(shè)備及安裝等都有所調(diào)整,使系統(tǒng)滿足不同工況下的運(yùn)行需求,亦減少了資源浪費(fèi),節(jié)約了時間成本。
系統(tǒng)目前已預(yù)留通訊接口,可以在之后與智慧水務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)互通,便于集中管理。除此之外,系統(tǒng)也還有可以優(yōu)化的方向,如優(yōu)化氨氮、總氮含量檢測結(jié)果判定邏輯,更換液位計型號以達(dá)到準(zhǔn)確測量廢水收集箱低液位的目的,將PLC柜轉(zhuǎn)移至更可靠的廠房放置等。
系統(tǒng)歷經(jīng)設(shè)計、準(zhǔn)備、調(diào)試4個月,目前已正式移交運(yùn)行。系統(tǒng)運(yùn)行良好,在核電領(lǐng)域是首次實(shí)施,是核電領(lǐng)域?qū)τ诮逗S蛭廴痉乐蔚氖状螄L試,該系統(tǒng)的成功經(jīng)驗(yàn)對核電領(lǐng)域其他機(jī)組具有借鑒意義。