趙 平,李金獅
(河南平高電氣股份有限公司,河南 平頂山)
氣體絕緣金屬封閉開關(guān)(GIS)是將斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、電流互感器、電壓互感器、避雷以及母線等多種元件組合在一起的開關(guān)設(shè)備[1],承擔著電力系統(tǒng)負荷控制、安全保護的重任,其可靠性關(guān)系到電網(wǎng)的安全和供電的質(zhì)量[2]。隨著電網(wǎng)運行管理水平的提升,對GIS 的可靠性要求日益提高,少維護和無維護的呼聲與日俱增[3]。本研究對GIS 設(shè)備在研發(fā)、制造和運行中出現(xiàn)的幾起故障進行分析,總結(jié)了故障原因和設(shè)計經(jīng)驗,希望能夠為初學者提供幫助。
1.1.1 故障情況
2021 年某型號GIS 出廠試驗中,共發(fā)生三次斷路器絕緣支撐筒內(nèi)壁沿面放電,放電通道貫穿整個絕緣筒,見圖1。
圖1 絕緣支撐筒沿面放電
1.1.2 原因分析
絕緣支撐筒兩端設(shè)有金屬嵌件,一端與外屏蔽和內(nèi)屏蔽連接,運行時承受高電壓,另一端固定在安裝板上,運行時接地,外屏蔽、內(nèi)屏蔽、絕緣筒高壓嵌件、絕緣拉桿嵌件以及絕緣件沿面的電場強度互相影響[4],設(shè)計結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
對放電的斷路器進行解體檢查,斷路器內(nèi)部潔凈,無灰塵、金屬屑等異物。絕緣筒表面光滑,無明顯制造缺陷,X 射線探傷無異常,絕緣筒端部內(nèi)、外金屬屏蔽無毛刺。內(nèi)屏蔽固定螺栓表面有輕微放電痕跡,放電原因可能是屏蔽罩處螺栓表面場強較大引起的放電。建立放電部位的電場仿真模型,內(nèi)外屏蔽、高壓側(cè)金屬嵌件和螺栓施加1 050 kV 電壓,安裝板和低壓側(cè)金屬嵌件施加0 電位[4]。計算結(jié)果顯示螺栓電場強度為2.7 kV/mm,但螺栓處在高壓屏蔽、環(huán)氧樹脂和SF6 氣體形成的三交區(qū)內(nèi),對表面光潔度要求較為苛刻[5],用扳手緊固時很容易受擠壓局部凸起,造成電場的畸變,導致放電的發(fā)生。
1.1.3 結(jié)構(gòu)改進
優(yōu)化絕緣筒內(nèi)屏蔽、外屏蔽和絕緣筒金屬嵌件的配合尺寸,改進前后尺寸對比見圖3。
圖3 改進前后尺寸對比
改進前后電場強度對比見表1,螺栓表面場強有明顯降低,改進后的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,出廠試驗未發(fā)生絕緣筒放電現(xiàn)象。
表1 改進前后電場強度對比
1.2.1 故障情況
某型號252 kV GIS 斷路器在T100a 長燃弧開斷試驗中,電弧開斷6 ms 后出現(xiàn)了對地電流,對地電流持續(xù)8 ms 后絕緣恢復(fù),異常波形見圖4。
圖4 T100a 長燃弧開斷錄波
1.2.2 原因分析
解體檢查發(fā)現(xiàn)斷路器靜端屏蔽罩氣流孔和外殼之間有放電痕跡,見圖5(a)和圖5(b),部分氣流孔邊緣存在毛刺。
圖5 斷路器屏蔽罩對地放電痕跡
斷路器設(shè)計結(jié)構(gòu)見圖6,開斷短路電流時,電弧在大噴口內(nèi)部的動弧觸頭和靜弧觸頭之間燃燒,產(chǎn)生的熱量一部分隨著氣流吹向靜弧觸頭側(cè),一部分順著金屬拉桿內(nèi)孔流至屏蔽罩內(nèi)部,再由屏蔽罩氣流孔吹向外殼。T100a 長燃弧開斷時產(chǎn)生的熱量較多[6],熱氣流速度大,氣流區(qū)域絕緣能力降低,加上氣流孔周邊毛刺造成的電場畸變[7-8],導致屏蔽罩與外殼之間絕緣不能承受開斷時的恢復(fù)電壓而發(fā)生放電[9]。將屏蔽罩氣流孔打磨光滑后試驗順利通過。
圖6 斷路器結(jié)構(gòu)及放電通道示意
1.3.1 故障情況
某型號GIS 通過耐壓試驗,送電運行后,母線隔離開關(guān)內(nèi)部出現(xiàn)“吱吱”的異常響聲,隨即停電對隔離開關(guān)進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)隔離開關(guān)傳動絕緣子接地側(cè)金屬嵌件內(nèi)部有黑色粉末,見圖7,其余部位無異常。
圖7 傳動絕緣子金屬嵌件處黑色粉末
1.3.2 原因分析
隔離開關(guān)傳動結(jié)構(gòu)見圖8,操動機構(gòu)通過齒輪帶動傳動軸轉(zhuǎn)動,三個傳動絕緣子與傳動軸同軸連接,帶動三相動觸頭運動,實現(xiàn)分合閘操作。產(chǎn)品運行時,A、B、C 三相帶電,傳動絕緣子1 右側(cè)承受63.5 kV 運行電壓,左側(cè)接地。
圖8 隔離開關(guān)傳動結(jié)構(gòu)
隔離開關(guān)解體后對傳動軸、傳動絕緣子進行尺寸測量,傳動絕緣子金屬嵌件方孔圖紙要求尺寸為24.2~24.25 mm 之間,實測尺寸為24.95 mm,超出了公差范圍,傳動軸尺寸合格。因傳動絕緣子嵌件方孔超差,導致傳動軸與傳動絕緣子間的存在較大間隙,傳動絕緣子的活動空間增大。帶負荷運行后,傳動絕緣子在電動力的作用下振動,發(fā)出異響。在振動的同時絕緣子嵌件在某一時刻處于懸浮狀態(tài),導致嵌件產(chǎn)生感應(yīng)電壓對傳動軸放電[10],在振動摩擦和SF6 分解共同的作用下產(chǎn)生黑色粉末。
1.3.3 結(jié)構(gòu)改進
傳動軸與傳動絕緣子之間增加彈簧,改進后結(jié)構(gòu)見圖9,確保金屬嵌件與傳動軸可靠接觸,消除懸浮電位。
圖9 改進后結(jié)構(gòu)
設(shè)計環(huán)節(jié)應(yīng)全面梳理電網(wǎng)公司的各種反措條款,結(jié)合GIS 各種嚴苛使用工況,在結(jié)構(gòu)設(shè)計上考慮應(yīng)對措施。建立計算機有限元模型,進行絕緣、機械、熱傳導、固有頻率和其他工況仿真分析,做到既滿足設(shè)計需求,又無設(shè)計冗余[11]。
型式試驗是產(chǎn)品得到認可的必要條件,雖然試驗條件非??量蹋錁颖据^少。本著對產(chǎn)品進行試驗-改進- 再試驗的思路,工程應(yīng)用之前,對產(chǎn)品進行小批量的穩(wěn)定性驗證,充分暴露產(chǎn)品潛在的不可靠因素。
從原材料采購到零件加工、入庫檢查、裝配、調(diào)試、出廠試驗等全過程加強質(zhì)量監(jiān)督,制造過程的每一步必須按照質(zhì)量體系標準和工藝、技術(shù)文件執(zhí)行,嚴格把好質(zhì)量檢查的關(guān)卡。
通過對絕緣裕度不足導致絕緣筒沿面放電、屏蔽罩表面質(zhì)量不良導致T100a 開斷失敗、零部件尺寸超差導致懸浮放電、母線共振產(chǎn)生異響四起故障現(xiàn)象的原因進行分析,給出了解決措施。提高GIS 設(shè)備的可靠性,降低故障風險,應(yīng)從設(shè)計環(huán)節(jié)提高設(shè)計的合理性,在驗證環(huán)節(jié)進行充分的可靠性驗證,在制造環(huán)節(jié)加嚴質(zhì)量檢查控制。