李延春
陜西延長石油(集團)有限責任公司天然氣股份有限公司 陜西 延安 716000
離心泵故障按照成因可以進一步劃分成泵、管道以及機械故障等問題形成的故障,使泵在實際運行中產(chǎn)生異常噪音和振動等問題,為此需要密切結(jié)合具體工程案例,針對離心泵故障開展系統(tǒng)分析,形成合理應(yīng)對策略,保障整個離心泵系統(tǒng)的穩(wěn)定持續(xù)運行。
離心泵主要包括泵殼、葉輪、軸、軸承以及軸封裝置等部分構(gòu)成,泵殼作為整個離心泵中的核心元件,泵殼內(nèi)部主要是一種螺旋液道形式,第一種功能是可以對葉輪內(nèi)甩出液體實施全面收集,進一步成為液體流通通道,第二種是逐步擴大蝸殼通道,充當基礎(chǔ)能量轉(zhuǎn)換設(shè)備。泵主要是利用葉輪針對液體做功,葉輪主要包括開式、閉式、半開式三類形式。其中閉式葉輪適用于傳輸各種干凈液體,具有較高傳輸效率。半閉形式葉輪能夠支持傳輸具有固體懸浮物液體以及漿料,整體傳輸效率較低。開式葉輪適用于傳輸包含固體顆粒液體懸浮物,整體傳輸效相對較低。軸與軸承方面,泵軸一端主要用于對葉輪進行固定,一側(cè)裝設(shè)聯(lián)軸器。聯(lián)系整個泵大小,可以選擇滑動軸承和滾動軸承。軸承裝置在使用中可以預(yù)防泵殼中的高壓液體順著軸四周泄漏,同時還可以預(yù)防空氣滲入泵殼[1]。
離心泵正式運行前,需要將液體灌滿泵體,原動機牽引下進一步引導(dǎo)葉輪和泵軸轉(zhuǎn)動,在葉輪轉(zhuǎn)動中會帶攜帶液體運動,液體通過葉輪得到動能和壓力能。在泵殼中流入液體后,因為蝸形泵殼內(nèi)流道持續(xù)擴大,進一步降低整體流速,其中某些動能轉(zhuǎn)化成靜壓能,為此基于較大壓力下壓出液體。葉輪中心變成真空狀態(tài),貯槽液面上層壓強超出葉輪中心,吸入管部位液體處于壓差影響下流入泵中,對液體排出部位進行有效填補,持續(xù)吸入液體,同時按照相應(yīng)壓力排出,在葉輪持續(xù)轉(zhuǎn)動中,液體進行持續(xù)壓出或吸入[2]。
離心泵常見問題主要包括無法正常啟動、異常振動、停止排液、功耗擴大、軸承發(fā)熱、排液后中斷以及流量不足等問題,為此需要針對上述問題進行有效處理,對于泵無法正常啟動的現(xiàn)象,需要對原動機和電源進行檢測,判斷泵是否產(chǎn)生卡滯,必要條件下可以實施解體檢測。如果是平衡管不暢,可以對整個平衡管進行全面疏通,對于排除閥關(guān)閉問題需要進行重新啟動。對于泵不排液的現(xiàn)象,通常是灌泵不足導(dǎo)致的,為此可以進行重新管泵,檢車泵轉(zhuǎn)向和轉(zhuǎn)速,疏通濾網(wǎng),減少雜物。對于泵排液后中斷問題,如果是吸入管漏氣,需要對吸入一端的管道連接節(jié)點進行細致檢測,判斷填料函密封性,管泵中未能徹底排放吸入側(cè)氣體,為此需要進行重新灌泵。對于管道內(nèi)部流量不足的問題,需要對系統(tǒng)壓力以及液體高度進行細致檢查,擴大阻力損失。對止逆閥以及管路等障礙進行仔細檢測,有效控制葉輪、殼體磨損,為此可以對葉輪以及耐磨環(huán)進行及時修理更換。對于軸承發(fā)熱現(xiàn)象,需要對各個模塊連接精度進行細致檢測,及時涂抹潤滑油[3]。
LNG離心泵屬于LNG行業(yè)中應(yīng)用較為頻繁的設(shè)備之一,聯(lián)系設(shè)備安裝位置差異可以進一步分成外置離心泵和潛液離心泵,其中潛液離心泵在實際運行中不需要實施預(yù)冷處理,系統(tǒng)保持穩(wěn)定運行但需要投入較高成本。LNG儲罐外部主要以外置離心泵為主,在正式啟動運行前需要針對系統(tǒng)設(shè)備實施預(yù)冷處理,整個設(shè)備安裝便利,成本造價相對較低,廣泛應(yīng)用于加注站、小型儲罐等設(shè)備當中,需要重點關(guān)注相關(guān)工藝計算、管道布置以及工藝流程設(shè)計,不然便會影響系統(tǒng)設(shè)備的穩(wěn)定運行。
某LNG企業(yè)從投運后經(jīng)常會遇到LNG離心泵無法正常啟動,系統(tǒng)異常等問題,影響了LNG裝車運輸?shù)恼2僮鳎谠O(shè)備故障較為嚴重情況下會無法正常運輸儲罐中儲藏的LNG,阻礙生產(chǎn)。針對該種問題需要進一步強化現(xiàn)場監(jiān)測,加強數(shù)據(jù)采集,深入調(diào)查研究,明確故障成因,聯(lián)系故障問題設(shè)計有效的整改方案,幫助LNG離心泵順利消除各種故障問題。
某個LNG企業(yè)中設(shè)置了一個10000m3單包容LNG儲罐,額外設(shè)置三個LNG離心泵,LNG儲罐對應(yīng)出液管主要分布在側(cè)壁部位,LNG離心泵主要分布在儲罐防火堤中,結(jié)合現(xiàn)場系統(tǒng)運行工況分析,發(fā)現(xiàn)主要存在無法順利預(yù)冷、啟動反常以及達不到額定運行工況等問題。結(jié)合LNG離心泵相關(guān)標準文件手冊分析,LNG離心泵處于預(yù)冷操作中,整體降溫速度應(yīng)該小于30℃/min,預(yù)冷時間大于30min。但在設(shè)備運行中,SDV1以及NB1在聯(lián)鎖后,設(shè)備呈現(xiàn)出全開形態(tài),開啟V1、V2兩個閥門,導(dǎo)通泵入口管路。對泵前的管路預(yù)冷閥門進行全面啟動,等待10min后將V5閥關(guān)閉,開啟V3預(yù)冷閥,TE1溫度緩慢提升,按照2℃/min進行了長達2個小時的預(yù)冷操作。啟動方面結(jié)合標準文件分析,LNG離心泵對應(yīng)液位是1.2m,但在運行實踐中,LNG離心泵相關(guān)啟動液位超出7m,即便處于該種條件下,依然需要進行預(yù)冷、啟動、預(yù)冷等多次反復(fù)操作后才能順利啟動。在正式啟動LNG離心泵后便可以實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定運行,到管內(nèi)液位達到1m及時停車。運行工況方面,在開啟LNG離心泵后,對應(yīng)輸出流量是每小時40m3,電機電流達到27.6A,頻率是70HZ,出口壓力是0.37MPa,泵相關(guān)運行壓力以及流量均未達到額定值(見圖1)。
圖1 LNG離心泵工藝流程
解析出現(xiàn)上述故障成因,對LNG離心泵進行汽蝕分析,判斷設(shè)備選型以及管道設(shè)置方面產(chǎn)生問題。在啟動LNG離心泵中,將罐內(nèi)部壓力限制于109kPa,對應(yīng)大氣壓是89kPa,啟泵設(shè)計液位是1.2m,對應(yīng)出液管道的接口壓力達到114.4kPa。LNG離心泵產(chǎn)生汽蝕問題主要是葉輪進口對應(yīng)介質(zhì)壓力低于入口溫度相關(guān)飽和蒸汽壓形成的。儲罐內(nèi)對于常溫液體,液相和氣相達到某種氣液平衡,儲罐內(nèi)氣相壓力是液體飽和蒸氣壓,流經(jīng)泵管路中液體不會產(chǎn)生任何溫度變化,相關(guān)飽和蒸氣壓也不會產(chǎn)生變化。從低溫介質(zhì)層面分析,特別是LNG溫度相對較低,管道內(nèi)部流通中隨著吸收各種熱量出現(xiàn)升溫現(xiàn)象。此次案例中,LNG于管道中流通,并在管道外部應(yīng)用保冷技術(shù),但依然存在熱量傳入,促進LNG升溫。特別是儲罐和管道連接部位,為預(yù)防儲罐和管道因為溫度變化應(yīng)力導(dǎo)致管壁變形,通過波紋管充當連接段,同時外管壁不能有效承受低溫,如果對波紋管實施保冷處理,容易使波紋管對應(yīng)管壁置于低溫環(huán)境內(nèi),為此波紋管管段也成為最高冷量損失節(jié)點。
預(yù)冷流程存在較高阻力,此企業(yè)LNG離心泵主要通過LNG離心泵相關(guān)入口管道引導(dǎo)LNG傳輸至泵前,同時在泵出口止回閥后安裝預(yù)冷線,在現(xiàn)場運行操作中預(yù)冷速度相對較慢,由于預(yù)冷管道存在較高阻力,進一步降低了LNG流動速度。結(jié)合相關(guān)設(shè)計資料,泵后止回閥屬于軸流止回閥,啟動壓力是10kPa,等同于2.3mLNG液柱。該企業(yè)相關(guān)設(shè)計啟泵液位是1.2m,泵入口擁有3.96m的液柱高度,拋除止回閥開啟壓力后僅存在1.66m壓差,LNG相關(guān)流動驅(qū)動力較小,延緩泵預(yù)冷過程。
泵前管路產(chǎn)生氣阻現(xiàn)象,結(jié)合相關(guān)工藝流程分析,LNG儲罐中設(shè)置有φ273×8mm的出液主管,中部通過心異徑接頭實施全面連接,使得出液主管上層無法正常灌滿液體。除此之外,對現(xiàn)場的LNG離心泵實際分布狀況進行觀察可以發(fā)現(xiàn)前支管存在10m長水平管道,并在管道中設(shè)置有兩個支架,在地面中進行直接固定,沒有獨立基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ)中設(shè)置離心泵。因為地面沉降,使泵前管道工程A字型,氣體全面匯集于管道高點,產(chǎn)生氣阻,見圖2。
圖2 泵前管道
泵前汽蝕問題,LNG離心泵在產(chǎn)生汽蝕后,除了會使泵體產(chǎn)生機械損傷之外,還會導(dǎo)致泵流量大幅度下降,電機電流也會相繼降低,導(dǎo)致產(chǎn)生空載問題。結(jié)合研究分析發(fā)現(xiàn),LNG離心泵通常是泵前管道氣阻導(dǎo)致汽蝕問題,影響LNG流速,無法迅速傳輸至泵入口,導(dǎo)致泵入口壓力下降,低于LNG飽和蒸汽壓,產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。
結(jié)合現(xiàn)場實際運行問題和問題成因分析,在保障系統(tǒng)設(shè)備安全運行基礎(chǔ)上按照方便實施、少用料以及低動火的基礎(chǔ)原則合理設(shè)計整改措施。進一步優(yōu)化健全各項工藝流程,對LNG離心泵中的出液主管氣阻以及長時間預(yù)冷問題進行有效處理,第一是對LNG離心泵相關(guān)后管道排氣閥、預(yù)冷BOG回氣主管進行全面連接,促進預(yù)冷流程和LNG離心泵相關(guān)出口止回閥有效隔離開來,進一步降低LNG離心泵預(yù)冷流程中的管道阻力。通過管道取代出液主管根部各個閥間設(shè)置的膨脹安全閥,原本的膨脹安全閥需要對前后閥門開度進行合理調(diào)整,變成50%開度后進一步鎖開,可以預(yù)防閥門關(guān)斷后相關(guān)出液主管產(chǎn)生超壓問題,發(fā)揮出良好的排氣功能。LNG離心泵相關(guān)設(shè)計泵業(yè)位是1.2米,存在汽蝕余量不足的問題,最少應(yīng)該在泵入口預(yù)留0.6m裕量,為此可以針對LNG離心泵相關(guān)啟泵液位實施合理調(diào)節(jié),提升到1.63m。管道布置調(diào)節(jié)中,最初只是在地面設(shè)置LNG離心泵的管道支架,隨著地面沉降,進一步降低管道標高,對于該類問題,可以針對管道支架創(chuàng)建獨立基礎(chǔ),對管道水平進行合理調(diào)節(jié),可以適當超出離心泵入口,在LNG離心泵相關(guān)前管道設(shè)計中形成一定坡度,坡向泵吸入口。結(jié)合有效的整改調(diào)節(jié),進一步減少了LNG離心泵的預(yù)冷操作時間,結(jié)合設(shè)備操作手冊對TE溫降速率進行合理調(diào)控,將其限制在每分鐘6度以下,維持30分鐘的預(yù)冷處理。LNG離心泵基于1.63米液位之上能夠支持正常啟動,比如此次中的LNG離心泵,相關(guān)管路流量FT是每小時32984kg,換算成體積流量是每小時78m3,具體轉(zhuǎn)速是每分鐘3159轉(zhuǎn),電機電流是39.1A,運行頻率是51.8赫茲,和設(shè)計能力較為接近,符合現(xiàn)場系統(tǒng)運行現(xiàn)實需求[4]。
綜上所述,LNG離心泵運維檢修中,除了需要針對泵相關(guān)機械故障實施綜合檢測之外,還需要立足于整個工藝系統(tǒng)視角檢測整個泵,準確判斷工藝系統(tǒng)變化,尋找設(shè)備故障成因,并提出有效解決策略,保障離心泵的穩(wěn)定持續(xù)運行,減少設(shè)備運行中的故障停工問題,提升生產(chǎn)安全性。