田志偉
摘 要 針對(duì)BGL氣化爐連接短節(jié)排液調(diào)節(jié)閥LV3100-01在實(shí)際運(yùn)行中遇到的問(wèn)題,分析閥內(nèi)件的損傷原因并提出維修方案,解決了閥門在阻塞流工況下的閃蒸和氣蝕問(wèn)題,延長(zhǎng)了閥門使用壽命。
關(guān)鍵詞 閥內(nèi)件 阻塞流 閃蒸 氣蝕 改造
中圖分類號(hào) TP214? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 B? ?文章編號(hào) 1000-3932(2023)04-0587-05
BGL氣化爐采用英國(guó)ADVANTICA碎煤加壓熔渣氣化技術(shù),為年產(chǎn)50萬(wàn)噸合成氨裝置提供合成氣。在BGL碎煤加壓熔渣氣化技術(shù)工藝流程中,氣化爐短節(jié)液位控制尤為重要,如果液位控制不當(dāng),會(huì)導(dǎo)致使連接短節(jié)液位升高后激冷水通過(guò)排渣口進(jìn)入氣化爐,進(jìn)而觸發(fā)氣化聯(lián)鎖停車。調(diào)節(jié)閥LV3100-01的作用是調(diào)節(jié)短節(jié)液位,但是在實(shí)際使用過(guò)程中,該閥門頻繁出現(xiàn)無(wú)法調(diào)節(jié)、內(nèi)漏等現(xiàn)象。為此,筆者針對(duì)短節(jié)液位調(diào)節(jié)閥存在的問(wèn)題,分析其損壞原因并提出解決措施,以保障BGL氣化爐的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
1 工藝流程
制氣裝置以塊煤為原料,采用3臺(tái)(二開(kāi)一備)直徑3.6 m的BGL氣化爐,在4.0 MPa壓力下實(shí)現(xiàn)氣化。從輸煤皮帶來(lái)的塊煤經(jīng)過(guò)煤倉(cāng)存儲(chǔ),通過(guò)流煤槽到煤鎖中,在煤鎖中進(jìn)行加壓到與氣化爐壓力相等,然后輸送到氣化爐中,通過(guò)干燥層、干餾層、氣化層、燃燒層與氣化爐下部噴入的氣化劑(中壓過(guò)熱蒸汽+氧氣)進(jìn)行復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)從而產(chǎn)出粗煤氣。氣化爐出來(lái)的粗煤氣依次經(jīng)過(guò)洗滌冷卻器B1206、廢熱鍋爐W1201兩級(jí)除塵后,經(jīng)粗煤氣氣液分離器F1207送往變換裝置;廢熱鍋爐W1201底部集液槽內(nèi)的煤氣水送往煤氣水分離裝置;經(jīng)過(guò)煤氣水分離裝置處理后的煤氣水回到洗滌冷卻器B1206循環(huán)利用。制氣裝置單臺(tái)爐工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。
2 存在的問(wèn)題
自裝置投運(yùn)以來(lái),短節(jié)液位調(diào)節(jié)閥多次出現(xiàn)無(wú)法調(diào)節(jié)、內(nèi)漏等現(xiàn)象,經(jīng)儀表人員多次解體檢查,發(fā)現(xiàn)閥芯與閥座被閃蒸、氣蝕(圖2),閥門失去調(diào)節(jié)作用。每次檢修都必須更換新的閥內(nèi)件,一套內(nèi)件使用周期大約3~4個(gè)月,由于該閥門每次故障時(shí)閥門前后的截止閥不一定能將調(diào)節(jié)閥隔離,導(dǎo)致檢修被動(dòng),不能隔離時(shí)只能暫時(shí)調(diào)節(jié)閥芯方向或采用手動(dòng)閥控制,嚴(yán)重時(shí)只能被迫停爐檢修,對(duì)工藝生產(chǎn)影響巨大。
3 損傷原因分析
從調(diào)節(jié)閥LV3100-01的工藝參數(shù)(表1)可以看出,該閥門在高壓差、高流速工況下,流體在流出縮流區(qū)域后,流體壓力仍然低于流體溫度對(duì)應(yīng)下的飽和蒸汽壓力,故汽化現(xiàn)象依然存在,流體形成氣液兩相流,該過(guò)程稱為閃蒸。閃蒸的發(fā)生會(huì)形成兩相流,使得液體流量不再隨閥前后壓差的增加而增加,出現(xiàn)阻塞流,且由于介質(zhì)中含有固體顆粒,導(dǎo)致閥內(nèi)件被沖刷,且縮流區(qū)域流速最大處沖刷最為嚴(yán)重。
該閥門為單座調(diào)節(jié)閥角閥,介質(zhì)側(cè)進(jìn)底出,閥體采用流線型等通流道設(shè)計(jì),閥體內(nèi)沒(méi)有任何死區(qū),保證了固體顆粒不會(huì)在閥體內(nèi)沉積。閥芯與閥桿采用一體化設(shè)計(jì),粗壯的閥桿具有較高的剛度,可防止閥桿變形彎曲。閥芯、閥座采用316SS與碳化鎢燒結(jié)設(shè)計(jì),碳化鎢包裹閥芯、閥座的設(shè)計(jì)對(duì)介質(zhì)的沖刷氣蝕起到了很好的保護(hù)作用。閥座出口流道采用文丘里設(shè)計(jì),有利于介質(zhì)的流通,減少對(duì)閥門的沖擊。從閥門的設(shè)計(jì)來(lái)看
閥門沒(méi)有降壓功能,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。從圖2來(lái)看,閥芯的末端出現(xiàn)了嚴(yán)重的碳化鎢沖蝕,可見(jiàn)閥門在小開(kāi)度下時(shí)對(duì)閥內(nèi)件沖刷較嚴(yán)重,閥門前后壓差較高,流速快,夾雜著顆粒物對(duì)碳化鎢產(chǎn)生沖刷較強(qiáng)。同時(shí)也可以看出,閥門在小開(kāi)度下阻塞流會(huì)引起閃蒸和氣蝕,兩種作用的情況下使閥內(nèi)件短時(shí)間內(nèi)損壞。閥內(nèi)件材質(zhì)已經(jīng)采用碳化鎢,其硬度(HRC60)與抗沖刷能力已經(jīng)足夠高,所以需要通過(guò)降低閥門兩端的壓差來(lái)延長(zhǎng)閥門使用壽命。
4 解決措施
4.1 控制壓力降
由上述分析可知,降低壓差,減小流速,消除阻塞流是解決閥內(nèi)件故障的關(guān)鍵所在。經(jīng)研究,降低壓差、減小流速的最佳方案是增加閥門的降壓等級(jí)。由于在閥體內(nèi)增加閥籠的方法在角閥閥體上難以實(shí)現(xiàn),所以考慮在閥門前后增加限流孔板的方式。在閥前增加孔板,能夠有效降低進(jìn)入閥體的流速,閥后增加孔板可有效降低閥芯與閥座的壓差,同時(shí)在相同負(fù)荷下可有效提高閥門開(kāi)度,減小閥芯與閥座之間的流速。經(jīng)過(guò)計(jì)算與試驗(yàn),具體解決方案為:在閥門入口處增加兩塊14 mm的限流孔板,在閥門出口處增加一塊17 mm的限流孔板(圖4),從而減小壓差,降低流速,防止阻塞流的產(chǎn)生,達(dá)到減小沖刷、氣蝕,減少閥門故障率,延長(zhǎng)使用壽命的目的。
4.2 改變閥內(nèi)件材質(zhì)
閥門閥芯材料為316+噴涂碳化鎢,但在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,渣水成份中含有渣顆粒且硬度較高,閥內(nèi)件材質(zhì)抗沖擊、沖刷力不足,運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間后碳化鎢噴涂層會(huì)被破壞,基材易被高壓差渣水沖蝕,導(dǎo)致閥門內(nèi)漏。
通過(guò)分析,將原分體式閥座改為一體式閥座(圖5),閥座閥芯材質(zhì)改為整體碳化鎢燒結(jié),不僅增加了硬度且抗沖刷能力增強(qiáng)。
5 結(jié)束語(yǔ)
BGL氣化裝置連接短節(jié)液位控制調(diào)節(jié)閥LV3100-01完成改造與維修后,交付工藝使用,閥門投用至今未出現(xiàn)因閥內(nèi)件沖蝕而失效的故障,閥門運(yùn)行情況良好,滿足工藝工況要求。該閥門較未改造、修復(fù)前相比,極大地延長(zhǎng)了閥門的使用周期,減少了日常維護(hù)工作量,降低了維修成本,可使單臺(tái)維修成本每年降低1.2萬(wàn)元。實(shí)踐證明,閥門內(nèi)件的形式、材質(zhì)的優(yōu)化、降壓孔板壓力降的設(shè)計(jì)是合理的、成功的,可為日后類似閥門改造提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。
(收稿日期:2022-12-04,修回日期:2023-05-29)