張博
中國(guó)石化北海煉化有限責(zé)任公司 廣西 北海 536000
某煉化企業(yè)LTAG聯(lián)合裝置中65萬t/a催化柴油加氫改質(zhì)單元設(shè)計(jì)以催化柴油為原料,通過多環(huán)芳烴加氫飽和、脫硫、脫氮等反應(yīng),生產(chǎn)滿足LTAG 聯(lián)合裝置催化單元要求的加氫柴油組分,最終再經(jīng)催化裝置將加氫柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴等產(chǎn)品,從而實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)汽油,降低柴汽比的目標(biāo)。但在不同市場(chǎng)條件下,生產(chǎn)汽油和柴油的相對(duì)效益會(huì)發(fā)生變化。同時(shí)企業(yè)僅有一套柴油加氫裝置可以生產(chǎn)車用柴油產(chǎn)品,一旦柴油加氫裝置需停工檢修,將面臨柴油加氫原料無法處理,被迫全廠停工的問題。為根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)節(jié)柴汽比,實(shí)現(xiàn)效益最大化,同時(shí)提升生產(chǎn)穩(wěn)定性,企業(yè)嘗試通過工藝調(diào)整,實(shí)現(xiàn)催化柴油加氫改質(zhì)裝置生產(chǎn)國(guó)Ⅵ車用柴油。
催化柴油加氫改質(zhì)裝置采用石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的催化柴油加氫處理脫硫脫芳烴SSHT技術(shù),通過兩個(gè)反應(yīng)器串聯(lián)操作、部分循環(huán)的流程,在中壓下實(shí)現(xiàn)催化柴油脫硫脫氮、飽和多環(huán)芳烴等功能,最終再經(jīng)催化單元將加氫柴油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油或輕質(zhì)芳烴。裝置設(shè)計(jì)新鮮進(jìn)料量77.4t/h,循環(huán)油量50t/h。
外來催化柴油與單元內(nèi)部循環(huán)油混合后先與反應(yīng)產(chǎn)物換熱,再經(jīng)加熱爐升溫至反應(yīng)所需溫度后依次進(jìn)入第一反應(yīng)器和第二反應(yīng)器。反應(yīng)產(chǎn)物與混合原料換熱后依次進(jìn)入高壓分離器和低壓分離器。低分油先進(jìn)入脫硫化氫汽提塔,之后進(jìn)入產(chǎn)品分餾塔。分餾塔塔頂產(chǎn)品為精制石腦油,塔底產(chǎn)品為精制柴油。(見圖1)
圖1 催化柴油加氫改質(zhì)裝置流程
催化柴油加氫改質(zhì)裝置在正常工況下生產(chǎn)的精制柴油僅作為L(zhǎng)TAG聯(lián)合裝置中催化單元的原料,因此對(duì)硫含量、十六烷指數(shù)、多環(huán)芳烴含量指標(biāo)要求較低,具體情況見表1。
從上表中可以看出,裝置在正常工況下生產(chǎn)的精制柴油與國(guó)Ⅵ車用柴油相比,僅有密度、硫含量和十六烷指數(shù)三項(xiàng)指標(biāo)不合格。其中硫含量為15.7mg/kg,與車柴標(biāo)準(zhǔn)相差不大,可以通過調(diào)整反應(yīng)深度滿足標(biāo)準(zhǔn)。密度為903.6kg/m3,十六烷指數(shù)為26.1,這兩項(xiàng)指標(biāo)與車柴標(biāo)準(zhǔn)相比差異過大,僅通過調(diào)整反應(yīng)深度無法實(shí)現(xiàn)合格,還需要調(diào)整原料組成,降低原料密度,提高原料十六烷指數(shù)[1]。按以上思路,對(duì)裝置進(jìn)行了相應(yīng)工藝調(diào)整。
正常工況下,裝置的新鮮進(jìn)料為50t/h,循環(huán)油75t/h,反應(yīng)器總進(jìn)料量125t/h。生產(chǎn)車柴期間,為最大化柴油產(chǎn)量,將新鮮進(jìn)料量調(diào)整為135t/h,同時(shí)停循環(huán)油。
正常工況下,裝置進(jìn)料全部為催化柴油,其密度偏高達(dá)到了1002.09kg/m3,十六烷指數(shù)偏低僅有16.8。這兩項(xiàng)指標(biāo)與國(guó)Ⅵ車用柴油標(biāo)準(zhǔn)相差較大,無法通過調(diào)整反應(yīng)深入實(shí)現(xiàn)指標(biāo)合格。為保證精制柴油密度和十六烷指數(shù)合格,生產(chǎn)車柴期間,將部分直餾柴油和焦化柴油改進(jìn)裝置。兩種工況下的原料比例對(duì)比見表2。
表2 兩種工況下原料組成對(duì)比
調(diào)整后裝置的原料油性質(zhì)明顯變好,密度由1002.09 kg/m3下降到853.7 kg/m3,十六烷指數(shù)由16.8提高到了42.7,硫含量從2.67%下降到0.84%,氮含量由583.89mg/kg下降到450mg/kg,多環(huán)芳烴含量由74.21%下降到19.1%,總芳烴含量由85.52%下降到36.82%。
反應(yīng)器入口溫度:正常工況下第一反應(yīng)器入口溫度為276℃。生產(chǎn)車柴時(shí),由于原料中的硫、氮、芳烴等含量較低,加氫放熱反應(yīng)少,反應(yīng)溫升不足,為保證足夠的反應(yīng)深度,將第一反應(yīng)器入口溫度提高到307℃。
汽提塔蒸汽用量:正常工況下汽提塔汽提蒸汽用量為1.8t/h,生產(chǎn)車柴時(shí),為確保硫化氫全部分離以滿足車用柴油標(biāo)準(zhǔn),將汽提蒸汽用量提高至2.6t/h。
分餾塔溫度:生產(chǎn)車柴時(shí),由于原料含直餾柴油,因此加氫裂化反應(yīng)較多,加氫石腦油產(chǎn)量較大,為保證柴油閃點(diǎn)合格將分餾塔塔頂溫度由112.2℃提高到126.9℃,塔底溫度由222.3℃提高到238.2℃。
兩種工況下的物料平衡對(duì)比見表3。從表中可以看出,車柴工況下的氫氣用量占進(jìn)料比例為1.06%,明顯小于正常工況,主要是由于車柴工況下原料中硫、氮及芳烴等含量較低,加氫反應(yīng)氫耗少。與之相應(yīng)產(chǎn)物中的硫化氫、NH3占比也較小。另外車柴工況下C1-C4收率合計(jì)0.32%,C5+石腦油的收率達(dá)到了2.66%,與正常工況相比明顯增加,主要原因是原料中含有較輕直餾柴油和焦化柴油,原料裂解性增加,因此產(chǎn)生的輕組分較多。
表3 兩種工況下的物料平衡對(duì)比
工藝調(diào)整后,精制柴油各項(xiàng)指標(biāo)均滿足國(guó)Ⅵ車用柴油標(biāo)準(zhǔn),其中硫含量下降至2.5mg/kg、十六烷指數(shù)上升至48.7,密度下降至832.2 kg/m3、多環(huán)芳烴含量下降至0.9%。
兩種工況下脫硫、脫氮及芳烴飽和情況對(duì)比見表4??梢钥闯鰞煞N工況下的脫硫率、芳烴飽和率相差不大,都較高,說明催化柴油改質(zhì)裝置的脫硫能力及芳烴飽和能力較強(qiáng)。但車柴工況下脫氮率為84.34%,明顯低于正常工況。主要原因是加氫脫氮反應(yīng)難度大,需更多的反應(yīng)時(shí)間[1,2]。正常工況下循環(huán)油量大,對(duì)新鮮進(jìn)料反應(yīng)空速低,因此脫氮率較高。
表4 兩種工況下硫、氮脫除率和芳烴飽和率對(duì)比
通過對(duì)催化柴油加氫改質(zhì)裝置生產(chǎn)國(guó)Ⅵ車用柴油的實(shí)踐及分析,可以得出以下結(jié)論:
(1)通過工藝調(diào)整,可以實(shí)現(xiàn)利用催化柴油改質(zhì)裝置生產(chǎn)國(guó)Ⅵ車用柴油。
(2)進(jìn)行工藝調(diào)整時(shí),重點(diǎn)需對(duì)原料組成進(jìn)行調(diào)整,增加直餾柴油和焦化柴油比例,降低原料密度并提高原料十六烷指數(shù)。同時(shí)需對(duì)反應(yīng)器入口溫度、汽提塔蒸汽用量、分餾塔溫度等工藝參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
(3)催化柴油改質(zhì)裝置在車柴工況下,氫耗減少,產(chǎn)物中硫化氫、NH3相應(yīng)增加。同時(shí)由于裂化反應(yīng)增加精制石腦油產(chǎn)率上升。
(4)在車柴工況下,脫硫率、多環(huán)芳烴飽和率及總芳烴飽和率可以維持較高水平,但是脫氮率將明顯下降。