胡麗偉
(西山煤電建筑工程集團有限公司礦建分公司,山西 太原 030052)
東曲礦現(xiàn)開采煤層以3#為主,均厚為6.15 m,傾角3°~7°,煤層賦存穩(wěn)定。以往的順槽煤巷支護采用錨網(wǎng)索支護方案,主要參數(shù)一般為:錨桿間排距均為0.9 m,錨桿長度2.2 m,錨索長度8.1 m,月掘進量為260 m。28216 巷道圍巖松軟,兩幫區(qū)域存在嚴重的片幫,頂板圍巖有較大形變,采用傳統(tǒng)支護時,破壞情況嚴重,無法滿足安全需要,增加錨桿數(shù)量會使得掘進速度下降,急需進行支護優(yōu)化。
通過FLAC3D軟件搭建仿真圖,結(jié)合28216 工作面情況,選用摩爾庫倫模型[3]作為基礎(chǔ)模型,模型總高68 m,寬度100 m,長度40 m,底部預(yù)留12 m 厚的巖層。巷道截面寬度5.1 m,高度3.0 m,整個巷道置于煤層中間,埋深500 m。為了直觀觀察巷道支護情況,僅對部分巷道上部55 m 的巖層進行模擬,其余445 m 上覆巖層的作用力通過頂部均布載荷來替代。
1)普通錨網(wǎng)索支護方案
普通錨網(wǎng)索支護方案:普通螺紋鋼材質(zhì)錨桿,長2 m,直徑20 mm,布置錨桿7 根,頂錨桿間排距900 mm×900 mm;錨索規(guī)格為長6300 mm,直徑17.8 mm,采用隔排布置策略;錨桿、錨索搭配6 mm 鋼筋網(wǎng)對巷道進行支護。
2)加強型錨網(wǎng)索支護方案
為解決普通錨網(wǎng)索支護方案在28216 工作面圍巖松軟地質(zhì)應(yīng)用時,巷道發(fā)生形變的問題,通過改進優(yōu)化得到加強型錨網(wǎng)索支護方案。具體參數(shù)如下:錨桿采用普通螺紋鋼材質(zhì),長2000 mm,直徑20 mm,頂錨桿間排距為800 mm×800 mm;錨索規(guī)格不變,但頂板錨索采用五花布置,巷道兩幫中間位置增加錨索,幫錨索隔排布置。
3)高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案
采用高強度材質(zhì)錨桿,長2400 mm,直徑20 mm,頂錨桿間排距均為800 mm,幫錨桿間距900 mm、排距800 mm,單側(cè)施工使用3 根幫錨桿;采用高強度材質(zhì)錨索,規(guī)格為長7300 mm,直徑21.6 mm,巷道頂板錨索五花布置。此外,還對錨桿施加預(yù)緊力,抵抗巷道形變,扭矩大小設(shè)定為400 N·m。高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案如圖1。
圖1 高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案(mm)
在仿真模擬中,普通型錨網(wǎng)索支護方案巷道頂板的應(yīng)力集中區(qū)達2~3 m,巷道巖層自承能力喪失,且出現(xiàn)了明顯的破碎,頂板發(fā)生大幅度位移,頂板下沉量達800 mm;巷道兩幫的應(yīng)力集中區(qū)達3~4 m,應(yīng)力最大峰值約30 MPa,尤其是兩幫水平位移嚴重,兩幫鼓起程度較大,最大變形達700 mm。巷道支護效果不理想,達不到設(shè)計預(yù)期,存在安全隱患。
加強型錨網(wǎng)索支護方案在仿真模擬中,通過錨索支護作用改進,巷道頂板與兩幫的應(yīng)力集中區(qū)域影響范圍縮小,頂板位置的應(yīng)力集中區(qū)減小至1.5 m 以下,巷道兩幫應(yīng)力集中區(qū)減小至2~3 m 范圍,應(yīng)力集中區(qū)邊緣向巷道內(nèi)側(cè)移動,應(yīng)力峰值降至24 MPa。說明巷道頂板與兩幫的支護效果得到改善,圍巖受力狀況更好。但巷道頂板應(yīng)力集中區(qū)相對面積仍然較大,頂板下沉量由原來的800 mm 下降至600 mm,下沉量仍然較大。在28216 工作面巷道松軟巖層地質(zhì)情況下,大面積破碎卸壓會引發(fā)頂板垮塌,隨著時間積累,生產(chǎn)安全隱患仍未完全消除。
高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案在仿真模擬中,巷道圍巖受力范圍明顯縮小,頂板應(yīng)力集中區(qū)與兩幫應(yīng)力集中區(qū)大幅度減小,巷道頂板集中應(yīng)力區(qū)小于300 mm,圍巖層的自承能力恢復(fù),頂板下沉量由原來的800 mm 下降至129 mm;巷道兩幫的受力形變位置明顯減少,兩幫應(yīng)力極值降至22.5 MPa。說明通過采用高強度錨桿與錨索、改進不同位置的布置策略,巷道支護達到預(yù)期效果。
為了驗證高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案的有效性,在28216 巷道中選擇合理觀測點,采集受力情況與形變量參數(shù)值進行驗證。
在28216 巷道設(shè)立兩處觀測點,觀測點間距為100 m,對觀測點位掘進期間的位移量、錨桿與錨索的受力數(shù)值、頂板離層情況分別進行采集與記錄。
1)觀測點位移量數(shù)據(jù)
將觀測點1#與觀測點2#的兩幫、左中、頂?shù)?、頂中位移量?shù)據(jù)通過折線圖進行統(tǒng)計,如圖2 所示。
圖2 觀測點位移量變化曲線
從圖2 可以看出,在距迎頭距離8 m 內(nèi),觀測點1#巷道未發(fā)生形變;在距迎頭距離5.3 m 內(nèi),觀測點2#巷道未發(fā)生形變。說明在掘進開始階段,巷道內(nèi)部自承能力良好。但兩個觀測點超過掘進距離閾值后,巷道開始出現(xiàn)形變,隨著掘進距離的增加,形變量逐漸變大,達到形變量極值后趨于穩(wěn)定。圖2(a)與圖2(b)中的形變量參數(shù)均在掘進距離達到65 m 左右趨于穩(wěn)定,其中,掘進距迎頭65 m 后,觀測點1#的頂板最大形變量為23 mm,兩側(cè)巷道的最大位移量為19 mm;觀測點2#的頂板最大形變量為17 mm,兩側(cè)巷道的最大位移量為12 mm。通過上述形變量數(shù)據(jù)可以看出,采用高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案后,頂板與兩幫的圍巖支護效果良好。
2)觀測點錨桿受力情況數(shù)據(jù)
觀測點的錨桿受力情況通過加裝測力計進行記錄,在觀測點1#共布置測力計7 個,其中頂板錨桿5 個,兩幫位置2 個;在觀測點2#共布置測力計8 個,其中頂板錨桿6 個,兩幫位置2 個。
不同掘進距離下錨桿測力計數(shù)據(jù)如圖3 所示。
圖3 不同掘進距離錨桿測力計數(shù)據(jù)圖
從圖3 可以看出,將距迎頭距離12.8 m 處的受力情況視為觀測點1#初始狀態(tài),隨著掘進距離的推進,各錨桿的受力均不同程度增加。其中,1 號觀測點5#與7#的錨桿受力變化幅度較大,受力由52 kN 提升至95 kN,其余錨桿受力基本一致,在掘進距離達到50.4 m 后趨于穩(wěn)定,不再發(fā)生變化。將距迎頭距離8.8 m 處的受力情況視為觀測點2#初始狀態(tài),隨著掘進距離的推進,1#錨桿受力情況變化幅度最大,受力由60 kN 增加至105 kN,其余錨桿受力基本一致,在掘進距離達到52 m 后達到穩(wěn)態(tài)。
3)頂板離層情況
通過對頂板離層情況進行統(tǒng)計,有助于分析支護效果,頂板離層隨掘進距離變化情況如圖4。
圖4 頂板離層情況統(tǒng)計圖
從圖4 可以看出,頂板離層在淺部區(qū)域變化較快,達到一定距離后基本保持不變。圖4(a)中,距迎頭0.5 m 開始,頂板離層值逐漸增加,距迎頭22 m 后,頂板離層值穩(wěn)定在7 mm。圖4(b)中,距迎頭0.5 m 開始,頂板離層值逐漸增加,距迎頭19.6 m 后,頂板離層值穩(wěn)定在7.5 mm。兩個觀測點的離層值均在合理范圍內(nèi),頂板支護效果較好。
4)掘進效率
通過對高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案的實際應(yīng)用,28216 工作面的巷道掘進距離滿足生產(chǎn)效率要求,月掘進距離達到330 m 以上,支護效果良好,巷道頂板與兩幫未見大范圍形變。
1)對普通型、加強型與高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案進行設(shè)計,借助FLAC3D軟件,對巷道頂板、兩幫的應(yīng)力集中區(qū)受力情況進行研究,說明通過采用高強度錨桿與錨索、改進不同位置的布置策略,可降低應(yīng)力極值、減小應(yīng)力集中區(qū)面積,巷道支護達到預(yù)期效果。2)通過28216 工作面的現(xiàn)場驗證,高強度預(yù)緊力錨桿錨索支護方案的巷道形變量減小,頂板形變量最大值為23 mm,巷道兩幫移近量最大值為19 mm,錨桿受力均衡,頂板離層程度減弱,掘進效率達到生產(chǎn)要求。