林慶園 (伊犁新天煤化工有限公司,新疆 伊寧 835000)
《石化行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治方案》(環(huán)發(fā)〔2014〕 177號)、GB 37822—2019 《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》相關(guān)行業(yè)標準規(guī)范了關(guān)于惡臭及有機氣體的排放標準。煤化工行業(yè)存在排放成分復雜、規(guī)模處理量大等特點,特別煤化工中間副產(chǎn)油品罐區(qū)儲罐呼吸氣、裝卸廢氣進行回收利用存在較大的處理困難。 實際生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn)單一的回收方法對除臭、排放達標等效果并不理想,一般采用吸附法、冷凝法、吸收法、膜法等組合工藝進行達標處置,但仍存在系統(tǒng)運行能耗高、投資大、系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、系統(tǒng)復雜的問題[1]。
伊犁新天煤化工有限公司(以下稱新天煤化)綜合罐區(qū)及裝車棧臺位于廠區(qū)東南側(cè),裝置內(nèi)布置了裝卸車、成品儲罐、裝車泵房等相關(guān)配套設(shè)施。其中成品油儲罐包括:2 臺5 000 m3重芳烴儲罐、2 臺5 000 m3多元烴儲罐、2 臺1 000 m3混合酚儲罐、2 臺2 500 m3輕烴儲罐,重芳烴、多元烴、混合酚均采用立式拱頂罐,輕烴采用內(nèi)浮頂罐。為了減少揮發(fā),在重芳烴、多元烴、混合酚、輕烴儲罐上設(shè)置了氮封。重芳烴儲罐、輕烴儲罐、混合酚儲罐、多元烴儲罐均設(shè)有呼吸閥。在正常生產(chǎn)運行過程中,因收料及氣溫影響,如輕烴等輕組分儲罐,不可避免會出現(xiàn)壓力升高,通過呼吸閥來調(diào)節(jié)罐體內(nèi)的壓力,各成品油儲罐外呼油氣主要技術(shù)參數(shù)如表1和表2所示[2]。
表1 綜合罐區(qū)裝置油品儲罐外呼油氣成分分析表
表2 綜合罐區(qū)裝置油品儲罐外呼油氣最大流量統(tǒng)計表
綜合罐區(qū)裝車棧臺內(nèi)部布置了4個油品棧臺和16臺油品裝車鶴管,由南向北分別是:輕烴裝車棧臺、重芳烴裝車棧臺、多元烴裝車棧臺、混合酚裝車棧臺。輕烴裝車棧臺設(shè)置有4臺輕烴裝車鶴管,重芳烴裝車棧臺設(shè)置有4臺重芳烴裝車鶴管,多元烴裝車棧臺設(shè)置有4臺多元烴裝車鶴管,混合酚裝車棧臺設(shè)置有4臺混合酚裝車鶴管。各成品裝車油氣主要技術(shù)參數(shù)如表3所示[3]。
表3 綜合罐區(qū)裝置油品裝車外呼油氣流量統(tǒng)計表
綜合罐區(qū)裝置內(nèi)各油品儲罐運行期間的外呼油氣、裝車期間的油氣送至現(xiàn)有油氣回收裝置進行處理。油氣回收裝置通過先冷凝后吸附的工藝,可以將揮發(fā)的高濃度油氣,通過冷凝法冷凝成液態(tài)油,未處理的油氣通過吸附法吸收并通過管道再次冷凝。
新天煤化蓄熱式熱氧化裝置是將低溫甲醇洗尾氣、CO2產(chǎn)品氣以及生化池廢氣送入RTO爐內(nèi)進行處理,通過爐內(nèi)的高溫蓄熱體將熱量傳遞給廢氣,被加熱的廢氣進入頂部燃燒室,在燃燒室廢氣中的烴類、CH3OH、HCN、H2S、H2、CO氧化燃燒為H2O及CO2。
廢氣在蓄熱室氧化爐內(nèi)蓄熱氧化反應(yīng)原理如下[4]:
原有油氣回收系統(tǒng)采用惠利特冷凝+吸附技術(shù),現(xiàn)階段運行期間系統(tǒng)穩(wěn)定性差,多次出現(xiàn)制冷機組故障、冷箱堵塞、吸附器堵塞等問題,目前僅將綜合罐區(qū)輕烴裝車排放油氣、油品儲罐運行期間的外呼油氣送至油氣回收裝置處理,處理后的排放尾氣嚴重超標,油氣回收裝置遠未達到預期的設(shè)計性能,綜合罐區(qū)裝置油氣排放存在環(huán)保不達標情況。
蓄熱式熱氧化裝置采用RTO爐焚燒凈化有機廢氣,在850 ℃高溫下常見有機物均能得到有效凈化處理,凈化處理效率及熱回收效率均較高,同時目前根據(jù)實際運行情況蓄熱式熱氧化裝置各RTO爐仍具有較好的操作彈性,具備處理現(xiàn)有綜合罐區(qū)裝置各油品儲罐外呼油氣的能力[5]。
新天煤化油氣回收裝置改造方案主要針對綜合罐區(qū)重芳烴儲罐、輕烴儲罐、混合酚儲罐、多元烴儲罐運行期間外呼油氣(揮發(fā)性有機物)進行回收處理,以達到環(huán)保排放的要求。為節(jié)約成本,方案改造所需的設(shè)備、設(shè)施材料充分利用現(xiàn)有廠區(qū)資源,各儲罐外呼油氣就近回收至蓄熱式熱氧化裝置進行高溫處理。
預期改造后裝置總混合尾氣排放滿足GB 31571—2015《 石油化學工業(yè)污染物排放標準》[6]:非甲烷總烴≤120 mg/Nm3;CH3OH≤50 mg/Nm3;HCN≤1.9 mg/Nm3;H2S≤5 mg/Nm3。
綜合罐區(qū)重芳烴儲罐、輕烴儲罐、混合酚儲罐、多元烴儲罐運行期間外呼油氣與含酚油氣混合后送至立式分液罐(容積為4 m3左右)進行氣液分離,分液罐內(nèi)氣相入口設(shè)置折流板,油氣經(jīng)氣液分離后氣相從分離罐頂部引出進入油氣風機增壓(增壓至30 kPa左右)后送入水封罐,水封罐內(nèi)液位通過新鮮水補充、維持,保證入口油氣管線沒入水位以下。水分罐出口油氣經(jīng)積液包、阻火器后送至蓄熱式熱氧化裝置CO2產(chǎn)品氣總管,與尾氣、稀釋風混合后最終進入RTO爐焚燒處理。分液罐、水封罐內(nèi)污水通過污水泵提壓(約提至0.4 MPa左右)后送至綜合罐區(qū)裝置1#地下槽。具體回收改造流程簡圖如圖1所示。
圖1 綜合罐區(qū)裝置裝車、儲罐呼吸油氣回收改造簡圖
綜合罐區(qū)裝置輕烴裝車期間產(chǎn)生的油氣送至油氣噴射器(450J2001A/B),油氣經(jīng)噴射器抽走,送至水封罐(450V2002)入口油氣管線,與儲罐呼出油氣混合進入水封罐(450V2002)。綜合罐區(qū)裝置重芳烴、多元烴、混合酚裝車期間產(chǎn)生的油氣混合后送至油氣噴射器(450J2002A/B),油氣經(jīng)噴射器抽走,送至水封罐(450V2004)內(nèi),水封罐(450V2004)入口油氣管線需沒入水位以下,水封罐內(nèi)水位通過補充新鮮水維持。
水封罐I(450V2002)和水封罐II(450V2004)出口油氣匯合經(jīng)管道積液包、阻火器后送至蓄熱式熱氧化裝置混合氣總管,與尾氣、稀釋風混合后最終進入RTO爐焚燒處理。
該項目雖然是多個儲罐尾氣聯(lián)通,但是每個儲罐通過設(shè)置阻火式單呼閥防止不同成分氣體相互反串,保證了多個儲罐尾氣聯(lián)通系統(tǒng)的安全,確保了集中處理系統(tǒng)的本質(zhì)安全。對于整個系統(tǒng),采用氮氣射氣抽氣并定期進行氧含量分析、同時采用水封罐等設(shè)計,防止混合油氣出現(xiàn)氧含量超標、及蓄熱式熱氧化裝置空氣反串,從而保證了管網(wǎng)系統(tǒng)中輸送的油氣介質(zhì)本質(zhì)上是安全的[7]。
油氣的污油存在帶入蓄熱式熱化裝置RTO爐的風險,污油會導致RTO蓄熱室內(nèi)蓄熱體污染、堵塞,導致RTO爐蓄熱室、燃燒室溫度異常。從每年檢修情況來看1#RTO爐蓄熱室入口處存在一定的油污,但是總體RTO爐內(nèi)蓄熱體支撐、馬鞍環(huán)及陶瓷蓄熱體表面清潔度完好未附著油污,呼吸氣出分液罐、水封罐可在一定程度上實現(xiàn)油氣的分離及洗滌,在一個運行周期上未對RTO爐蓄熱室、燃燒室溫度造成異常。
含酚油氣在低溫情況容易結(jié)晶析出,尤其是RTO爐蓄熱室最底層蓄熱體溫度較低,結(jié)晶容易在此處出現(xiàn),導致蓄熱體堵塞,廢氣在蓄熱室內(nèi)偏流,導致蓄熱室、燃燒室溫度異常。從運行情況來看出水浴罐、分液罐、水封罐洗滌良好,在實際改造中增加了管道伴熱,保持了油氣管道溫度,實際運行過程中始終未出現(xiàn)因酚結(jié)晶造成蓄熱體及燃燒室異常[8]。
新天煤化蓄熱式熱氧化裝置設(shè)計處理低溫甲醇洗裝置廢氣36萬Nm3/h左右,實際運行中回收油氣的量遠小于熱式熱氧化裝置設(shè)計處理量,運行中入口混合氣的爆炸下限、環(huán)保排放指標未受到任何干擾。
新天煤化油氣回收設(shè)施技術(shù)改造項目自投用以來,運行安全平穩(wěn)。特別是在倒罐、裝車、收油等日常操作過程當中未出現(xiàn)儲罐超壓或通過罐頂呼吸閥和緊急泄壓人孔排出大量油氣等現(xiàn)象。不僅解決了油氣收集壓力控制和安全控制的難題,改善了綜合罐區(qū)裝置的異味控制,防止油氣低洼處積聚的安全風險,實現(xiàn)國內(nèi)首次將罐區(qū)有機廢氣入RTO爐凈化處理的工業(yè)化應(yīng)用,并節(jié)約油氣回收設(shè)施的直接投資500萬元。