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      低碳氮比工業(yè)廢水處理脫氮效果影響因素分析

      2023-06-07 14:30:30吉澤英
      關(guān)鍵詞:溶解氧硝化氨氮

      吉澤英

      (福建華東水務(wù)有限公司,福建 福州 353000)

      0 前言

      目前,工業(yè)污水處理廠普遍因碳源不足導(dǎo)致污水脫氮效果較差而難以達(dá)標(biāo)排放。研究及工程運(yùn)營(yíng)表明,將廢水中的CODCr/TN 控制在6~8、CODCr/TP>20 時(shí),即可滿足微生物對(duì)碳源的需求[1]。

      活性污泥法反硝化是生物脫氮關(guān)鍵。影響反硝化因素包括3 個(gè)方面:1)外在環(huán)境因素。DO、溫度和酸堿度。2)運(yùn)行工況因素。碳氮比、碳磷比和有機(jī)物種類等。3)運(yùn)行參數(shù)。污泥齡、水力停留時(shí)間、回流比以及污泥濃度等[2]。

      該研究主要針對(duì)低碳氮比的實(shí)際工業(yè)廢水,以改良型Carrousel 氧化溝工藝為主要對(duì)象,通過(guò)正交試驗(yàn)研究溶解氧(DO)、污泥回流比(R)和污泥濃度(MLSS)對(duì)某工業(yè)污水處理廠改良型氧化溝生物脫氮效果的影響,以確定最佳運(yùn)行工況,以求為污水處理廠確保出水達(dá)標(biāo)前提下優(yōu)化污水廠運(yùn)行模式和低碳節(jié)能降耗提供參考。

      1 材料與方法

      1.1 試驗(yàn)所用藥劑、儀器、污泥和廢水

      試驗(yàn)藥劑:其余為分析純。

      分析儀器:賽多利斯科學(xué)儀器(北京)有限公司BAS224S型分析電子天平,KT370 型可調(diào)速攪拌機(jī)(啟東市匯龍混合設(shè)備有限公司),上海精宏DHG-9076A 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(上海右一儀器有限公司),pH 計(jì)(上海精密科學(xué)儀器有限公司),Uvmini1240 紫外分光光度計(jì)[島津企業(yè)管理(中國(guó))有限公司],科迪博9012 型COD 恒溫加熱器(青島科迪博電子科技有限公司)。

      試驗(yàn)污泥:以該工業(yè)污水處理廠缺氧段隨機(jī)時(shí)段的混合液靜置沉淀30 min 后的污泥為接種污泥。此時(shí),鏡檢發(fā)現(xiàn),污泥顆粒很大、沉降性能良好。將污泥濃度(Mixed Liquor Suspended Solid, MLSS)控制在3200 mg/L 左右,再移入相應(yīng)試驗(yàn)裝置開(kāi)展相關(guān)試驗(yàn)研究。

      試驗(yàn)廢水:試驗(yàn)水樣來(lái)自某工業(yè)污水處理廠隨機(jī)時(shí)段的進(jìn)水。該工業(yè)污水處理廠采用改良型Carrousel 氧化溝工藝,遠(yuǎn)期設(shè)計(jì)總處理能力7.0 萬(wàn)m3/d,目前建成3.5 萬(wàn)m3/d,該氧化溝系統(tǒng)分2 組,試驗(yàn)期間只有1 組投入使用,日處理水量約1.7 萬(wàn)m3/d。該工業(yè)污水處理廠接納污水包括先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)、電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新材料4 種工業(yè)產(chǎn)業(yè)的污水,另規(guī)劃范圍外的福建華佳彩有限公司及福建省福聯(lián)集成電路有限公司的工業(yè)廢水納入本污水處理廠。設(shè)計(jì)進(jìn)水BOD5/CODCr=0.36,而2019 年實(shí)際進(jìn)水BOD5/CODCr、CODCr/TN 平均分別為0.22、2.52,可生化性差。

      1.2 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及分析方法

      該試驗(yàn)主要的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與方法見(jiàn)表1。

      表1 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及其分析方法

      1.3 試驗(yàn)方法

      對(duì)正交試驗(yàn)的各個(gè)因素及對(duì)應(yīng)水平進(jìn)行分析,確定所選因子是否具有可控性及參數(shù)水平的合理區(qū)間,研究污泥回流比(R)、污泥濃度(MLSS)、溶解氧(DO)對(duì)改良型Carrousel氧化溝處理低碳氮比工業(yè)廢水時(shí)生物脫氮效果的影響。

      1.3.1 正交試驗(yàn)因素的選定

      正交試驗(yàn)因素的選定以污水處理廠日常運(yùn)行時(shí)控制生化系統(tǒng)的溶解氧(DO)、污泥回流比(R)和污泥濃度(MLSS)等主要參數(shù)來(lái)分析。

      1.3.1.1 溶解氧(DO)

      溶解氧是指空氣中溶解于水中的分子氧,以每升水中的氧毫克數(shù)表示。系統(tǒng)中溶解氧含量的水平及其濃度分布對(duì)微生物種類及其在氧化溝系統(tǒng)中的活性起決定性作用,直接影響生化系統(tǒng)的處理效率。如果溶解氧的濃度太高,將破壞缺氧環(huán)境,會(huì)降低反硝化效率;如果溶解氧的濃度過(guò)低,硝化作用將會(huì)受到抑制,污泥的沉降性能會(huì)降低,并導(dǎo)致污泥膨脹。因此,精準(zhǔn)合理地控制曝氣量已成為提高氧化溝反硝化效率的關(guān)鍵因素之一。根據(jù)常規(guī)做法,該試驗(yàn)采用氧化溝的出水口作為DO 測(cè)量點(diǎn)。

      1.3.1.2 污泥回流比(R)

      污泥回流比是指二沉池回流污泥量與進(jìn)入氧化溝首端的污水量的比值,一般用百分?jǐn)?shù)表示。一方面,回流污泥可以補(bǔ)充氧化溝系統(tǒng)運(yùn)行所需的生物量,使氧化溝系統(tǒng)中的污泥濃度相對(duì)穩(wěn)定,并使聚磷菌有效除磷;同時(shí),回流污泥中的亞硝酸鹽和硝酸鹽將在缺氧段進(jìn)行反硝化脫氮。但是,污泥回流過(guò)高,回流污泥中硝酸鹽和亞硝酸鹽含量高,會(huì)影響厭氧環(huán)境及磷的去除。如果污泥回流過(guò)低,就會(huì)在二沉池中發(fā)生反硝化作用,從而導(dǎo)致二沉池污泥浮起影響出水水質(zhì)。工程操作中的常規(guī)做法是根據(jù)二沉池的污泥泥位和剩余污泥排放量進(jìn)行調(diào)整。通常來(lái)說(shuō),氧化溝的污泥回流比控制在50%~100%。

      1.3.1.3 污泥濃度(MLSS)

      污泥濃度或混合液體懸浮固體濃度(MLSS)表示曝氣池中混合液?jiǎn)挝惑w積中所含活性污泥固體的總質(zhì)量。它取決于活性污泥的沉降特性,污泥從沉淀池返回曝氣池的速率以及沉淀池的設(shè)計(jì)等因素。其中,活性污泥中的微生物是污水處理系統(tǒng)的主體,是完成處理系統(tǒng)硝化反硝化功能的承擔(dān)者。污泥濃度過(guò)高,系統(tǒng)污泥齡過(guò)長(zhǎng)會(huì)影響除磷效果。過(guò)低的污泥濃度會(huì)抑制硝化反應(yīng)并影響反硝化效果。

      污泥濃度是生物脫氮除磷系統(tǒng)中重要的設(shè)計(jì)參數(shù)之一。如果MLSS 選擇不合適,就可能會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)池中有機(jī)污染物與活性污泥之比(F/M)的失調(diào),從而影響污水脫氮除磷效果。

      吳代順等[3]考察了MLSS 對(duì)生活污水脫氮除磷的影響,結(jié)果表明,當(dāng)MLSS 分別為1600mg/L 和4800mg/L 時(shí),NO3-N的去除率分別為82%和93%,提高M(jìn)LSS 有利于氨氮的去除。邵輝煌等[4]考察了MLSS 對(duì)生活污水脫氮除磷的影響,結(jié)果表明,當(dāng)MLSS 由4135mg/L 升至6266mg/L 時(shí),脫氮率由56.3%升至70.15%,但是尾水中TP 濃度不降反升,由0.68mg/L 升至1.06mg/L。這說(shuō)明適度提高M(jìn)LSS 有利于生物脫氮,但是過(guò)高的MLSS 反而不利于生物除磷。鄧仁健等[5]考察了MLSS 對(duì)污水脫氮除磷的影響,結(jié)果表明,當(dāng)MLSS 分別為2400、3350 和4300mg/L 時(shí),各系統(tǒng)TP 去除率分別為71.3%、73.9%和75.6%;但MLSS 從4300mg/L 升至5250mg/L時(shí),系統(tǒng)TP去除率卻降為56.7%;而當(dāng)MLSS由4300mg/L升至5250mg/L 時(shí),系統(tǒng)對(duì)TN 的去除率由52.5%升高至66.6%。這也印證了“適度提高M(jìn)LSS 有利于生物脫氮,但是過(guò)高的MLSS 反而不利于生物除磷”的結(jié)果。即使污泥濃度相近,不同污泥中所含反硝化菌的數(shù)量可能存在差異,也可能導(dǎo)致反硝化效果不同。

      此外,當(dāng)水溫低時(shí),活性污泥的活性減弱,其降解有機(jī)物的速度變慢,此時(shí),要保持較高的DO 值和MLSS,以加快有機(jī)物降解速度,保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo);當(dāng)水溫升高時(shí),活性污泥的活性增強(qiáng),其降解有機(jī)物的速度變快,因此可保持較低的DO 值和MLSS,以防止由于有機(jī)物過(guò)快降解導(dǎo)致活性污泥微生物因營(yíng)養(yǎng)不足造成內(nèi)源呼吸過(guò)度,避免活性污泥老化太快,從而保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)[6]。因此合理地控制污泥濃度是保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。

      溶解氧、污泥回流比和污泥濃度等因素對(duì)氧化溝系統(tǒng)的脫氮效果都會(huì)產(chǎn)生影響,該研究通過(guò)正交試驗(yàn)對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行合理設(shè)置,以獲取氧化溝系統(tǒng)脫氮效果最佳的運(yùn)行工況參數(shù),為實(shí)際生產(chǎn)及該工藝的進(jìn)一步優(yōu)化提供試驗(yàn)依據(jù)。

      1.3.2 正交試驗(yàn)的安排

      基于過(guò)低的進(jìn)水水質(zhì),該研究以該氧化溝系統(tǒng)對(duì)污染物去除率(包括氨氮、總氮去除率)為正交試驗(yàn)的性能指標(biāo),以溶解氧、污泥回流比和污泥濃度為正交試驗(yàn)的3 個(gè)影響因素,結(jié)合該廠實(shí)際運(yùn)行情況,確定氧化溝出水口溶解氧的3 個(gè)水平分別為0mg/L~1.0mg/L、1.0mg/L~2.0mg/L、2.0mg/L~3.0mg/L,污泥濃度的3 個(gè)水平分別為2000mg/L~2500mg/L、2500mg/L~3000mg/L、3000mg/L~3500mg/L,污泥回流比的3 個(gè)水平分別為50%~65%、65%~80%、80%~95%,建立三因素三水平的正交試驗(yàn)[L9(33)],共9 個(gè)工況,每個(gè)工況進(jìn)行7 天試驗(yàn)。在測(cè)試期間,均從氧化溝出水口對(duì)DO和MLSS 采樣檢測(cè),正交試驗(yàn)各因素水平的取值范圍見(jiàn)表2。

      表2 正交試驗(yàn)因素水平表

      2 結(jié)果及討論

      2.1 正交試驗(yàn)的結(jié)果

      該正交試驗(yàn)是根據(jù)正交試驗(yàn)因素(表2)的水平和正交試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行的。試驗(yàn)中各因素的控制方法如下:通過(guò)調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機(jī)的頻率來(lái)控制溶解氧的濃度;通過(guò)調(diào)節(jié)污泥回流泵來(lái)調(diào)節(jié)污泥回流比;通過(guò)調(diào)節(jié)污泥回流和剩余污泥的排放量來(lái)控制污泥濃度。其他運(yùn)行因素控制:氧化溝內(nèi)水力停留時(shí)間約為22 h;保持硝化液回流門完全打開(kāi)。正交試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

      表3 正交試驗(yàn)方案和試驗(yàn)結(jié)果

      2.1.1 正交試驗(yàn)結(jié)果的極差分析

      極差分析法具計(jì)算簡(jiǎn)單、形象直觀和簡(jiǎn)單易懂等優(yōu)點(diǎn),其值Rij的大小用來(lái)衡量試驗(yàn)中對(duì)應(yīng)因素作用的大小。極差越大,表明該因素的變化對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響大,該因素就越重要;相反,極差越小,表明該因素水平變動(dòng)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響小,該因素就越不重要。對(duì)表3 中試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行極差分析,結(jié)果見(jiàn)表4。由表4 可以看出,溶解氧、污泥濃度和污泥回流比對(duì)氨氮和總氮去除率影響的重要性順序:DO>R>MLSS。

      表4 正交試驗(yàn)的極差分析

      2.1.2 正交試驗(yàn)的方差分析

      表3 中試驗(yàn)數(shù)據(jù)方差分析結(jié)果見(jiàn)表5。

      表5 正交試驗(yàn)的方差分析

      由正交試驗(yàn)的方差分析可知,在這3 個(gè)因素中,溶解氧對(duì)氧化溝中總氮的去除率有顯著影響。溶解氧高低直接影響氧化溝系統(tǒng)的硝化反硝化程度,溶解氧濃度過(guò)低,硝化將受到抑制,不僅容易導(dǎo)致污泥膨脹,還會(huì)降低污泥的沉降性能。溶解氧過(guò)高會(huì)破壞缺氧區(qū)環(huán)境,從而影響反硝化作用并降低脫氮效率。從表5 可以看出,污泥濃度和污泥回流比也會(huì)影響系統(tǒng)的反硝化效果。

      氨氮去除率方差分析說(shuō)明溶解氧對(duì)氨氮去除率有顯著的影響,污泥回流比和污泥濃度對(duì)氨氮去除率無(wú)顯著影響。

      2.2 不同工況下氨氮處理效果及分析

      根據(jù)表4 的極差分析數(shù)據(jù),對(duì)氨氮降解效能的影響因素進(jìn)行分析,A(溶解氧)、B(污泥濃度)和C(污泥回流比)影響因素的最優(yōu)水平分別是:A3(DO:2.0 mg/L~3.0 mg/L)、B1(MLSS:2000 mg/L~2500 mg/L)、C3(R:80%~95%)。

      圖1 不同工況下氨氮的去除效果

      系統(tǒng)中溶解氧的濃度對(duì)硝化反應(yīng)有重大影響。隨著溶解氧濃度增加,氨氮的去除率提高。對(duì)活性污泥來(lái)說(shuō),曝氣量增大,溶解氧濃度升高,氧傳遞加強(qiáng),微生物絮狀體內(nèi)部的好氧環(huán)境增加,硝化細(xì)菌在好氧環(huán)境下更有利于分解氨氮。由于氨氮的總體去除率較高,因此回流比和污泥濃度對(duì)氨氮去除率的影響相對(duì)較小。

      由圖2 可以看出,所有工況下出水氨氮都能達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。工況7(A3B1C3)氨氮去除率最高為99.14%,工況2(A1B2C2)總氮去除率最低為95.86%。

      圖2 不同工況下總氮的去除效果

      2.3 不同工況下總氮處理效果及分析

      根據(jù)表4 的極差分析數(shù)據(jù),對(duì)總氮降解效能的影響因素進(jìn)行分析, A(溶解氧)、B(污泥濃度)和C(污泥回流比)影響因素的最優(yōu)水平分別為A3(DO:2.0~3.0mg/L),B1(MLSS:2000~2500 mg/L),C3(R:80%~95%)。

      溶解氧對(duì)系統(tǒng)的反硝化作用影響最大,因?yàn)槿芙庋鯐?huì)影響系統(tǒng)的硝化反應(yīng),進(jìn)而影響反硝化脫氮。在一定范圍內(nèi),污泥回流比越大,硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮進(jìn)入氧化溝的缺氧區(qū)越多,反硝化去除效率越高。污泥濃度對(duì)系統(tǒng)的反硝化效果也有一定影響,污泥濃度主要受污泥排放量控制。在進(jìn)水有機(jī)污染物濃度較低的情況下,當(dāng)污泥濃度較高時(shí),MLVSS/MLSS 值偏低,從而導(dǎo)致老化污泥較多,導(dǎo)致微生物活性降低,反而影響脫氮處理效率。

      由圖2 可以看出,所有工況下出水氨氮都能達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。工況7(A3B1C3)總氮去除率最高為68.61%,工況2(A1B2C2)總氮去除率最低為50.19%。

      3 結(jié)論

      對(duì)低碳氮比的難處理的實(shí)際工業(yè)廢水,通過(guò)正交試驗(yàn)研究了溶解氧(DO)、污泥回流比(R)和污泥濃度(MLSS)對(duì)某工業(yè)污水處理廠改良型氧化溝生物脫氮效果的影響,進(jìn)而確定了最佳的運(yùn)行工況,以期為該污水處理廠的運(yùn)行模式和低碳節(jié)能降耗提供參考。1)通過(guò)正交試驗(yàn)極差及方差分析,A(溶解氧)、B(污泥濃度)和C(污泥回流比)三因素中,對(duì)總氮和氨氮去除率影響的重要性排序均為:DO >R >MLSS,溶解氧對(duì)脫氮影響較為顯著。2)綜合考慮各因素不同水平試驗(yàn)結(jié)果,適合當(dāng)前外界條件(進(jìn)水水質(zhì)、環(huán)境溫度等)下,該廠改良型氧化溝系統(tǒng)的合適水平組合:氧化溝出口溶解氧2.0mg/L~3.0mg/L,污泥濃度2000mg/L~2500mg/L,污泥回流比80%~95%。

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