姚凱
摘 要:本文簡(jiǎn)單介紹了發(fā)動(dòng)機(jī)前端蓋的作用,主要分析了前端蓋處異響的原因,采取的改進(jìn)措施,以改善發(fā)動(dòng)機(jī)的性能表現(xiàn),提高客戶滿意度。其改進(jìn)方向?yàn)槠渌鼨C(jī)型的問(wèn)題解決提供了可借鑒的思路,并可成為將來(lái)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與架構(gòu)的有效輸入。
關(guān)鍵詞:前端蓋 機(jī)油泵 曲軸鏈輪 異響
Abstract:This paper briefly introduces the function of engine front end housing, analyzing the cause of front end housing and actions-taken which enhances the engine performance and increase the customers satisfaction. The root-cause analyzing bring the way to other model for reference and can be inputted to the product design and architecture.
Key words:front end housing, oil pump, crankshaft sprocket, noise
1 發(fā)動(dòng)機(jī)前端蓋作用
前端蓋處機(jī)油泵鏈條套在曲軸鏈輪上,然后將曲軸鏈輪—機(jī)油泵裝入曲軸前端,,通過(guò)運(yùn)行對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行潤(rùn)滑,與缸頭的凸輪軸配合點(diǎn)火時(shí)間和氣門的開關(guān)。
2 前端蓋處異響的問(wèn)題確認(rèn)
收到反饋某機(jī)型發(fā)動(dòng)機(jī)前端蓋異響問(wèn)題,熱車狀態(tài)下異響明顯,斷開皮帶后異響減弱或基本消失,確認(rèn)異響聲來(lái)源于前端蓋,更換前端蓋后異響消失。
(1)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠機(jī)加車間對(duì)缸體、曲軸生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)動(dòng)機(jī)的缸體、曲軸生產(chǎn)一次下線,無(wú)返修記錄。
(2)抽檢缸體頂面銷孔位置度、曲軸孔位置度、曲軸芯軸直徑、跳動(dòng)數(shù)據(jù)合格。
(3)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠裝配車間對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配過(guò)程進(jìn)行了前三鉆調(diào)查,發(fā)動(dòng)機(jī)均為一次下線合格,無(wú)返修記錄,前三鉆調(diào)查無(wú)異常。
(4)對(duì)反饋的異響前端蓋進(jìn)行拆解分析發(fā)現(xiàn):
①異響全部來(lái)源于前端蓋內(nèi)部;②前端蓋、曲軸鏈輪、曲軸均無(wú)損壞或異常磨損情況,內(nèi)轉(zhuǎn)子直徑面、扁方和、泵體直徑面和曲軸鏈輪扁方有偏磨情況。
③異響頻譜分析。
3 問(wèn)題分析
對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)子及鏈輪壓制的過(guò)程進(jìn)行變量分析如下:
過(guò)程變量圖的輸出因子共有18項(xiàng),把18項(xiàng)因子輸入到失效分析樹,如下圖:
對(duì)失效模式分析出的因子進(jìn)行數(shù)據(jù)采集分析。以確定關(guān)鍵因子。
采集的數(shù)據(jù)分析結(jié)果如下表1。
對(duì)18個(gè)因子實(shí)施測(cè)量計(jì)劃,測(cè)量結(jié)果為12個(gè)因子合格,6個(gè)因子有超差情況,所以確定此6個(gè)因子為關(guān)鍵因子,見(jiàn)下表2。
4 關(guān)鍵因子確認(rèn)
4.1 同心度
A:數(shù)據(jù)正態(tài)性檢驗(yàn)如下圖5。
結(jié)論:經(jīng)檢驗(yàn)P值都大于0.05,沒(méi)有充足的證據(jù)判定數(shù)據(jù)不服從正態(tài),即數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布。
B:樣本數(shù)據(jù)方差齊性檢驗(yàn)-F檢驗(yàn)
結(jié)論:經(jīng)檢驗(yàn)P值為0.463,大于0.05,沒(méi)有充足的證據(jù)判定兩總體方差不等,因此兩總體方差相等。
C:假設(shè)檢驗(yàn)-雙樣本t檢驗(yàn)
結(jié)論:雙樣本T檢驗(yàn)的結(jié)果中P值為0.295>0.05,因此不能拒絕均值相等的原假設(shè),即說(shuō)明二者的均值間沒(méi)有顯著差異,同心度不是異響的主要原因。
其余的5個(gè)因子分析思路與內(nèi)徑同心度一致,都是把測(cè)量的數(shù)據(jù)輸入到minitab上分析,一般三個(gè)步驟:
(1)數(shù)據(jù)正態(tài)性檢驗(yàn)
(2)樣本數(shù)據(jù)方差齊性檢驗(yàn)-F檢驗(yàn)
(3)假設(shè)檢驗(yàn)-雙樣本t檢驗(yàn)
通過(guò)得出的P值判定,此因子是否為要因,此處不在累述。
最后得出的要因確認(rèn)結(jié)果如下:
5 改進(jìn)措施提出
5.1 針對(duì)扁方寬度(面面)的措施
調(diào)整模具成型撥模角度,改成小齒端撥模。
5.2 針對(duì)扁方平行度的措施
更改設(shè)計(jì)增加平行度的規(guī)格要求。
6 措施實(shí)施的驗(yàn)證
6.1 測(cè)量數(shù)據(jù)分析
如圖9所示,措施實(shí)施后,數(shù)據(jù)比實(shí)施前收斂并趨中。
6.2 措施實(shí)施后裝車驗(yàn)證
把措施實(shí)施后的零件裝車,驗(yàn)證異響,見(jiàn)圖10。
6.3 措施實(shí)施后3個(gè)月的售后表現(xiàn)數(shù)據(jù)跟蹤,見(jiàn)圖11
7 結(jié)語(yǔ)
(1)通過(guò)對(duì)該車型問(wèn)題的解決,為解決問(wèn)題提供了新的方向,為經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)提供了寶貴的輸入,提高了客戶滿意度,并為設(shè)計(jì)部門在架構(gòu)與將來(lái)的產(chǎn)品開發(fā)中開辟了思路。
(2)新產(chǎn)品日新月異,客戶需求變化快速,企業(yè)要面向顧客,不斷設(shè)計(jì)滿足客戶要求的產(chǎn)品。這就要求企業(yè)要快速的推出產(chǎn)品,以更高的質(zhì)量,更低的成本,推陳出新。企業(yè)要加強(qiáng)基本攻,在架構(gòu)化,模塊化、戰(zhàn)略供應(yīng)商培養(yǎng)上磨刀利劍。
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