蔡永清
(江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司,江蘇南京 210049)
截至2021年底,江蘇省高速公路通車?yán)锍桃堰_(dá)5023km,而其中車轍深度超過10mm 的路段已超過1000km,由此可見,高速公路的維護(hù)迫在眉睫[1]。天然巖瀝青是經(jīng)過億萬年的壓力、細(xì)菌、氧化等作用生成的瀝青類物質(zhì)[2]。巖瀝青的軟化點(diǎn)超過300℃,基質(zhì)瀝青添加巖瀝青后,可以提升抗高溫、抗老化性能[3]。瀝青混合料中添加巖瀝青,可以實(shí)現(xiàn)瀝青改性,讓瀝青膠漿、瀝青混合料擁有良好的性能[4]。本文依靠江蘇省高速公路養(yǎng)護(hù)改造,采用價(jià)格較低的天然巖瀝青作為改性劑,結(jié)合定制化的理念,對瀝青混合料性能進(jìn)行改性,設(shè)計(jì)了BRAC-20 及BRMA-13 混合料并通過現(xiàn)場實(shí)施,研究了BRA 改性瀝青路面的施工工藝,改善了瀝青路面的養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,減少了施工中的溫室氣體排放,對延長瀝青路面使用壽命具有重要意義。
與一般巖瀝青相比,BRA 中灰分含量約75%,將BRA 作為改性劑時(shí),需提高其摻量。本文提出了定制化的設(shè)計(jì)理念,在AC-20 瀝青混合料中摻加BRA,稱之為BRAC-20 混合料。BRA 中瀝青組分作為膠結(jié)料,灰分替代礦粉使用,并減少新?lián)郊訛r青和礦粉量。
1.1.1 原材料
BRAC-20 混合料所使用的主要原材料為:石灰?guī)r集料和礦粉;膠結(jié)料選用70#基質(zhì)瀝青或者SBS 改性瀝青,相對密度為1.042;巖瀝青選擇75%灰分含量的BRA,摻量為礦料質(zhì)量的3%。
1.1.2 初選級配
首先根據(jù)集料的篩分結(jié)果選出粗、中、細(xì)三個(gè)級配,然后根據(jù)實(shí)際應(yīng)用確定油石比,分別制作馬歇爾試件,獲取體積指標(biāo),根據(jù)結(jié)果初選出滿足要求的級配。
1.1.3 試驗(yàn)級配評價(jià)
根據(jù)往年AC-20 的實(shí)際工程應(yīng)用,油石比選擇4.5%,雙面各擊實(shí)75 次成型馬歇爾試件。
1.1.4 最佳油石比的確定
配料按照設(shè)計(jì)礦料比例,馬歇爾試驗(yàn)采用五種油石比進(jìn)行。結(jié)果顯示試件的毛體積相對密度未出現(xiàn)最大值,故假設(shè)4.5%空隙率對應(yīng)的油石比為4.45%。由試驗(yàn)結(jié)果得出符合要求的油石比范圍為4.5%~4.74%,中值和平均值分別為4.61%、4.53%,根據(jù)以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)選定最佳油石比為4.5%,取3.7%為新添加瀝青油石比。
1.1.5 設(shè)計(jì)結(jié)果
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,選擇礦料1#∶礦料2#∶礦料3#∶礦粉=37.5%∶36%∶25.5%∶1%,新添加瀝青油石比為3.7%,換算總油石比為4.5%。
為了充分發(fā)揮BRA 的性能特點(diǎn),拓展應(yīng)用范圍,本文在中面層連續(xù)級配BRAC-20 混合料的研究基礎(chǔ)上,結(jié)合定制化的設(shè)計(jì)理念,開展了上面層間斷級配BRMA-13 瀝青混合料的設(shè)計(jì)研究。級配組成需要進(jìn)行調(diào)整。
1.2.1 原材料
BRMA-13 混合料所使用的主要原材料為玄武巖集料和石灰?guī)r礦粉,膠結(jié)料選用SBS 改性瀝青,添加劑選用BRA,摻量為礦料質(zhì)量的4%,由于BRA 的穩(wěn)定作用好,所以混合料中無須添加纖維類穩(wěn)定劑。
1.2.2 配合比設(shè)計(jì)
BRMA-13 混合料確定級配A、級配B 及級配C,測出三種級配的VCADRC,選5% 為初試總油石比,雙面各擊實(shí)75 次制作成型馬歇爾試件,測定VCAmix,試驗(yàn)結(jié)果得出級配B、C 體積指標(biāo)滿足要求,依照以往工程經(jīng)驗(yàn)選擇級配B 為設(shè)計(jì)級配。
選擇礦料比例為1#∶2#∶3#∶礦粉=42%∶32%∶17%∶9%,選擇新加SBS 改性瀝青設(shè)計(jì)油石比為4%,總油石比為5%。
2.1.1 BRAC-20 混合料拌和
生產(chǎn)設(shè)備選擇MARINI-4000 型間歇式拌和樓,計(jì)算機(jī)控制全部流程,能夠進(jìn)行逐盤打印生產(chǎn)記錄,拌和樓加熱系統(tǒng)采用重油為燃料,BRA 的添加通過加料口螺旋打入礦粉罐后稱量加入拌缸,添加量能夠做到準(zhǔn)確計(jì)量,BRA 摻量為礦料質(zhì)量的3%。添加過程如圖1所示。
圖1 BRA 添加過程
拌和樓產(chǎn)量為170t/h 左右(每鍋拌和2.7t,每盤拌和60s 左右,其中干拌、濕拌、卸料時(shí)間分別為25s、26s、10s)。集料加熱溫度范圍和瀝青加熱溫度范圍分別為180~190℃、165~175℃。
2.1.2 BRAC-20 混合料運(yùn)輸
使用大噸位自卸汽車運(yùn)輸混合料,為了避免離析,裝料時(shí)運(yùn)輸車需要前后移動,分成前、中、后三次堆料。出料溫度符合要求后出廠。運(yùn)輸時(shí)為了保證混合料溫度,需使用篷布覆蓋運(yùn)輸車的車廂頂部進(jìn)行保溫。為了避免提前揭開保溫篷布導(dǎo)致溫度離析現(xiàn)象,等即將攤鋪時(shí),運(yùn)輸車輛才可掀開保溫篷布。
2.1.3 BRAC-20 混合料攤鋪
攤鋪機(jī)到達(dá)指定位置后,根據(jù)松鋪系數(shù)1.2 計(jì)算出松鋪厚度并調(diào)整好熨平板高度,預(yù)熱至100℃以上。
攤鋪?zhàn)鳂I(yè)使用ABG7820 型攤鋪機(jī)進(jìn)行,攤鋪機(jī)使用行走滑靴在原路面找平。攤鋪速度為3.5m/min,攤鋪機(jī)熨平板振動頻率和振搗頻率均設(shè)定為6 級,攤鋪機(jī)行走速度宜控制在3~4m/min。改性乳化瀝青黏層油噴灑后,不得出現(xiàn)車輛隨意行走的情況。如果在攤鋪過程中發(fā)現(xiàn)存在離析帶,則要求施工人員采取補(bǔ)撒細(xì)料的方法消除。
施工現(xiàn)場的攤鋪溫度應(yīng)控制在160~170℃,以滿足施工指導(dǎo)意見要求。
2.1.4 BRAC-20 混合料碾壓
BRAC-20 的施工碾壓方式與常規(guī)AC-20 施工方式相同,采取高溫緊跟碾壓方式進(jìn)行碾壓施工,施工過程中可以采用的碾壓組合方式為:1 臺悍馬HD130壓路機(jī)去靜回振碾壓2 遍,速度為3.5km/h,復(fù)壓使用2 臺膠輪壓路機(jī)進(jìn)行碾壓,1 臺30t 徐工膠輪XP302壓路機(jī)以4.5km/h 的速度碾壓3 遍,1 臺30t 科泰膠輪KP305 壓路機(jī)以4.5km/h 的速度碾壓3 遍,終壓使用1 臺悍馬HD130 壓路機(jī)靜壓2 遍。
2.2.1 BRMA-13 混合料拌和
BRMA-13 混合料生產(chǎn)設(shè)備采用間歇式拌和樓,由計(jì)算機(jī)控制全部生產(chǎn)流程,能夠逐盤打印生產(chǎn)記錄,拌和樓加熱系統(tǒng)燃料使用重油。拌和樓產(chǎn)量與BRAC-20 混合料相同。集料加熱溫度范圍和瀝青加熱溫度范圍分別為180~185℃、165~175℃。
2.2.2 BRMA-13 混合料運(yùn)輸
混合料運(yùn)輸與BRAC-20 混合料相同。
2.2.3 BRMA-13 混合料攤鋪
攤鋪機(jī)作業(yè)準(zhǔn)備工作與BRAC-20 混合料攤鋪相同。
攤鋪?zhàn)鳂I(yè)選用ABG7820 型攤鋪機(jī)進(jìn)行,使用平衡梁進(jìn)行攤鋪機(jī)找平。攤鋪速度定為3.5~4m/min。攤鋪過程中攤鋪機(jī)行走速度偏快容易導(dǎo)致壓路機(jī)行走速度偏快,影響有效壓實(shí)功。其他注意事項(xiàng)與BRAC-20 混合料攤鋪相同。
施工現(xiàn)場的攤鋪溫度應(yīng)控制在165~175℃,以滿足施工指導(dǎo)意見要求。
2.2.4 BRMA-13 混合料碾壓
混合料的碾壓可以采用的碾壓組合方式為:1 臺科泰重工KD135F 鋼輪壓路機(jī)以3km/h 的速度去靜回振碾壓2 遍,采取與原路面縱向接縫處1/3 錯輪碾壓,2 臺26t 和1 臺30t 膠輪壓路機(jī)以4.5km/h 的速度碾壓6 遍,終壓用1 臺雙鋼輪徐工XD121 壓路機(jī)靜壓2 遍。
2.2.5 施工工藝優(yōu)化
(1)級配調(diào)整
鹽靖高速BRA 改性路面試驗(yàn)段第一天施工時(shí),發(fā)現(xiàn)混合料的空隙率較大,從拌和樓打印記錄可知,是拌和樓添加BRA 時(shí)用量不足,比生產(chǎn)配合比的設(shè)計(jì)要求低了0.3%的用量。BRA 用量的減少直接導(dǎo)致了混合料整體瀝青用量以及填料用量的減少,實(shí)際混合料級配比設(shè)計(jì)級配偏粗,這一點(diǎn)在抽提試驗(yàn)結(jié)果中也有所體現(xiàn)。通過分析BRMA-13 的抽提級配4.75mm篩孔以下通過率,理論上應(yīng)該比生產(chǎn)級配要高,但是實(shí)際抽提試驗(yàn)結(jié)果顯示二者相接近,而且1#料偏粗導(dǎo)致混合料合成級配9.5mm 通過率已經(jīng)超出級配下限。
在后續(xù)拌和過程中對BRA 以及各礦料做到精確添加,適當(dāng)增加BRA、細(xì)集料和礦粉的添加量,級配調(diào)整后混合料的外觀如圖2所示,空隙率明顯降低,鋪面效果大為改善。
圖2 級配調(diào)整后混合料的外觀
(2)碾壓工藝優(yōu)化
鹽靖高速BRMA-13 試驗(yàn)段施工歷時(shí)4 天,混合料現(xiàn)場碾壓方案第一天采用鋼輪壓路機(jī)初壓4 遍,膠輪壓路機(jī)復(fù)壓2 遍,鋼輪壓路機(jī)終壓2 遍。從現(xiàn)場檢測結(jié)果分析,該碾壓方案存在碾壓遍數(shù)不足的問題,導(dǎo)致路面壓實(shí)度和滲水系數(shù)不能滿足設(shè)計(jì)要求。在第二天的施工過程中,碾壓方案調(diào)整為鋼輪壓路機(jī)初壓2 遍,膠輪壓路機(jī)復(fù)壓4 遍,鋼輪壓路機(jī)終壓2 遍,現(xiàn)場檢測結(jié)果顯示基本滿足設(shè)計(jì)要求,所以在第三天和第四天的施工過程中碾壓方案進(jìn)一步優(yōu)化為鋼輪壓路機(jī)初壓2 遍,膠輪壓路機(jī)復(fù)壓6 遍,鋼輪壓路機(jī)終壓2 遍。檢測數(shù)據(jù)隨膠輪壓路機(jī)碾壓次數(shù)的變化如圖3所示。
圖3 檢測數(shù)據(jù)隨膠輪壓路機(jī)碾壓遍數(shù)的變化
本文的研究得出以下結(jié)論。
第一,本文提出的將BRAC-20 和BRMA-13 同時(shí)應(yīng)用于路面的中、上面層的雙層BRA 改性結(jié)構(gòu)層應(yīng)用方案,可以分別減少中、上面層49%和35%的剪應(yīng)變,推薦厚度為10cm;提出的單層BRA 改性結(jié)構(gòu)應(yīng)用方案,可以降低上面層27%的剪應(yīng)變,對于表面層的車轍病害處治有良好的效果。
第二,BRAC-20 混合料的設(shè)計(jì)指標(biāo)基本合理,采用常規(guī)AC-20 的施工工藝即可滿足要求。
第三,建議BRMA-13 的膠輪壓路機(jī)復(fù)壓碾壓遍數(shù)為4~6 遍,以提高壓實(shí)度,降低空隙率和滲水系數(shù);結(jié)合多個(gè)試驗(yàn)路面段的檢測數(shù)據(jù),建議降低BRMA-13 的設(shè)計(jì)空隙率,控制在3.5%~5% 的范圍內(nèi)。
綜上所述,應(yīng)用BRA 改性瀝青路面施工工藝能有效改善路面性能;但是該工藝還存在一些不足,未來仍有較大的研究和提升空間。