文/李樂,許素強(qiáng),唐敏·陜西通力專用汽車有限責(zé)任公司
拱形橫梁在重卡車架總成中比較常見,一般為冷沖壓成形件,加工的優(yōu)點(diǎn)是既節(jié)能又節(jié)省材料,加工效率高,操作方便。重卡底盤拱形橫梁如圖1 所示,材料為510L,料厚為6mm,抗拉強(qiáng)度為510 ~640MPa,屈服強(qiáng)度大于345MPa,是車架總成上的一個(gè)重要零件,要求有足夠的強(qiáng)度和剛度,生產(chǎn)批量很大。
圖1 重卡底盤拱形橫梁
這種拱形橫梁成形難度較大,上/下翼面成形角度不一致,材料在彎曲成形過程中上/下翼面相對(duì)受力不一致,勢(shì)必會(huì)造成腹面不平、梁體扭曲等現(xiàn)象。同時(shí)兩端過線豁口邊緣離上/下翼面較近,梁體成形過程中不能有效壓實(shí)兩端頭,造成兩端頭翹曲不平,引起橫梁背靠背緊貼后腹面存在3 ~5mm 間隙(圖2),從而導(dǎo)致連接板鉚裝孔相對(duì)孔距超差等質(zhì)量問題。
圖2 拱形橫梁間隙
重卡車架總成上所用的橫梁較多,形狀相似的橫梁所采用的加工工藝幾近相同。根據(jù)生產(chǎn)需求,需對(duì)這些橫梁投入相應(yīng)的模具用來提高生產(chǎn)效率。本文通過對(duì)拱形橫梁沖壓工藝特點(diǎn)的分析,嘗試將高強(qiáng)度厚板件拱形橫梁上/下翼面孔位,采用側(cè)沖的形式在一套模具上生產(chǎn)出來,與原有工藝比較,可以節(jié)約1 套沖孔模具,降低模具費(fèi)用十幾萬(wàn)元。此方案提高了作業(yè)生產(chǎn)效率,減輕操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,最適合批量生產(chǎn)。
如圖3 所示,該橫梁的原有加工工藝流程為:下料→落料沖孔→成形→沖孔(上翼面連接板孔位)→沖孔(下翼面連接板孔位)→沖孔(下翼面2×φ9mm 孔)。注意:上/下翼面沖孔采用掛沖的方式,因下翼面中間弧度較大,孔位在第一序沖出后,在成形過程中會(huì)出現(xiàn)孔位變形問題,所以要增加一道沖孔工序。
圖3 原有加工工藝流程
根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備排布及產(chǎn)品工序,連線生產(chǎn)時(shí)人員及設(shè)備排布情況見表1,原有工藝存在的缺點(diǎn)包括生產(chǎn)效率低、工藝路線長(zhǎng)、人員占比高、設(shè)備耗能高、且模具制作費(fèi)用及后期維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用均較高等。
表1 原有工藝方案、產(chǎn)線排布及產(chǎn)能
在降低產(chǎn)品成本和保證零件質(zhì)量的前提下,第二序落料沖孔模具不帶橫梁兩端過線豁口(圖4),第三序成形時(shí)能有效壓實(shí)橫梁腹面,規(guī)避兩端過線豁口邊緣離上/下翼面較近導(dǎo)致的橫梁腹面不平、梁體扭曲等現(xiàn)象;同時(shí)增開一道沖豁口模具為第四序(圖5),單獨(dú)沖切兩端豁口,解決橫梁兩端頭翹曲不平的問題。
圖4 優(yōu)化后第二序效果圖
圖5 新增第四序效果圖
為提高生產(chǎn)效率和降低勞動(dòng)強(qiáng)度,將原第四序和第五序合并成一序,模具結(jié)構(gòu)采用側(cè)沖的形式,保證連接板鉚裝孔到折彎線距離為(40±0.3)mm,消除橫梁背靠背鉚裝后連接板鉚裝孔相對(duì)孔距超差(3 ~5mm)的質(zhì)量問題(圖6)。
圖6 連接板鉚裝孔相對(duì)孔距超差測(cè)量
優(yōu)化步驟:⑴將原第二序落料沖孔工序,拆分為落料沖孔工序和沖豁口工序。⑵因?yàn)樵谌蚝偷谒墓ば驗(yàn)樯?下翼面沖孔模,模具分為前/后兩側(cè),沖完左側(cè)孔位后需人工將梁體取下傳遞至后側(cè),再?zèng)_右側(cè)孔位,同時(shí)前側(cè)同步?jīng)_左側(cè)孔位,效果如圖7所示。由于該兩序模具加工效率低,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大,可以將原第三序和第四序合并到一套側(cè)沖孔模具上,既保證零件質(zhì)量和鉚裝孔孔位精度,又提高了生產(chǎn)效率。
圖7 上/下翼面掛沖效果圖
優(yōu)化后的加工工藝流程(圖8)為:下料→落料沖孔→成形→沖豁口→側(cè)沖孔(上/下翼面孔)→沖孔(下翼面2×φ9mm 孔),第四序和第五序均存在差異和改進(jìn)。優(yōu)化后工藝方案、設(shè)備排布以及連線人員安排見表2。
圖8 優(yōu)化后加工工藝流程
表2 優(yōu)化后工藝方案、產(chǎn)線排布及產(chǎn)能
通過對(duì)比分析,優(yōu)化工藝方案后能減少一道沖孔工序,主要是從第四序和第五序上提升生產(chǎn)效率。如果單班工作時(shí)長(zhǎng)按照8 小時(shí)核算,原單班產(chǎn)能為400 件,則單件加工耗時(shí):8×60÷400 =1.2 分鐘;由于現(xiàn)單班產(chǎn)能為600 件,則單件加工耗時(shí):8×60÷600 =0.8 分鐘,單件加工時(shí)長(zhǎng)縮短0.4 分鐘;在單班產(chǎn)能同為400 件情況下,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)長(zhǎng)減少0.4×400÷60 ≈2.67 小時(shí)。
首先,從設(shè)備能耗方面計(jì)算,沖豁口和側(cè)沖孔工序占用兩臺(tái)1000t 壓力機(jī)。我公司1000t 平均運(yùn)行功率為110kW,一度電按0.7 元計(jì)算:(110 +110)×0.7×2.67 =411.18 元/天。故在工藝優(yōu)化后的能耗方面,一天可節(jié)約411.18 元。
其次,從人員安排方面來說,沖豁口和側(cè)沖孔工序可節(jié)約2 人次,主要是相鄰工序之間的轉(zhuǎn)序以及其余機(jī)床的換模工作,可以最大化節(jié)約人力成本。
再次,采用側(cè)沖結(jié)構(gòu)合并兩道沖孔工序,減少了一套沖孔模具,可以在后期模具維護(hù)與保養(yǎng)中減少一部分的費(fèi)用支出。
上面足以說明,現(xiàn)有工藝完全能解決原有工藝方案生產(chǎn)效率低、工藝路線長(zhǎng)、人員占比高、設(shè)備耗能高等缺點(diǎn),也節(jié)省了模具制作及后期保養(yǎng)費(fèi)用。
新工藝方案有效地解決了原有工藝方案中的缺點(diǎn),能夠在提高生產(chǎn)效率和降低勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量;現(xiàn)有工藝方案與原有工藝方案對(duì)比,可以節(jié)省一套沖孔模具,即節(jié)約十幾萬(wàn)元模具制作費(fèi)用。隨著企業(yè)降低成本、節(jié)能降耗工作的推進(jìn),多工序復(fù)合模是工藝設(shè)計(jì)革新的一種必然,在企業(yè)人力資源緊張的前提下,這種工藝的改革會(huì)成為一種趨勢(shì)。新工藝方案極大地提高了生產(chǎn)效率,減少人員占比,給企業(yè)也節(jié)省了大筆費(fèi)用,適用于批量生產(chǎn)。