閆庭成
(山西焦煤集團(tuán)西山煤電股份有限公司西曲礦,山西 古交 030200)
離心脫水是選煤廠控制產(chǎn)品水分的關(guān)鍵,西曲選煤廠的中煤產(chǎn)品由兩部分組成:①三產(chǎn)品旋流器分選出的中煤產(chǎn)品,經(jīng)中煤離心機(jī)脫水后,由702 中煤皮帶入中煤入倉;②浮選尾煤經(jīng)高頻篩和沉降離心機(jī)脫水后經(jīng)703皮帶入中煤倉。近年來,隨著井下地質(zhì)條件的變化,原煤中的煤泥含量增多,給原煤的洗選加工帶來諸多不便,浮選尾礦跑粗現(xiàn)象嚴(yán)重,造成浮選尾礦回收系統(tǒng)的能力不足,沉降離心機(jī)入料濃度大,故障率多,脫水效果差,致使中煤水分增高,中煤指標(biāo)變差,影響中煤外運(yùn),尤其到冬季,容易發(fā)生凍車現(xiàn)象,間接影響到系統(tǒng)停車時(shí)間長,影響全年生產(chǎn)任務(wù)的完成。針對XX選煤廠中煤水分較高的問題,本研究提出了進(jìn)一步強(qiáng)化中煤離心脫水的方法,研究在系統(tǒng)中增加三臺(tái)高頻篩,用三臺(tái)煤泥離心機(jī)取代三臺(tái)沉降離心機(jī),分析了升級(jí)強(qiáng)化后的系統(tǒng)的產(chǎn)品水分以驗(yàn)證系統(tǒng)升級(jí)效果。
在系統(tǒng)中增加三臺(tái)高頻篩,用三臺(tái)煤泥離心機(jī)取代三臺(tái)沉降離心機(jī),提高中煤脫水系統(tǒng)的處理能力,降低中煤水分,保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。對原有工藝進(jìn)行技術(shù)改造,采用的工藝流程:浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)(601、602)澄清后,底流由煤泥泵(605~608),打入濃縮旋流器再進(jìn)三臺(tái)高頻篩+末煤離心機(jī)的工藝,末煤離心機(jī)處理高頻篩篩上物,進(jìn)一步降低篩上物水分,取代浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)(601、602)澄清后,底流由煤泥泵(605~608),打入濃縮旋流器再進(jìn)三臺(tái)高頻篩加沉降離心機(jī)的工藝,沉降離心機(jī)處理高頻篩篩下物。
除此之外,為了進(jìn)一步降低中煤水分,還采取了如下措施:首先加強(qiáng)浮選操作管理,加強(qiáng)浮選回收,維護(hù)檢修好322、323 高頻篩,使其正常高效運(yùn)行,保證其處理能力。其次在保證濃縮機(jī)底流泵電流不超限的情況下,適當(dāng)減小高頻篩上旋流器的底流嘴直徑,以提高高頻篩的入料粒度和減少入料量,保證其脫水效果。再次在不超過357 中煤離心機(jī)處理能力的前提下,降低TBS的分選密度或者降低重介系統(tǒng)的分選密度以增加702皮帶的上量。其次檢修維護(hù)好357中煤離心機(jī),保證其正常運(yùn)行,確保702皮帶上物料的水分。然后在原煤有泥化現(xiàn)象,浮選回收受到嚴(yán)重影響時(shí),TBS分選系統(tǒng)應(yīng)開兩個(gè)系統(tǒng),并適當(dāng)加大504 旋流器的底流嘴直徑。使末煤大量用TBS分選,減輕浮選壓力,從而降低703上量。最后在尾煤回收流程中,增加末煤離心機(jī)以降低703皮帶的產(chǎn)品水分。
在系統(tǒng)中增加三臺(tái)高頻篩,用三臺(tái)煤泥離心機(jī)取代三臺(tái)沉降離心機(jī),提高中煤脫水系統(tǒng)的處理能力,降低中煤水分,保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。對原有工藝進(jìn)行技術(shù)改造,采用的工藝流程:浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)(601、602)澄清后,底流由煤泥泵(605~608),打入濃縮旋流器再進(jìn)三臺(tái)高頻篩+末煤離心機(jī)的工藝,末煤離心機(jī)處理高頻篩篩上物,進(jìn)一步降低篩上物水分,取代浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)(601、602)澄清后,底流由煤泥泵(605~608),打入濃縮旋流器再進(jìn)三臺(tái)高頻篩+沉降離心機(jī)的工藝,沉降離心機(jī)處理高頻篩篩下物。除此之外,為了進(jìn)一步降低中煤水分,還采取了如下措施:
(1)加強(qiáng)浮選操作管理,加強(qiáng)浮選回收,維護(hù)檢修好322、323高頻篩,使其正常高效運(yùn)行,保證其處理能力。
(2)在保證濃縮機(jī)底流泵電流不超限的情況下,適當(dāng)減小高頻篩上旋流器的底流嘴直徑,以提高高頻篩的入料粒度和減少入料量,保證其脫水效果。
(3)在不超過357 中煤離心機(jī)處理能力的前提下,降低TBS的分選密度或者降低重介系統(tǒng)的分選密度以增加702皮帶的上量。
(4)檢修維護(hù)好357中煤離心機(jī),保證其正常運(yùn)行,確保702皮帶上物料的水分。
(5)在原煤有泥化現(xiàn)象,浮選回收受到嚴(yán)重影響時(shí),TBS分選系統(tǒng)應(yīng)開兩個(gè)系統(tǒng),并適當(dāng)加大504旋流器的底流嘴直徑,使末煤大量用TBS分選,減輕浮選壓力,從而降低703上量。
(6)在尾煤回收流程中,增加末煤離心機(jī)以降低703皮帶的產(chǎn)品水分。
表1為系統(tǒng)升級(jí)前中煤產(chǎn)品水分。表中結(jié)果顯示,系統(tǒng)升級(jí)前中煤產(chǎn)品的水分達(dá)到了14.7%。中煤產(chǎn)品主要是703皮帶和702皮帶上產(chǎn)品混合物,由上述兩者的702皮帶和703皮帶上產(chǎn)品的產(chǎn)量和水分決定,中煤產(chǎn)品最終的銷售水分如下公式:
表1 系統(tǒng)升級(jí)前中煤產(chǎn)品水分(來自2015年6~7月商品煤部分臺(tái)帳)
Mt=(m1×Mt1+m2×Mt2)/(m1+m2)
所以中煤最終產(chǎn)品水分有以下因素決定。
(1)703皮帶的產(chǎn)品是浮選尾礦和中矸磁選尾礦的混合物,經(jīng)過旋流器濃縮的底流用322、323高頻篩的脫水的產(chǎn)品,水分較高一般在20%~23%。
(2)702 皮帶的產(chǎn)品是重介系統(tǒng)中間產(chǎn)物和TBS分選機(jī)的底流混合物,經(jīng)過357中煤離心機(jī)脫水后的產(chǎn)品。水分較低一般在5%~6%。
(3)在原煤性質(zhì)正常的情況下(沒有泥化現(xiàn)象或者氧化現(xiàn)象時(shí)),浮選機(jī)的操作管理不好,回收不完全,就會(huì)導(dǎo)致浮選尾礦濃度較大。原煤小于0.5mm的煤泥中高灰物質(zhì)含量較大時(shí),導(dǎo)致中矸磁選尾礦的濃度較大,將加大322、323高頻篩的入料濃度,703皮帶的產(chǎn)品的產(chǎn)量較大,影響中煤最終的水分偏高。
(4)在原煤性質(zhì)有泥化現(xiàn)象時(shí),嚴(yán)重影響浮選機(jī)的回收,浮選尾礦濃度急劇升高,將超過322、323 高頻篩的入料濃度,入料量將超過322、323 高頻篩的處理量,嚴(yán)重影響高頻篩的脫水,出現(xiàn)跑水現(xiàn)象,703 皮帶的產(chǎn)品的水分和產(chǎn)量較大,使得中煤最終的水分偏高。
(5)原煤中末煤含量較大時(shí),影響中煤脫介篩316的脫水、脫介效果,導(dǎo)致316 脫介篩出現(xiàn)跑水、跑介現(xiàn)象,篩上物與TBS尾礦混合后,在經(jīng)過357中煤離心機(jī)脫水時(shí),出現(xiàn)糊篩網(wǎng)現(xiàn)象,影響離心機(jī)脫水,導(dǎo)致702皮帶產(chǎn)品水分偏高。
(6)原煤有泥化現(xiàn)象,在生產(chǎn)停車后,進(jìn)行尾煤泥回收時(shí),由于回收循環(huán)的原因,使得高頻篩入料的細(xì)粒泥化煤含量較高,嚴(yán)重影響高頻篩脫水,出現(xiàn)跑水現(xiàn)象,703皮帶的產(chǎn)品的水分較高。
綜上所述決定中煤產(chǎn)品水分較高的本質(zhì)是703 皮帶的中煤水分較高。
表2為系統(tǒng)升級(jí)后中煤產(chǎn)品水分。表中結(jié)果顯示,中煤產(chǎn)品的水分從系統(tǒng)升級(jí)前的14.7%下降到了11.35%,外運(yùn)中煤水分在技改后明顯下降。為了降低中煤水水分,本研究在系統(tǒng)中增加三臺(tái)高頻篩,用三臺(tái)煤泥離心機(jī)取代三臺(tái)沉降離心機(jī),提高中煤脫水系統(tǒng)的處理能力,降低中煤水分,保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。對原有工藝進(jìn)行技術(shù)改造,采用的工藝流程:浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)(601、602)澄清后,底流由煤泥泵(605~608),打入濃縮旋流器再進(jìn)三臺(tái)高頻篩+末煤離心機(jī)的工藝,取代浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)(601、602)澄清后,底流由煤泥泵(605~608),打入濃縮旋流器再進(jìn)三臺(tái)高頻篩+沉降離心機(jī)的工藝。中煤水分是由702皮帶和703皮帶上產(chǎn)品綜合決定的,工藝的升級(jí)改造能夠達(dá)到調(diào)節(jié)兩條皮帶物料量的比例和控制各自產(chǎn)品的水分的目的,從而控制中煤最終水分。下面對離心脫水的效果進(jìn)行了進(jìn)一步的分析。
表2 系統(tǒng)升級(jí)后中煤產(chǎn)品水分(來自2016年4月商品煤部分臺(tái)帳)
通過對425中煤離心機(jī)脫水效果檢查及試驗(yàn)結(jié)果,可以看出此設(shè)備脫水效率不高,只有48.6%,但是產(chǎn)品的外在水分為12.0%,能夠滿足中煤水分指標(biāo)要求。730皮帶裝倉中煤產(chǎn)品水分在15%以下,洗水濃度達(dá)到正常指標(biāo)要求。425離心機(jī)小篩分實(shí)驗(yàn)中,通過對高頻篩和煤泥離心機(jī)中煤泥離心機(jī)單機(jī)試驗(yàn),結(jié)果表明,細(xì)粒高灰物料在離心機(jī)脫水后的中煤產(chǎn)品中明顯減少,說明這種工藝能應(yīng)對實(shí)際生產(chǎn)過程中煤質(zhì)變化(原煤中含有泥化現(xiàn)象)、末煤量大等情況,并能保證中煤產(chǎn)品的灰分和降低中煤產(chǎn)品的水分。
通過降低中煤水分,研究實(shí)現(xiàn)了如下經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益:①由于水分降低,將減少外運(yùn)費(fèi)用300萬/年。②減低勞動(dòng)強(qiáng)度,減少30 個(gè)工作日,減少勞動(dòng)費(fèi)用支出50 萬/年。③降低了703 皮帶和707 刮板機(jī)的磨損,延長使用周期,間接降低配件成本投入70萬/年。④提高中煤脫水系統(tǒng)的處理能力,避免了尾煤濃縮池濃度高而停車回收的現(xiàn)象。⑤降低了尾煤回收時(shí)間,節(jié)約了電耗。⑥保證了煤泥水的洗水濃度。
為了降低中煤水水分,通過高頻篩和離心機(jī)聯(lián)合工藝流程對浮選尾煤和中矸磁選尾礦處理,降低中煤產(chǎn)品水分:在系統(tǒng)中增加三臺(tái)高頻篩,用三臺(tái)煤泥離心機(jī)取代三臺(tái)沉降離心機(jī),提高中煤脫水系統(tǒng)的處理能力,降低中煤水分,保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。對原有工藝進(jìn)行技術(shù)改造,采用的工藝流程:浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)(601、602)澄清后,底流由煤泥泵(605~608),打入濃縮旋流器再進(jìn)三臺(tái)高頻篩+末煤離心機(jī)的工藝,取代浮選尾礦經(jīng)濃縮機(jī)(601、602)澄清后,底流由煤泥泵(605~608),打入濃縮旋流器再進(jìn)三臺(tái)高頻篩+沉降離心機(jī)的工藝。經(jīng)過技術(shù)改造后,西曲選煤廠就中煤技術(shù)指標(biāo)取得:①提高了中煤脫水系統(tǒng)的處理能力,保證了中煤水分,保證703皮帶的中煤水分在15%以下,洗水濃度達(dá)到正常指標(biāo)要求;②外運(yùn)中煤水分在技改后明顯下降。通過提高中煤脫水系統(tǒng)的處理能力,避免了尾煤濃縮池濃度高而停車回收的現(xiàn)象,同時(shí)降低了尾煤回收時(shí)間,節(jié)約了電耗,增加中煤產(chǎn)率,提高經(jīng)濟(jì)效率,并且保證了中煤外運(yùn)暢通,降低了產(chǎn)品外運(yùn)的費(fèi)用。