周建國,陳 銳,井耀文,杜 軍,楊建軍,王丹灝
(1.湖北山水化工有限公司,湖北 枝江 443200;2.藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司,北京 100176)
湖北山水化工有限公司5 萬t/a 離子膜燒堿搬遷項目分兩期完成,一期A 槽采用藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司生產(chǎn)的NBZ-2.7 型離子膜電解槽,于2013 年8 月初次開車,運行兩個膜周期后于2020 年12 月更換陰、陽極極網(wǎng),并于2021 年1 月2日開車成功。 二期B 槽采用藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司生產(chǎn)的NBZ-2.7(II)型離子膜電解槽,于2022 年5 月31 日成功投運。 兩臺電槽均配置158對電極,配套使用科慕化學(xué)(上海)N-2050 型號離子膜。截止到2022 年7 月下旬,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,電槽性能良好, 兩臺電解槽共用同一循環(huán)系統(tǒng)和成品堿流量計,陰極燒堿電流效率一直保持在97.8%左右。
裝置一次鹽水采用陶瓷膜工藝, 二次鹽水采用樹脂塔三塔工藝,樹脂塔和程控閥門分別采購,屬于組合類型設(shè)備,采用DCS 遠(yuǎn)程集中控制,運行過程中的再生、運行、切換均設(shè)置了全自動模式。
2022 年7 月27 日凌晨1:30, 操作人員通過DCS 監(jiān)控發(fā)現(xiàn)A、B 電解槽總槽電壓有快速上漲趨勢,接到現(xiàn)場人員反饋后,氯堿生產(chǎn)部組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行全面排查,根據(jù)現(xiàn)場情況,每兩小時一次按時留存二次鹽水樣品,等待條件具備,做ICP 分析質(zhì)量;中控分析復(fù)查各控制點鹽水質(zhì)量,包括滴定分析過濾鹽水槽的鈣、 鎂、 過濾鹽水槽和超純鹽水槽的pH 值、一次鹽水系統(tǒng)中鹽水濃度、過量碳酸鈉、過量氫氧化鈉、硫酸根等,檢查電槽溫度、濃度、壓力和壓差等指標(biāo),查找工藝、設(shè)備、儀表、DCS 控制指標(biāo)等可能的異常。通過篩查和對比分析,只發(fā)現(xiàn)了樹脂塔C 塔出口到超純鹽水貯槽的KV-164C 閥門無故打開,更換電磁閥后,閥門恢復(fù)正常,并于4 時處理完畢。此階段樹脂塔程序是C 塔→A 塔串聯(lián)運行,B 塔酸堿再生、鹽水置換已結(jié)束,處在等待步驟,即將投入運行。
C 塔→A 塔串聯(lián)運行,正常程序應(yīng)是KV-164C閥門關(guān)閉,KV-164A 閥門打開, 合格鹽水進(jìn)入超純鹽水槽。 初步判斷問題出在KV-164C 閥門無故打開,并立即進(jìn)行樹脂塔的切換,停樹脂塔C 塔,切換到A 塔→B 塔運行, 切換后及時取樣進(jìn)行ICP 分析核對。
期間兩臺電槽的電壓大幅上漲,A、B 電槽校正電壓最終分別上漲了40 V、42 V (按行業(yè)通用公式校正到同一電流14.85 kA、溫度90 ℃、濃度32%的比較結(jié)果)。 從7 月27 日、28 日統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看,燒堿產(chǎn)量急劇降低, 噸堿直流電耗上漲了198 kW·h,陰極燒堿電流效率從97.8%急劇下降到95.5%, 下降了2.3%。
(1)在事故期間,監(jiān)測的一、二次鹽水ICP 分析結(jié)果見表1。
表1 一次鹽水、二次鹽水ICP分析結(jié)果
(2)凌晨處理期間,過濾鹽水貯槽出口滴定分析Ca、Mg 未檢出,過碳酸鈉0.49 g/L,過氫氧化鈉0.15 g/L,游離氯未檢出,硫酸根4.1 g/L,以上結(jié)果都在指標(biāo)范圍內(nèi)。分析人員連續(xù)監(jiān)測鹽水系統(tǒng)化鹽池、配水桶、一次鹽貯槽、過濾鹽水罐、超純鹽水罐、鹽水高位槽等出口的pH 值,結(jié)果均為9.5~10.5,pH 值正常。通過DCS 歷史曲線檢查,陽極循環(huán)槽在線pH 計pH264 顯示值正常, 鹽水系統(tǒng)各pH 值在線監(jiān)測pHT-0104、pHT-312、pHT-314 值正常。 電槽控制,經(jīng)分析和和查記錄, 陰陽極出口濃度分別為32.02%、213 g/L,槽溫TT-234 為83 ℃,壓差4 kPa,都在指標(biāo)范圍內(nèi)。 以上信息排除各中間控制可能出現(xiàn)的問題。
(3)從7 月27 日留存3 時和6 時的一次鹽水過濾鹽水貯槽出口ICP 分析結(jié)果看,一次鹽水Ca、Mg、Sr、Fe 等相關(guān)指標(biāo),在正常范圍之內(nèi),排除一次鹽水工序的故障。
(4)切換到樹脂A 塔→B 塔運行后,7 月27 日4時、7 時和9 時的樹脂塔出口鹽水質(zhì)量都在指標(biāo)范圍內(nèi),且超純鹽水罐的二次鹽水質(zhì)量逐漸好轉(zhuǎn),推斷C塔→A 塔運行時出現(xiàn)了異常。
(5)7 月27 日5 時的結(jié)果Ca 為750×10-9,與27日3 時一次鹽水分析的ICP 結(jié)果Ca 為1 001×10-9比較,只相差了351×10-9,750×10-9是樹脂塔不合格鹽水進(jìn)入超純鹽水槽與原合格鹽水混合后的結(jié)果,推斷樹脂塔C 塔→A 塔沒有達(dá)到應(yīng)有的處理能力或失去了處理能力。
(6)通過現(xiàn)場觀察和查閱相關(guān)設(shè)計文件,發(fā)現(xiàn)C塔樹脂實際高度0.80 m,遠(yuǎn)小于1.2 m 及以上的需求高度,通過核對每臺樹脂塔內(nèi)的樹脂裝填量為2.6 m3,基本能達(dá)到設(shè)計需要的量,但因設(shè)備直徑原因,加正常量的樹脂,高度不能達(dá)到需要高度。通過檢查操作記錄,電壓上漲期間是在C 塔→A 塔串聯(lián)運行已超過22 h,C 塔運行已超過46 h,到了運行末期。 以上信息表明樹脂C 塔處理能力達(dá)不到設(shè)計要求與樹脂層高度太低并處于運行末期有關(guān)。
(7)超純鹽水槽中7 月27 日5 時、7 時、9 時留存的幾個二次鹽水ICP 分析結(jié)果,Ca、Mg、Sr、Fe 超標(biāo)嚴(yán)重,Ca 最高達(dá)到了750×10-9且以后連續(xù)幾個大幅超標(biāo)的二次鹽水, 說明有不合格鹽水進(jìn)入了電解槽,且不排除有含Ca、Mg 等更高的不合格鹽水進(jìn)入電解槽, 判斷電解槽電壓的上漲和電流效率下降是由鹽水中上述幾項離子嚴(yán)重超標(biāo)導(dǎo)致。
(8)樹脂主塔C 塔運行到46 h,已到運行末期,加之樹脂高度太低,此時C 塔已“漏液”了,C 塔的處理能力已大幅下降或失去, 不合格的鹽水離開了C塔。保護(hù)塔A 塔的出口和C 塔的出口同進(jìn)入一個鹽水總管,壓力相等,因KV-164C 閥門無故打開,出C塔鹽水選擇不經(jīng)過有阻力的保護(hù)塔A 塔,直接走短路進(jìn)入超純鹽水槽,保護(hù)塔A 塔被短路失去了應(yīng)有的保護(hù)作用,二次鹽水質(zhì)量沒有得到有效保障,致使不合格的鹽水直接進(jìn)入了超純鹽水槽。 二次鹽水精制簡易流程圖見圖1。
圖1 二次鹽水精制簡易流程圖
(9)超純鹽水槽內(nèi)的不合格的Ca、Mg、Sr、Fe 鹽水經(jīng)過鹽水高位槽,再進(jìn)入電解槽,離子膜受到較大的污染, 導(dǎo)致電槽電壓大幅上漲, 電流效率大幅下降,部分雜質(zhì)對離子膜的主要影響見表2。
表2 鹽水中部分離子對離子膜性能的影響
異常發(fā)生后, 公司組織相關(guān)技術(shù)人員及時深入探討處理方案,并與藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司的技術(shù)服務(wù)人員取得聯(lián)系, 經(jīng)過詳細(xì)交流和充分溝通,憑著多年來豐富的現(xiàn)場運行經(jīng)驗,決定針對Ca、Mg、Sr、Fe 等雜質(zhì)大幅超標(biāo)造成膜污染后采取如下措施。
(1)本次膜污染,考慮到電解槽還沒開始加酸,陽極室內(nèi)pH≥4, 預(yù)計有部分雜質(zhì)沉積在離子膜表面上,如鐵的氫氧化物等,通過停車循環(huán)、排液、水洗等操作盡可能地除去離子膜表面雜質(zhì),降低膜電壓,避免后期運行中, 因工藝條件的變化導(dǎo)致部分雜質(zhì)轉(zhuǎn)移進(jìn)入離子膜內(nèi)部。
(2)根據(jù)Ca、Sr 等雜質(zhì)性質(zhì),氫氧化物的危害最大,因為它會形成很大的顆粒,沉積在非常靠近膜陰極側(cè)的地方,主要對電流效率有影響,但如果其沉積量很大,bn 可能導(dǎo)致電壓的升高。 在90 ℃時,Ca(OH)2、Sr(OH)2兩種溶度積常數(shù)Ksp 分別為9×10-7、5×10-1,Ca(OH)2、Sr(OH)2溶解度較大,可以被加熱純水或純凈的鹽水溶解, 能將沉積在膜內(nèi)的部分雜質(zhì)清除,但是電流效率或電壓無法完全恢復(fù)。
(3)對膜內(nèi)的其他可能雜質(zhì)在一定的溫度、濃度下通過循環(huán)和水洗,進(jìn)行離子膜的舒緩操作,擴(kuò)大離子膜中的離子通道, 期待離子膜中的雜質(zhì)被自主地排放掉??紤]雜質(zhì)在膜表面及通道內(nèi)沉積的時間短,在沒有損壞過多的膜樹脂結(jié)構(gòu)的情況下盡快停車處理,為較好地恢復(fù)膜性能創(chuàng)造條件,離子膜通道結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。
圖2 離子膜通道結(jié)構(gòu)示意圖
(4)在后期的運行中,確保鹽水質(zhì)量在一定的溫度、濃度等穩(wěn)定條件下運行,可以使膜的性能得到一定程度的恢復(fù)。
在實施的過程中,因生產(chǎn)需要,兩臺電解槽不能同時降電流到0,采取將兩臺電解槽輪換降電流到0的方案,為了達(dá)到上述工況,采取較低濃度的堿和鹽水進(jìn)行循環(huán)、排液、水洗等操作,具體方案如下。
(1)為了兼顧另一臺運行中的電槽的堿濃度,電解槽循環(huán)時陰極控制: 通過調(diào)節(jié)陰極純水加入流量增加加入純水,調(diào)整堿濃度到28%進(jìn)入電槽,陰極堿流量控制為30 m3/h。
(2)電槽循環(huán)時陽極控制:控制通過循環(huán)精鹽水為20 m3/h,通過純水流量計加入13 m3/h 純水循環(huán),共計33 m3/h 稀釋鹽水,濃度控制在180~200 g/L。
(3)在循環(huán)過程中,電解槽溫度控制在60~65 ℃。
(4)把A 電解槽電流降到0,B 槽按原電流運行,A 電解槽按聯(lián)鎖程序循環(huán)80 min 后,陰陽極流量和溫度再按要求循環(huán)2.5 h,完成后按操作規(guī)程的要求進(jìn)行離網(wǎng)、排液、水洗、等待2 h 排水、充液、并網(wǎng)、循環(huán)升溫等步驟執(zhí)行,A 電解槽電流升到需求負(fù)荷,完成A 電解槽的處理。
(5)A 電解槽完成后, 降B 電解槽電流到0,按A 電解槽處理步驟進(jìn)行處理。
7 月29 日8 時開始,兩臺電解槽嚴(yán)格按以上方案先后進(jìn)行了處理。 7 月31 日兩臺電解槽電流升到14 kA。 7 月31 日開始,按以下指標(biāo)進(jìn)行修復(fù)操作:陽極流量按指標(biāo)控制,淡鹽水的濃度控制200~210 g/L,陰極流量按指標(biāo)控制,堿濃度控制在32.2%~32.5%,電槽溫度控制在83 ℃運行。8 月7-9 日3 天時間,手動控制樹脂塔運行,每天切換出一臺需要再生的樹脂塔,調(diào)整再生步驟順序,利用13.25 h 的等待時間,添加樹脂到≥1.2 m 高度,再按樹脂塔再生程序進(jìn)行再生, 并檢查每臺樹脂塔的分布器等內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否完好,提高單塔運行能力。 8 月10-15 日,根據(jù)樹脂塔的運行周期, 對樹脂塔周圍的電磁閥進(jìn)行檢查和更換。
表3 電解槽A、B運行數(shù)據(jù)表
因?qū)嶋H運行中電流、溫度、濃度等是變化的,為了在統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行比較, 以上數(shù)據(jù)中校正電壓一欄,按行業(yè)上通用的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校正,校正到90 ℃、14.85 kA、32%的標(biāo)準(zhǔn)條件,選用的校正公式如下。
V校正電壓=[(V實測電壓-2.42×N-KT×N×(90-T溫度)+KC×N×(32-C堿濃度)]×λ1÷λ2+2.42×N
式中:V實測電壓—現(xiàn)場萬用表實測總電壓;
KT—溫度修訂系數(shù),0.013/℃;
KC—濃度修訂系數(shù),0.017/%;
λ1—校正到標(biāo)準(zhǔn)電流密度,5.5 kA/m2;
λ2—實際運行電流密度,kA/m2;
N—電極對數(shù)。
經(jīng)過處理后的兩臺槽電壓的恢復(fù)趨勢見圖3。
圖3 電解槽電壓下降趨勢圖
電流效率恢復(fù)趨勢見圖4。
圖4 堿電流效率上漲趨勢
以上數(shù)據(jù)和曲線反映出如下信息,(1)電解槽經(jīng)過停車處理后,從7 月30 日開始,電壓每天持續(xù)下降,前幾天下降較快,后緩慢下降,直到10 月4 日,兩臺電解槽電壓基本停止下降,趨于穩(wěn)定,A、B 電解槽電壓下降的時間約兩個半月,A、B 槽校正電壓分別下降了32 V、28 V (按行業(yè)通用公式校正到同一電流14.85 kA、溫度90 ℃、濃度32%的比較結(jié)果),下降較多。 (2)7 月27 日膜污染后堿電流效率從97.8%下降到95.5%, 經(jīng)處理后電流效率持續(xù)上升,到8 月11 日恢復(fù)到97.3%,后趨于穩(wěn)定,經(jīng)歷時間約13 天,從95.5%恢復(fù)到97.3%,上漲了1.8%。
(1)本次離子膜污染后,經(jīng)處理,下降電壓抵消上漲電壓,A、B 槽校正電壓分別凈上漲了8 V、13 V(按國際通用公式校正到同一電流14.85 kA、 溫度90 ℃、濃度32%的比較結(jié)果),膜電壓得到了較大程度恢復(fù),恢復(fù)時間較長,達(dá)2.5 個月,B 槽運行2 個月的膜,比A 槽運行19 個月的膜電壓受到的影響更大。
(2)堿電流效率13 天內(nèi)從95.5%上漲到97.3%后趨于穩(wěn)定,上漲了1.8%,堿電流效率得到較大程度恢復(fù),下降電流效率和上漲電流效率抵消,凈下降了0.5%。
(3)離子膜一旦受到污染,不管做何處理,性能不能完全恢復(fù),因此加強(qiáng)二次鹽水質(zhì)量管控,確保進(jìn)入電解槽鹽水合格是非常重要的。
(4)一旦發(fā)現(xiàn)離子膜受到急性污染,電解槽應(yīng)盡早降電流到低負(fù)荷且停車,及時對電解槽進(jìn)行清洗、循環(huán)、置換等工作,把損失降到最低。
(5)二次鹽水質(zhì)量很關(guān)鍵,此工序應(yīng)選用可靠的設(shè)備和閥門。