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      工作面端面冒漏區(qū)控制技術(shù)應(yīng)用

      2023-03-07 09:26:06賈楊帆
      山東煤炭科技 2023年1期
      關(guān)鍵詞:斑巖端面錨索

      賈楊帆

      (潞安化工集團(tuán)溫莊煤業(yè)有限公司,山西 長(zhǎng)治 046300)

      1 概述

      潞安化工集團(tuán)溫莊煤業(yè)有限公司15103 工作面位于15 號(hào)煤層一采區(qū)西部,工作面西部為實(shí)體煤,東部為15102 工作面采空區(qū),北部為15 號(hào)煤層開拓巷道,南部為井田邊界,走向推進(jìn)長(zhǎng)度1012 m,工作面長(zhǎng)度為235 m。開采的15 號(hào)煤層厚度平均4.6 m,煤層傾角3°~10°,頂?shù)装鍘r性見表1。

      表1 15#煤層頂?shù)装鍘r性表

      2 工作面冒頂機(jī)理

      15103 工作面已回采至482 m 處,回采至473 m 處時(shí)位于工作面25#~47#支架前方煤體出現(xiàn)煌斑巖侵入,侵入?yún)^(qū)域主要集中在頂板上方以及下方1.5 m 范圍內(nèi),煌斑巖主要以塊狀為主;工作面回采至475 m 處時(shí),該區(qū)域頂板開始出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,且伴隨著煤壁片幫;當(dāng)工作面回采至478 m 處時(shí)位于31#~34#支架前方端面頂板出現(xiàn)冒漏;當(dāng)工作面回采至482 m 處時(shí)冒漏區(qū)沿工作面走向?qū)挾冗_(dá)3.4 m,沿傾向?qū)挾冗_(dá)4.1 m,冒漏深度為2.4 m。通過現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,工作面端面冒頂原因主要表現(xiàn)在以下幾方面:

      (1)煤巖體硅化影響。15103 工作面在煌斑巖侵入后,煌斑巖附近煤巖體嚴(yán)重硅化,主要表現(xiàn)在煤體成流沙狀,巖體成破碎顆粒狀,煤巖體平均抗壓強(qiáng)度不足20 MPa,穩(wěn)定性差。當(dāng)工作面回采至煌斑巖區(qū)域時(shí),在回采應(yīng)力作用下位于煌斑巖附近煤壁巖體垮落,造成端面距加大,頂板冒漏。

      (2)回采工藝影響。15103 工作面回采煤層厚度為4.6 m,工作面采用一次采全高回采工藝,工作面回采至煌斑巖區(qū)域時(shí),由于煌斑巖為塊狀結(jié)構(gòu),隨著工作面落煤,煌斑巖巖塊隨之垮落,導(dǎo)致工作面端面加大,且頂板不平整成坑洼狀。

      (3)支護(hù)效果差。工作面回采至煌斑巖侵入?yún)^(qū)時(shí),由于頂板不平整,且頂板破碎垮落,造成在該區(qū)域支架初撐力及工作阻力不足現(xiàn)象。通過現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),工作面回采至480 m 處時(shí)35#~47#支架平均工作阻力不足75%,從而導(dǎo)致圍巖在應(yīng)力作用下出現(xiàn)剪切破壞,降低了頂板承載能力以及煤柱支承強(qiáng)度。

      3 冒漏區(qū)聯(lián)合控制技術(shù)

      基于15103 工作面端面頂板冒漏機(jī)理,決定對(duì)冒漏區(qū)圍巖進(jìn)行注漿加固[1-5],提高冒漏區(qū)圍巖膠結(jié)穩(wěn)定性以及內(nèi)摩擦角,再對(duì)高冒區(qū)采取人工假頂進(jìn)行填充,防止有害氣體積聚。

      3.1 新型無機(jī)注漿材料加固

      由于傳統(tǒng)的有機(jī)注漿材料如聚氨酯、馬麗散、雷特因等成本費(fèi)用高且反應(yīng)產(chǎn)物有毒,注漿過程中水化反應(yīng)屬于放熱反應(yīng),在封閉空間注漿時(shí)很容易出現(xiàn)煤層自燃,所以決定對(duì)15103 工作面冒漏區(qū)采用新型無機(jī)注漿材料進(jìn)行加固。

      (1)注漿材料成分。新型無機(jī)注漿材料主要由超細(xì)硫鋁酸鹽水泥熟料、石膏、石灰以及輔助性材料等部分組成,其中輔助性材料主要由減水劑、緩凝劑、增稠劑、速凝劑等部分組成,各成分配比見表2。

      表2 新型無機(jī)注漿材料各成分配比表

      (2)鉆孔布置參數(shù)。分別對(duì)冒漏區(qū)內(nèi)以及附近圍巖布置注漿鉆孔,冒漏區(qū)內(nèi)共計(jì)布置5 個(gè)注漿孔,鉆孔深度為3.0 m,直徑為45 mm,鉆孔均勻布置在冒漏區(qū)圍巖上;冒漏區(qū)以外鉆孔布置在冒漏區(qū)前方煤壁上(31#~34#支架前方),共計(jì)布置6 個(gè)注漿孔,孔深為5.0 m,間距為2.0 m,鉆孔布置仰角為45°。

      (3)注漿順序:安裝注漿管→封孔→連接注漿泵→開啟注漿泵。先對(duì)冒漏區(qū)進(jìn)行注漿,后對(duì)附近巖體進(jìn)行注漿,注漿壓力為5.0 MPa。

      3.2 人工假頂施工

      3.2.1 鋪設(shè)柔性網(wǎng)

      由于冒漏區(qū)圍巖破碎嚴(yán)重,采用單一錨桿(索)支護(hù)以及鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)時(shí)支護(hù)效果差、支護(hù)難度大,決定對(duì)冒漏區(qū)表層圍巖采用柔性纖維網(wǎng)進(jìn)行維護(hù)控制。

      鋪設(shè)柔性纖維網(wǎng)長(zhǎng)度為10 m,寬度為5.0 m,柔性網(wǎng)采用寬度為50 mm 纖維帶交錯(cuò)編制而成,網(wǎng)格長(zhǎng)度及寬度為100 mm,纖維網(wǎng)縱向抗拉強(qiáng)度為500 MPa,橫向抗拉強(qiáng)度為400 MPa。柔性網(wǎng)將冒漏區(qū)內(nèi)圍巖全部包裹,并在冒漏區(qū)內(nèi)采用錨桿進(jìn)行固定。

      3.2.2 人工假頂施工

      (1)冒漏區(qū)內(nèi)柔性纖維網(wǎng)鋪設(shè)完后,在31#~34#支架前方端面頂板施工三架錨索吊棚,錨索吊棚長(zhǎng)度為5.0 m,吊棚與支架頂梁平行布置,每架錨索吊棚主要由一根工字鋼梁以及兩根長(zhǎng)度為4.5 m、直徑為17.8 mm 錨索組成。錨索吊棚施工后保證鋼梁與工作面之間頂板預(yù)留0.2 m 間隙,吊棚布置間距為1.5 m。

      (2)兩架錨索吊棚施工完后,在其上方鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)、風(fēng)筒布(預(yù)留施工口,便于施工人員架頂);然后在上覆依次鋪設(shè)道木搭設(shè)木垛,道木長(zhǎng)度為2.0 m,寬度為0.3 m,冒漏區(qū)內(nèi)共計(jì)鋪設(shè)兩組木垛,木垛內(nèi)道木成“井”字型布置,如圖1。

      圖1 15103 工作面冒頂區(qū)聯(lián)合支護(hù)技術(shù)平面示意圖

      (3)冒頂區(qū)內(nèi)木垛架設(shè)完后必須保證道木與頂板接觸嚴(yán)實(shí),最后采用張拉機(jī)具對(duì)三架錨索吊棚進(jìn)行預(yù)緊。假頂施工完后對(duì)假頂區(qū)安裝注漿軟管并對(duì)四周遮蔽嚴(yán)實(shí),然后進(jìn)行羅克休填充,確保假頂區(qū)間隙完全被封堵。

      4 結(jié)語(yǔ)

      15103 工作面已過冒漏區(qū),通過對(duì)冒漏區(qū)采取注漿、人工假頂聯(lián)合支護(hù)后取得了顯著應(yīng)用成效:

      (1)對(duì)工作面區(qū)采取新型無機(jī)注漿材料加固后,減少了水化反應(yīng)過程中放熱量,降低了注漿施工成本費(fèi)用;同時(shí),新型無機(jī)注漿材料與傳統(tǒng)有機(jī)注漿材料相比,結(jié)矸率提高了1.5 倍,凝固體抗壓強(qiáng)度提高1.2 倍。

      (2)相比單一錨桿(索)支護(hù),人工假頂具有很好讓壓效果。對(duì)冒頂區(qū)施工人工假頂后,冒漏區(qū)得到了完全填充,實(shí)現(xiàn)了冒漏區(qū)巖體與假頂膠結(jié)為一體,避免了冒頂區(qū)瓦斯積聚、煤體自燃現(xiàn)象。

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