王雪龍
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)馬脊梁礦)
煤礦綜采工作面在回采結(jié)束后,需要通過回撤通道將液壓支架及相關(guān)設(shè)備轉(zhuǎn)移到下一個(gè)采煤工作面。目前最為常用的采煤工作面回撤通道的掘進(jìn)方式是預(yù)掘回撤通道。預(yù)掘回撤通道就是在停采線附近預(yù)先掘出1條與采煤工作面平行的回撤通道,當(dāng)采煤工作面與預(yù)掘回撤通道貫通后,用以回撤液壓支架。但預(yù)掘回撤通道是超前于工作面回采完成,會(huì)產(chǎn)生超前工作面回采的壓力,由于應(yīng)力集中會(huì)在工作面附近一定范圍內(nèi)產(chǎn)生動(dòng)壓擾動(dòng)[1-4],預(yù)掘的回撤通道在工作面回采的超前動(dòng)態(tài)支撐壓力影響下,易發(fā)生壓垮末采段煤柱、壓死液壓支架等事故;并且在回撤過程中,經(jīng)常出現(xiàn)頂板及兩幫垮落現(xiàn)象,回撤通道維護(hù)困難,易造成瓦斯積聚、風(fēng)速超限等問題,存在重大安全隱患。目前解決措施一是采用加強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度,如打錨索、注漿錨桿等技術(shù)進(jìn)行巷道加固;二是改善回撤工藝,如調(diào)整支架設(shè)備撤出順序等。雖然取得了一定的效果,但是并沒有改變巷道的圍巖結(jié)構(gòu),也就沒有從根本上改變支撐壓力的分布特點(diǎn)[5-7],不具備讓壓特性,存在應(yīng)力集中造成巷道圍巖大變形等問題。本文以馬脊梁礦8127工作面為研究背景,對復(fù)雜條件下大斷面回撤通道施工工藝及支護(hù)技術(shù)進(jìn)行研究。
馬脊梁礦8127 工作面位于井田一盤區(qū),工作面西南為盤區(qū)大巷(一盤區(qū)皮帶巷、一盤區(qū)輔運(yùn)巷、一盤區(qū)回風(fēng)巷),南東為8220 工作面采空區(qū),北東為同忻礦界,東北為實(shí)煤區(qū)。8127 工作面采用綜合機(jī)械化回采工藝,截至2021 年3月,工作面已回采至2 104 m,距停采線還剩50 m(停采線設(shè)計(jì)位置為2 154 m處,采區(qū)大巷預(yù)留保安煤柱寬度為100 m)。
8127 工作面沿煤層底板布置,開切眼長239 m。可采走向長2 254 m,回采煤層為3#層,工作面煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤層厚度4.5~8.3 m,平均厚度為5.89 m,含3~4層夾矸,厚0.88~1.40 m,純煤平均厚4.91 m,夾矸巖性多為泥巖、砂質(zhì)泥巖、碳質(zhì)泥巖、高嶺巖,局部有煌斑巖。煤層平均傾角為3°,屬近水平煤層。煤巖類型以暗淡型為主,煤種為長焰煤。煤層頂?shù)装鍘r性如表1所示。
8127 工作面地質(zhì)條件復(fù)雜,多以中小斷層為主,在工作面639~730 m 處已揭露1 條X2陷落柱,根據(jù)2127 巷、5127 巷掘進(jìn)地質(zhì)資料顯示,工作面回采期間共計(jì)揭露7 條正斷層(斷層編號F1~F7),其中位于1 200,1 140,910,760,260 m已揭露5條斷層,平均落差為1.8 m,傾角為60°;工作面位于82,67 m 處預(yù)計(jì)揭露F6、F72條斷層,其中F6斷層落差為1.4 m,傾角為52°,F(xiàn)7斷層落差為1.9 m,傾角為57°,全部從尾巷揭露。
為了便于工作面結(jié)采期間設(shè)備安全快速回撤,在工作面100 m 里程牌處需施工1 條矩形斷面回撤通道,長度為239 m,寬度為4.0 m,高度為3.5 m,回撤通道沿3#煤層底板進(jìn)行施工。
2.1.1 超前預(yù)掘法
初步設(shè)計(jì)8127工作面回撤通道采用超前預(yù)掘法進(jìn)行施工,工作面回采至120 m 處時(shí)提前預(yù)掘1 條回撤通道,回撤通道從運(yùn)輸順槽側(cè)開口施工,巷道施工斷面為4 m×3.5 m(寬×高),巷道采用全斷面光面爆破施工工藝,回撤通道施工期間在巷道內(nèi)安裝一部40T 型刮板輸送機(jī)與運(yùn)輸順槽內(nèi)DTL 型帶式輸送機(jī)搭接聯(lián)合出煤;巷道頂板采用錨桿(索)聯(lián)合支護(hù),巷道煤幫采用金屬螺紋鋼錨桿支護(hù),采空區(qū)巷幫采用玻璃鋼錨桿支護(hù)。工作面回采完成后與回撤通道貫通。
2.1.2 原施工工藝存在的問題
超前預(yù)掘法進(jìn)行回撤通道施工時(shí),對工作面回采影響小,可與工作面回采協(xié)同施工,但是在實(shí)際施工過程中存在一些不足,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
(1)增加了掘進(jìn)工程量。采用超前預(yù)掘法進(jìn)行回撤通道施工時(shí),增加了工作面掘進(jìn)工程量達(dá)240 m,掘進(jìn)成本費(fèi)用增加了200余萬元。
(2)掘進(jìn)難度大。超前預(yù)掘法進(jìn)行回撤通道施工采用爆破施工工藝,巷道掘進(jìn)效率低,而且受爆破震動(dòng)影響圍巖穩(wěn)定性差,巷道圍巖支護(hù)后出現(xiàn)蠕動(dòng)變形現(xiàn)象。
(3)圍巖維護(hù)困難。預(yù)先掘進(jìn)回撤通道的巷道形成時(shí)間長,受回采工作面采動(dòng)影響大,經(jīng)常出現(xiàn)頂板及兩幫垮落現(xiàn)象,巷道維護(hù)困難,易造成瓦斯積聚、風(fēng)速超限等問題。
(4)煤柱損失嚴(yán)重。為保證回撤期間頂板穩(wěn)定,超前預(yù)掘法進(jìn)行回撤通道施工時(shí)與盤區(qū)大巷需預(yù)留100~150 m保安煤柱,造成工作面煤柱損失量大。
為了提高工作面煤柱回采率,加快工作面回撤通道施工速度,決定對8127 工作面回撤通道采取以采代掘“自成巷法”,并在回撤通道施工前進(jìn)行深孔爆破切頂卸壓,降低構(gòu)造應(yīng)力、回采應(yīng)力等集中應(yīng)力對圍巖的破壞。
2.2.1 自成巷法施工工藝
(1)為了提高8127 工作面煤柱回采率,采用自成巷法進(jìn)行回撤通道施工,將原100 m 保安煤柱縮小至80 m(停采線后移20 m),工作面回采至84 m 處時(shí)停止繼續(xù)回采,對工作面?zhèn)涡边M(jìn)行調(diào)整,清理工作面浮煤,并將工作面所有支架移架到位,保證支架前探梁距煤壁距離不大于0.3 m。
(2)工作面?zhèn)涡闭{(diào)整后采煤機(jī)從端頭斜切進(jìn)刀,割煤深度為0.7 m,工作面每割煤50 m 停止割煤,及時(shí)對頂板施工錨桿索支護(hù),支護(hù)完成后繼續(xù)回采,以此類推直至第一刀割煤完成。
(3)工作面第一刀割煤完成后支架不進(jìn)行前移,采用推移千斤進(jìn)行移刮板輸送機(jī),當(dāng)推移千斤推拉最大行程后采用單體柱配合千斤頂聯(lián)合推移刮板輸送機(jī),直至移機(jī)到位。
2.2.2 深孔爆破切頂卸壓技術(shù)
8127工作面82 m處揭露1條正斷層,回撤通道布置在動(dòng)壓區(qū)內(nèi),圍巖破碎嚴(yán)重,工作面停止移架后采空區(qū)頂板垮落過程中構(gòu)造應(yīng)力、回采應(yīng)力等集中應(yīng)力對頂板產(chǎn)生剪切破壞作用,造成頂板破碎、垮落現(xiàn)象,所以決定對回撤通道頂板采取深孔切頂卸壓技術(shù)。
(1)切頂卸壓原理。對回撤通道頂板進(jìn)行爆破預(yù)裂切頂施工,切斷回撤通道局部范圍頂板應(yīng)力傳遞通道,弱化集中應(yīng)力對回撤通道頂板剪切破壞作用,且預(yù)裂爆破能夠很好地保護(hù)巷道頂板完整性[8]。利用恒阻大變形錨索對切頂頂板進(jìn)行支護(hù),使回撤通道頂板能夠最大限度地發(fā)揮自身承載作用[9],從而達(dá)到控制頂板變形、離層的目的。
(2)切頂卸壓孔布置參數(shù)。工作面共計(jì)布置23個(gè)切頂卸壓爆破鉆孔(鉆孔編號Z1、Z2、Z3...),其中回風(fēng)順槽、運(yùn)輸順槽內(nèi)各布置6個(gè),工作面內(nèi)布置11個(gè)。所有鉆孔向采空區(qū)方向布置仰角為25°,鉆孔深度在8~10 m,鉆孔終孔位置位于頂板往上9.0 m處,架后5.0 m處,鉆孔終孔位置水平距為10 m,如圖1所示。鉆孔施工完后確保所有鉆孔終孔位置位于同一水平線上,水平及垂直誤差不得超過200 mm。
(3)爆破預(yù)裂施工工藝。工作面回采至停采線時(shí),在支架前探梁前方0.3 m 處開始布置爆破預(yù)裂鉆孔,鉆孔直徑為40 mm,順槽內(nèi)鉆孔布置間距為0.5 m,工作面內(nèi)鉆孔布置間距為10 m。所有鉆孔布置完成后對鉆孔內(nèi)安裝1 根長度為3.0 m,直徑38 mm“D型”聚能管,并對每根聚能管內(nèi)填裝4 支礦用三級乳化炸藥以及1 支毫秒延期電雷管,采用正向裝藥方式。對鉆孔未裝藥段采用水炮泥進(jìn)行封孔,在孔口0.5 m 處采用膨脹水泥進(jìn)行封堵,每次爆破孔數(shù)不得超過3個(gè)。
為了防止工作面頂板爆破切頂后回撤通道施工過程中出現(xiàn)頂板破碎、垮落事故,決定對切頂孔附近圍巖采取恒阻大變形錨索支護(hù)。
(1)大變形恒阻錨索采用長度為8.3 m、直徑為21.8 mm 的鋼絞線,錨索抗剪切強(qiáng)度為560 MPa,延展率為30%,恒阻錨索配套1 根高應(yīng)力讓壓器,讓壓器最大讓壓行程為0.25 m,錨索外露端安裝1 根蝶形“JW”型鋼梁,鋼梁長0.45 m,寬0.32 m。
(2)恒阻大變形錨索支護(hù)孔布置在距爆破預(yù)裂孔0.5 m處,鉆孔布置間距為3.0 m,鉆孔深度為8.0 m,鉆孔垂直頂板布置;支護(hù)孔施工完后對鉆孔內(nèi)填裝錨固劑以及恒阻錨索,每隔鉆孔配套3 根錨固劑,錨固后在錨索外露端安裝讓壓器、JW 鋼梁并采用鎖具預(yù)緊,打壓預(yù)緊強(qiáng)度為47 MPa。
由于傳統(tǒng)金屬網(wǎng)剛性大、支護(hù)強(qiáng)度低,在大應(yīng)力蠕動(dòng)變形圍巖中金屬網(wǎng)護(hù)巖效果差,很容易出現(xiàn)金屬網(wǎng)破斷現(xiàn)象,所以對8127 回撤通道動(dòng)壓區(qū)頂板鋪設(shè)柔性聚氨酯纖維網(wǎng)。
3.2.1 柔性聚氨酯纖維網(wǎng)技術(shù)參數(shù)
(1)8127 工作面回撤通道柔性纖維網(wǎng)采用寬度為50 mm 阻燃導(dǎo)靜電涂層的柔性纖維網(wǎng)帶交錯(cuò)編織而成,編制后的網(wǎng)格為100 mm×100 mm,每卷柔性纖維網(wǎng)長度為60 m,寬度為20 m。柔性纖維網(wǎng)徑向抗拉強(qiáng)度為650 kN/m,橫向抗拉強(qiáng)度為580 kN/m;每卷金屬網(wǎng)配套1 根長度為80 m,直徑為12 mm 鋼絲繩,以及3個(gè)手動(dòng)絞盤。
(2)與傳統(tǒng)金屬網(wǎng)相比,柔性聚氨酯纖維網(wǎng)具有抗酸堿、靜電以及阻燃等特性,而且抗壓強(qiáng)度高,能夠適用于受應(yīng)力作用塑性變形圍巖中;實(shí)際鋪設(shè)時(shí)鋪設(shè)斷面大、鋪網(wǎng)勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度?。?0]。
3.2.2 柔性纖維網(wǎng)鋪設(shè)工藝
(1)首先在支架前立柱上各安裝1 個(gè)手動(dòng)絞盤,將絞盤鋼絲繩繩頭通過纖維網(wǎng)邊緣網(wǎng)格交替穿過,并固定在絞車盤上,通過轉(zhuǎn)動(dòng)絞車盤盤繞鋼絲繩使柔性纖維升起。
(2)當(dāng)柔性纖維網(wǎng)升起后,在距網(wǎng)邊0.5 m處施工1排壓網(wǎng)錨桿,錨桿長度為1.0 m,直徑為22 mm,錨桿布置間距為1.5 m;第一卷網(wǎng)鋪設(shè)后依次鋪設(shè)第二卷、第三卷、第四卷網(wǎng),鋪設(shè)工藝相同,相鄰2卷網(wǎng)搭接寬度為1.0 m,工作面共計(jì)鋪設(shè)4卷柔性纖維網(wǎng)。
(3)工作面回采時(shí)柔性纖維網(wǎng)采用鉛絲捆綁并吊掛在支架前探梁下方,回采后放下纖維網(wǎng)并采用錨桿索進(jìn)行壓網(wǎng),當(dāng)工作面回撤通道施工到位后,將剩余纖維網(wǎng)沿煤壁鋪設(shè)并采用單錨桿壓網(wǎng),如圖2所示。
(1)回撤通道共計(jì)布置4 排W 型鋼帶,2 排單錨索,第一排W 型鋼帶布置在距支架前探梁1.0 m處,相鄰2 排鋼帶布置排距為1.0 m,采用的W 型鋼帶長度為4.2 m,鋼帶上等間距布置5 個(gè)孔徑為30 mm 錨索支護(hù)孔,孔間距為1.0 m。
(2)每根W型鋼帶配套5根長度為2.5 m、直徑為22 mm 無縱筋左旋螺紋鋼錨桿,錨桿抗拉強(qiáng)度為355 MPa,延展率小于12%。每根錨桿采用錨固劑進(jìn)行端頭錨固,錨固長度為0.95 m。相鄰2 根W 型鋼帶收尾錨桿采用疊加布置。
(3)2 排單錨索布置排距為2.0 m,布置間距為3.0 m,且與恒組大變形錨索交錯(cuò)布置,第一排錨索布置在第一排W 型鋼帶和第二排W 型鋼帶之間,第二排錨索布置在第三排W 型鋼帶和第四排W 型鋼帶之間;錨索長度為6.3 m,直徑為17.8 mm,錨索外露端安裝拱形高應(yīng)力托盤。
截至2021 年4月,8127 工作面回撤通道已施工到位且支護(hù)完成,回撤通道支護(hù)后對通道內(nèi)頂板每隔40 m安裝一套YH-300型數(shù)字顯示頂板離層儀,回撤通道內(nèi)共計(jì)安裝3臺(tái),分別安裝在A40支架、A80支架以及A120支架前方頂板處,通過10 d現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn):
(1)回撤通道在支護(hù)后前5 d 范圍內(nèi)由于圍巖掘進(jìn)后處于動(dòng)壓狀態(tài),圍巖出現(xiàn)蠕動(dòng)變形現(xiàn)象,但是變形量小、變形速率低,實(shí)測最大頂板下沉量為0.11 m。
(2)在第5~8 天范圍內(nèi)頂板聯(lián)合支護(hù)對蠕動(dòng)變形圍巖實(shí)現(xiàn)了耦合支護(hù)作用,頂板變形量減小,在第8天實(shí)測頂板最大變形量為0.15 m;8 d后頂板趨于穩(wěn)定,下沉量為零。
(1)與傳統(tǒng)回撤通道施工方案相比,自成巷法進(jìn)行回撤通道施工時(shí)利用采煤機(jī)直接施工,減少了工作面掘進(jìn)工程量及掘進(jìn)成本費(fèi)用,避免了回撤通道提前掘進(jìn)支護(hù)強(qiáng)度高、支護(hù)效果差以及工作面與回撤通道貫通時(shí)很容易出現(xiàn)頂板垮落等技術(shù)難題。
(2)對回撤通道施工期間采取深孔爆破切頂卸壓技術(shù)后,對頂板巖體進(jìn)行預(yù)裂,阻斷了應(yīng)力傳遞通道,達(dá)到了卸壓目的,同時(shí)采空區(qū)頂板沿切頂線垮落,防止采空區(qū)垮落過程中造成回撤通道頂板出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象,且架后頂板實(shí)現(xiàn)全部垮落。
(3)通過對8127 工作面回撤通道頂板采取聯(lián)合支護(hù)技術(shù)后,控制了動(dòng)壓區(qū)頂板下沉、斷裂、煤壁片幫等現(xiàn)象,通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),8127 工作面回撤通道頂板下沉量控制在0.15 m以下,煤壁幫未出現(xiàn)片幫垮落現(xiàn)象,支架前探梁前方切頂處頂板穩(wěn)定性好,未見斷裂、下沉現(xiàn)象。