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      S400 型殘煙機(jī)煙絲回用工藝的優(yōu)化與應(yīng)用

      2023-02-21 06:08:30孫科雷龔劍強(qiáng)徐榮華姚科東朱群曉徐棟炯
      煙草科技 2023年1期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)選煙機(jī)分機(jī)

      徐 敏,章 敏,孫科雷,龔劍強(qiáng),高 杰,徐榮華,姚科東,鄭 超,林 斌,朱群曉,徐棟炯

      浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司寧波卷煙廠,浙江省寧波市奉化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)葭浦西路2001 號(hào) 315040

      在卷煙卷接包生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的殘煙支一般作為生產(chǎn)廢品處置,或采用殘煙機(jī)對(duì)殘煙支進(jìn)行輔材(卷煙紙、濾嘴等)分離后得到回用煙絲用于加工再造煙葉[1-2]。近年來(lái),隨著卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和煙葉價(jià)格上漲,回用煙絲成為卷煙企業(yè)減少煙絲消耗、降低生產(chǎn)成本的途徑之一。但在煙絲回收過(guò)程中發(fā)現(xiàn),回用煙絲通常存在出絲率和整絲率低以及含有較多雜物(如膠塊、卷煙紙片、爆珠、塑料和濾嘴絲束等)等問(wèn)題。針對(duì)此,張冬芹等[3]對(duì)FY37 型殘煙機(jī)進(jìn)行改造并優(yōu)化了工藝參數(shù),提高了多種牌號(hào)殘煙支的出絲率;李成剛等[4]對(duì)S400 型殘煙機(jī)的輸送機(jī)頻率、I 級(jí)風(fēng)機(jī)頻率、Ⅱ級(jí)風(fēng)機(jī)頻率等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,提高了煙絲回收率;侯志龍等[5]對(duì)S400型殘煙機(jī)的增溫增濕系統(tǒng)和分離系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),提高了煙絲回收率和整絲率。但對(duì)于如何解決回用煙絲含雜問(wèn)題的研究則鮮見(jiàn)報(bào)道。為此,對(duì)S400型殘煙機(jī)煙絲回用工藝流程進(jìn)行分析,通過(guò)增加振動(dòng)篩分機(jī)[6]、風(fēng)選風(fēng)送系統(tǒng)[7]和煙絲精選機(jī)[8]等設(shè)備實(shí)現(xiàn)膠塊、紙片等雜物的有效剔除,以期提高回用煙絲純凈度,進(jìn)一步完善煙絲回用工藝流程。

      1 問(wèn)題分析

      1.1 工藝流程

      S400 型殘煙機(jī)處理能力為400 kg/h。如圖1 所示,殘煙支被翻箱機(jī)(1)翻入自動(dòng)提升喂料機(jī)(2)后進(jìn)入生產(chǎn)線,物料流量由計(jì)量管(3)和輸送帶(4)的輸送頻率控制;煙支在計(jì)量管底部被蒸汽軟化后由輸送帶送入兩級(jí)輕重分離器(5),其中大片卷煙紙、濾棒等煙支輔材被剝離后直接進(jìn)入紙棒壓塊機(jī)(8)進(jìn)行壓塊處理,含有小片卷煙紙等較小雜物的煙絲則被送入分離振槽(6);振槽上方設(shè)置有多個(gè)鴨嘴狀負(fù)壓剔除口可以將小紙片吸走,篩選出的煙絲經(jīng)輸送機(jī)(7)進(jìn)入回用煙絲裝箱系統(tǒng);除塵器(9)上的3 個(gè)除塵模塊分別連接一、二級(jí)輕重分離器和分離振槽,集中處理煙灰煙末。

      圖1 改進(jìn)前S400型殘煙機(jī)設(shè)備布局圖Fig.1 Layout of S400 tobacco reclaimer before modification

      1.2 存在問(wèn)題

      現(xiàn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)要求回用煙絲中小紙片(<5 mm)含量≤1片/500 g,無(wú)大紙片(≥5 mm)和膠塊、爆珠、塑料、濾嘴絲束等雜物[9]。但實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),經(jīng)S400型殘煙機(jī)處理后得到的回用煙絲純凈度較差,含有膠塊、紙片等雜物,尤其是小紙片含量較高,只能回?fù)皆诘蜋n牌號(hào)卷煙中,回?fù)綗熃z使用范圍窄、比例低。

      2 改進(jìn)方法

      參照寧波卷煙廠制絲生產(chǎn)線的工藝布局,對(duì)S400型殘煙機(jī)進(jìn)行設(shè)備和工藝改進(jìn)。改進(jìn)后回用煙絲設(shè)備布局如圖2所示:①在自動(dòng)提升喂料機(jī)后增加一臺(tái)三層振動(dòng)篩分機(jī)(徐州眾凱機(jī)電設(shè)備制造有限公司),實(shí)現(xiàn)對(duì)初級(jí)雜物的分離并篩選出回用煙支;②在兩級(jí)輕重分離器后增加一套風(fēng)選風(fēng)送系統(tǒng)(徐州眾凱機(jī)電設(shè)備制造有限公司),實(shí)現(xiàn)對(duì)膠塊等較重雜物的分離和剔除;③在自動(dòng)裝箱前增加兩臺(tái)串聯(lián)的WTS-I 型煙絲精選機(jī)(南京文采科技有限公司),實(shí)現(xiàn)對(duì)回用煙絲中紙片和纖維等雜物的剔除。優(yōu)化后煙絲回用工藝流程見(jiàn)圖3。

      圖2 改進(jìn)后回用煙絲生產(chǎn)線設(shè)備布局示意圖Fig.2 Schematic diagram of equipment layout of tobacco reclaiming after modification

      圖3 優(yōu)化后煙絲回用工藝流程圖Fig.3 Flow chart of tobacco reclaiming process after optimization

      2.1 三層振動(dòng)篩分機(jī)

      如圖4 所示:①物料進(jìn)入三層振動(dòng)篩分機(jī)后,較大雜物先被上層篩選機(jī)構(gòu)(1)篩出并經(jīng)出口(5)剔除進(jìn)入雜物收集車,殘煙支、細(xì)小雜物及煙末則進(jìn)入中層篩選機(jī)構(gòu)(2);②殘煙支被中層篩選機(jī)構(gòu)篩出后經(jīng)出口(7)進(jìn)入兩級(jí)輕重分離器,細(xì)小雜物及煙末則落入底層篩選機(jī)構(gòu)(3),經(jīng)煙末出料口(4)被輸送至除塵房。上層篩選機(jī)構(gòu)采用不銹鋼菱形橫檔設(shè)計(jì),因殘煙支最大直徑為7.8 mm[10]且殘煙支破損彎折處較多,確定橫檔間隙為10 mm;由于回用煙絲與加香前煙絲組分配方、煙絲寬度等參數(shù)基本一致,且中層篩網(wǎng)與加香前振篩篩網(wǎng)的功能相同(均為篩除1.0 mm以下的細(xì)小煙末、煙灰及雜質(zhì)),因此確定中層篩網(wǎng)網(wǎng)孔大小與加香前振篩篩網(wǎng)一致,均為1.0 mm(18目)。

      圖4 三層振動(dòng)篩分機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Schematic diagram of structure of three-layer vibration screen

      2.2 風(fēng)選風(fēng)送系統(tǒng)

      如圖5 所示,在風(fēng)選風(fēng)送系統(tǒng)中,含有膠塊等較重雜物的回用煙絲被拋料器(1)拋入風(fēng)選箱體(2)中,回用煙絲因沉降速度較小而進(jìn)入上方風(fēng)送管路(3)并經(jīng)沉降式落料器(4)排出;膠塊、梗簽等雜物因沉降速度較大而下沉,由振篩(10)輸送至膠塊出口(9)排出;系統(tǒng)中氣流通過(guò)循環(huán)風(fēng)管(5)和循環(huán)風(fēng)機(jī)(6)實(shí)現(xiàn)循環(huán)輸送,利用穩(wěn)壓箱(8)進(jìn)行氣壓調(diào)節(jié),含塵氣體經(jīng)除塵管路(7)被輸送至除塵房。為有效剔除雜物并減少煙絲誤剔量,參考文獻(xiàn)[11]的方法確定風(fēng)管風(fēng)速:①將風(fēng)速檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置在設(shè)備上方的風(fēng)送管路進(jìn)風(fēng)段,結(jié)合風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(1 461 r/min)和風(fēng)管箱體尺寸(600 mm×220 mm),計(jì)算得到系統(tǒng)內(nèi)部的理論氣流速度范圍為5~10 m/s;②采用在回用煙絲中人工摻雜膠塊的方式進(jìn)行模擬試驗(yàn)(煙絲流量400 kg/h,每批次煙絲100 kg,摻雜膠塊10塊),調(diào)節(jié)風(fēng)送速度,根據(jù)公式(1)和(2)計(jì)算有效剔除率和誤剔率。由圖6 可見(jiàn),當(dāng)風(fēng)管風(fēng)速達(dá)到7.0~7.5 m/s時(shí),有效剔除率為90.7%~91.6%,誤剔率為13.7%~14.5%,剔除雜物效果最佳。

      圖5 風(fēng)選風(fēng)送系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Structure of pneumatic separating and conveying system

      圖6 不同風(fēng)管風(fēng)速下風(fēng)選風(fēng)送系統(tǒng)的有效剔除率和誤剔率Fig.6 Effective rejection rate and false rejection rate of pneumatic separating and conveying system at different air velocities

      式中:η1為有效剔除率,%;m1為剔除膠塊數(shù)量,塊;m2為人工摻雜膠塊數(shù)量,塊;η2為誤剔率,%;M1為剔除煙絲質(zhì)量,g;M2為人工投料煙絲質(zhì)量,g。

      2.3 煙絲精選機(jī)

      采用WTS-I型煙絲精選機(jī)剔除回用煙絲中的雜物前,需要先對(duì)樣本圖像進(jìn)行分類和標(biāo)注,完成標(biāo)準(zhǔn)圖像模塊(包含正品庫(kù)和異物庫(kù))的建立。如圖7所示,啟動(dòng)煙絲精選機(jī)后,含有雜物(如黃色或棕褐色接裝紙、粘連煙灰的膠塊等)的回用煙絲被高速輸送帶(1)輸送至圖像采集位置,物料經(jīng)LED 光源(3)照射和反光鏡(6)反射后,由CCD 高速照相機(jī)(5)采集圖像并將圖像傳送至高級(jí)圖像處理控制器(7)[12];圖像經(jīng)FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列)算法預(yù)處理(包括圖像色彩及亮度的矯正)后被劃分為若干像素,然后與計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)圖像模塊進(jìn)行比較,進(jìn)而判定雜物位置;剔除管理控制系統(tǒng)(2)接收到雜物信號(hào)并延時(shí)啟動(dòng)電磁閥,利用高速壓縮空氣將雜物剔除。

      圖7 WTS-I型煙絲精選機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.7 Structure of WTS-I cut tobacco sorter

      如圖8 所示,為提高雜物的成像效果和對(duì)比度,采用光譜連續(xù)、波長(zhǎng)覆蓋廣、顯色指數(shù)高且穩(wěn)定的線陣全光譜光源[13]代替普通的LED 光源,提升對(duì)雜物的識(shí)別能力;采用海鷗優(yōu)化模糊C均值算法[14-15]對(duì)原有的智能算法進(jìn)行優(yōu)化,提高前期標(biāo)注數(shù)據(jù)的容錯(cuò)率并實(shí)現(xiàn)多級(jí)迭代擬合,從而更加高效準(zhǔn)確地確定雜物的聚類中心點(diǎn)位置。

      圖8 改進(jìn)后WTS-I型煙絲精選機(jī)雜物識(shí)別原理Fig.8 Principle of foreign matter identification of WTS-I cut tobacco sorter after modification

      3 應(yīng)用效果

      3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

      材料:“利群(陽(yáng)光)”“利群(軟金色陽(yáng)光)”牌卷煙殘煙支(浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司寧波卷煙廠提供)。

      設(shè)備:S400型殘煙機(jī)(意大利GARBUIO公司);SB16001 型電子天平(精度0.000 1 kg,瑞士Mettler Toledo公司);PHH101型高溫試驗(yàn)箱(廣州五所環(huán)境儀器有限公司);YQ-3 型煙絲結(jié)構(gòu)檢測(cè)儀(精度0.01%,鄭州嘉德機(jī)電科技有限公司);D61型填充測(cè)定儀(精度0.01 cm3/g,德國(guó)BORGWALDT公司)。

      方法:采用改進(jìn)前后的S400型殘煙機(jī)(運(yùn)行速度為400 kg/h)分別處理15批次(210 kg/批次)殘煙支,所得回用煙絲每批次取2 個(gè)樣品(每個(gè)樣品1 kg 左右),根據(jù)文獻(xiàn)[10]的方法檢測(cè)煙絲工藝指標(biāo)(裝箱含水率、填充值、整絲率、碎絲率),利用人工挑揀并統(tǒng)計(jì)雜物含量(大紙片、小紙片以及其他雜物),取平均值。

      3.2 數(shù)據(jù)分析

      由表1 可見(jiàn),改進(jìn)后回用煙絲的整絲率、裝箱含水率等指標(biāo)與改進(jìn)前基本一致,均符合生產(chǎn)工藝要求,回用煙絲品質(zhì)未受到影響。由表2可見(jiàn),改進(jìn)后回用煙絲中未發(fā)現(xiàn)大紙片和商標(biāo)紙、膠塊、內(nèi)襯紙、棉線等其他雜物,剔除率達(dá)到100%;小紙片含量由18.40 片/500 g 減少至 0.18 片/500 g,降幅達(dá)99.02%,有效提高了雜物剔除能力和回用煙絲純凈度。

      表1 改進(jìn)前后回用煙絲工藝指標(biāo)對(duì)比①Tab.1 Comparison of technical indexes of reclaimed tobacco before and after modification

      表2 改進(jìn)前后回用煙絲雜物含量對(duì)比Tab.2 Comparison of foreign matter content in reclaimed tobacco before and after modification

      表2(續(xù))

      4 結(jié)論

      基于S400 型殘煙機(jī)處理殘煙支的工藝流程和回用煙絲工藝標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)增加三層振動(dòng)篩分機(jī)、風(fēng)選風(fēng)送系統(tǒng)和煙絲精選機(jī)對(duì)殘煙機(jī)的處理工藝進(jìn)行了優(yōu)化。以寧波卷煙廠生產(chǎn)的“利群”牌卷煙所產(chǎn)生的殘煙支為對(duì)象對(duì)S400 型殘煙機(jī)進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明:改進(jìn)后回用煙絲中未發(fā)現(xiàn)大紙片和其他雜物,小紙片含量為0.18 片/500 g,與改進(jìn)前相比減少99.02%,且回用煙絲的填充值、整絲率、碎絲率等工藝指標(biāo)未受到影響,有效提升了回用煙絲的回?fù)绞褂梅秶T摷夹g(shù)可在其他型號(hào)殘煙機(jī)中推廣應(yīng)用。

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