• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    某核電廠上充泵振動超標故障診斷及解決方案

    2023-02-21 03:59:42劉海常洪銀聰董志國殷東升王琇峰
    設(shè)備管理與維修 2023年1期
    關(guān)鍵詞:軸承座固有頻率頻譜

    劉海常,徐 波,洪銀聰,董志國,殷東升,王琇峰

    (1.遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧大連 116302;2.西安交通大學(xué)機械工程學(xué)院,陜西西安 710049;3.福建省晉華集成電路有限公司,福建泉州 362271;4.蘇州微著設(shè)備診斷技術(shù)有限公司,江蘇蘇州 215211)

    0 引言

    核電廠化學(xué)與容積控制系統(tǒng)(RCV)是與核安全相關(guān)的重要系統(tǒng)之一,該系統(tǒng)有一回路容積控制、化學(xué)控制和反應(yīng)性控制3種主要功能,其次還有為主泵提供軸封水,為穩(wěn)壓器提供輔助噴淋水和一回路處于單相時控制壓力、參與一回路充水、排氣和水壓試驗等輔助功能。RCV 系統(tǒng)有3 臺并聯(lián)的上充泵,正常運行時,1 臺熱備用,另外2 臺機械聯(lián)鎖互相切換使用,上充泵的主要功能為上充功能、密封水注入功能、高壓安全注入功能。因此,上充泵的正常運行對于核電的安全至關(guān)重要[1]。泵類設(shè)備出現(xiàn)故障時,經(jīng)常表現(xiàn)為振動烈度增大,因此基于振動速度傳感器采集的振動信號分析方法是核電泵類設(shè)備故障監(jiān)測與診斷的重要手段。文獻[2]中主給水泵在調(diào)試過程中出現(xiàn)2 倍頻振動超標現(xiàn)象,通過模態(tài)測試發(fā)現(xiàn)2 倍頻與泵本體三階固有頻率相近,并通過對泵本體底座加固提高泵本體三階固有頻率,成功降低泵組軸承座振動。文獻[3]中采用時頻分析、二維全息譜等信號處理方法對現(xiàn)場采集的泵軸振動數(shù)據(jù)開展分析,發(fā)現(xiàn)多臺立式反應(yīng)堆冷卻劑泵出現(xiàn)低頻振動問題的原因是水潤滑軸承水膜渦動故障,并建立水膜渦動故障動力學(xué)數(shù)值模型,獲得故障對應(yīng)的振動特征。文獻[4]中核電站主泵水導(dǎo)軸承冷卻水出水管道焊縫調(diào)試階段出現(xiàn)的裂紋問題,通過振動、模態(tài)測試數(shù)據(jù)分析,結(jié)合有限元模態(tài)計算,得出故障原因為主泵葉片通過頻率激發(fā)管道共振,提出改造方案,解決出水管道共振問題。文獻[5]中利用Entac2500 振動分析儀對電機基礎(chǔ)進行振動測量,應(yīng)用差別振動法并結(jié)合頻譜分析進行故障診斷,總結(jié)出電機基礎(chǔ)振動的故障特征及甄別診斷方法,成功應(yīng)用于紅沿河核電廠上充泵配套電機基礎(chǔ)結(jié)合面接觸不實的故障診斷中。文獻[6]中結(jié)合力學(xué)模型對上充泵常見齒輪故障、滾動軸承故障及轉(zhuǎn)子碰磨故障頻域特性進行研究,并通過改進Hilbert Huang 變換對設(shè)備采集的振動信號進行分析,實現(xiàn)了上充泵常見故障診斷,并開發(fā)了相應(yīng)的監(jiān)測診斷系統(tǒng)。文獻[7]中提出了一種基于相關(guān)系數(shù)的異常振動數(shù)據(jù)定位方法,以振動數(shù)據(jù)與相應(yīng)時間的相關(guān)系數(shù)作為測量振動數(shù)據(jù)的波動指標,通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算波動閾值,從而定位異常振動數(shù)據(jù)。文獻[8]中某核電廠輔助冷卻水泵電機空載試驗時振動超標,根據(jù)所測量電機振動頻譜和電機振動系統(tǒng)固有頻率進行故障診斷,并提出改進方案,有效解決該電機的振動超標問題。

    某核電廠1#機組上充泵1RCV002PO 和2#機組上充泵2RCV003PO 驅(qū)動端垂直方向存在振動波動及振動超標現(xiàn)象,上充泵振動超標嚴重影響設(shè)備的安全性,因此,需對其產(chǎn)生振動超標的原因進行研究,并提出有效的解決方案。

    1 RHM 型上充泵簡介

    上充泵為臥式多級離心泵,型號為RHM 100-205.12。該泵有12 級,外筒體采用不銹鋼鍛件,內(nèi)部組件為全抽芯設(shè)計。泵有進水口和出水口,葉輪為單吸徑向葉輪。完整的泵內(nèi)部組件(簡稱芯包),包括轉(zhuǎn)子部件、軸承部件、密封組件、泵吸入環(huán)、導(dǎo)葉、平衡鼓和安裝在出口端的泵蓋。上充泵從進口到出口沿軸線依次安裝各級徑向式葉輪和導(dǎo)葉,首級葉輪葉片數(shù)Z1=5,2~12 級葉輪葉片數(shù)Z2=7,導(dǎo)葉葉片數(shù)Z3=12,泵額定轉(zhuǎn)速n=4680 r/min。

    2 上充泵振動信號分析

    2.1 振動監(jiān)測

    對振動超標的2 臺上充泵1RCV002PO 和2RCV003PO 和1臺運行正常的上充泵1RCV003PO 進行振動監(jiān)測,在泵驅(qū)動端和自由端軸承座水平X 方向和垂直Y 方向分別布置了測點(圖1)。測點信息及傳感器信息如表1 所示,泵工作轉(zhuǎn)速為n=4680 r/min。

    表1 測點信息表

    圖1 RCV 泵測點布置

    2.2 數(shù)據(jù)分析

    圖2 為上充泵1RCV003PO(正常泵)的驅(qū)動端垂直方向振動信號有效值趨勢圖,其中淺色報警線為報警限值4.5 mm/s,可見振動有效值保持在2 mm/s 左右,趨勢基本平穩(wěn),與現(xiàn)場情況相符。

    圖2 1RCV003PO 驅(qū)動端軸承座垂直向有效值趨勢

    圖3 和圖4 分別為上充泵1RCV002PO和2RCV003PO(故障泵)的驅(qū)動端垂直方向振動信號有效值趨勢圖,包括通頻趨勢圖、帶通濾波后趨勢圖和阻斷濾波后趨勢圖。從圖3 可以看出,采集時間內(nèi),通頻有效值趨勢圖的振動波動較明顯,且有振動超標現(xiàn)象,有效值在1.5~7.3 mm/s 波動,與現(xiàn)場描述的該泵有振動波動現(xiàn)象情況相符;530~560 Hz 帶通濾波后的有效值趨勢圖可以看到明顯的振動波動,有效值在1.5~7.0 mm/s 波動;530~560 Hz 阻斷濾波下,即530~560 Hz 頻率區(qū)間外,有效值維持在1.6 mm/s 左右,振動較平穩(wěn),故引起振動波動的頻率區(qū)間為530~560 Hz。圖4 中上充泵2RCV003PO 的振動有效值趨勢變化情況與圖2、圖3 中上充泵1RCV002PO 類似。

    圖3 1RCV002PO 驅(qū)動端軸承座垂直向有效值趨勢

    圖4 2RCV003PO 驅(qū)動端軸承座垂直向有效值趨勢

    為了進一步確定引起上充泵振動超標的頻率成分,分別取每臺泵振動通頻有效值趨勢波峰和波谷2 組數(shù)據(jù),并將其頻譜繪制到同一張圖上。圖5~圖7 分別為上充泵1RCV003PO、1RCV002PO和2RCV003PO 驅(qū)動端軸承座垂直向振動信號頻譜圖。

    如圖6 所示,上充泵1RCV002PO 的振動的主要能量都集中在泵轉(zhuǎn)頻78.1 Hz 及其倍頻附近,頻譜中幅值最突出的547.1 Hz頻率處波峰頻譜幅值>波谷頻譜幅值,其中波峰頻譜幅值為8.1 mm/s,波谷頻譜幅值為2.0 mm/s。547.1 Hz 接近葉片通過頻率(泵的葉片通過頻率為7 倍泵轉(zhuǎn)頻546.4 Hz),結(jié)合有效值趨勢分析結(jié)果,引起振動波動的530~560 Hz 內(nèi)葉片通過頻率幅值最突出。如圖7 所示,頻譜表現(xiàn)與1RCV002PO 相似,波峰頻譜545.6 Hz 和波谷頻譜545.9 Hz 幅值最突出,且波峰幅值>波谷幅值,其中波峰幅值為4.5 mm/s,波谷幅值為1.7 mm/s。突出頻率545.6 Hz 和545.9 Hz 亦接近546.4 Hz 葉片通過頻率。而上充泵1RCV003PO(正常泵)與振動超標的泵不同,如圖5 所示,頻譜上都存在上充泵轉(zhuǎn)頻77.8 Hz 及其倍頻,但幅值不高,波峰和波谷數(shù)據(jù)頻譜表現(xiàn)相差不大,且頻譜上接近葉片通過頻率(546.4 Hz)的545.4 Hz 頻率振動幅值不突出。

    圖5 1RCV003PO 驅(qū)動端軸承座垂直向頻譜

    圖6 1RCV002PO 驅(qū)動端軸承座垂直向頻譜

    圖7 2RCV003PO 驅(qū)動端軸承座垂直向頻譜

    綜上可知,引起上充泵1RCV002PO 和2RCV003PO 驅(qū)動端垂直向振動超標的頻率成分為530~560 Hz,在這區(qū)間中幅值最為突出的頻率極為接近泵葉片通過頻率。為確認泵體結(jié)構(gòu)特性對葉片通過頻率振動的影響,接下來開展模態(tài)分析,獲取各上充泵驅(qū)動端垂直方向固有頻率。

    3 上充泵模態(tài)測試分析

    3.1 模態(tài)測試測點布置及敲擊位置

    本次模態(tài)測試,一共對4 臺上充泵進行了測試,其中2 臺泵振動波動正常,型號為1RCV001PO 和2RCV001PO;2 臺泵振動超標,型號為1RCV002PO 和2RCV003PO。本次測試在泵驅(qū)動端和自由端軸承座的水平X、垂直Y 和軸向Z 分別布置測點。模態(tài)測試測點布置如圖8 所示,傳感器信息如表2 所示。

    表2 測點信息

    圖8 RCV 泵測點布置

    圖9 為模態(tài)測試敲擊點位置示意圖,其中F1、F2、F3 為驅(qū)動端水平、垂直和軸向方向,F(xiàn)4、F5、F6 為自由端水平、垂直和軸向方向。選取的敲擊點信息如表3 所示。

    表3 敲擊點信息

    圖9 敲擊點位置

    3.2 數(shù)據(jù)分析

    4 臺上充泵模態(tài)分析方法相同,均取敲擊點F2 即驅(qū)動端軸承座垂直方向的數(shù)據(jù)進行分析,并對測點1~6 進行頻譜分析,畫在同一坐標系下,測點信息參照表2。如圖10~圖13 所示,4 臺上充泵的測點2(驅(qū)動端垂直測點)離葉片通過頻率最近的共振中心頻率分別為575.5 Hz、545.6 Hz、560.4 Hz、546.9 Hz。

    圖10 1RCV001PO 驅(qū)動端軸承座垂直向頻譜

    圖11 1RCV002PO 驅(qū)動端軸承座垂直向時域頻譜

    圖12 2RCV001PO 驅(qū)動端軸承座垂直向時域頻譜

    圖13 2RCV003PO 驅(qū)動端軸承座垂直向時域頻譜

    3.3 振動故障機理分析

    本文第2 節(jié)中對振動超標的3 臺上充泵1RCV003PO、1RCV002PO 和2RCV003PO 的驅(qū)動端垂直方向振動數(shù)據(jù)進行了有效值趨勢分析和頻譜分析,發(fā)現(xiàn)2 臺存在振動超標的問題泵通頻有效值趨勢波動問題突出,且振動波動均由530~560 Hz頻率區(qū)間內(nèi)有效值波動貢獻。而運行良好的1RCV003PO 上充泵通頻有效值幅值小,且趨勢平穩(wěn)。由此可以推斷出,引起問題泵振動波動的激勵源頻率在530~560 Hz。

    為進一步確認激勵源,對比趨勢圖波峰和波谷的頻譜圖,發(fā)現(xiàn)振動波動問題泵頻譜中530~560 Hz 接近葉片通過頻率的頻率幅值最突出,且波峰葉片通過頻率幅值>波谷葉片通過頻率幅值,進而推斷葉片通過頻率振動波動是導(dǎo)致通頻振動波動的主要原因。

    為確認泵體結(jié)構(gòu)特性對葉片通過頻率振動的影響,將存在振動波動或振動超標問題的1RCV002PO、2RCV003PO 和運行良好的1RCV001PO、2RCV001PO 上充泵展開比較,提取各泵驅(qū)動端垂直向的共振中心頻率即固有頻率,將固有頻率、固有頻率與葉片通過頻率的頻率差的絕對值和頻率差占葉片通過頻率的百分比列入表4,對應(yīng)百分比越小,說明固有頻率與葉片通過頻率越接近,越容易引發(fā)結(jié)構(gòu)共振。

    對比表4 的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)本次測試4 臺上充泵的驅(qū)動端軸承座垂直向,都存在固有頻率與葉片通過頻率過于接近的問題。其中,2 臺問題泵1RCV002PO 和2RCV003PO 的驅(qū)動端軸承座垂直向固有頻率與葉片通過頻率的頻率差不超過葉片通過頻率的0.15%,很容易引發(fā)結(jié)構(gòu)共振。可以推測問題泵1RCV002PO 和2RCV003PO 的振動波動和振動超標由結(jié)構(gòu)共振引起,導(dǎo)致葉片通過頻率對振動十分敏感。

    表4 驅(qū)動端軸承座垂直方向葉頻附近固有頻率統(tǒng)計

    4 上充泵振動超標解決方案研究

    4.1 解決方案

    解決問題泵振動波動和振動超標,可通過改變?nèi)~片通過頻率或改變固有頻率2 種方法實現(xiàn)。而改變?nèi)~片通過頻率,需要改變上充泵轉(zhuǎn)子葉輪結(jié)構(gòu),這種改造方法成本高,不易實現(xiàn)。本文提出通過局部改進泵驅(qū)動端軸承座結(jié)構(gòu),改變驅(qū)動端軸承座垂直向固有頻率的解決方案,避免產(chǎn)生結(jié)構(gòu)共振,并對此進行了仿真分析。根據(jù)廠方提供的三維模型和圖紙,建立上充泵原始模型,模型尺寸根據(jù)現(xiàn)場測繪和廠方提供的簡化模型確定(圖14)。

    圖14 上充泵原始模型

    根據(jù)泵體驅(qū)動端實際結(jié)構(gòu)提出了2 套改進方案,方案1 是對驅(qū)動端軸承座外側(cè)進行局部加厚處理,具體表現(xiàn)為在驅(qū)動端外側(cè)添加質(zhì)量塊。結(jié)合實際驅(qū)動端尺寸設(shè)計了質(zhì)量塊結(jié)構(gòu),加質(zhì)量塊后的模型如圖15 所示。質(zhì)量塊分上下2 塊,通過2 個M20 的螺栓連接,總質(zhì)量為39 kg,材料為結(jié)構(gòu)鋼(圖16)。

    圖15 方案1 改進后上充泵模型

    圖16 方案1 質(zhì)量塊

    方案2 即對上充泵驅(qū)動端軸承座從外側(cè)往內(nèi)側(cè)進行線性加厚處理,結(jié)構(gòu)改進后的模型如圖17 所示,驅(qū)動端局部如圖18 所示,改進后的結(jié)構(gòu)相對原始結(jié)構(gòu)增加近17 kg。

    圖17 改進后上充泵模型

    圖18 充泵驅(qū)動端軸承座整體加厚局部

    采用ANSYS 中的模態(tài)分析模塊對上充泵的原始模型和改進后的模型進行模態(tài)仿真分析,根據(jù)實際情況設(shè)置上充泵各個部件之間的連接關(guān)系,定義各個部件的材料屬性,求解得到原始模型下和改進后的上充泵模型的模態(tài)頻率(表5)。

    本文提出的改進方案1 實際上增加了驅(qū)動端參振質(zhì)量,而驅(qū)動端剛度幾乎不受影響;方案2 一方面增加了驅(qū)動端質(zhì)量,另一方面增大了驅(qū)動端的剛度。根據(jù)表5 中的仿真結(jié)果可知,方案1的驅(qū)動端垂直方向和水平方向的模態(tài)頻率均降低;方案2 則在質(zhì)量和剛度改變的綜合影響下,驅(qū)動端模態(tài)頻率都有所增大??偟膩碚f,兩種方案的垂直方向的模態(tài)頻率避開了葉片通過頻率,同時沒有在葉片通過頻率附近引入新的模態(tài)頻率,因此兩種方案均具備一定的可行性。當然,實際調(diào)頻及減振效果需要在振動有問題的上充泵上開展具體的試驗和模態(tài)測試得到。

    表5 上充泵驅(qū)動端模態(tài)頻率仿真結(jié)果 Hz

    4.2 現(xiàn)場驗證

    考慮到現(xiàn)場操作的難易程度,選取方案1 進行了現(xiàn)場驗證,在上充泵的驅(qū)動端外端添加環(huán)狀質(zhì)量塊。圖19為現(xiàn)場驗證時,添加質(zhì)量塊后的實物照片。

    圖19 方案1 現(xiàn)場驗證

    同樣,對改進后的上充泵進行模態(tài)測試及振動監(jiān)測。經(jīng)過分析,得到改進后的上充泵驅(qū)動端垂直方向和水平方向的實測固有頻率分別為460 Hz和607 Hz,與仿真分析的結(jié)果較為接近,有效避開了泵的葉片通過頻率。另外,從振動監(jiān)測的結(jié)果來看,該泵改進后驅(qū)動端垂直方向振動得到有效的控制,水平方向的振動亦保持正常。圖20、圖21 分別為該泵在改進后某一段時間內(nèi)驅(qū)動端垂直方向和水平方向振動速度有效值趨勢變化圖。從圖中可以看出,改進后的泵驅(qū)動端垂直和水平方向振動均比較平穩(wěn),并且振動有效值均在2.4 mm/s 以下。

    圖20 改進后驅(qū)動端垂直方向振動速度有效值趨勢

    圖21 改進后驅(qū)動端水平方向振動速度有效值趨勢

    綜上所述,從改進后的模態(tài)分析結(jié)果及振動監(jiān)測結(jié)果來看,方案1 確實有效地使上充泵的固有頻率避開了葉片通過頻率,避免發(fā)生共振。振動監(jiān)測的結(jié)果進一步表明了該方案有效降低了泵驅(qū)動端垂直方向的振動烈度,減小了振動波動??梢哉J為,該方案有效解決了本文中上充泵出現(xiàn)泵驅(qū)動端垂直方向振動波動和振動超標的問題。

    5 結(jié)論

    通過運行階段振動測試及振動模態(tài)測試數(shù)據(jù)分析得到,上充泵1RCV002PO、2RCV003PO 泵振動波動及振動超標的主要原因是泵驅(qū)動端垂直方向固有頻率與葉片通過頻率過于接近,在正常葉片通過頻率流體脈動激勵力作用下引發(fā)結(jié)構(gòu)共振。為解決振動超標這一問題,提出在驅(qū)動端外側(cè)添加環(huán)狀質(zhì)量塊和將軸承座從外側(cè)往內(nèi)側(cè)進行線性加厚處理這兩種解決方案,改變驅(qū)動端的質(zhì)量或剛度,進而改變上充泵驅(qū)動端垂直向固有頻率,并通過有限元仿真分析得出兩種方案均能夠使泵驅(qū)動端垂直方向的模態(tài)頻率有效避開葉片通過頻率。最后,對在驅(qū)動端外側(cè)添加環(huán)狀質(zhì)量塊的方案進行了現(xiàn)場驗證,結(jié)果顯示泵驅(qū)動端的振動得到有效控制,解決了該工程問題。

    猜你喜歡
    軸承座固有頻率頻譜
    調(diào)相機軸承座振動優(yōu)化改進方案研究
    基于ANSYS Workbench軟件在軸承座模態(tài)分析中的應(yīng)用
    防爆電機(2022年1期)2022-02-16 01:14:00
    現(xiàn)場測定大型水輪發(fā)電機組軸系的固有頻率
    一種用于深空探測的Chirp變換頻譜分析儀設(shè)計與實現(xiàn)
    一種基于稀疏度估計的自適應(yīng)壓縮頻譜感知算法
    425輕量化橋軸承座工藝改進
    認知無線電頻譜感知技術(shù)綜述
    總溫總壓測頭模態(tài)振型變化規(guī)律研究
    A novel functional electrical stimulation-control system for restoring motor function of post-stroke hemiplegic patients
    轉(zhuǎn)向系統(tǒng)固有頻率設(shè)計研究
    鸡东县| 宁南县| 玛纳斯县| 焦作市| 大方县| 凤山市| 土默特右旗| 枞阳县| 桂平市| 万载县| 盐边县| 泾川县| 柯坪县| 桃园市| 皮山县| 嘉义市| 手游| 凤城市| 云和县| 浙江省| 连南| 曲阳县| 儋州市| 新乐市| 华亭县| 屏东县| 长宁县| 宜黄县| 宜宾县| 祥云县| 五大连池市| 平原县| 北票市| 乌拉特后旗| 邵阳县| 潢川县| 兴安盟| 寿光市| 如皋市| 泊头市| 沅江市|