劉達味
(河北港口集團港口機械有限公司,河北秦皇島 066000)
秦皇島港股份有限公司九分公司10 號裝船機于2005 年正式投產(chǎn)使用,設計起重能力8000 t/h,整機系統(tǒng)由走行、臂架俯仰、伸縮、溜筒、電氣等系統(tǒng)組成。裝船機正常使用過程中,經(jīng)設備點檢發(fā)現(xiàn)部分結構部件焊縫出現(xiàn)裂紋,隨即對大車、主梁、臂架、臂架滑輪支座等關鍵部位進行應力測試和磁粉探傷檢查,發(fā)現(xiàn)大車二級平衡梁耳板根部普遍出現(xiàn)裂紋,用戶采取裂紋尖端鉆止裂孔,重點監(jiān)測增加點檢頻率等措施。鑒于部分裂紋擴展有加速趨勢,為保證設備使用安全,按照GB/T 6067.1—2010要求,必須修復才能繼續(xù)使用。
裂紋的出現(xiàn)有施工缺陷和應力集中2 種原因。裂紋直接補焊不是最終的解決辦法,必須分析原因,采取加固措施,防止裂紋再次發(fā)生。由于裂紋發(fā)生部位較多,需分析原因,采取合理的加固措施,才能施工。針對設備結構開裂情況,采取兩種維修方案進行對比。
圖1 應力云圖
經(jīng)CAE 分析可知耳板根部有應力集中,達到165 MPa,此處屬于高應力區(qū),在裝船機啟動和制動工況下應力波動最大,由焊接過程中的微小裂紋擴展,最容易產(chǎn)生疲勞裂紋,與實際情況相符。
方案一:采用等厚鋼板與腹板和耳板對接加固方式(圖2)。
圖2 等厚鋼板與腹板和耳板對接加固方式
方案二:采用腹板邊緣貼翼緣板的加固方式(圖3)。對兩種加固方式建模并使用CAE 分析比對,分析結果如圖4 所示。
圖3 腹板邊緣貼翼緣板的加固方式
圖4 CAE 分析比對
對比顯示,方案一解決了應力集中在耳板根部的問題,最大應力在平衡梁鉸點下方,為101 MPa,焊接施工要求現(xiàn)場對接,焊接要求較高,在腹板內(nèi)部對接焊縫存在焊接應力,應注意去應力處理。另外,由于板厚12 mm,受壓,穩(wěn)定性較差。且與厚板接頭達到鋼結構規(guī)范要求的1:3 的斜度,不容易實現(xiàn)。如果在耳板開破口過渡到薄加固板,勢必削弱耳板強度,得不償失。
方案二蓋板與腹板接頭處仍然存在應力集中,達到108 MPa,雖然應力稍大,但可以通過接頭增大圓角過渡,打磨拋光等措施加以克服,又解決了焊接難題,加固效果較好。此方案需拆卸下一級臺車,影響停機時間。
通過加固方案對比得出結論:
(1)兩種方案通過應力集中部位的加固處理,最大應力從165 MPa 降低到100 MPa左右,從而大幅度降低了焊接微觀缺陷擴展到宏觀裂紋的風險。
(2)為獲得最短的停機時間,采用第一種施工方案,但需對方案做出調(diào)整以保證不拆卸臺車完成焊接施工。采取對接焊縫開單邊V 形破口,內(nèi)部貼陶瓷襯墊的焊接防腐。對厚、薄板對接處,采用堆焊、打磨方法,保證1∶3 的坡度防止應力集中。
利用磁粉和超聲波探傷儀器對海側和陸側2、3 級平衡梁對應部位進行探傷,對門架立柱與端梁連接焊縫進行探傷,確定裂紋位置和數(shù)量。
裝船機臂架抬起,停靠在錨定坑位置錨定,大車制動,行走輪下放置鐵鞋。行走斷電,保留維修和照明電源。平衡梁正下方放置兩個200 t 千斤頂,將陸測大車頂起,部分行走輪可以轉(zhuǎn)動即可停止頂升,如圖5 所示。
圖5 頂升位置
用磁粉探傷法確定裂紋根部位置,使用手槍鉆在裂紋延伸方向8 mm 處鉆止裂孔,尺寸Ф10 mm 鉆透。用炭弧氣刨沿裂紋清理出55°坡口,用角磨機打磨清楚焊縫周圍油漆、氧化皮、積炭。
門架立柱與端梁聯(lián)接處焊縫裂紋,直接用炭弧氣刨清理裂紋,清理出55°坡口,用角磨機打磨清楚焊縫周圍油漆、氧化皮、積炭。
現(xiàn)場拼接加固肋板,加固板和母板坡口按圖6a)制作,注意拼接技術要求:新舊肋板錯口不大于1 mm,邊緣平齊錯口不大于1 mm,對接焊縫端部使用引弧板。第一遍打底焊接要求單面焊,背部成型好。
門架立柱與端梁聯(lián)接處焊縫,坡口按圖6b)制作。焊縫填充要求:小電流多遍焊接,嚴格按工藝施焊。焊接后立即用小錘或除銹槍敲擊去除焊接應力。
圖6 坡口形式
裂紋修復焊縫采用短弧小電流焊接盡量減小熱變形,焊接嚴格按焊接工藝執(zhí)行,采用退焊法,盡量快速的進行焊接。一層焊接完以后,隨即用氣動除銹槍或小錘輕輕敲擊焊縫,去除藥皮,以減少殘余應力。在焊接第二層時,按與第一層焊接方向的反方向進行,可使焊縫中的收縮應力大大減少。盡量使焊縫為順滑的坦式外形。引弧板用氣割割去,不得用敲擊方法拆去。焊接余高0~1 mm,焊接均勻平整。陶瓷襯墊焊接示意如圖7 所示。
圖7 陶瓷襯墊焊接示意
需要注意的是,由于施工中的焊接變形的存在可能導致車輪啃軌現(xiàn)象,很難處理,要求焊接施工嚴格按工藝施工,同一平衡梁兩側焊接施工同時進行,減少變形不對稱情況發(fā)生的概率。
打磨焊縫要求用角磨機打磨飛濺物,對接焊縫余高不大于1 mm,打磨平整。角焊縫打磨圓滑,肋板邊角倒圓R5 mm。所有焊縫拋光磨亮。
對要求焊透的焊縫清根后必須經(jīng)檢驗員認可方能施焊,焊高、焊縫成形、焊縫外觀必須符合要求。對接焊縫二端焊縫引出長度必須達到40 mm。對探傷焊縫探傷報驗前必須做好清潔工作和咬邊的修補,以證探傷合格率。全部焊縫無損探傷,UT100%達到GB II 級要求。對經(jīng)探傷檢查不合格焊縫要及時返修,做好焊縫位置施焊者的記錄存檔。
拆除頂升千斤頂,恢復錨定、防風拉索鉤部件,清除軌道上的雜物和運行黃線內(nèi)車輛。大車通電運行試車,行走全程應無異響、無啃軌。
采用CAE 技術對裂紋產(chǎn)生的原因進行了診斷,并對加固方案進行分析比較,確定合理、可行的施工方案和改進方法。采用陶瓷襯墊法+藥芯CO2焊絲焊接工藝,解決了單面焊接雙面成型的現(xiàn)場施工困難,確保了焊接質(zhì)量。焊接施工中用頂升法卸載平衡梁壓力,并嚴格采用相同焊接規(guī)范對稱焊接,減少焊接變形,防止啃軌現(xiàn)象的發(fā)生??s短工期近5 d,確保了生產(chǎn)任務完成,提高了經(jīng)濟效益。
方案選擇創(chuàng)新,圖紙設計嚴謹細致,經(jīng)過優(yōu)化完善,合計縮短工期5 d。產(chǎn)值效益45 萬元,工期效益38.4 萬元。減少故障停機時間和計劃停機時間,提供設備完好率,提高裝卸效率。
通過認真、緊張的施工,確保了工期進度和施工質(zhì)量,使用中未發(fā)現(xiàn)啃軌現(xiàn)象。在裝船機、堆料機、取料機等采取同樣的施工方案,圓滿地解決了裂紋缺陷,消除安全隱患。