叢巖,路輝,叢峰,常國(guó)旭,高中正
(1.中國(guó)石化勝利油田設(shè)備管理部;2.中國(guó)石化勝利油田分公司勝利采油廠,山東 東營(yíng) 257000;3.中石化新疆新春石油開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,新疆 塔城 834700;4.山東創(chuàng)新石油技術(shù)有限公司,山東 東營(yíng) 257000)
對(duì)于油田采油廠來(lái)講,抽油機(jī)的工作效率及運(yùn)行狀況直接關(guān)乎油田的生產(chǎn)效益,因此,如何提升抽油機(jī)的工作能力并保證其長(zhǎng)壽命周期穩(wěn)定運(yùn)行是至關(guān)重要的。
傳統(tǒng)的抽油機(jī)的驅(qū)動(dòng)方式為三相異步電機(jī)通過(guò)三角帶與減速箱連接,然后通過(guò)減速箱的輸出軸將動(dòng)力傳遞至驅(qū)動(dòng)鏈條,這種方式動(dòng)力傳遞環(huán)節(jié)太多,必然會(huì)影響其傳動(dòng)效率,研究發(fā)現(xiàn)其傳動(dòng)效率僅為14.7%。除此之外,傳統(tǒng)抽油機(jī)所使用的三角帶壽命低,更換頻率高,而且其張緊力需要及時(shí)調(diào)整,其張緊力過(guò)小容易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象導(dǎo)致傳動(dòng)效率降低,張緊力過(guò)大則會(huì)加劇其摩擦損耗;另外,減速箱的存在大大增加了維修保養(yǎng)成本和停機(jī)檢修成本,而且其運(yùn)行產(chǎn)生的噪音污染也是不可避免的。
針對(duì)勝利油田抽油機(jī)上述缺憾與不足,本文提出了“半直驅(qū)式”驅(qū)動(dòng)改造方案,取消原來(lái)的三角帶、機(jī)械換向及減速器機(jī)構(gòu),采用永磁同步電機(jī)與同步帶傳動(dòng)的方式,將同步帶輪的輸出軸直接與驅(qū)動(dòng)鏈條連接,減少了傳動(dòng)環(huán)節(jié),提高了傳動(dòng)效率。與此同時(shí),共直流母線技術(shù)與超級(jí)電容的設(shè)計(jì)與應(yīng)用進(jìn)一步降低了能耗,該技術(shù)在東辛采油廠應(yīng)用后,單機(jī)每日平均耗電量從原來(lái)的140kW·h降低為80kW·h,具有良好的節(jié)能效果。
為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降噪、提高傳動(dòng)效率、降低維修保養(yǎng)頻率及成本的目的,本次整體的改造升級(jí)方案共包括兩部分,首先是動(dòng)力及傳動(dòng)部分的改造,其次是超級(jí)電容和直流母線技術(shù)的應(yīng)用。
油田現(xiàn)有的皮帶式抽油機(jī)主要是通過(guò)三相異步電機(jī)與減速器連接,減速器輸出端與機(jī)架內(nèi)傳動(dòng)鏈連接以實(shí)現(xiàn)抽油桿的上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),圖1所示為現(xiàn)有的皮帶式抽油機(jī)的整體結(jié)構(gòu)及傳動(dòng)部分結(jié)構(gòu)示意圖。
圖1 皮帶式抽油機(jī)整體及動(dòng)力部分結(jié)構(gòu)示意圖
三相異步電機(jī)經(jīng)減速器后,將動(dòng)力輸出至下鏈輪從而驅(qū)動(dòng)鏈輪及傳動(dòng)鏈的轉(zhuǎn)動(dòng),由于皮帶式抽油機(jī)傳動(dòng)鏈條始終保持同一方向轉(zhuǎn)動(dòng),為了實(shí)現(xiàn)井下抽油桿及其配套工具的往復(fù)運(yùn)動(dòng),采用了曲拐與滑車架相結(jié)合的機(jī)械式換向結(jié)構(gòu),圖2所示為機(jī)械換向結(jié)構(gòu)示意圖。曲拐頭部與傳動(dòng)鏈相連接,相當(dāng)于傳動(dòng)鏈條的一個(gè)特殊鏈節(jié),始終與傳動(dòng)鏈條保持運(yùn)動(dòng)且保持相對(duì)靜止,曲拐?qǐng)A軸部插入滑車架,并可以在滑車架內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)以實(shí)現(xiàn)曲拐頭的換向功能。
在上行過(guò)程中,當(dāng)往復(fù)架上端運(yùn)行至上鏈輪頂端,滑車架在驅(qū)動(dòng)鏈條的作用下運(yùn)動(dòng)至鏈條的另一側(cè)從而完成換向動(dòng)作,此時(shí),往復(fù)架與抽油機(jī)配重塊開(kāi)始向下運(yùn)動(dòng),與此同時(shí),抽油桿進(jìn)入上沖程工作狀態(tài);當(dāng)往復(fù)架下端運(yùn)動(dòng)至下鏈輪位置后,在驅(qū)動(dòng)鏈條的作用下,滑車架運(yùn)動(dòng)至鏈條另一側(cè),進(jìn)而再次完成換向動(dòng)作,隨后往復(fù)架與抽油機(jī)配重塊再次進(jìn)入上行階段,與此同時(shí),抽油桿進(jìn)入下沖程工作狀態(tài)。如此周而復(fù)始,完成抽油機(jī)的上行及下行的抽汲工作。剎車時(shí),需雙人操作,一人斷電停機(jī),另一人靠近抽油機(jī)同時(shí)拉手剎,完成停機(jī)剎車,操作步驟較為復(fù)雜。
抽油機(jī)在往復(fù)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,其交變載荷不斷發(fā)生變化,正常工況下,除其位于滿負(fù)荷狀態(tài)外,三相異步電機(jī)均處于輕載工作狀態(tài),然而,三相異步電機(jī)的額定功率遠(yuǎn)大于實(shí)際功率,在電壓不變的情況下,這將導(dǎo)致定子線圈損耗變大,最終導(dǎo)致電機(jī)的工作效率和功率因數(shù)增加,無(wú)疑會(huì)導(dǎo)致用電量的升高;三角帶及減速器的存在導(dǎo)致抽油機(jī)傳動(dòng)效率降低,三角帶與減速器的頻繁更換及維護(hù)增加了修井作業(yè)的頻率及成本;除此之外,機(jī)械換向結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的噪音較大,會(huì)對(duì)人口密集的村莊產(chǎn)生不良影響。因此,為了進(jìn)一步降低能耗,提高產(chǎn)量,本文針對(duì)上述皮帶式抽油機(jī)的缺點(diǎn),對(duì)其動(dòng)力及傳動(dòng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了升級(jí)改造。
在動(dòng)力方面,將原來(lái)的三相異步電機(jī)替換為永磁同步電機(jī),永磁同步電機(jī)與變頻伺服控制器的配合可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況對(duì)永磁電機(jī)的實(shí)時(shí)調(diào)控。在傳動(dòng)方面將三角帶替換為同步帶,通過(guò)同步帶輪直接將永磁同步電機(jī)的動(dòng)力輸出至驅(qū)動(dòng)鏈條,取消了原來(lái)的減速器結(jié)構(gòu),圖3所示為在皮帶式抽油機(jī)的基礎(chǔ)上對(duì)其動(dòng)力及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行升級(jí)改造后的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3 半直驅(qū)式抽油機(jī)整體結(jié)構(gòu)示意圖
永磁同步電機(jī)與變頻伺服控制器的使用不僅擺脫了原來(lái)機(jī)械換向結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)正反轉(zhuǎn)減速柔性換向,而且該系統(tǒng)還可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況隨時(shí)調(diào)節(jié)沖程、沖次,避免了井下工況變化或更換井口轉(zhuǎn)移機(jī)時(shí)抽油機(jī)不匹配的問(wèn)題,使抽油機(jī)始終保持合理的工作狀態(tài),達(dá)到進(jìn)一步節(jié)約電能、降低消耗、管理方便的目的。如果發(fā)生移機(jī),皮帶式抽油機(jī)由于沖程不可調(diào),無(wú)法適應(yīng)新井沖程變化的要求,需要重新匹配一臺(tái)新抽油機(jī),勢(shì)必會(huì)增加由于停產(chǎn)帶來(lái)的額外成本,對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造后可以根據(jù)新移井的生產(chǎn)要求選擇新的沖程以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程調(diào)參,這對(duì)提升油井產(chǎn)量,延長(zhǎng)抽油桿、抽油泵壽命具有重要意義,因此,改造升級(jí)后抽油機(jī)使用范圍更廣。
除此之外,在本次升級(jí)改造方案中,將共直流母線技術(shù)與超級(jí)電容也納入其中,使用共直流母線效率相比得到了有效的提高,降低了企業(yè)成本,減少了維修成本。超級(jí)電容充電速度快,充電10秒~10分鐘可達(dá)到其額定容量的95%以上,循環(huán)使用壽命長(zhǎng),深度充放電循環(huán)使用次數(shù)可達(dá)1~50萬(wàn)次,沒(méi)有“記憶效應(yīng)”。使用超級(jí)電容可存儲(chǔ)部分電能,反饋給抽油機(jī)使用,節(jié)能效果更好。
該升級(jí)改造后的半直驅(qū)式抽油機(jī)成功應(yīng)用在東辛采油廠辛一管理區(qū),圖4所示為半直驅(qū)式抽油機(jī)應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng),并對(duì)其用電量、噪音等性能進(jìn)行了測(cè)試。
圖4 應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)
對(duì)東辛采油廠辛一管理區(qū)的2臺(tái)改造后的半直驅(qū)式抽油機(jī)(DXX37X69和DXX37X64)每天的耗電量進(jìn)行了測(cè)量,并將其與改造之前的皮帶式抽油機(jī)進(jìn)行比較,每臺(tái)抽油機(jī)連續(xù)測(cè)量5天,圖5、6所示分別為改造后的2臺(tái)抽油機(jī)與皮帶式抽油機(jī)在測(cè)量周期內(nèi)耗電量的比較。
圖5 改造前后耗電量比較(DXX37X69)
圖6 改造前后耗電量比較(DXX37X64)
改造前的2臺(tái)皮帶式抽油機(jī)5天內(nèi)的平均耗電量分別為141、139、140、145、135kW·h,其總平均耗電量為140kW·h;升級(jí)改造后的半直驅(qū)式抽油機(jī)的5天內(nèi)的平均耗電量分別為80kW·h、84kW·h、81kW·h、79kW·h、76kW·h,其總平均耗電量為80kW·h,綜上所述進(jìn)行半直驅(qū)式升級(jí)改造后,單機(jī)每日耗電量可降低約60kW·h,降低幅度約為42.9%。
對(duì)皮帶式抽油機(jī)改造前后的正常工況下的噪音進(jìn)行了測(cè)量對(duì)比,其中包括上沖程、下沖程及換向時(shí)刻的噪音。圖7所示為兩者對(duì)比結(jié)果。
圖7所示,皮帶式抽油機(jī)未經(jīng)升級(jí)改造之前其3個(gè)工作狀態(tài)下的噪音數(shù)值平均為95dB,經(jīng)過(guò)改造后的半直驅(qū)抽油機(jī)3個(gè)工作狀態(tài)下的噪音平均值分別為43dB、42.7dB。分析發(fā)現(xiàn),皮帶式抽油機(jī)在換向工況下的噪音到達(dá)峰值為105dB,半直驅(qū)改造后的抽油機(jī)噪聲分貝數(shù)值顯著降低,一方面,是由于減速器和機(jī)械式換向結(jié)構(gòu)的取消,降低了由于齒輪嚙合及驅(qū)動(dòng)鏈條與曲拐碰撞的噪音;另一方面,是因?yàn)閷⑷喈惒诫姍C(jī)更換為永磁同步電機(jī)后其轉(zhuǎn)速由原來(lái)的970r/min降低至199r/min,轉(zhuǎn)速的降低對(duì)電動(dòng)機(jī)噪音的抑制有重要影響。
圖7 改造前后設(shè)備噪音比較
針對(duì)勝利油田現(xiàn)有的皮帶式抽油機(jī)能耗高、效率低、噪音大等缺點(diǎn),對(duì)其動(dòng)力及傳動(dòng)部分進(jìn)行了半直驅(qū)式升級(jí)改造并將其成功應(yīng)用至東辛采油廠。經(jīng)實(shí)際測(cè)試,半直驅(qū)改造后單機(jī)每年可節(jié)省用電費(fèi)用約2.19萬(wàn)元;減速器的取消提高了抽油機(jī)工作效率的同時(shí),降低了三角帶等易損件的替換及潤(rùn)滑油等保養(yǎng)成本,預(yù)計(jì)單機(jī)每年可節(jié)省0.4萬(wàn)元;在線監(jiān)控、智能調(diào)參等技術(shù)的應(yīng)用,在實(shí)現(xiàn)不停機(jī)遠(yuǎn)程調(diào)參的同時(shí),可降低人工成本約6萬(wàn)元。綜上所述,經(jīng)半直驅(qū)升級(jí)改造后單臺(tái)抽油機(jī)可降低能耗及維保成本約8.59萬(wàn)元。
在對(duì)勝利油田現(xiàn)有的皮帶式抽油機(jī)進(jìn)行半直驅(qū)式升級(jí)改造的同時(shí),我們會(huì)持續(xù)對(duì)半直驅(qū)式抽油機(jī)進(jìn)行深入研究,盡快完成抽油機(jī)的半直驅(qū)式向直驅(qū)式的轉(zhuǎn)化及智能化監(jiān)測(cè)控制。