趙愛雪,周俊強(qiáng),耿翠玉,李佳音
(金風(fēng)環(huán)保有限公司,北京 100176)
隨著全球能源危機(jī)的加劇、碳中和的提出和淡水資源污染短缺等問題日益凸顯,污水再生利用和能源回收越來越受到重視,研究和應(yīng)用高效率、低能耗、無污染的脫鹽技術(shù)已逐漸成為工業(yè)污水脫鹽、含鹽污廢水再生回用、海水及苦咸水淡化等領(lǐng)域的熱點(diǎn)[1-3]。脫鹽技術(shù)包括正滲透(Forward Osmosis,F(xiàn)O)[4]、反滲透(Reverse Osmosis,RO)[5]、膜蒸餾(Membrane Distillation,MD)[6]和電滲析(Electrolysis)[7-8]等,但它們普遍存在著高能耗、高成本或二次污染嚴(yán)重等弊端[9-10]。膜電容去離子(Membrane Capacitive Deionization,MCDI)技術(shù)可以作為一種替代的脫鹽技術(shù),具有操作電壓低、無需額外的化學(xué)試劑、裝置結(jié)構(gòu)簡單、產(chǎn)水率高、能耗低及環(huán)境友好等優(yōu)勢,近年來受到研究者們越來越多的關(guān)注[11]。在MCDI技術(shù)運(yùn)行過程中,MCDI裝置的操作條件對脫鹽性能有著重要影響,文章主要通過對進(jìn)水流速、充電電流以及充電電壓等工藝參數(shù)的優(yōu)化,進(jìn)一步強(qiáng)化MCDI技術(shù)處理工業(yè)園區(qū)尾水的脫鹽性能[12]。
實(shí)驗(yàn)裝置由兩組并聯(lián)MCDI技術(shù)脫鹽工藝流程構(gòu)成,集成在9 000 mm×3 000 mm×3 000 mm集裝箱內(nèi),包括兩臺600 mm×400 mm×1 500 mm中控柜、兩臺1 000 mm×600 mm×2 000 mm電控柜、一個(gè)1 000 L進(jìn)水桶、一個(gè)500 L產(chǎn)水桶、兩套過濾精度分別為5 μm和100 μm保安過濾器、兩組活性炭為電極材料的MCDI裝置、四個(gè)電磁流量計(jì)、四臺進(jìn)水泵、兩臺蠕動(dòng)泵等單元構(gòu)成。MCDI技術(shù)具體工藝流程及裝置如圖1所示,MCDI裝置處理水量為0.8 L/min~9 L/min、充電電流可調(diào)節(jié)范圍為10 A~160 A、充電電壓可調(diào)節(jié)范圍為1.00 V~1.35 V,實(shí)驗(yàn)裝置總功率為2.76 kW。
圖1 MCDI技術(shù)工藝流程示意圖Fig.1 The schematic diagram of MCDI technology process
MCDI技術(shù)運(yùn)行時(shí)首先使進(jìn)水桶內(nèi)裝滿水,開啟MCDI技術(shù)自動(dòng)運(yùn)行模式,由圖1所示,工業(yè)園區(qū)尾水由進(jìn)水泵依次通過裝有100 μm和5 μm的保安過濾器,然后從電磁流量計(jì)流向MCDI裝置進(jìn)行脫鹽,在直流電場作用下,進(jìn)水中的陰、陽離子分別向正、負(fù)極遷移,穿過陰、陽離子交換膜,最終到達(dá)電極表面被電極吸附并形成雙電層;隨著反應(yīng)的進(jìn)行,離子逐漸富集于兩側(cè)電極,裝置內(nèi)離子濃度大大降低,出水的鹽濃度大幅下降,達(dá)到脫鹽目的;再生時(shí),反接或短接電極,電極表面被吸附離子迅速脫附,并受到對側(cè)離子交換膜的阻隔,由MCDI裝置中的水流帶走形成濃水,電極得以再生[13]。通過循環(huán)充放電過程來實(shí)現(xiàn)離子的去除和電吸附裝置再生來實(shí)現(xiàn)脫鹽,反應(yīng)運(yùn)行一段時(shí)間后取適量進(jìn)水、產(chǎn)水和濃水到取樣瓶,測定并記錄電導(dǎo)率、產(chǎn)水率、COD、濁度、TDS、噸水電耗等指標(biāo),MCDI裝置可采用間歇或連續(xù)運(yùn)行方式,通過濃度和時(shí)間等控制電磁閥門切換進(jìn)出水,分離產(chǎn)水和濃水實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行,具有脫鹽更成熟、工程控制的方式更豐富的優(yōu)點(diǎn)[14]。
工業(yè)園區(qū)尾水取自安徽省某工業(yè)園區(qū)污水處理廠,圖2為該污水處理廠工藝流程,出水滿足GB 18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級A排放標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)出水主要水質(zhì)指標(biāo)見表1。文章通過探究進(jìn)水流量、充電電流、充電電壓等工藝參數(shù)的變化對MCDI技術(shù)脫鹽性能、產(chǎn)水率、COD、濁度、噸水電耗等指標(biāo)的影響,確定MCDI技術(shù)最佳運(yùn)行參數(shù),保證MCDI裝置產(chǎn)水主要水質(zhì)指標(biāo)符合GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》間冷開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水標(biāo)準(zhǔn),具體指標(biāo)要求見表2,為MCDI技術(shù)未來在工業(yè)廢水脫鹽等方向的應(yīng)用提供參考。
圖2 某工業(yè)園區(qū)污水處理工藝流程圖Fig.2 Process chart of wastewater treatment in an industrial park
表1 污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)出水主要水質(zhì)指標(biāo)Tab.1 Main design intake and outtake water quality indexes of sewage treatment plant mg·L-1
表2 MCDI裝置產(chǎn)水主要水質(zhì)指標(biāo)要求Tab.2 Requirements of main water quality indexes for MCDI unit
檢測MCDI裝置的進(jìn)水、產(chǎn)水、濃水的電導(dǎo)率、COD、濁度等指標(biāo);實(shí)驗(yàn)過程中使用的硫酸、硫酸銀、硫酸汞、重鉻酸鉀等藥劑均為分析純試劑,統(tǒng)一采購,實(shí)驗(yàn)用水為一級水(電導(dǎo)率(25 ℃)≤0.1 μs/cm)。依據(jù)水質(zhì)指標(biāo)數(shù)據(jù),計(jì)算分析不同工藝條件下的產(chǎn)水率、噸水電耗等情況。水樣檢測和計(jì)算分析方法見表3。
表3 水樣檢測和計(jì)算分析方法Tab.3 Water samples detection and calculation analysis method
當(dāng)實(shí)驗(yàn)條件為在常溫常壓條件下充電電流130 A、放電電流160 A、充電電壓1.30 V、放電電壓0.15 V時(shí),MCDI裝置連續(xù)運(yùn)行,設(shè)定進(jìn)水流量分別為1、3 L/min、5 L/min、7 L/min、8 L/min,考察進(jìn)水流量對MCDI技術(shù)處理工業(yè)園區(qū)尾水的電導(dǎo)率、產(chǎn)水率、COD、濁度等指標(biāo)的影響(圖3)。
圖3 進(jìn)水流量對MCDI技術(shù)脫鹽性能的影響Fig.3 Effect of inlet flow rate on desalination performance of MCDI technology
由圖3可知,隨著進(jìn)水流量增加,電導(dǎo)率去除率呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢,這是由于進(jìn)水流量增加,相同時(shí)間內(nèi)經(jīng)過MCDI裝置的水量增加,電極的有效利用面積增加,單位時(shí)間電極吸附電荷量增加,脫鹽率隨之增加,當(dāng)進(jìn)水流量增加到5 L/min時(shí),進(jìn)水電導(dǎo)率由2 589.79 μs/cm降為1 420.56 μs/cm,電導(dǎo)率去除率達(dá)到最大值,為45.15%;繼續(xù)增加進(jìn)水流量,電導(dǎo)率去除率下降,這可能是部分離子未被吸附就被水流帶出MCDI脫鹽裝置,而且進(jìn)水流量越大,污水湍流程度越大,電極表面雙電層越不穩(wěn)定,越不利于離子的吸附[15-16]。
隨著進(jìn)水流量增加,產(chǎn)水率也呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢,進(jìn)水流量為8 L/min時(shí),顯著縮短了污水在電極組件間的停留時(shí)間,使電極的吸附性能無法得到充分利用,所以由7 L/min時(shí)的產(chǎn)水率45%降低到33.47%,這與進(jìn)水流量大幅增大直接相關(guān)[17]。
圖4為進(jìn)水流量對進(jìn)水濁度、COD的影響。
圖4 進(jìn)水流量對進(jìn)水濁度、COD的影響Fig.4 Influence of influent flow on turbidity and COD of influent
由圖4可知,MCDI裝置的進(jìn)水濁度為0.91 NTU~2.47 NTU,隨著進(jìn)水流量增加,進(jìn)水經(jīng)保安過濾器過濾后,產(chǎn)水濁度為0.06 NTU~1.33 NTU,濃水濁度為0.12 NTU~1.40 NTU,由于保安過濾器濾芯的過濾精度為100 μm和5 μm,因此推斷濁度的去除主要是保安過濾器的過濾作用;產(chǎn)水和濃水濁度相差無幾,推斷MCDI裝置對濁度幾乎沒有去除作用。另外,濁度去除率為21.43%~94.23%,去除率變化范圍較大,分析原因可能是和進(jìn)水濁度、保安過濾器濾芯使用周期有關(guān),濾芯使用時(shí)間過長時(shí)會(huì)產(chǎn)生堵塞,進(jìn)水流量將逐漸變小,過濾效果減弱,甚至起不到過濾效果,反而會(huì)因?yàn)闉V芯本身所帶來的污染物造成出水二次污染,導(dǎo)致產(chǎn)水及濃水濁度升高,且考慮到如果不將進(jìn)水過濾直接通入MCDI裝置,長期的運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致結(jié)垢現(xiàn)象,污染膜電極材料,增大維護(hù)成本,因此濁度對MCDI技術(shù)脫鹽性能的影響也是非常重要的[18]。
隨著進(jìn)水流量的增大,進(jìn)水COD為8.00 mg/L~40.00 mg/L、產(chǎn)水COD為8.00 mg/L~40.00 mg/L、濃水COD為8.00 mg/L~24.00 mg/L,COD變化趨勢見圖4,說明MCDI裝置和進(jìn)水流量變化對COD基本沒有去除作用。
通過對上述MCDI裝置產(chǎn)水的電導(dǎo)率、COD、濁度以及產(chǎn)水率等指標(biāo)綜合分析,進(jìn)水流量設(shè)定在5 L/min~7 L/min時(shí)MCDI裝置的脫鹽率和產(chǎn)水率較佳,在后續(xù)試驗(yàn)中選取進(jìn)水流量為5 L/min。
當(dāng)實(shí)驗(yàn)條件為恒流充電模式下在常溫常壓條件時(shí)進(jìn)水流量5 L/min、放電電流160 A、充電電壓1.30 V、放電電壓0.15 V時(shí),MCDI裝置連續(xù)運(yùn)行,設(shè)定充電電流分別為50 A、80 A、110 A、130 A、160 A,考察充電電流對MCDI技術(shù)處理工業(yè)園區(qū)尾水的電導(dǎo)率、產(chǎn)水率、COD、濁度等指標(biāo)的影響(圖5)。
圖5 充電電流對MCDI技術(shù)脫鹽性能的影響Fig.5 Effect of charging current on desalination performance of MCDI technology
由圖5可知,隨著充電電流逐漸升高,電導(dǎo)率去除率總體上呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢,分析原因是隨著充電電流增大,可以加快污水中離子的遷移,電極吸附電荷量增加,因此使得脫鹽率增大,當(dāng)充電電流達(dá)到130 A,脫鹽率最高,進(jìn)水電導(dǎo)率由2 589.79 μs/cm降為1 420.56 μs/cm,去除率為45.15%,但是隨著充電電流的再增加,更多的能量用來克服內(nèi)部電阻,反而影響了離子的遷移速度,電極吸附電荷量減少,因此脫鹽率也降低了[19-20]。
隨著充電電流逐漸增加,產(chǎn)水率逐漸下降,當(dāng)充電電流為160 A時(shí),產(chǎn)水率最低,為27.52%,推測是由于當(dāng)充電電流較大時(shí),膜電極很快達(dá)到飽和狀態(tài),縮短了吸附時(shí)間,所以會(huì)減少產(chǎn)水體積,導(dǎo)致產(chǎn)水率逐漸降低[21](圖6)。
圖6 充電電流對進(jìn)水濁度、COD的影響Fig.6 Effect of charging current on influent turbidity and COD
由圖6可知,隨著充電電流逐漸升高,進(jìn)水濁度為0.91 NTU~1.28 NTU,產(chǎn)水濁度為0.37 NTU~0.73 NTU,濃水濁度為0.33 NTU~0.77 NTU,濁度去除率為38.73%~59.34%,在2.2濁度去除率(21.43%~94.23%)的范圍內(nèi),經(jīng)對比分析,充電電流的變化對濁度的去除沒有影響。
隨著充電電流逐漸升高,進(jìn)水COD為8.00 mg/L~42.40 mg/L,產(chǎn)水COD為8.00 mg/L~42.40 mg/L,濃水COD為16.00 mg/L~40.00 mg/L,從圖6分析進(jìn)水COD的變化趨勢,說明充電電流的變化不會(huì)對進(jìn)水、產(chǎn)水、濃水的COD產(chǎn)生影響(圖7)。
圖7 充電電壓對MCDI技術(shù)脫鹽性能的影響Fig.7 Effect of charging voltage on desalination performance of MCDI technology
綜上可得,對比MCDI技術(shù)處理工業(yè)園區(qū)尾水的電導(dǎo)率、產(chǎn)水率、COD、濁度等指標(biāo),MCDI裝置在恒流充電模式下運(yùn)行時(shí),建議采用充電電流范圍可調(diào)節(jié)為110 A~130 A,后續(xù)試驗(yàn)中選取充電電流為130 A。
實(shí)驗(yàn)條件為恒壓充電模式下在常溫常壓條件時(shí)進(jìn)水流量5 L/min、充電電流130 A、放電電流160 A、放電電壓0.15 V時(shí),MCDI裝置連續(xù)運(yùn)行,設(shè)定充電電壓為1.00 V、1.10 V、1.20 V、1.30 V、1.35 V,考察充電電壓對MCDI技術(shù)處理工業(yè)園區(qū)尾水的電導(dǎo)率、產(chǎn)水率、COD、濁度等指標(biāo)的影響(圖7)。
由圖7可知,隨著充電電壓逐漸升高,電導(dǎo)率去除率大體呈現(xiàn)先升高后降低趨勢,推測其原因可從雙電層理論得到解釋,外接電壓增大,相界面間電勢差增加,雙電層厚度增加,重疊效應(yīng)相對減弱,吸附于電極表面雙電層區(qū)的鹽離子增多,因此脫鹽率提高,當(dāng)充電電壓達(dá)到1.20 V時(shí),脫鹽率最高,此時(shí)進(jìn)水電導(dǎo)率由2 044.00 μs/cm降為952.00 μs/cm,去除率為53.42%,經(jīng)測試進(jìn)出水對應(yīng)的TDS為1 556.00 mg/L和628.00 mg/L;繼續(xù)升高電壓,脫鹽率下降,同時(shí)會(huì)引起副反應(yīng)的發(fā)生,如電解水、電極材料反應(yīng)等,降低電極材料的吸附性能,電解產(chǎn)生的氣體會(huì)對離子遷移有干擾作用,同時(shí)電解過程發(fā)生各類副反應(yīng)會(huì)消耗電荷,增加能耗,同時(shí)造成出水的組分變復(fù)雜,MCDI裝置的循環(huán)穩(wěn)定性降低,嚴(yán)重影響脫鹽效率[22-25]。
隨著充電電壓升高,在充電電壓為1.20 V~1.35 V時(shí),產(chǎn)水率呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢,分析原因電壓超過1.2 V時(shí),電導(dǎo)率去除率卻隨著電壓的升高而逐漸下降,當(dāng)電壓為1.35 V時(shí),產(chǎn)水率下降至16.70%,原因是充電電壓超過1.23 V(水的電解電壓)時(shí)發(fā)生了水解等副反應(yīng),影響膜電極對電荷的吸附,使產(chǎn)水率不再升高[26]。
充電電壓對進(jìn)入濁度COD的影響見圖8。
圖8 充電電壓對進(jìn)水濁度、COD的影響Fig.8 Effect of charging voltage on influent turbidity and COD
由圖8可知,隨著充電電壓逐漸升高,進(jìn)水濁度為1.96 NTU~2.84 NTU、產(chǎn)水濁度為0.42 NTU~1.33 NTU、廢水濁度為0.47 NTU~1.40 NTU、濁度去除率為43.32%~80.40%,對比章節(jié)2.2濁度去除率21.43%~94.23%,濁度去除趨勢保持一致,說明充電電壓的變化對濁度的去除沒有影響。
隨著充電電壓升高,進(jìn)水COD為24.00 mg/L~40.00 mg/L,產(chǎn)水COD為4.00 mg/L~24.00 mg/L,濃水COD為8.00 mg/L~24.00 mg/L,升高電壓對進(jìn)水COD具有少量的去除作用,分析原因可能是由于大多數(shù)污染物在水相環(huán)境中均帶電,而電場作用可以對水中的溶解性帶電有機(jī)物和離子的物理遷移轉(zhuǎn)化等產(chǎn)生影響[27]。
通過綜合比較上述MCDI裝置產(chǎn)水的電導(dǎo)率、COD、濁度以及產(chǎn)水率等指標(biāo),建議MCDI裝置在恒壓充電模式下運(yùn)行時(shí)采用充電電壓可調(diào)節(jié)的范圍為1.10 V~1.20 V。
1)在MCDI技術(shù)處理工業(yè)園區(qū)尾水的實(shí)驗(yàn)研究中,獲得該技術(shù)適宜的主要運(yùn)行條件為進(jìn)水流量5 L/min~7 L/min、充電電流110 A~130 A、充電電壓1.10 V~1.20 V。
2)在進(jìn)水流量為5 L/min、充電電流為130 A、放電電流為160 A、充電電壓為1.20 V、放電電壓為0.15 V時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)率由2 044.00 μs/cm降至952.00 μs/cm,去除率為53.42%,TDS由1 556.00 mg/L降為628.00 mg/L,去除率為59.64%,脫鹽效果顯著;產(chǎn)水率為34.42%;進(jìn)水濁度為1.96 NTU、產(chǎn)水濁度為0.42 NTU、濃水濁度為0.47 NTU,該技術(shù)對濁度去除主要依賴保安過濾器的作用;進(jìn)水COD為40 mg/L、產(chǎn)水COD為16 mg/L、濃水COD為16 mg/L,升高電壓對進(jìn)水COD具有少量的去除作用;此時(shí)測算出的噸水電耗為0.74 kW·h/t,產(chǎn)水主要水質(zhì)指標(biāo)滿足GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》間冷開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水的要求。