譚繼勇,代濟(jì)嶺,王仕博,于 超,盧 輝
(中核核電運(yùn)行管理有限公司 維修五處 儀控科,浙江 海鹽 314300)
自2021年7月投用廢氣處理系統(tǒng)以來壓縮機(jī)出現(xiàn)多次停運(yùn),導(dǎo)致廢氣處理系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。重水堆核電廠采用的是不停堆換料的方式,在停堆大修時(shí)核燃料仍安裝在堆芯內(nèi)。本系統(tǒng)為公用系統(tǒng),兩個(gè)機(jī)組都有各自的收集管路及隔離閥,共用一套氣體處理系統(tǒng),在堆芯有破損燃料時(shí),會(huì)有放射性的惰性氣體釋放出來。該系統(tǒng)尤為重要,所以當(dāng)壓縮機(jī)出現(xiàn)停運(yùn)時(shí),導(dǎo)致兩個(gè)機(jī)組的放射性惰性氣體無法經(jīng)過活性炭吸附床,增加了反射性惰性氣體向環(huán)境的排放量。
在CANDU重水堆中,當(dāng)堆芯有燃料破損時(shí),會(huì)有放射性的惰性氣體釋放出來。廢氣處理系統(tǒng)的功能是通過相應(yīng)的管道將破損燃料儲(chǔ)存轉(zhuǎn)盤或PHT(主熱傳輸系統(tǒng))重水泄漏收集箱中的放射性惰性氣體通過CP2壓縮機(jī)將廢氣傳輸?shù)紺D3預(yù)處理系統(tǒng),由CP1和CD1構(gòu)成的冷卻系統(tǒng)將對(duì)CD3進(jìn)行冷卻。若溫度過高,將導(dǎo)致冷凝器除濕效果不理想,進(jìn)入活性炭吸附床7932-AD4的氣體濕度過高;若溫度過低,將導(dǎo)致管路結(jié)冰,影響系統(tǒng)氣體,經(jīng)過CD3處理后的廢氣再通過SP2(汽水分離器)和EH1(加熱絲)將氣體溫度控制在27℃后進(jìn)入AD4(活性炭吸附床),活性炭吸附床吸附惰性氣體減少其半衰期后,減少向環(huán)境的排放。
圖1 縮機(jī)控制邏輯圖Fig.1 Logic diagram of shrinkage control
1)7932-L10液位高,當(dāng)液位值高于75%時(shí),觸發(fā)3CR繼電器動(dòng)作,進(jìn)而使3CR觸點(diǎn)翻轉(zhuǎn),壓縮機(jī)停運(yùn)。
2)7932-L10液位低,當(dāng)液位值低于25%時(shí),觸發(fā)4CR繼電器動(dòng)作,4CR觸點(diǎn)翻轉(zhuǎn),壓縮機(jī)停運(yùn)。
3)67932-FV16位置開關(guān)67932-ZSC-16觸點(diǎn)閉合,2CR繼電器動(dòng)作,使2CR常閉觸點(diǎn)翻轉(zhuǎn),導(dǎo)致壓縮機(jī)停運(yùn)。
4)熱繼電器OL因過熱動(dòng)作,OL常閉觸點(diǎn)翻轉(zhuǎn),壓縮機(jī)停運(yùn)。
廢氣處理系統(tǒng)投運(yùn)近一個(gè)月以來,多次出現(xiàn)壓縮機(jī)停運(yùn)故障,導(dǎo)致廢氣處理系統(tǒng)不可用,無法將堆芯破損燃料惰性氣體和主熱傳輸系統(tǒng)重水泄漏收集箱惰性氣體有效排出,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。進(jìn)而對(duì)近期廢氣處理系統(tǒng)壓縮機(jī)停運(yùn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)見圖2。
圖2 壓縮機(jī)歷史缺陷統(tǒng)計(jì)圖Fig.2 Statistics of historical defects of compressor
從缺陷統(tǒng)計(jì)情況來看,廢氣處理系統(tǒng)壓縮機(jī)停運(yùn)均為控制回路故障所導(dǎo)致。通過現(xiàn)場(chǎng)勘探和運(yùn)行參數(shù)查看,發(fā)現(xiàn)是液位變送器低報(bào)和閥門限位開關(guān)誤動(dòng)所導(dǎo)致。廢氣處理系統(tǒng)壓縮機(jī)停運(yùn)是一個(gè)較為復(fù)雜的系統(tǒng)和設(shè)備問題,受多個(gè)因素的影響。結(jié)合系統(tǒng)流程圖和壓縮機(jī)控制邏輯及維修人員的檢修經(jīng)驗(yàn),對(duì)造成“壓縮機(jī)停運(yùn)”的缺陷進(jìn)行深入的分析和研究[3-8],得出以下結(jié)論,見圖3。
圖3 根本原因分析關(guān)聯(lián)圖Fig.3 Correlation diagram of root cause analysis
現(xiàn)場(chǎng)所安裝為1151型號(hào)壓差變送器,電容式壓力(壓差)變送器[2]唯一可動(dòng)部件是測(cè)量膜片,利用測(cè)量膜片的微位移產(chǎn)生的電容量的變化,經(jīng)過轉(zhuǎn)化電路將其轉(zhuǎn)化為4mA~20mA 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)輸出信號(hào)。如接線回路松動(dòng),相當(dāng)于接觸處是一個(gè)較大的電阻,電流在接觸處做功較多,輸出電流減小,導(dǎo)致液位測(cè)量結(jié)果低于實(shí)際測(cè)量值,造成液位變送器產(chǎn)生低報(bào)。
根據(jù)INTEC圖紙接線情況,該變送器接線端子回路分別從變送器本體引出后,通過兩個(gè)中轉(zhuǎn)箱后到達(dá)S-328房間的CDF架上,經(jīng)過CDF架轉(zhuǎn)接引至DCC房間的對(duì)應(yīng)AI信號(hào)中,如力矩小會(huì)使接線端子松動(dòng)造成信號(hào)傳輸異常,故對(duì)變送器回路接線端子力矩大小進(jìn)行檢查和確認(rèn),數(shù)據(jù)結(jié)果見表1。
表1 接線端檢查記錄表Table 1 Terminal inspection record
變送器經(jīng)過的5個(gè)地方的接線均滿足接線端子外觀正常,使用力矩螺絲刀確認(rèn)接線端子力矩均為0.5Nm,檢查結(jié)果接線緊固,未出現(xiàn)接線端子松動(dòng)情況。
此系統(tǒng)所用的液位變送器采用“干腿”方式測(cè)量,變送器的負(fù)壓側(cè)取壓管安裝在冷凝器的底部且于正壓測(cè)管線。在系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,溫度升高,氣體液化,變送器負(fù)壓側(cè)取壓管線內(nèi)濕度較高,使液位變送器的負(fù)壓側(cè)有小量的凝結(jié)水,導(dǎo)致負(fù)壓側(cè)的壓力升高,使變送器的壓差減少,液位輸出電流值減小,進(jìn)而液位降低。針對(duì)此類猜想,對(duì)變送器負(fù)壓側(cè)疏水閥進(jìn)行疏水,但并未有冷凝水流出。
如有此類狀況,可以通過打開液位變送器的低壓側(cè)的疏水閥對(duì)低壓側(cè)進(jìn)行疏水來恢復(fù)變送器的正常指示。當(dāng)液位變送器的低壓側(cè)的取壓管線有U型管段產(chǎn)生水封時(shí),通過對(duì)其取壓管線反沖氣并修改其管線的布置位置,消除U型管段或者改成“濕腿”方式測(cè)量,就可以消除變送器產(chǎn)生低報(bào)的現(xiàn)象。
由密閉容器壓力計(jì)算公式可知,如果高壓側(cè)管線泄漏或者有負(fù)壓的存在會(huì)導(dǎo)致壓差降低,輸出信號(hào)減少,進(jìn)而造成液位變送器的低報(bào)。因負(fù)壓側(cè)管線如有泄漏或者受負(fù)壓的影響只會(huì)造成液位變送器的高報(bào),因此此處不考慮負(fù)壓的影響。
維修人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘探并未發(fā)現(xiàn)液位變送器正壓側(cè)管線有泄漏,但是經(jīng)過摸排發(fā)現(xiàn)廢氣處理系統(tǒng)的正壓側(cè)疏水管線接到了重水升級(jí)系統(tǒng)收集箱里,重水升級(jí)系統(tǒng)為負(fù)壓,干燥器切換特別是在干燥床模式切換時(shí),壓力會(huì)存在較大波動(dòng)。維修人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了測(cè)試,將液位變送器正壓側(cè)連接壓力變送器(量程-10 KPa~26KPa/輸出0.9 V~4.5V)和記錄儀后,對(duì)引入的負(fù)壓進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)量結(jié)果如圖4。
圖4 負(fù)壓檢測(cè)示意圖Fig.4 Schematic diagram of negative pressure detection
現(xiàn)場(chǎng)液位變送器正壓側(cè)引入負(fù)壓的范圍在1.9V~2.32V,換算壓力為0 kPa~4.2kPa。根據(jù)測(cè)量和計(jì)算,引入最大4.2KPa的負(fù)壓,冷凝器下游液位變送器量程為0KPa~23.33KPa,4.2kPa負(fù)壓相當(dāng)于變送器量程的18%。因?yàn)橐何坏陀?5%時(shí)會(huì)產(chǎn)生低報(bào),引入4.2kPa的負(fù)壓后,變送器液位在43%及以下時(shí),都會(huì)使變送器產(chǎn)生低報(bào),導(dǎo)致壓縮機(jī)異常停運(yùn)。根據(jù)運(yùn)行手冊(cè)要求液位變送器正常液位維持在35%,如果液位過高會(huì)影響進(jìn)入吸附床的惰性氣體濕度過高,進(jìn)而影響吸附床對(duì)惰性氣體的吸收效果。所以說,液位變送器正壓側(cè)引入重水升級(jí)系統(tǒng)是造成變送器低報(bào)的原因。
廢氣處理系統(tǒng)所用滾輪式行程開關(guān)[1](見圖5),正常情況下,當(dāng)運(yùn)動(dòng)機(jī)械的擋板壓到行程開關(guān)的滾輪時(shí),傳動(dòng)桿連同轉(zhuǎn)軸一同轉(zhuǎn)動(dòng),使凸輪推動(dòng)撞塊。當(dāng)撞塊壓到一定位置時(shí),推動(dòng)微動(dòng)開關(guān)快速動(dòng)作。當(dāng)滾輪上的擋鐵移開后,復(fù)位彈簧就使行程開關(guān)復(fù)位。控制邏輯上,閥門在處于開啟狀態(tài)時(shí),其行程開關(guān)需要處于脫開狀態(tài),否則會(huì)觸發(fā)壓縮機(jī)停運(yùn)。造成這種原因的可能有限位開關(guān)彈簧卡澀,導(dǎo)致閥門開啟,而限位開關(guān)沒有動(dòng)作,壓縮機(jī)接收不到限位開關(guān)的動(dòng)作信號(hào)進(jìn)而始終保持在停運(yùn)無法開啟。維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過反復(fù)手動(dòng)動(dòng)作行程開關(guān)滾輪,并未出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。當(dāng)動(dòng)作到位后有明顯的咔噠聲,證明行程開關(guān)復(fù)位彈簧性能完好。
圖5 滾輪行程開關(guān)原理圖Fig.5 Schematic diagram of roller travel switch
廢氣處理系統(tǒng)所采用的是DVC6000定位器,其工作原理如圖6。輸入4mA~20mA信號(hào)經(jīng)過電路板數(shù)字化處理并轉(zhuǎn)換為模擬I/P驅(qū)動(dòng)信號(hào)。當(dāng)輸入信號(hào)增大時(shí),I/P驅(qū)動(dòng)信號(hào)也隨之增大,I/P轉(zhuǎn)換器的輸出氣壓被送到氣動(dòng)放大器,將該氣壓信號(hào)放大送至A、B兩路氣壓輸出。隨著(4mA~20m)ADC信號(hào)的增加(減少),輸出A口的氣壓會(huì)相應(yīng)增加(減少),輸出B口的氣壓會(huì)相應(yīng)減少(增加)。行程傳感器通過反饋機(jī)構(gòu)檢測(cè)閥的行程位置并與輸入比較,達(dá)到調(diào)整輸出A、B口氣壓使定位器準(zhǔn)確定位的目的。如氣動(dòng)放大器堵塞會(huì)造成輸入信號(hào)與輸出信號(hào)不成比列,閥門行程失去線性,進(jìn)而會(huì)帶動(dòng)行程開關(guān)產(chǎn)生誤動(dòng)。在檢查其他閥門附件,設(shè)定值滿足要求和管線都沒有泄漏的情況下,連接HART475進(jìn)行自動(dòng)和手動(dòng)標(biāo)定,并未出現(xiàn)異常,符合標(biāo)定要求,證明放大器沒有出現(xiàn)堵塞,閥門及附件功能良好。如輸出異??梢詫?duì)放大器充氣,將內(nèi)部東西吹掃出來,可以解決此類現(xiàn)象。
圖6 DVC6000智能定位器工作原理圖Fig.6 Working principle diagram of DVC6000 intelligent positioner
正常情況安裝調(diào)試時(shí),首先輸入電流在12mA,反饋臂與執(zhí)行機(jī)構(gòu)推桿成90°直角后,使用HART475對(duì)定位器進(jìn)行自動(dòng)標(biāo)定,并且之后也保持這種狀態(tài)。但是如果反饋臂與執(zhí)行機(jī)構(gòu)推桿連接處松動(dòng),反饋回路引入死區(qū)增大,定位器輸出誤差就會(huì)增大。
針對(duì)以上可能原因,首先針對(duì)反饋壁與執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接桿進(jìn)行檢查,當(dāng)閥門行程在50%時(shí),反饋臂與執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接桿成90°直角,滿足要求。
閥門安裝于壓縮機(jī)入口上方,閥門開度受壓縮機(jī)出口氣體流量控制。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)流量瞬態(tài)時(shí),閥門就會(huì)有相應(yīng)的動(dòng)作響應(yīng),即關(guān)閥或者開閥。由于是小流量運(yùn)行工況,正常運(yùn)行時(shí),閥門開度就很?。?mm左右)。這樣在瞬態(tài)響應(yīng)過程中可能觸發(fā)行程開關(guān)動(dòng)作,觸發(fā)壓縮機(jī)停運(yùn)邏輯,在5min延時(shí)后,閥門雖又開啟,但在其開度小于限位開關(guān)3.3mm死區(qū)的情況下,壓縮機(jī)停運(yùn)邏輯仍處于閉鎖狀態(tài),即壓縮機(jī)仍在停運(yùn)狀態(tài)。經(jīng)查,從機(jī)組運(yùn)行以來,在此次缺陷之前,從未發(fā)生過此類現(xiàn)象。且此現(xiàn)象發(fā)生的時(shí)間剛好是在變更(廢氣處理系統(tǒng)液位變送器正壓側(cè)疏水管線連接到重水升級(jí)系統(tǒng))實(shí)施完成投運(yùn)后,因此可以初步判定是此變更向廢氣處理系統(tǒng)引入了瞬態(tài),導(dǎo)致了壓縮機(jī)停運(yùn)。變更前,變送器正壓測(cè)下游疏水管線是對(duì)空的,壓力恒定。變更后,由于重水升級(jí)系統(tǒng)為負(fù)壓,且壓力不恒定,特別是在重水升級(jí)系統(tǒng)干燥床模式切換時(shí),壓力會(huì)存在較大波動(dòng),從而引發(fā)了廢氣處理系統(tǒng)流量波動(dòng),并導(dǎo)致了壓縮機(jī)異常停運(yùn)。
表2 壓縮機(jī)出口流量設(shè)定統(tǒng)計(jì)表Table 2 Statistics of compressor outlet flow setting
綜上所述,故障查找結(jié)果如下:
1)液位變送器控制回路接線松動(dòng),閥門行程開關(guān)復(fù)位彈簧卡澀,液位變送器負(fù)壓側(cè)有凝結(jié)水,氣動(dòng)放大器堵塞,反饋臂與執(zhí)行機(jī)構(gòu)推桿連接松動(dòng)。
2)其中,變送器正壓側(cè)引入負(fù)壓和壓縮機(jī)出口流量低為主要原因。
根據(jù)以上分析得出造成壓縮機(jī)停運(yùn)的主要原因是系統(tǒng)變更將廢氣處理系統(tǒng)液位變送器正壓側(cè)疏水管線連接到重水升級(jí)系統(tǒng),引入了負(fù)壓和瞬態(tài),造成了液位變送器低報(bào)和閥門行程開關(guān)誤動(dòng)的缺陷。將液位變送器正壓側(cè)疏水管線連接到重水升級(jí)系統(tǒng)的儲(chǔ)存罐中的變更必要性較強(qiáng),因?yàn)閺U氣處理系統(tǒng)內(nèi)所傳輸?shù)臍怏w存在惰性氣體,冷凝下來的水含有部分有害物質(zhì),如果排放在廠房?jī)?nèi)會(huì)造成廠房?jī)?nèi)空氣質(zhì)量下降,危害工作人員的身體健康。所以維修人員通過對(duì)系統(tǒng)的深入調(diào)研分析,最終在不改變?cè)械脑O(shè)計(jì)理念和電廠安全運(yùn)行的前提下,制定了如下的解決措施。
1)增加正壓測(cè)疏水管線高度,平衡掉負(fù)壓的影響。
圖7 U型管現(xiàn)場(chǎng)安裝示意圖Fig.7 Field installation diagram of U-shaped pipe
通過設(shè)計(jì)修改,在閥門出口處,通過卡套連接,向上安裝一段倒“U”型管,高度約20cm左右,以增加倒U型管水位高度,抵消干燥器切換時(shí)壓力變化的影響。
2)增加壓縮機(jī)出口流量,增大閥門行程,解決掉系統(tǒng)瞬態(tài)影響。
現(xiàn)場(chǎng)通過更改壓縮機(jī)出口流量設(shè)定值來判斷系統(tǒng)運(yùn)行工況瞬態(tài)造成閥門限位開關(guān)誤動(dòng)的影響。
正常單回路氣體流量在0.5 SCFM~1SCFM,閥門能正常運(yùn)行,但是經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn)得出結(jié)論是壓縮機(jī)出口流量達(dá)≥1.2SCFM時(shí)限位開關(guān)才不會(huì)誤動(dòng),所以將壓縮機(jī)出口流量設(shè)定在1.2 SCFM~1.5SCFM,故擬開發(fā)糾正行動(dòng),修改運(yùn)行規(guī)程小流量運(yùn)行設(shè)定值范圍為1.2 SCFM~1.5SCFM,此流量范圍修改未超出設(shè)計(jì)范圍(0 SCFM~6SCFM),故對(duì)廢氣處理系統(tǒng)活性炭的影響也在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。
經(jīng)過上述解決措施整改后,廢氣處理系統(tǒng)順利啟動(dòng),并穩(wěn)定運(yùn)行,并未出現(xiàn)變送器報(bào)警和閥門行程開關(guān)誤動(dòng)導(dǎo)致壓縮機(jī)停運(yùn)的現(xiàn)象,一切數(shù)據(jù)檢測(cè)在合理范圍內(nèi),確認(rèn)故障消除。
本文從廢氣處理系統(tǒng)壓縮機(jī)停運(yùn)故障后表象進(jìn)行了細(xì)致的調(diào)查分析,并從系統(tǒng)運(yùn)行、控制邏輯、設(shè)備原理進(jìn)行詳細(xì)的分析論證,找出了可能導(dǎo)致壓縮機(jī)停運(yùn)的多種原因,并逐步進(jìn)行驗(yàn)證排查,確認(rèn)了造成廢氣處理系統(tǒng)壓縮機(jī)停運(yùn)的根本原因,再根據(jù)分析壓縮機(jī)停運(yùn)的故障后,可以快速、準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)對(duì)故障原因定位,并對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行檢修,減少了故障定位的時(shí)間。在原有變更重要性強(qiáng),但原有變更導(dǎo)致壓縮機(jī)停運(yùn)的前提下,在系統(tǒng)和設(shè)備及技術(shù)文件都滿足要求的情況下,制定了有效的解決措施,并成功消除了故障,保證廢氣處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行和保障了廠房空氣質(zhì)量環(huán)境。