黃 強(qiáng)
(焦煤集團(tuán)霍州煤電同安煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 呂梁 033500)
霍州煤電集團(tuán)某礦高產(chǎn)高效提升機(jī)工作量大,以該礦提升機(jī)為研究對(duì)象,查明提升機(jī)型號(hào)為JKMD-5.5×4(Ⅲ),現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查顯示摩擦輪與天輪直徑均為Φ5.5 m,提升機(jī)有直徑Φ60 mm 的提升鋼絲繩4根,該礦井井口標(biāo)高+1 416 m、主水平提升高度約為548 m,有兩個(gè)60 t 重提升罐籠,分別為一臺(tái)特寬罐籠和一臺(tái)配重窄罐籠。
該礦生產(chǎn)效益好高產(chǎn)高效,在對(duì)設(shè)備、人員等進(jìn)行運(yùn)輸時(shí),多繩摩擦式提升機(jī)長期處于高負(fù)荷、高頻次運(yùn)行狀態(tài),長此以往多繩摩擦式提升機(jī)的鋼絲繩會(huì)有不同程度的塑性變形,嚴(yán)重減小了多繩摩擦式提升機(jī)的工作壽命。因此為了保證多繩摩擦式提升機(jī)的安全有效運(yùn)行,需要定期對(duì)提升機(jī)的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查,若不符合相關(guān)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)工作人員完及時(shí)對(duì)其調(diào)整維修,如竄繩、調(diào)繩等。在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),該多繩摩擦式提升機(jī)存在以下不足[1]:
1)該礦在對(duì)產(chǎn)能、物料、人員及設(shè)備材料等進(jìn)行運(yùn)輸工作時(shí),提升機(jī)長期處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致提升機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)下張力平衡油缸的工作壽命大大縮短。長期的高負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致鋼絲繩出現(xiàn)塑性變形,危及提升機(jī)的安全運(yùn)行,必須及時(shí)對(duì)提升機(jī)調(diào)繩、竄繩,由于罐籠重量大,調(diào)繩竄繩時(shí),負(fù)重載荷較大,增加了工作人員的工作量和勞動(dòng)強(qiáng)度。
2)竄繩調(diào)繩時(shí)要對(duì)罐籠進(jìn)行提升,因罐籠過重,起重負(fù)荷過大,高頻次竄繩調(diào)繩等原因,對(duì)罐籠上提困難上升。
3)該提升機(jī)在設(shè)計(jì)之初是通過外側(cè)鋼絲繩上提罐籠,但由于長期處于高負(fù)荷、高頻次工作狀態(tài)下且竄繩調(diào)繩次數(shù)增加,導(dǎo)致上提罐籠難度大,故障頻發(fā)。
4)上提罐籠過程中要對(duì)鋼絲繩進(jìn)行固定,該提升機(jī)的卡繩部件初始夾緊力有時(shí)不能承受高頻次高負(fù)荷工作,容易出現(xiàn)滑繩現(xiàn)象,造成了一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。
因此,在該提升機(jī)高負(fù)荷、高頻次的工作狀態(tài)下,要減小工作人員的工作量和勞動(dòng)強(qiáng)度和保證不出現(xiàn)安全事故的情時(shí)必須對(duì)該礦副立井提升機(jī)進(jìn)行優(yōu)化改造,保障竄繩、調(diào)繩操作順利進(jìn)行。
首先對(duì)該提升機(jī)首繩調(diào)換工作方法進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。該提升機(jī)配備液壓夾緊自平衡舉升裝置,具體結(jié)構(gòu)如下頁圖1 所示。改進(jìn)的首繩調(diào)換裝置,主要通過雙楔卡繩機(jī)械手對(duì)鋼絲繩進(jìn)行固定和通過液壓系統(tǒng)對(duì)調(diào)繩時(shí)鋼絲繩進(jìn)行夾緊,并配自平衡舉升裝置。配備的液壓系統(tǒng)解決了上述卡繩機(jī)構(gòu)初始夾緊力不足的問題,即便在鋼絲繩發(fā)生塑性變形時(shí)也能夠緊緊的夾緊鋼絲繩,保證了提升機(jī)多繩摩擦式提升機(jī)竄繩、調(diào)繩的工作效率。
自平衡舉升裝置工作原理為通過整體橫梁式結(jié)構(gòu)的雙楔卡繩機(jī)械手夾緊鋼絲繩,可同時(shí)夾緊4 根也可在必要時(shí)單獨(dú)夾緊1 根。該機(jī)械手通過液壓系統(tǒng)和齒輪配合控制雙楔卡繩機(jī)械手對(duì)鋼絲繩進(jìn)行夾緊,保證了鋼絲繩無論發(fā)生塑性變形與否都能實(shí)現(xiàn)負(fù)荷鋼絲繩的夾緊控制。
如下頁圖1 所示,自平衡舉升機(jī)與上卡繩機(jī)械手通過連接銷軸實(shí)現(xiàn)緊密連接。在液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)控制四組油缸提供提升動(dòng)力的情況下,上卡繩機(jī)械手夾緊兩側(cè)鋼絲繩,對(duì)罐籠和鋼絲繩進(jìn)行上提。由于高負(fù)荷、高頻次的高壓工作,加之罐籠的重量,為了保證液壓系統(tǒng)的正常運(yùn)行,在液壓系統(tǒng)中配置雙向液壓鎖,為了進(jìn)一步保證液壓系統(tǒng)壓力,在液壓鎖與油缸間通過耐高壓無縫鋼管進(jìn)行連接。
圖1 液壓夾緊自平衡舉升多繩調(diào)繩裝置
如圖1 所示,在第一次進(jìn)行調(diào)繩操作時(shí),將自平衡舉升裝置安置在大、小罐籠鋼絲繩之間。該裝置的導(dǎo)向橫梁和導(dǎo)向底座保證了罐籠兩側(cè)的鋼絲繩在首繩調(diào)繩時(shí)都能夠進(jìn)行調(diào)節(jié),還可通過液壓驅(qū)動(dòng)電機(jī)對(duì)鏈條進(jìn)行傳動(dòng),以致帶動(dòng)上下夾緊機(jī)械手和自平衡舉升裝置的行動(dòng)。
由以上所述,該多繩摩擦式提升機(jī)安裝的自平衡舉升裝置解決了之前卡繩機(jī)構(gòu)對(duì)鋼絲繩初始夾緊力不足的問題,還同時(shí)在液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)馬達(dá)帶動(dòng)鏈條傳動(dòng)的情況下實(shí)現(xiàn)了裝置平移行進(jìn)等功能,保證了竄繩、調(diào)繩的工作效率。雖然解決了以上一些問題,但是我們發(fā)現(xiàn)上卡繩機(jī)械手組過長,約為一般繩間距的5倍,在對(duì)罐籠進(jìn)行上提和下放過程中,卡繩機(jī)械手組是否能保持水平控制,嚴(yán)重影響了該裝置調(diào)繩換繩的工作效率。另一方面,見圖1 結(jié)構(gòu)中舉升裝置上部的導(dǎo)向柱,假如該裝置上卡繩機(jī)械手組在進(jìn)行調(diào)繩換繩工作過程中,不能有效地保持水平控制,將導(dǎo)致導(dǎo)向柱和油缸不能同時(shí)保持水平的行進(jìn)路線,會(huì)出現(xiàn)非常大的摩擦力,嚴(yán)重影響調(diào)繩換繩的工作效率,甚至將導(dǎo)致調(diào)繩換繩時(shí)因故停滯現(xiàn)象。
針對(duì)以上對(duì)該自平衡舉升調(diào)繩換繩裝置運(yùn)行中存在的不足,提出以下改進(jìn)優(yōu)化措施,保證調(diào)繩換繩的工作效率。
1)首先對(duì)液壓驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,以保證卡繩機(jī)械手組在行進(jìn)過程中保持水平,以防提升機(jī)在調(diào)繩換繩時(shí)發(fā)生故障,如圖2 所示,該改進(jìn)措施達(dá)到了改進(jìn)液壓系統(tǒng)控制機(jī)械手組的平衡舉升目的。
如圖2 所示通過在油缸下腔的高精度分集流同步閥作用下,來實(shí)現(xiàn)四組油缸在調(diào)繩換繩工作時(shí)每秒行進(jìn)路程一樣,進(jìn)而使該液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)能夠有效地保證上卡繩機(jī)械手組進(jìn)行上提、下放時(shí)的平衡性;為了避免調(diào)繩換繩工作時(shí)的震動(dòng)和不協(xié)調(diào)、不平衡問題,就要通過油缸下方連接的單平衡閥控制油缸活塞桿速度;再通過液壓系統(tǒng)中的雙向液壓鎖保證上卡繩機(jī)械手組不會(huì)因?yàn)樵陔姶艙Q向閥中位時(shí),因負(fù)載的重壓而向下移動(dòng),保證了卡繩機(jī)械手組的平衡運(yùn)行。液壓系統(tǒng)的加入,有效保證了上卡繩機(jī)械手組的平衡性,從而保證了多繩摩擦式提升機(jī)自平衡舉升裝置調(diào)繩換繩時(shí)的工作效率。
2)如圖2 所示,通過液壓驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)保證了上下卡繩機(jī)械手組的初始夾緊力,機(jī)械手組通過雙楔結(jié)構(gòu)連接實(shí)現(xiàn)對(duì)提升繩的夾緊。
圖2 自平衡舉升液壓原理
3)通過安裝在自平衡舉升裝置的導(dǎo)向橫梁和導(dǎo)向底座,保證該裝置的行進(jìn);通過裝置上部的導(dǎo)向柱,保證卡繩機(jī)械手組在上提、下放過程中的平衡性。
4)通過液壓驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),保證卡繩機(jī)械手組對(duì)鋼絲繩的夾緊力和裝置在調(diào)繩換繩時(shí)行進(jìn)的驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)配備有一定的自動(dòng)控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)對(duì)該裝置在調(diào)繩換繩時(shí)的遠(yuǎn)程操作控制,提高了工作的靈活性,保證了調(diào)繩換繩的工作效率。
經(jīng)過以上所述對(duì)改裝置的優(yōu)化改進(jìn),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了卡繩機(jī)械手組對(duì)鋼絲繩的夾緊力,裝置行進(jìn)時(shí)的驅(qū)動(dòng)力等。再配備以自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)該裝置在調(diào)繩換繩時(shí)各結(jié)構(gòu)部位能夠有效協(xié)調(diào)的進(jìn)行工作,保證了裝置的有效可靠運(yùn)行,極大提高了工作效率。
通過以上優(yōu)化改進(jìn),該裝置有以下幾大特征:
1)配備的液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有效保證了卡繩機(jī)構(gòu)對(duì)鋼絲繩的夾緊力,且可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要,可同時(shí)夾緊4 根鋼絲繩或單獨(dú)1 根。
2)液壓系統(tǒng)的存在保證了該裝置的工作負(fù)荷能力和上提、下放時(shí)的平衡性。
3)通過油缸與液壓系統(tǒng)的聯(lián)合作用,保證了卡繩機(jī)械手組對(duì)鋼絲繩的平衡性。
通過以上的優(yōu)化改進(jìn),該自平衡調(diào)繩換繩舉升裝置在液壓系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)控制下,保證了卡繩機(jī)械手組對(duì)鋼絲繩受力、位移的平衡性,也有效保證了該裝置的工作負(fù)荷能力,還能夠在導(dǎo)向底座和橫梁的作用下行進(jìn),等等。以上諸多功能的實(shí)現(xiàn)使得該裝置不僅適用于不同環(huán)境空間的礦井,還可用于對(duì)提升機(jī)的檢修,調(diào)繩換繩等工作,極大便利了礦井的有效運(yùn)行,尤其是高產(chǎn)能礦井,極大提高了工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)過對(duì)該裝置的優(yōu)化改進(jìn)后,將該裝置投入實(shí)際使用,與之前相比發(fā)揮了極大作用,取得了不錯(cuò)的效果。具體如下:通過液壓驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)的有效作用,保證了上下卡繩機(jī)械手組對(duì)鋼絲繩的夾緊力及一定的工作負(fù)荷;通過裝置底部的導(dǎo)向橫梁和導(dǎo)向底座,保證了該裝置平移行進(jìn)能力;通過裝置上部的導(dǎo)向柱和油缸的相互配合和作用,保證了該裝置對(duì)罐籠上提、下放時(shí)的水平性;通過自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了該裝置在調(diào)繩換繩的遠(yuǎn)程操作功能,提高了工作的靈活性和便利性。以上措施的改進(jìn)和優(yōu)化,使得該裝置在礦井的實(shí)際應(yīng)用過程中,減少了工作人員的工作量和勞動(dòng)強(qiáng)度且節(jié)省了大量人工成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。