馬草原,牟明俊,趙得權
(中國建筑土木建設有限公司,北京 100070)
噴射混凝土是用噴射機以適當?shù)膲毫接兴倌齽┑拇旨毠橇匣炷粮咚賴娚涞剿淼缼r壁表面或混凝土的表面而形成。在隧道施工中,噴射混凝土質量直接影響著施工成本和施工質量。噴射混凝土工藝中,受諸多因素的影響,在噴射施工中經(jīng)常發(fā)生混凝土超耗、回彈率高、噴射厚度不均勻等問題,不僅增加施工成本,同時還會影響工程的整體施工質量。本文以混凝土超耗為研究課題,結合某隧道工程實例,對隧道噴射混凝土超耗問題進行了詳細研究。
某隧道工程全長14.09 km,隧道進口里程 DK345+400,出口里程 DK359+490,為單洞雙線,其中左線DK345+400—DK353+120,全長7 720 m;右線DK353+120—DK359+490,全長6 370 m。根據(jù)水文地質勘察結果顯示,該處地質多為Ⅳ級圍巖,隧道地下涌水多且地質情況較復雜,最大涌水量約為80 000 m3/d,不良地質為巖溶、危巖落石、高地溫等,無特殊巖土。該隧道采用光面爆破法與機械手濕噴工藝,從施工情況來看,施工中線性超挖偏大、噴射混凝土回彈量大等問題導致隧道噴射混凝土嚴重超耗。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在當年3月31日—4月30日施工期間,該隧道左線設計噴射混凝土用量為1 690.20 m3(見表1),實際混凝土用量為5 070.60 m3,超耗量為3 380.40 m3;右線設計噴射混凝土用量為1 870.64 m3,實際混凝土用量為2 677.92 m3,超耗量為2 414.28 m3。
表1 噴射混凝土超耗量
如果噴射混凝土按照700元/m3的價格計算,3月31日—4月30日施工期間,該次隧道工程噴射混凝土超耗造成的成本損失為:(3 380.4+2 414.28)m3×700元/m3=405.63萬元。
通過上述隧道噴射混凝土超耗現(xiàn)狀分析,在充分了解施工現(xiàn)場噴射混凝土超耗問題的基礎上,主要從線性超挖、噴射混凝土回彈、現(xiàn)場管理不到位3個角度分析了噴射混凝土超耗原因。
2.1.1 測量放樣
由于測量人員在測量放樣時,只是測量隧道開挖輪廓線和周邊眼位置,并未對內圈眼位置進行標識,加上鉆孔作業(yè)人員操作隨意,導致內圈眼形狀未形成輪廓,光爆層厚度不均勻,容易出現(xiàn)線性超挖。同時爆破完成后,測量人員未及時對開挖斷面進行測量,不能為線性超挖分析提供必要的數(shù)據(jù)支撐。
2.1.2 鉆孔作業(yè)
周邊眼間距設計為40~50 cm,但在此次鉆孔作業(yè)時,施工人員未嚴格控制周邊眼間距,甚至個別達到60~70 cm,遠遠超過設計要求;以及開挖臺架設計等原因,使得隧道的輔助眼不能形成平順圓弧,不利于控制線性超挖。同時,操作過程中,在施工現(xiàn)場操作空間以及作業(yè)人員操作水平的影響下,掏槽眼角度、鉆孔外插角等不嚴格,鉆孔眼底深淺不一,出現(xiàn)比較嚴重的隧道超欠挖現(xiàn)象。
2.1.3 裝藥與爆破
在實際操作中,裝藥量并未按照設計的藥量進行,完全憑借炮工經(jīng)驗,裝藥密度高達0.5~0.6 kg/m,遠遠超出設計值,容易出現(xiàn)“掛門簾”和底部“巖坎”現(xiàn)象。同時周邊眼采取連續(xù)裝藥結構,影響隧道超挖的線性控制。
混凝土超耗的主要原因是噴射混凝土回彈,而影響噴射混凝土回彈量的因素主要有原材料質量、配合比設計、混凝土拌合質量。
2.2.1 原材料質量
噴射混凝土是由水泥、砂、碎石、水以及外加劑等材料,按照一定比例組成的混合料。材料的性能對混凝土回彈量的影響具有差異性,其中速凝劑和機制砂的影響較大。①速凝劑的影響:在確定速凝劑摻量時,應充分考慮初、終凝時間以及速凝劑與水泥的相容性問題。在本次隧道噴射施工中,由于配合比中速凝劑與水泥的融合性較差,導致噴射施工中混凝土回彈量較大。②機制砂的影響:根據(jù)原配合比可知,機制砂細度模數(shù)為3.2,偏粗,且機制砂中的石粉含量為3%~4%,含量較低,嚴重影響機制砂性能,進而影響噴射混凝土的彈性模量,增加噴射混凝土的回彈量。
2.2.2 配合比設計
根據(jù)原配合比設計方案可知,并未摻加減水劑,影響混凝土的性能。在噴射過程中存在加水現(xiàn)象,降低了混凝土的強度。加上機制砂中的石粉含量較低,導致噴射混凝土回彈率達15%左右,造成混凝土材料嚴重浪費。
2.2.3 混凝土拌合質量
由于混凝土生產期間拌合站對原材料管理工作未落實到位,混倉現(xiàn)象時有發(fā)生,混凝土拌合存在質量問題。加上混凝土出廠時質量檢查不嚴格以及運輸途中溫度散失等因素,導致噴射現(xiàn)場的混凝土工作性能不合格。
除了上述2個技術原因,現(xiàn)場管理不到位也是造成隧道噴射混凝土超耗的主要原因。在本次隧道施工中,由于缺乏對噴射混凝土施工的重視,導致線性超挖和噴射混凝土超耗專項治理組織架構不完善,職責不清晰,獎罰未落實,現(xiàn)場管理嚴重不到位。一是技術交底落實不徹底。雖然對噴射的機械配置、工藝工法等進行了交底,但在現(xiàn)場仍出現(xiàn)光爆孔間距與光爆層厚度倒置現(xiàn)象,存在落實不徹底情況;二是缺少預留變形量的動態(tài)管理。在施工中并未圍巖量測結果對預留變形量進行動態(tài)調整,增加噴射混凝土超耗;三是機械排險和人工排險都存在很大隨意性:未認真采取應對措施,導致線性超挖和噴射混凝土超耗問題嚴重。
針對上述噴射混凝土超耗原因,本文主要從控制線性超挖、控制噴射混凝土回彈量,以及強化現(xiàn)場管理等方面,提出相應的控制措施,以有效控制噴射混凝土超耗量。
為有效控制線性超挖,減少噴射混凝土消耗,必須從測量、鉆孔質量、裝藥和爆破等方面加強控制。
3.1.1 加強測量工作
根據(jù)隧道地質及掌子面圍巖情況,確定開挖輪廓線和炮孔位置,并準確標識隧道中線、水平線、開挖輪廓線和逐個周邊眼的位置。同時還應準確標出內圈眼孔位,確保光爆層厚度均勻,避免出現(xiàn)線性超挖。此外,爆破完成后,測量人員應及時采用全站儀或三維激光掃描儀對開挖斷面進行測量,統(tǒng)計并分析隧道超欠挖情況,為噴射混凝土超耗分析提供可靠數(shù)據(jù)依據(jù)。
3.1.2 嚴格控制鉆孔質量
在鉆孔作業(yè)前,施工人員不僅要熟悉炮眼布置,同時還不得隨意改動周邊眼和掏槽眼的位置、間距及數(shù)量,嚴格按照設計要求進行鉆孔。鉆孔作業(yè)時,要做到“準、直、齊”,鉆孔位置誤差應不大于5 cm。當周邊眼眼深3 m時,鉆孔外插角小于3°,并嚴格按照周邊眼、掏槽眼—臨近周邊眼的一圈輔助眼—剩余輔助眼—其他炮眼的順序進行鉆孔,避免鉆孔眼底深淺不一,提高鉆孔質量。
3.1.3 嚴格控制裝藥和爆破
根據(jù)圍巖情況合理選擇爆破方式,本次隧道工程采用光面爆破法。周邊眼采取間隔裝藥,并采用PVC 管準確定位裝藥,藥量隨掌子面圍巖的變化及時進行動態(tài)調整,有效控制隧道線性超挖。爆破時,使用水炮泥封堵周邊眼、掏槽孔、輔助孔的孔口,降低爆破振動強度及煙塵含量。
控制噴射混凝土回彈量不僅能減少混凝土超耗量,還能優(yōu)化隧道施工環(huán)境,實現(xiàn)綠色施工的目標。
3.2.1 嚴把材料質量關
由于原配合比中使用的速凝劑與水泥的融合性較差,因此需要更換另一品牌的速凝劑,與水泥具有良好的融合性。同時更換后的速凝劑滿足初凝時間不大于5 min、終凝時間不大于10 min的要求。調整機制砂的參數(shù),將其細度模數(shù)控制在2.8,石粉含量控制在5%~7%,通過實踐證明,噴射混凝土回彈得到明顯改善。粗骨料選用粒徑在15 mm以內的碎石,可有效降低噴射混凝土的回彈量,提高噴射混凝土支護強度,同時還能解決噴射管道堵塞的問題。
3.2.2 優(yōu)化配合比
通過反復試驗、調整配合比,本次隧道噴射混凝土選定的混凝土等級為C25,配合比參數(shù)為:P·O 42.5水泥、機制砂、粒徑為5~10 mm的碎石、減水劑以及速凝劑,混凝土工作性能最佳。從試驗段施工情況來看,優(yōu)化配合比后的混凝土綜合性能得到顯著提升,不僅噴射混凝土強度得到提高,噴射混凝土回彈量也大幅度下降,混凝土的工作性能如表2所示。
表2 混凝土的工作性
3.2.3 嚴格控制噴射混凝土材料的質量
不僅要加強拌合站管理,提升原材料管理質量,適當延長混凝土攪拌時間,延長攪拌時間控制在35~60 s;還應根據(jù)運輸距離,合理調整混凝土坍落度,控制在140~180 mm。此外,對進場的混凝土進行嚴格檢測,防止不合格混凝土入場。
為強化現(xiàn)場管理,應建立健全線性超挖和噴射混凝土超耗專項治理組織架構,根據(jù)工作內容,明確各方職責。根據(jù)隧道地質條件、設備配置、圍巖情況等選擇合理的施工方法,并編制詳細的施工方案,逐級做好技術交底工作,使操作人員掌握施工技術要點及施工流程,規(guī)范作業(yè),降低混凝土的回彈率。根據(jù)監(jiān)控量測結論隨時調整隧道預留變形量,實現(xiàn)動態(tài)管理,降低噴射混凝土超耗。在爆破結束后,安排專人監(jiān)督檢查機械排險工作,避免因責任意識差、方法不當?shù)仍斐删植烤€性超挖,增加噴射混凝土超耗。此外,為提升現(xiàn)場管理質量,獎罰考核是必要的。根據(jù)每月噴射混凝土超耗指標,對現(xiàn)場技術、測量、試驗、操作等人員進行獎優(yōu)罰劣,提高責任意識。
通過在施工現(xiàn)場采取上述的線性超挖控制措施,經(jīng)過3個多月的實踐,隧道平均線性超挖由36.5 cm下降至12.8 cm,線性超挖量得到了有效控制,如圖1所示。
圖1 線性超挖控制效果趨勢圖
經(jīng)過材料質量控制和配合比優(yōu)化后,在隧道的后續(xù)噴射施工中回彈量大大減少,不僅節(jié)約了施工成本,還減少了資源浪費。
通過開展線性超挖和噴射混凝土超耗專項治理活動,大大改善了線性超挖和噴射混凝土超耗現(xiàn)象,提高了全員的責任意識,使項目部的現(xiàn)場管理能力得到提升。
通過控制線性超挖、噴射混凝土回彈以及強化現(xiàn)場管理等措施,經(jīng)過3個多月的實踐,發(fā)現(xiàn)隧道噴射混凝土超耗率由200%下降至90%,如圖2所示。
圖2 噴射混凝土超耗控制效果趨勢圖
噴射混凝土是隧道施工中的重要環(huán)節(jié),如果發(fā)生噴射混凝土超耗問題,不僅影響施工成本,還會對隧道支護效果造成影響,因此必須采取有效措施來控制噴射混凝土超耗。本文以某隧道施工為例,針對隧道噴射混凝土出現(xiàn)超耗的原因,總結出相應的控制措施,如控制線性超挖、控制材料質量、改善速凝劑、優(yōu)化配合比,以及強化現(xiàn)場管理等,噴射混凝土超耗控制效果良好,經(jīng)濟效益明顯。