郭禹江,張柏林
(1.晉能控股煤業(yè)集團 鐵峰煤業(yè)公司, 山西 朔州 037200;2.太原理工大學 安全與應急管理工程學院, 山西 太原 030002)
南陽坡礦隸屬于朔州煤電公司鐵峰煤業(yè),位于柴家村北西部;地勢東高西低,地形極為平坦,黃土廣布,地面大部為楊樹林,中部為南灣苗圃,東部有一條村村通水泥路,地面無任何建筑物。蓋山厚度平均210 m. 8704工作面位于307盤區(qū)中東部,為8#307盤區(qū)首采面,四周均為實煤區(qū),北部接近110 m大斷層,西部為307盤區(qū)巷,上覆為3#層、5#層采空區(qū)。8704工作面大致為一單斜構造,北高,南低,煤層走向北西,傾向南東,傾角5°~8°. 8#煤層以黑色,半暗煤為主,玻璃光澤,夾鏡煤條帶及黃鐵礦,斷口平坦狀,參差狀,裂隙發(fā)育,煤層夾有2~3層夾矸,均為泥巖。
8704工作面過陷落柱時,陷落柱煤壁上部極為破碎,尤其在端頭很難形成承載結構,嚴重影響頂板的維護。在此背景下,采用工作面正常生產應用的棚架支護和錨桿錨索支護措施,由于巖體本身破碎,難以充分發(fā)揮錨桿錨索本身的力學性能,支護材料的大量使用,達不到預期的支護效果,造成資源浪費,同時工作面圍巖強度低,安全系數(shù)低,存在極大的安全隱患。
液壓支架作為采掘工作面的主要支護設備,存在本身體積大、噸位大等特點,液壓支架能否正常運行關系到采掘工作的進展。采掘工作的深入,改變了巖層內部結構,使得其自身的平衡被打破,會出現(xiàn)巖石破碎,巖層斷裂等現(xiàn)象。液壓支架支護8704工作面?zhèn)纫晥D見圖1.
1—支護底腳;2—液壓支架;3—液壓支架頂;4—直接頂;5—煤體;6—底板;7—采煤煤壁;8—刮板輸送機;9—松散巖石圖1 8704工作面?zhèn)纫晥D
1) 直接頂巖層情況。由于采空區(qū)的影響,采空區(qū)上方直接頂受重力影響垂直變形,產生了很多松軟、破損巖塊,使得液壓支架頂支稱難度加大。
2) 采煤煤壁現(xiàn)場情況。液壓支架前方的采煤煤壁出現(xiàn)了暗黃色陷落柱,該陷落柱破碎、流動性強、滲透性差,進一步增加采集工作面前方巖層的不確定性。
3) 底板巖層情況。支護底腳前方的底板巖石破碎,抗壓強度較低。經測試,底板承受壓強不足1.5 MPa,不能支撐液壓支架底腳向前移動。
針對上述情況,常規(guī)做法為:采前應采取密集鉆孔高壓注漿加固,煤層頂板及底板重點加固;回采過程中應控制降塵和冷卻水的用量,保證工作面底板的干燥,同時在頂板壓力完全顯現(xiàn)前進行快速推進作業(yè);局部液壓支架頂板破碎時,應考慮帶壓移架[1-3].但傳統(tǒng)方法不能應對該礦實際情況,主要因為陷落柱局部有淋水,導致注漿加固困難、快速推進作業(yè)受阻、頂?shù)装屦ば栽龃?,無法帶壓移架。
為解決南陽坡礦8704工作面底板巖層松散、無支撐強度的問題,必須選用高效高強度地面加固料。同時為了保證施工進度,盡快使液壓支架成功通過該處松散巖石區(qū)域,須選用凝結時間短、抗壓強度上升迅速的加固材料。通過測試“石家莊虹基兆新機械設備科技有限公司”的高效高強度地面加固料,得出抗壓強度測試數(shù)據(jù),具體參數(shù)見表1. 經測試,加固料24 h后可以達到20 MPa左右,3 d可以達到30 MPa左右,最終強度可以達到40 MPa左右。
表1 抗壓強度測試數(shù)據(jù)表
根據(jù)表1數(shù)據(jù),擬合加固料與普通水泥的時間-抗壓強度曲線,見圖2.
圖2 時間-抗壓強度曲線圖
選用3次函數(shù)對圖2中兩條曲線進行分析,得出:
yj=-0.001t4+0.068 3t3-1.638 9t2+
15.467t-8.150 7,R2=0.923 4
(1)
yp=0.002 2t3-0.151 7t2+3.975 9t-
1.437 7,R2=0.988 8
(2)
式中,yj為加固料的抗壓強度,MPa;yp為普通水泥的抗壓強度,MPa;t為時間,d.
從圖2中可以看出,加固料與普通水泥材料最終的抗壓強度基本相等,28 d的終凝強度均為40 MPa左右,加固料在OA段硬化速度快,隨后硬化速度開始減慢,直至后期強度趨于平穩(wěn)。地面加固料在OA段的這一硬化特性,可以用來快速加固8704工作面底板。實際使用中,加固塊抗壓強度達到30 MPa以上,即可進行支護底角前移工作,故選取P1=30 MPa,此時t1=3.7 d,t2=13.5 d. 說明選用高效高強度地面加固料可以節(jié)約9.8 d,有效縮短底板治理周期。
通過測量液壓支架推進距離,得出“時間-推進距離”曲線,見圖3. 結合現(xiàn)場施工情況,將該曲線分為3個階段:S1,S2,S3. 其中,S1階段為使用普通水泥施工;S2階段為將普通水泥逐漸替代為加固料,并且對加固料的性能參數(shù)逐漸熟悉;S3階段為完全熟練使用加固料進行施工。
圖3 施工整體進度圖
對S1階段曲線進行擬合,得出推進距離yS1與時間t的關系:
yS1=0.103 8t+0.883 3,R2=0.995 4
(3)
對S3階段曲線進行擬合,得出推進距離yS3與時間t的關系:
yS3=2t-37,R2=1
(4)
對yS1求一階導數(shù),得出在S1階段的施工速度:
d(yS1)/dt=0.103 8
(5)
對yS3求一階導數(shù),得出在S3階段的施工速度:
d(yS3)/dt=2
(6)
S3階段的施工速度與S1階段的施工速度的比值計為K,則有:
(7)
從式(7)可以看出,當熟練使用加固料進行施工時,速度是普通水泥施工速度的19.27倍。
高效高強度地面加固料的配置流程:攪拌采用高速攪拌機,轉速不低于1 000 r/min. 準備一個50 L鐵桶作為混合攪拌容器,在容器內放入10~15 kg水,加入2 kg 2號加固材料(液體),使用氣動攪拌機進行攪拌,攪拌均勻后加入1號加固材料(固體)40 kg,加入3號加固材料(固體)4~6 kg,使用氣動攪拌機快速攪拌均勻,在轉速1 000 r/min條件下,攪拌時長約為4 min,漿液配置完成。將配置好的漿液迅速倒入加固位置。
選擇設備型號為“GQ-6510”的手提式氣動攪拌機,技術參數(shù):轉速0~2 200 r/min,工作流體為壓縮空氣,使用壓力為6(85 PSI)kg/cm2或8 (115 PSI) kg/cm2,環(huán)境溫度為-10~+120 ℃,重量為2.6 kg. 設備動力取自煤礦井下壓風系統(tǒng)。該攪拌機輕巧便于攜帶,操作方便,維護檢修簡單,可用于各種場所,省時高效。
8704工作面底板治理施工流程見圖4. 首先將支護底腳推進液壓缸伸長,伸長距離為800 mm,同時刮板輸送機前移,刮板輸送機與液壓支架底腳之間的底板露出,在露出的底板內挖加固槽,見圖5,加固槽深度為0.5 m,挖好后將加固槽壁和槽底清理干凈,將配置好的加固料迅速倒入加固槽內,等待加固料凝固成底板加固塊,等待時間為84 h,此時加固塊抗壓強度為30 MPa以上,試探性前移支護底板,完全承壓并且不下陷后,逐一全部前移,之后重復施工流程。
圖4 施工流程圖
1—加固槽;2—刮板輸送機;3—推進液壓缸;4—支護底腳圖5 施工區(qū)域劃分俯視圖
由于地面加固料在3~10 min即可出現(xiàn)凝固現(xiàn)象,所以需要在施工底板附近快速攪拌均勻。回采工作面施工空間狹小,大型攪拌設備無法進入,小型攪拌設備無法一次性填充滿所有施工區(qū)域,可以多臺攪拌容器同時工作。
當加固塊承受液壓支架壓力后,由于底板巖層松軟,承壓的加固塊會有一定幅度下陷,見圖6,第一排加固塊因為承壓下陷,以第二排未承壓的加固塊為參照進行測量,下陷距離為h,其平均高度為24 mm,當前使用的液壓支架相關參數(shù)為臺底座千斤頂行程260 mm,可以滿足液壓支架前移需要。底板加固后示意圖見圖7.
1—第一排加固塊;2—第二排加固塊圖6 加固塊承重后下陷圖
1—底板加固塊;2—推進液壓缸圖7 底板加固后示意圖
由于底板巖石層松軟的原因,當加固塊承壓后會有24 mm的下陷,今后還需改進工藝,使該數(shù)據(jù)進一步減小。
對于松散巖石結構的底板治理,采用凝固時間短、抗壓強度提升快的高效高強度加固材料,可以滿足現(xiàn)場施工需要,整體施工速度比使用普通水泥高19.27倍,且施工工藝簡單,一個班組8名工人,8 h內可以完成20~30個加固塊的施工,施工效率高。