楊 麗 陳雅楠 劉 煥 焦育峰 付 剛 胡振華
(1. 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司,陜西 榆林 719000;2. 國網(wǎng)陜西省電力有限公司 榆林供電公司,陜西 榆林 719000;3. 西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710054)
水資源對國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展有重要影響[1],而我國燃煤發(fā)電廠是用水大戶,其用水量約占工業(yè)用水量的40%[2,3],廢水排放量約占工業(yè)廢水排放總量的10%[4],在我國部分地區(qū),水源問題已經(jīng)成為制約電力市場發(fā)展的主要因素[1,5]。“十四五”期間,將全面落實“節(jié)水優(yōu)先”方針,通過節(jié)水措施抑制不合理的用水需求,提升用水效率,減少廢水排放。為了可持續(xù)發(fā)展,在保證機(jī)組安全穩(wěn)定運行的條件下,節(jié)約用水、減少廢水排放對構(gòu)建節(jié)水型火電廠具有重要意義。
某電廠1、2號1000MW超超臨界燃煤機(jī)組自投產(chǎn)來,給水處理方式采用氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O)),給水系統(tǒng)、高加疏水系統(tǒng)存在流動加速腐蝕,影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運行;凝結(jié)水精處理混床再生頻繁,再生酸、堿、除鹽水用量高、混床再生廢水排放量高等相關(guān)問題,不利于該電廠節(jié)水減排政策實施。為了解決以上問題,該電廠對其給水處理方式實施了全保護(hù)加氧處理(OT)。
某電廠地處北方地區(qū),其1、2號機(jī)組為1000MW超超臨界間接空冷無銅機(jī)組,兩臺機(jī)組分別于2019年10月29日、2018年12月13日通過168h試運行正式投產(chǎn)。鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的型號為DG-2973/29.3-II3超超臨界直流鍋爐,采用單爐膛、對沖燃燒、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊Π型結(jié)構(gòu)。冷卻系統(tǒng)采用表面式間接空冷系統(tǒng),循環(huán)水為除鹽水,若發(fā)生凝汽器泄露,對凝結(jié)水的水質(zhì)影響小,機(jī)組水汽品質(zhì)良好,可采用全揮發(fā)處理或加氧處理[6]。間接空冷系統(tǒng)相比濕冷系統(tǒng)能夠明顯降低耗水量[7,8],尤其對北方“富煤缺水”地區(qū)具有重要的節(jié)水意義。
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)由2×50%的前置過濾器單元、4×33%的混床單元、1套100%容量的前置過濾器旁路單元、1套100%容量的混床旁路單元以及再循環(huán)單元組成,混床內(nèi)陽陰樹脂比例為3∶2,樹脂體積為7.8m3。兩臺機(jī)組共用一套體外再生系統(tǒng),采用高塔分離技術(shù)。
機(jī)組在AVT(O)工況運行中,熱力設(shè)備表面的氧化膜主要成分是疏松的Fe3O4,易發(fā)生流動加速腐蝕[9],給水pH控制為9.2~9.6,精處理周期制水量低,混床再生頻繁,再生酸、堿、除鹽水用量較高,混床再生廢水排放量高,不利于構(gòu)建節(jié)水型電廠。而全保護(hù)加氧處理能夠解決以上問題[10,11],因此,該電廠對其兩臺機(jī)組實施了全保護(hù)加氧處理。
加氧處理(OT)通過向弱堿性水中加入氧氣,促使金屬表面生成致密穩(wěn)定的Fe3O4+Fe2O3雙層保護(hù)性氧化膜。
全保護(hù)加氧處理[12]是向低壓給水、高壓給水、高加疏水同時加氧的水處理方式。通過向給水中加入低濃度溶解氧,使管道內(nèi)壁金屬表面形成Fe3O4+Fe2O3的雙層氧化膜,達(dá)到給水系統(tǒng)防腐鈍化要求,維持蒸汽中基本無氧,避免蒸汽中較高濃度氧可能促進(jìn)蒸汽管道氧化皮剝落的風(fēng)險,同時向高加汽側(cè)單獨加氧以解決高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕問題,實現(xiàn)了水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護(hù)。
2.2.1 AVT(O)工況查定
根據(jù)DL/T 805.1-2011 《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則 第1部分:鍋爐給水加氧處理導(dǎo)則》,在加氧轉(zhuǎn)化前對1、2號機(jī)組在線化學(xué)儀表檢驗校準(zhǔn),保證在線化學(xué)儀表準(zhǔn)確可靠。同時對兩臺機(jī)組水冷壁及省煤器垢量測定、對機(jī)組水汽品質(zhì)查定。主要測定結(jié)果如表1、表2所示。
表1 1、2號機(jī)組水冷壁管、省煤器管垢量測定結(jié)果(單位:g/m2)
表2 1、2號機(jī)組省煤器入口氫電導(dǎo)率測定結(jié)果(單位:μS/cm)
結(jié)果表明,兩臺機(jī)組水冷壁管、省煤器管垢量均小于250g/m2的標(biāo)準(zhǔn),在線儀表滿足整機(jī)工作誤差符合標(biāo)準(zhǔn)要求;兩臺機(jī)組水汽品質(zhì)良好,其中省煤器入口氫電導(dǎo)率小于0.15μS/cm,滿足GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》以及DL/T 805.1-2011《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則第1部分:鍋爐給水加氧處理導(dǎo)則》對機(jī)組加氧處理的要求。
2.2.2 加氧轉(zhuǎn)化
2021年4月15日及6月19日分別向1、2號機(jī)組精處理出口母管、除氧器出口、1號高壓加熱器汽測加氧,轉(zhuǎn)化完成后,控制1、2號機(jī)組除氧器入口溶解氧為10~150μg/L,省煤器入口給水溶解氧為10~30μg/L,高加疏水溶解氧為10~150μg/L,給水pH值控制為8.9~9.1。兩臺機(jī)組給水溶解氧隨負(fù)荷變化曲線如圖1、圖2所示。
通過圖1、圖2可看出,機(jī)組負(fù)荷在發(fā)生較大變化時,給水溶解氧能夠保持穩(wěn)定,確保蒸汽中無氧,有效的避免蒸汽中較高濃度氧可能促進(jìn)蒸汽管道氧化皮剝落的風(fēng)險。
圖1 1號機(jī)組給水溶解氧隨負(fù)荷的變化曲線
圖2 2號機(jī)組給水溶解氧隨負(fù)荷的變化曲線
加氧轉(zhuǎn)化平衡后,控制給水pH值在較低的條件下,給水及高加疏水鐵含量可穩(wěn)定在較低水平,有利于抑制給水系統(tǒng)和高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕,同時能夠降低鍋爐受熱面的結(jié)垢速率。1、2號機(jī)組AVT(O)工況和OT工況下水汽系統(tǒng)鐵含量對比如圖3、圖4所示。從圖中可看出,OT工況下,控制兩臺機(jī)組給水pH值為8.9~9.1,水汽系統(tǒng)鐵含量均維持在較低水平,其中省煤器入口及高加疏水鐵含量平均值均在1μg/L以下,表明全保護(hù)加氧處理能夠有效抑制給水、高加疏水系統(tǒng)的流動加速腐蝕。
圖3 1號機(jī)組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵含量對比結(jié)果
圖4 2號機(jī)組不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵含量對比結(jié)果
3.2.1 減少氨水使用量
在25℃超純水中[13],氨水的電離見式(1),結(jié)合水的離子積常數(shù)見式(2),可推導(dǎo)出超純水中pH跟電導(dǎo)率(SC,μS/cm)的關(guān)系式(3)、電導(dǎo)率跟氨水濃度的關(guān)系式(4),因此通過給水pH可計算出對應(yīng)的氨水濃度。
與AVT(O)工況相比,全保護(hù)加氧處理后1、2號機(jī)組給水pH平均值分別由加氧前的9.38及9.29降低至9.0,對應(yīng)的氨含量平均值由原來的965μg/L及699μg/L降低至264μg/L,兩臺機(jī)組全年能夠減少25%氨水使用量約74.17t,即約2967桶25kg重量的25%氨水手動加入,節(jié)約氨水用量不僅對節(jié)約資源起到了促進(jìn)作用,還減少了電廠運行人員的工作量,節(jié)省了人力。
3.2.2 減少酸堿使用量
通過給水加氧處理,可提高凝結(jié)水精處理周期制水量,減少再生酸堿使用量,減少再生廢水總量。實施全保護(hù)加氧處理后,根據(jù)pH優(yōu)化調(diào)整后系統(tǒng)的加氨量推算,兩臺號機(jī)組精處理周期制水量提高至原來的200%以上,全年混床再生次數(shù)減少約47次,再生用酸量減少約98.7t,再生用堿量減少約117.5t。同時減少了混床再生過程中的廢酸液、廢堿液、沖洗水等廢水排放。凝結(jié)水精處理混床的再生工藝如圖5所示。
圖5 凝結(jié)水精處理混床的再生工藝
3.3.1 減少除鹽水使用
全保護(hù)加氧處理后,兩臺機(jī)組混床再生次數(shù)減少約47次,再生過程中,沖洗混床、配制再生酸液、堿液等使用的除鹽水用量全年減少約18800t。
同時,由于加氧處理后熱力設(shè)備表面形成致密的Fe3O4+Fe2O3雙層保護(hù)膜,機(jī)組停機(jī)腐蝕減少,機(jī)組啟動加快約50%,用于機(jī)組啟動階段沖洗的除鹽水量降低。
3.3.1 減少廢水排放
除鹽水系統(tǒng)的產(chǎn)水效率約為74%~83%,其制備過程中會產(chǎn)生沖洗廢水、清洗廢水、再生廢水等廢水,該廢水排放是造成新鮮水取用量大的主要原因之一。加氧處理后,除鹽水使用量減少,因此制備量減少,相應(yīng)減少了新鮮水的取用和制水過程中產(chǎn)生的廢水排放。除鹽水的制水工藝如圖6所示。
圖6 除鹽水的制水工藝
全保護(hù)加氧處理后,將兩臺機(jī)組1年節(jié)約的氨水、再生用酸、堿、除鹽水及化學(xué)清洗費用計算,1、2號機(jī)組分別能夠產(chǎn)生約71萬元和52萬元的直接經(jīng)濟(jì)效益,若再算上混床再生時的電費、壓縮空氣費用、人力成本以及再生廢液處理成本等,節(jié)約的費用將更多,由此可見,實施加氧處理后,其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。
(1)全保護(hù)加氧處理后,兩臺機(jī)組除氧器入口溶解氧為10~150μg/L,省煤器入口給水溶解氧為10~30μg/L,高加疏水溶解氧為10~150μg/L,給水pH值控制為8.9~9.1,水汽系統(tǒng)中鐵含量維持在較低水平,其中省煤器入口及高加疏水鐵含量平均值均在1μg/L以下,有效抑制了給水、高加疏水流動加速腐蝕問題,實現(xiàn)了水汽系統(tǒng)熱力設(shè)備的全面保護(hù);
(2)全保護(hù)加氧處理后,兩臺機(jī)組給水pH平均值由9.38和9.29降低調(diào)整至9.0,全年減少25%氨水使用量約74.17t;精處理周期制水量提高至原來的200%以上,全年混床再生次數(shù)減少約47次,再生用酸量減少約98.7t,再生用堿量減少約117.5t;再生除鹽水用量全年減少約18800t,相應(yīng)的減少了新鮮水取用及制水過程中產(chǎn)生的廢水排放,促進(jìn)了節(jié)水減排政策實施;
(3)全保護(hù)加氧處理后,1、2號機(jī)組1年節(jié)約的氨水、再生用酸、堿、除鹽水及化學(xué)清洗費用分別約為71萬元和52萬元,產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。