李庭鵬
(河北港口集團(tuán)秦皇島港股份有限公司第七港務(wù)分公司,河北秦皇島 066000)
原BD 線皮帶機(jī)輸送皮帶在通過(guò)頭部滾筒處的一級(jí)和二級(jí)清掃器后,皮帶表面還會(huì)粘附著一定量的煤泥,造成回程皮帶下方沿途大量污染,且皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)過(guò)滾筒時(shí)易形成大面積揚(yáng)塵,對(duì)機(jī)容機(jī)貌和緊鄰的堆東路環(huán)境產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。因此,本項(xiàng)目在BD 頭部機(jī)架東擴(kuò)的基礎(chǔ)上,利用機(jī)架結(jié)構(gòu)在承載皮帶上部增設(shè)降塵噴淋裝置,在回程皮帶下方增設(shè)洗帶裝置,同時(shí)在皮帶機(jī)架兩側(cè)安裝兩套沖洗卷盤,在皮帶機(jī)頭部機(jī)架側(cè)方安裝一套泵站及相應(yīng)管路為噴淋裝置、水刀供水。在皮帶頭部除塵裝置的供水源選擇上,由于煤四期及擴(kuò)容堆場(chǎng)東側(cè)無(wú)中壓供水管線,使用水槽也不能保證冬季運(yùn)行,新增中壓管路或水槽加裝伴熱都需要其他設(shè)備的擴(kuò)容,使用過(guò)程也會(huì)大幅增加能耗,大大提高了使用成本。經(jīng)過(guò)考慮,使用噴槍高壓管道供水是一個(gè)經(jīng)濟(jì)靈活的選擇。為避免對(duì)灑水過(guò)程產(chǎn)生影響,設(shè)計(jì)一套自動(dòng)控制系統(tǒng),使堆場(chǎng)灑水系統(tǒng)和BD 線頭部除塵裝置補(bǔ)水進(jìn)行合理聯(lián)動(dòng),保證雙方設(shè)備的可靠工作。
在皮帶機(jī)頭部壩基前方設(shè)置集料池,將周圍物料集中于積料池內(nèi)。由于壩基基礎(chǔ)不能改變等原因,集料池邊緣與原皮帶機(jī)頭部滾筒距離較遠(yuǎn)(約2 m),皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)過(guò)一級(jí)清掃器后,清理下來(lái)的物料不能直接落入集料池,而是落在皮帶機(jī)頭部壩基上,形成周圍環(huán)境二次污染,需要人工隨時(shí)清理。另外,原機(jī)架下方空間較小,無(wú)法安裝洗帶裝置。通過(guò)對(duì)頭部機(jī)架重新設(shè)計(jì)制作,增加地腳螺栓固定,使機(jī)架尺寸東擴(kuò)增大,實(shí)現(xiàn)頭部滾筒東移至集料池上方,使得一級(jí)清掃器清理的物料可直接落入集料池,避免二次污染,減少人工清理,同時(shí)增大回程皮帶下方空間滿足安裝洗帶裝置條件。
(1)集成泵站水箱。為實(shí)現(xiàn)皮帶機(jī)頭部抑塵、清洗等環(huán)保功能,在皮帶機(jī)頭部機(jī)架側(cè)方寬闊位置安裝一套泵站設(shè)備間,鋪設(shè)相應(yīng)管路為灑水噴淋裝置、洗帶裝置水刀及沖洗管路供水,泵站帶保溫措施,泵站外所有管路做保溫伴熱,泵站內(nèi)包含一個(gè)水箱、一臺(tái)立式泵、兩臺(tái)過(guò)濾器、一臺(tái)空調(diào)、一個(gè)電控箱、一個(gè)減壓閥、一個(gè)流量計(jì)以及相應(yīng)管路控制閥門。由BD 沿線噴槍站引出管路實(shí)現(xiàn)可為泵站水箱持續(xù)供水,同時(shí)為地面沖洗卷盤供水。泵站主要為皮帶機(jī)洗帶裝置和噴淋裝置提供水源。由于洗帶裝置和噴淋裝置灑水噴頭壓力要求不低于4 MPa,而洗帶裝置和噴淋裝置一般隨設(shè)備流程同時(shí)起停,兩個(gè)裝置噴頭流量之和為0.4 t/h,進(jìn)行泵選型時(shí)需考慮以上因素。
(2)洗帶裝置、噴淋裝置布置與管路設(shè)計(jì)。洗帶裝置由一組水刀和3 道清掃器組成,其中前兩道清掃器主要清物料,最后一道清掃器主要清水。水刀分支設(shè)4~5 組向上清洗的噴頭,水刀噴嘴距皮帶約50 mm,在管路壓力約4 MPa 時(shí)噴頭必須能夠有效覆蓋皮帶并形成足夠噴射壓力,以達(dá)到對(duì)皮帶清洗的目的。頭部噴淋管路布置在機(jī)架后端皮帶上方,設(shè)有5 組霧化噴頭(在管路壓力約4 MPa 時(shí)噴頭可有效覆蓋整個(gè)BD 皮帶機(jī)皮帶寬度),可以將皮帶充分淋濕,從而達(dá)到作業(yè)抑塵的目的。為滿足冬季現(xiàn)場(chǎng)低溫使用要求,所有泵站外供水管路(水箱上水管路,機(jī)架頭部霧化噴淋及水刀,沖洗卷盤)加設(shè)保溫伴熱,相關(guān)水路控制閥件(如電動(dòng)閥、手動(dòng)閥、過(guò)濾器等集成安裝于泵站內(nèi)),由空調(diào)保證泵站內(nèi)溫度,泵站外部加設(shè)保溫層,避免冬季凍結(jié)失效。
回程皮帶上的物料主要集中在清掃器下方位置,由于原水泥地面坡度較小,在洗帶裝置清掃時(shí)物料無(wú)法自動(dòng)回流到集料池中,同時(shí)由于冬季物料會(huì)在地面凍結(jié)、無(wú)法清理,因此需要一個(gè)收料槽將清理下的物料及水收集起來(lái),通過(guò)強(qiáng)沖噴頭噴水將物料沖洗至集料池。強(qiáng)沖噴頭管路與沖洗卷盤管路共用水源,通過(guò)電動(dòng)閥控制強(qiáng)沖噴頭定時(shí)開(kāi)閉。收料槽上表面還需具有伴熱功能,保證物料及水在其上不凍結(jié),能夠滿足冬季使用(圖1)。
圖1 收料槽布置
信號(hào)通信與控制,由于泵站水箱的水源,來(lái)自于水部噴槍站上水管路,因此在上水控制中將現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)/數(shù)據(jù)等信息與水部PLC 進(jìn)行通信。同時(shí),由于裝置安裝位置所限,配電箱中沒(méi)有硬線或者光纖能聯(lián)通至SS8 變電所,這就導(dǎo)致系統(tǒng)中設(shè)備狀態(tài)與故障反饋無(wú)法及時(shí)傳到SS8 變電所的PLC。
為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效果,滿足現(xiàn)場(chǎng)控制要求,采用與噴槍同型號(hào)額Modbus 現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的I/O 模塊接入堆場(chǎng)灑水系統(tǒng)并組態(tài)連接。對(duì)其進(jìn)行Modbus 地址映射以一個(gè)一維數(shù)組的形式讀入PLC 中供PLC 讀寫。并以水部PLC 作為中轉(zhuǎn)站,通過(guò)LOGIX5000 軟件中message 指令,實(shí)現(xiàn)洗帶裝置配電箱、水部PLC、SS8PLC 三方面的通信:水部PLC 將現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的“水泵故障”“水位低”“合閘信號(hào)”等信號(hào)(B25 數(shù)組)傳入SS8 變電所PLC,再將其與BD3 皮帶機(jī)的3 臺(tái)電機(jī)運(yùn)行信號(hào)結(jié)合輸出至水部的(BD BEGIN 0.0),將信號(hào)返回至水部PLC,通過(guò)其輸出至泵站配電箱,進(jìn)而啟動(dòng)灑水控制。同時(shí),水部噴槍站也可結(jié)合水箱水位信號(hào)等條件,判斷何時(shí)打開(kāi)上水閥門、為設(shè)備供水。
(1)皮帶機(jī)頭部洗帶噴淋系統(tǒng)與堆東路污水集料池系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合,充分發(fā)揮兩套系統(tǒng)的功能,實(shí)現(xiàn)堆東路整體環(huán)境改善。
(2)設(shè)計(jì)應(yīng)用的新型集成泵站水箱系統(tǒng),將水箱、加壓泵、控制部件、電控箱等關(guān)鍵部件集成布置于密閉式整體式站體內(nèi)。其特點(diǎn)有:為噴淋和洗帶裝置可靠供水和實(shí)現(xiàn)集成控制,最大限度減小現(xiàn)場(chǎng)煤水、粉塵的影響;空間科學(xué)緊湊,整體造型美觀使用;內(nèi)置空調(diào)設(shè)備,防凍、防高溫,外置管路帶保溫伴熱,滿足冬季使用;既有效改善控制元件的使用工況,顯著延長(zhǎng)使用壽命,又方便檢修。
(3)BD 頭部回程皮帶下方安裝一套整體伴熱式接料槽,有效解決物料冬季低溫工況下凍結(jié)無(wú)法清理的難題,且后期拆裝維護(hù)較為便利。不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)物料的自動(dòng)收集與清理,還可以保障整個(gè)系統(tǒng)在冬季低溫環(huán)境下的使用效果。
(4)利用附近堆場(chǎng)噴槍站高壓管道取水并設(shè)計(jì)減壓供水方案,解決了堆場(chǎng)東側(cè)無(wú)中壓供水管線,水槽不能保證除塵裝置的冬季運(yùn)行問(wèn)題,使該項(xiàng)目取水成本低,穩(wěn)定性高。
(5)設(shè)計(jì)了堆場(chǎng)噴槍灑水和泵站補(bǔ)水聯(lián)動(dòng)功能。自動(dòng)供水模式隨噴槍自動(dòng)灑水進(jìn)程動(dòng)態(tài)開(kāi)關(guān)皮帶頭部噴淋水箱供水。堆場(chǎng)垛位有6 桿槍的小垛位,也有8 桿槍的大垛位,噴槍自動(dòng)灑水時(shí)對(duì)應(yīng)垛位的噴槍會(huì)全部開(kāi)啟。自動(dòng)模式下會(huì)利用小垛位噴槍灑水時(shí)為水箱補(bǔ)水,以保持管道壓力和流量的穩(wěn)定。
BD 皮帶機(jī)有1000 多米的長(zhǎng)皮帶,濕粘煤的沿程甩帶情況比較突出,在未有效隔離的情況下需投入大量人力進(jìn)行人工清理和流機(jī)倒運(yùn)。改造后,物料甩帶被集中系統(tǒng)收集,沿線甩帶量大大減少,同時(shí)無(wú)需出動(dòng)流機(jī),每日可減少用工10人、流機(jī)5 臺(tái)。
按照人工費(fèi)用300 元/(日·人)、流機(jī)費(fèi)用240 元/(小時(shí)·臺(tái))計(jì)算,改造后年均可節(jié)約物料人工清理費(fèi)10×300×365=109.5 萬(wàn)元、物料流機(jī)清理費(fèi)5×240×8×365=350.4 萬(wàn)元,合計(jì)459.9 萬(wàn)元。
(1)改進(jìn)前,由于回程物料、煤泥甩帶嚴(yán)重,回程滾筒膠面和平托輥筒皮磨損嚴(yán)重、使用壽命短,年均滾筒膠面維修數(shù)量約5 個(gè),年均回程平托輥筒皮磨損失效更換數(shù)量約200 根。
(2)改造后,回程皮帶粘附物料及煤泥得到有效清理和回收,回程滾筒膠面和平托輥筒皮使用壽命大幅提高。年均滾筒膠面維修數(shù)量約1 個(gè),年均回程平托輥因筒皮磨損失效更換數(shù)量約20根。
回程改向滾筒包膠、筒皮維修及更換費(fèi)用約8.0 萬(wàn)元/根,回程平托輥采購(gòu)及更換費(fèi)用約0.15 萬(wàn)元/根,則年節(jié)約回程滾筒、托輥更換費(fèi)用為(5-1)×8+(200-20)×0.15=59.0 萬(wàn)元。
(1)改造總體投入費(fèi)用150.0 萬(wàn)元,綜合使用壽命5 年計(jì)算,則年改造成本為30.0 萬(wàn)元。
(2)裝卸費(fèi)綜合利潤(rùn)為20 元/噸。系統(tǒng)運(yùn)行臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由4000 t/h 提升至4085 t/h(改造后輸送帶回程物料及煤泥甩帶得到有效控制,減少停機(jī)清理時(shí)間,滾筒及平托輥的運(yùn)行故障率顯著下降,運(yùn)行效率得到有效提升)。在現(xiàn)有系統(tǒng)利用率為53 %的情況下,每年可新增煤炭吞吐量(4085-4000)×365×24×53%=39.5 萬(wàn)噸,則年新增利潤(rùn)39.5×20-30.0=760.0萬(wàn)元。
綜上所述,合計(jì)年節(jié)支費(fèi)用約459.9+59.0=518.9 萬(wàn)元,新增利潤(rùn)760.0 萬(wàn)元,該成果每年可為公司年創(chuàng)造效益1278.9 萬(wàn)元。
該項(xiàng)目現(xiàn)已在BD 皮帶機(jī)作業(yè)頭部投入使用,能夠有效減少設(shè)備運(yùn)行時(shí)頭部起塵現(xiàn)象,改善周圍環(huán)境。項(xiàng)目實(shí)施后,明顯減少人工清理皮帶機(jī)頭部積煤的頻率與成本,以及積煤對(duì)設(shè)備影響、停機(jī)時(shí)間等,同時(shí)降低人員清理工作的安全風(fēng)險(xiǎn)。
秦皇島港股份有限公司煤四期翻堆煤炭過(guò)程中,堆料機(jī)尤為重要,此項(xiàng)目的實(shí)施從根本上解決了帶式輸送機(jī)回程皮帶的物料甩帶和運(yùn)行起塵問(wèn)題,顯著改善回程皮帶的運(yùn)行穩(wěn)定性,有效改善回程區(qū)域與皮帶工作面接觸的改向滾筒包膠、平托輥筒皮與物料間的帶料磨損,明顯延長(zhǎng)運(yùn)行壽命,實(shí)現(xiàn)了頭部滾筒濕粘物料封閉、定點(diǎn)收集,治理效果良好。