彭雪濤,徐 航,邱棟辰
(江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司南京卷煙廠,江蘇南京 210019)
在卷煙工業(yè)中,切絲機是關(guān)鍵設(shè)備之一,主要用于卷煙制絲生產(chǎn),其基本功能是將經(jīng)過處理的葉片、煙梗切成符合制絲工藝規(guī)范要求寬度的葉絲、梗絲。目前,國外生產(chǎn)切絲機的廠家主要有:意大利Comas 公司,生產(chǎn)以A1 系列為主要機型的直刃水平滾刀式切絲機;德國Hauni 公司,生產(chǎn)以KT(C)系列為主要機型的直刃傾斜滾刀式切絲機及TOBSPIN 旋轉(zhuǎn)式切絲機;日本煙草產(chǎn)業(yè)株式會社,生產(chǎn)以SRC 型為主要機型的曲刃水平滾刀式切絲機;意大利Garbuio Dickinson 公司,生產(chǎn)RC 和SD5系列直刃水平滾刀式切絲機。國內(nèi)生產(chǎn)切絲機的廠家主要有:昆明煙機集團二機有限公司,生產(chǎn)SQ3A 及SQ34 系列切絲機;昆明船舶設(shè)備集團有限公司,生產(chǎn)SQ31X 系列滾刀式切絲機;秦皇島煙草機械有限責(zé)任公司,通過引進、消化SD5 切絲設(shè)備生產(chǎn)技術(shù),結(jié)合中式卷煙特色工藝的需求,研發(fā)生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的SQ36X 系列切絲機。
在上述切絲機中,SD5 切絲機具有柔性化切絲、產(chǎn)量大、易操作、自動化水平高等特點,是當(dāng)前國內(nèi)卷煙生產(chǎn)在用的主流切絲設(shè)備之一,其整機外形如圖1 所示。SD5 切絲機主要由喂料系統(tǒng)、機架、送料系統(tǒng)、刀門系統(tǒng)、刀輥系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、磨刀系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)組成,電控系統(tǒng)集中位于切絲機側(cè)方的電控柜中。SD5 切絲機在清理或檢修時,必須將側(cè)方的電控柜移出,待清潔或檢修結(jié)束,將側(cè)方的電控柜退回至原位方可生產(chǎn)。目前電控柜的移動采用人工擰動回轉(zhuǎn)絲桿的方式(圖2),該方式效率低下、人工勞動強度大,且螺桿易磨損引發(fā)運行卡滯,因此亟需一種新的電控柜自動移動裝置。
圖1 SD5 切絲機外觀
圖2 SD5 切絲機電控柜人工移動
SD5 切絲機在生產(chǎn)中,會產(chǎn)生大量的煙末和灰塵,因此每日生產(chǎn)結(jié)束后需要對切絲機進行保養(yǎng),保養(yǎng)時需要將切絲機電控柜移出,此外在殺蟲或檢修時,亦須將切絲機電控柜移出,電控柜的月移動次數(shù)統(tǒng)計見表1。可以看出,平均每月需移動電控柜33.67 次,每次移動電控柜均需要準備工具、開啟電控柜、關(guān)閉電控柜和回收工具,平均每次移動時間約5 min。可見,電控柜移動操作繁瑣、效率低下、耗時較長。
表1 電控柜月移動次數(shù)統(tǒng)計 次
由于電控柜移動頻率過高、回轉(zhuǎn)絲桿動作頻繁,導(dǎo)致絲桿磨損,移動機構(gòu)壽命減少,在電控柜移動的過程中經(jīng)常出現(xiàn)卡滯等故障?;剞D(zhuǎn)絲桿磨損如圖3所示,從圖中可以看出,磨損會逐漸加劇,導(dǎo)致移動故障增加。此外,移動SD5 切絲機的電控柜時,需要先將刀輥的防護罩移出,否則會導(dǎo)致刀輥防護罩損壞(圖4)。
圖3 回轉(zhuǎn)絲桿磨損
圖4 刀輥防護罩損壞
分析可知,當(dāng)前SD5切絲機電控柜人工移動的方式存在效率低下、故障率高、缺少保護措施等問題,設(shè)計一種電控柜自動移動裝置,需在滿足高頻使用的條件下,有效解決上述問題。
SD5 切絲機電控柜移動裝置的改進,有回轉(zhuǎn)絲桿改成滾珠絲桿、電機驅(qū)動絲桿動作、氣動驅(qū)動電控柜移動等多種方案,結(jié)合切絲機的工作環(huán)境和改造空間,選用氣動驅(qū)動方案。
電控柜自動移動裝置包括驅(qū)動單元、自動控制單元和刀輥檢測單元三個部分,在刀輥檢測單元檢測到刀輥到位信號后,自動控制單元控制驅(qū)動單元動作,實現(xiàn)電控柜的自動移動。氣動切絲機電控柜自動移動裝置的方案設(shè)計如圖5所示。
圖5 電控柜自動移動裝置方案設(shè)計
SD5 切絲機電控柜自動移動裝置采用氣動驅(qū)動,其控制方案如圖6 所示。在圖6 中,B1、B2 是切絲機刀輥防護罩的位置檢測,B3、B4 是切絲機電控柜的位置檢測,均安裝在氣缸上。在氣動回路中,調(diào)壓閥調(diào)整氣壓,二位三通電磁閥控制氣路的切斷和連通,三位五通電磁閥控制氣缸的伸出和縮回,排氣節(jié)流閥控制氣流穩(wěn)定。
圖6 電控柜自動移動裝置氣動控制示意
SD5 切絲機電控柜自動移動裝置的硬件設(shè)計完成后,進行控制電路設(shè)計并調(diào)試程序,使得各項設(shè)計功能順利實現(xiàn),該自動移動裝置的控制電路如圖7 所示。只有當(dāng)B2 檢測接通,即刀輥防護罩到位后,電控柜才能移動,實現(xiàn)了刀輥防護罩的保護功能。電控柜門開或電控柜門關(guān)旋鈕接通后,電磁閥的線圈得電,控制氣缸伸出或縮回,從而控制電控柜的移出或退回。
圖7 電控柜自動移動裝置控制電路
SD5 切絲機電控柜自動移動裝置安裝完成后,無需人工擰動回轉(zhuǎn)絲桿,旋動加裝的旋鈕即可控制電控柜移動至指定位置(圖8),以3 個月為檢驗周期,從移動效率、故障頻次和移動機構(gòu)壽命3 個方面檢驗該裝置的應(yīng)用效果。
圖8 電控柜自動移動
SD5 切絲機電控柜自動移動裝置應(yīng)用后,相比于之前手動擰動絲桿省去了工具準備和回收的步驟,但多出了刀輥體移出和退回兩個保護性步驟,統(tǒng)計該自動移動裝置應(yīng)用前后電控柜的單次移動時間(表2),可以看出應(yīng)用該電控柜自動移動裝置后,平均單次電控柜移動時間從307 s 下降至140 s,移動效率顯著提升。
表2 電控柜自動移動裝置應(yīng)用前后移動時間統(tǒng)計 s
SD5 切絲機電控柜自動移動裝置應(yīng)用后,氣缸的平面直線運動代替了絲桿的回轉(zhuǎn)運動,提高了電控柜移動的平順性,統(tǒng)計該裝置應(yīng)用前后電控柜移動機構(gòu)的月故障次數(shù),統(tǒng)計結(jié)果見表3。從表3 可以看出,應(yīng)用該電控柜自動移動裝置后,電控柜移動機構(gòu)的月故障次數(shù)從11.33 次/月下降至0.33 次/月,故障頻次大幅降低。
表3 電控柜自動移動裝置應(yīng)用前后月故障次數(shù)統(tǒng)計 次
SD5 切絲機電控柜自動移動裝置應(yīng)用后,移動機構(gòu)的壽命主要取決于氣缸的使用壽命,該移動機構(gòu)采用FESTO 氣缸,按照推薦使用壽命,在電控柜平均月移動次數(shù)為33.67次的條件下,可使用約5 年,而該裝置應(yīng)用前回轉(zhuǎn)絲桿的平均使用壽命約為3 個月。可見,應(yīng)用該電控柜自動移動裝置后,移動機構(gòu)的壽命延長約20 倍。
SD5 切絲機電控柜自動移動裝置在于解當(dāng)前移動機構(gòu)效率低下、故障率高、缺少刀輥門防護等諸多問題,其總體設(shè)計方案包括驅(qū)動單元、自動控制單元和刀輥檢測單元3 個部分,通過設(shè)計氣動管路和控制電路,實現(xiàn)了電控柜自動移動的功能。該自動裝置應(yīng)用后,移動效率顯著提升,故障頻次大幅降低,移動機構(gòu)壽命極大延長。該自動移動裝置具有良好的應(yīng)用效果和推廣價值。