曾小川
(中海福建天然氣有限責(zé)任公司,福建莆田 351100)
LNG 接收站碼頭采用的是旋轉(zhuǎn)平衡式卸料臂,作為LNG 接收站的核心設(shè)備之一[1-2],卸料臂的操作是工作中的主要內(nèi)容,其可靠性直接影響接收站的安全生產(chǎn)[3]。操作人員在操作卸料臂左右運(yùn)動時,經(jīng)常會出現(xiàn)延遲、漂移,尤其是風(fēng)壓較大的情況下,卸料臂出現(xiàn)了在向后、向下操作過程中,卻向右緩慢漂移,直至出現(xiàn)相鄰兩卸料臂接觸碰撞的情形,易造成設(shè)備故障,影響工作時效。
以旋轉(zhuǎn)式配重海上卸載臂—懸吊式(RCMA-S)卸料臂為研究對象,其左右操作的工作范圍,相鄰兩立柱之間的距離是4 m,相鄰兩卸料臂之間的距離是2.5 m,而每條卸料臂的最大左右極限角度均為40°,可知卸料臂的左右操作范圍較小[4]。為此,通過對液壓油路的分析、液壓油缸的計(jì)算來解釋卸料臂左右漂移的原因,并提出一些相應(yīng)的現(xiàn)場診斷和解決方案,以便對操作人員安全、平穩(wěn)地操作卸料臂提供參考。
卸料臂由液壓控制系統(tǒng)主要是由液壓動力單元、蓄能器單元、選擇閥組單元、液壓執(zhí)行單元(液壓缸及液壓管)組成。齒輪泵啟動后,通過液壓油管,將液壓油輸送到選擇閥組單元,當(dāng)液壓油超過溢流閥設(shè)定的壓力(21 MPa)時,將會通過溢流閥回流至油箱,確保油路系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定在21 MPa。通過無線遙控器(RCT)或選擇閥組單元(SVU)上的操作手柄,調(diào)節(jié)三位四通閥的開斷,控制液壓油進(jìn)出液壓缸,實(shí)現(xiàn)卸料臂的位置移動。當(dāng)選擇閥組單元或電源出現(xiàn)故障時,蓄能器單元可以通過釋放充壓氣囊中的液壓油,操作緊急釋放連接器(PERC),實(shí)現(xiàn)船岸緊急脫離。卸料臂操作局部液壓油路圖如圖1 所示。
圖1 卸料臂液壓油路
解除風(fēng)浪鎖,開始操作卸料臂時,液壓油油溫較低,其黏度受溫度影響會變大,就會使其流動性變差,導(dǎo)致液壓缸動作緩慢。
解決措施:①更換黏度和黏溫性能都比較好的液壓油,或在低溫的情況下借助機(jī)器自身加熱設(shè)備使啟動時油溫升高;②天氣溫度較低時,操作卸料臂之前,提前20 min 啟動液壓油泵,使油溫升高后,再操作卸料臂。
7 MPa 的溢流閥出現(xiàn)故障:閥芯卡住或是閥孔堵塞的時候,使溢流閥常開,液壓油會通過溢流閥直接回到油箱,導(dǎo)致液壓油路中無壓力或壓力達(dá)不到操作要求。過猛操作會導(dǎo)致卸料臂發(fā)生漂移。
解決措施:出現(xiàn)上述情況,及時檢查和調(diào)整溢流閥,并查看液壓油是否被污染,閥芯是否有雜質(zhì)或沉淀物卡住,導(dǎo)致閥孔堵塞[5];同時,閥體磨損的程度也是檢查范圍。
卸料臂快速接頭與船上法蘭對中操作過程中,很難對中,通過RCT 左右點(diǎn)動(無風(fēng)壓作用在卸料臂上),向右漂移量往往大于向左漂移量;對4 條卸料臂左右運(yùn)動各階段進(jìn)行液壓動力單元(HPU)出口瞬時壓力進(jìn)行測試,測試結(jié)果如表1 所示。
表1 卸料臂左右運(yùn)動測試 MPa
由表1 測試數(shù)據(jù)可知,在操作卸料臂初始階段(RCT 操作),液壓動力單元油泵出口瞬時壓力達(dá)到了19 MPa 以上,卸料臂才開始動作。當(dāng)卸料臂動作平穩(wěn)后,到達(dá)指定位置,通過RCT 左右點(diǎn)動微調(diào)時,油泵出口瞬時壓力也達(dá)到了14 MPa 以上,卸料臂左右漂移較大。結(jié)合圖1 卸料臂局部液壓油路圖分析可知,溢流閥在壓力高于7 MPa 以上時就會溢流,因此,RCT 左右點(diǎn)動微調(diào)但壓力超過7 MPa,故可判斷溢流閥故障或壓力調(diào)整不當(dāng)。
當(dāng)通過SVU 上三位四通電磁閥的手桿操作卸料臂左右運(yùn)動時,油泵出口壓力均在2.3 MPa(RCT 操作卸料臂時,會選中HPU 中的21 MPa 的溢流閥,故壓力較高,而SVU 操作則不會選中21 MPa 的溢流閥),卸料臂動作較為平穩(wěn)。
綜合上述兩種操作對比可知:溢流閥故障或壓力調(diào)整不當(dāng),導(dǎo)致液壓油缸受到的沖擊力較大,致使油缸兩端壓差很大,容易造成活塞密封圈過度磨損,油缸內(nèi)漏,卸料臂漂移較大。
在收回卸料臂的過程中,通過RCT 向后、向下操作卸料臂(在風(fēng)壓作用下),卸料臂卻向左或向右大量滑移,致使相鄰卸料臂接觸或碰撞。通過圖1 卸料臂局部液壓油路圖分析可知,在非操作卸料臂的情況下,三位四通電磁閥處于中位,進(jìn)油口和回油口均處于阻斷狀態(tài),但卸料臂仍然向左或向右漂移,分析如下。
(1)液壓油管及接頭處外漏,在液壓油壓力或風(fēng)壓作用下,使兩腔形成壓差,克服摩擦力后,造成卸料臂向左或向右漂移,這種原因很容易在操作中發(fā)現(xiàn),立即停止油泵,處理外漏油管和接頭即可。
(2)兩位四通液控?fù)Q向閥有內(nèi)漏,導(dǎo)致液壓油缸的有桿腔與無桿腔連通,在液壓油壓力或風(fēng)壓作用下,克服摩擦力后,造成卸料臂向左或向右漂移。
(3)三位四通電磁閥有內(nèi)漏,致使液壓油缸的其中一腔與回油箱管路導(dǎo)通或其中一腔與齒輪油泵出口管線導(dǎo)通,在兩腔壓差作用下,造成卸料臂向左或向右漂移。
(4)溢流閥閥芯卡住,使溢流閥常開,液壓油回油箱,在液壓油壓力或風(fēng)壓作用下,使兩腔形成壓差,克服摩擦力后,造成卸料臂向左或向右漂移。
(5)雙作用單桿活塞缸內(nèi)漏,在液壓油壓力或風(fēng)壓作用下,使兩腔形成壓差,造成卸料臂向左或向右漂移,這種原因最隱蔽,很難發(fā)現(xiàn),也最容易出現(xiàn)。
下面對卸料臂液壓油缸進(jìn)行受力分析,以活塞桿為研究對象,排除上述中(1)~(4)中的原因,可將其簡化成如圖2 所示。
結(jié)合圖2 分析,當(dāng)活塞靜止時:
圖2 活塞桿受力分析
其中,f 為活塞與液壓缸之間的摩擦力,F(xiàn) 為負(fù)載或風(fēng)壓,P1、P 為各缸壓強(qiáng),A1、A 為各缸作用面積。
假設(shè)液壓油路及油缸無內(nèi)漏和外漏,同時液壓油不可壓縮(液壓油缸內(nèi)無氣體),正常情況下活塞桿處于力平衡的狀態(tài),不可能運(yùn)動,但事實(shí)顯示RCT 停止操作或僅是向后、向下操作過程中,卻不斷地向右漂移(UA0101B 動作最為明顯)。
當(dāng)活塞穩(wěn)定向右運(yùn)動(漂移)時:
由式(2)可知:液壓缸輸出力與活塞有效面積及其兩邊的壓差成正比,在排除液壓油管、換向閥、溢流閥無內(nèi)漏和外漏的情形,即液壓油缸進(jìn)出油口處于斷開狀態(tài),假設(shè)液壓油不可壓縮(液壓油缸內(nèi)無氣體),因此可判斷卸料臂UA0101B 控制左右運(yùn)動的液壓油缸內(nèi)漏量較大,導(dǎo)致卸料臂左右漂移量過大。
由于卸料期間,卸料臂處于浮動狀態(tài),則P=P1,結(jié)合式(2)得出:
式(3)說明在拆臂初始階段(僅向后動作卸料臂),在油溫較低的情況下,液壓油存在一定的可壓縮量,只要風(fēng)壓F 大于活塞與液壓缸之間的摩擦力f,卸料臂就會在液壓缸兩端壓差作用下,導(dǎo)致卸料臂向右較小量地漂移;但在活塞桿的壓縮下,液壓缸右腔壓力P1逐漸增大,卸料臂又處于平衡狀態(tài),得出式(4)。
移動量S 與泄漏量Q 的關(guān)系:
活塞的移動量與活塞密封的泄漏量呈線性關(guān)系,通過現(xiàn)場對卸料臂左右運(yùn)動的測試,發(fā)現(xiàn)卸料臂UA0101B 的活塞向右的移動量最大,故其控制左右運(yùn)動的液壓油缸內(nèi)漏量最大。
當(dāng)通過RCT 向后、向下操作卸料臂,在風(fēng)壓作用下,卸料臂向右大量漂移時,可依據(jù)以下步驟開展實(shí)時診斷液壓油缸漂移量過大的原因及解決措施。
(1)停止用RCT 操作卸料臂,排除其信號故障導(dǎo)致卸料臂誤動作的可能。
(2)在SVU 上操作手動選臂手柄,將球閥關(guān)閉,排除液控?fù)Q向閥內(nèi)漏故障的可能。
(3)檢查油路管線及接頭是否有外漏,排除液壓油外漏的可能。
(4)在SVU 上操作三位四通電磁閥的手桿,向左操作(與漂移方向相反)卸料臂,防止相鄰兩卸料臂接觸、碰撞。
(5)卸料臂向左動作過程中,觀察HPU 處油泵出口壓力表的壓力顯示,正常操作壓力是2.1 MPa,在此壓力下,卸料臂向左運(yùn)動緩慢、平穩(wěn)。
(6)當(dāng)在SVU 上操作三位四通電磁閥的手桿,向左操作(與漂移方向相反)卸料臂時,卸料臂不動作,觀察HPU 處油泵出口壓力表的壓力顯示,操作壓力低于2.1 MPa,說明溢流閥出現(xiàn)故障,閥芯卡住或是閥孔堵塞,使溢流閥常開,液壓油會通過溢流閥直接回到油箱,導(dǎo)致液壓油路中無壓力或壓力達(dá)不到操作要求[6]。應(yīng)及時檢查調(diào)整溢流閥,直至油路中壓力達(dá)到正常值,并將卸料臂移動至安全位置。
(7)對液壓油缸排氣。液壓油缸內(nèi)如果存在大量氣體,有導(dǎo)致卸料臂漂移量過大的可能。
(8)以上步驟完成后,如果卸料臂左右運(yùn)動仍然存在漂移量較大的情形,即可判斷單桿活塞缸內(nèi)漏量大于允許值,需對單桿活塞缸進(jìn)行相關(guān)處理。液壓油缸內(nèi)漏的較常見原因是活塞密封過量磨損,而造成活塞密封過量磨損的主要原因是速度控制閥調(diào)節(jié)不當(dāng),造成過高的背壓、密封件安裝不當(dāng)、液壓油污染等。所以,要解決液壓缸內(nèi)漏問題,需要更換活塞密封圈,正確安裝密封件,適當(dāng)調(diào)整速度控制閥,使其速度和背壓在合理范圍,并更換液壓油。
(1)依據(jù)液壓缸的結(jié)構(gòu)分析,密封件損壞是液壓油缸故障的常見原因,而造成卸料臂左右漂移的根本原因是液壓油缸的內(nèi)漏。
(2)通過對液壓油路的分析,總結(jié)出了現(xiàn)場診斷卸料臂液壓油缸漂移量過大的原因及解決步驟,以便對操作人員安全、平穩(wěn)地操作卸料臂提供參考。