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      城市富水地層大型地下空間管幕凍結(jié)規(guī)律模型試驗(yàn)研究

      2022-12-24 05:48:32陳湘生
      隧道建設(shè)(中英文) 2022年11期
      關(guān)鍵詞:管幕錯(cuò)峰凍土

      王 磊,陳湘生,伍 軍

      (1.煤炭科學(xué)研究總院,北京 100013;2.北京中煤礦山工程有限公司,北京 100013;3.深圳大學(xué)土木與交通工程學(xué)院,深圳 518060;4.中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司,北京 100055)

      0 引言

      人工凍結(jié)法是礦井建設(shè)中的一種特殊地層加固方法,現(xiàn)已成為富水軟土地層地下空間施工的主要工法[1-3],并廣泛應(yīng)用于聯(lián)絡(luò)通道[4]、端頭井[5-6]和下穿結(jié)構(gòu)[7-8]等多種工程中,解決了許多其他工法難以解決的工程難題。隨著我國(guó)各大城市地下空間的大規(guī)模建設(shè),新建大型地下空間(隧道、地鐵車(chē)站、地下交通樞紐、地下商場(chǎng)等)日益增多。大型地下空間隧道或車(chē)站的施工特點(diǎn)是斷面大(可達(dá)400 m2)、距離長(zhǎng)(近100 m),且新建隧道或車(chē)站近接或下穿既有建構(gòu)筑物(如上覆結(jié)構(gòu)、既有車(chē)站等)時(shí),工況環(huán)境復(fù)雜,難以采用明挖、機(jī)械法等常規(guī)地下工程施工方法進(jìn)行建設(shè)。

      凍結(jié)法因其封水和加固效果好、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),在大型地下空間建設(shè)中得到了廣泛應(yīng)用,例如:2018年上海軌道交通18號(hào)線區(qū)間隧道穿越運(yùn)營(yíng)的10號(hào)線國(guó)權(quán)路車(chē)站凍結(jié)工程;2019年廣州軌道交通11號(hào)線廣州云大1#橫通道、2#橫通道、配線延長(zhǎng)段、岔道渡線段隧道凍結(jié)工程等。這些大型地下空間工程凍結(jié)產(chǎn)生的凍土體量一般都超過(guò)10 000 m3,達(dá)常規(guī)凍結(jié)聯(lián)絡(luò)通道凍土體量的30倍以上,凍脹融沉效應(yīng)顯著。大型地下空間凍結(jié)施工的安全性引起了工程建設(shè)者的重點(diǎn)關(guān)注。其中, 人工凍土的凍脹效應(yīng)是影響凍結(jié)施工安全的重要因素,其次是融沉效應(yīng)。二者相較而言,融沉效應(yīng)可以通過(guò)跟蹤注漿和多點(diǎn)注漿等方式緩解,但凍脹控制則相對(duì)困難。諸多學(xué)者認(rèn)為如果能控制住凍脹,對(duì)應(yīng)的融沉也就可以控制了[9],因此在凍結(jié)法施工中需要重點(diǎn)關(guān)注凍脹的發(fā)展。

      在大體量?jī)鐾羶雒浛刂品矫?,一些研究人員采用了管幕凍結(jié)技術(shù)。管幕是設(shè)計(jì)在隧道四周、沿隧道全長(zhǎng)布置的鋼管,承載土體壓力;凍結(jié)是采用人工制冷的方法把鋼管之間的土體凍結(jié),形成止水帷幕,在凍土的保護(hù)下進(jìn)行開(kāi)挖構(gòu)筑。管幕+凍土復(fù)合結(jié)構(gòu)可以聯(lián)合承擔(dān)外荷載,進(jìn)而顯著減小凍結(jié)壁的厚度,是大型地下空間工程施工的一種有效手段。

      近年來(lái),部分學(xué)者對(duì)管幕+凍土進(jìn)行了試驗(yàn)與工程應(yīng)用研究。其中,日本較早對(duì)管幕凍結(jié)法進(jìn)行了研究,日本株式會(huì)社精研探討了凍土與鋼管聯(lián)合承載力學(xué)性能并進(jìn)行了模型試驗(yàn)[10-12]。周曉敏等[13]論述了鋼管棚+凍土的力學(xué)特性,認(rèn)為該復(fù)合結(jié)構(gòu)可以提高大跨度地下工程施工的安全性。胡向東等[14]依托港珠澳大橋珠海連接線拱北隧道工程開(kāi)展模型試驗(yàn),驗(yàn)證了管幕鋼管內(nèi)主力凍結(jié)管、異形凍結(jié)管和升溫限位管布置方案的可行性。張軍等[15]對(duì)拱北隧道限位管進(jìn)行了試驗(yàn)研究,得出限位管內(nèi)鹽水溫度為8 ℃時(shí)可以較好地控制凍土厚度的結(jié)論。胡俊等[16-17]對(duì)不同管幕填充形式和凍結(jié)管布置方案的溫度場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算研究,優(yōu)化了管幕與凍結(jié)管布置方案。劉健鵬等[18]將水平凍結(jié)+管棚加固方法應(yīng)用于某下穿工程,并得出該工程上部結(jié)構(gòu)最大沉降為2.6 mm,驗(yàn)證了該工藝的合理性。

      綜上所述,現(xiàn)階段管幕與凍土聯(lián)合承載的工程案例較少,管幕凍結(jié)模型試驗(yàn)成果缺乏,凍脹控制方法仍需深入探討。本文基于實(shí)際大體量管幕凍結(jié)工程,采用動(dòng)態(tài)模擬地下水補(bǔ)給的凍結(jié)多功能模型試驗(yàn)臺(tái),開(kāi)展淺覆土車(chē)站管幕凍結(jié)模型試驗(yàn),研究大型地下空間管幕凍結(jié)凍脹控制方案及其效果,以期為大型地下空間凍結(jié)設(shè)計(jì)與施工提供依據(jù)。

      1 模型試驗(yàn)方案

      1.1 工程概況

      上海軌道交通18號(hào)線江浦路車(chē)站為軌道交通8號(hào)線與18號(hào)線十字換乘車(chē)站,其位置見(jiàn)圖1。其中,8號(hào)線江浦路站已通車(chē)運(yùn)營(yíng),18號(hào)線江浦路站為在建車(chē)站,站臺(tái)中心處頂板覆土約2.476 m,底板埋深14.976 m。車(chē)站凍結(jié)暗挖段總平面圖如圖1所示。本工程施工區(qū)域?yàn)閳D1的南部暗挖區(qū)域,起始點(diǎn)為先行實(shí)施的工作井至8號(hào)線江浦路車(chē)站側(cè)墻,暗挖段長(zhǎng)度為15.899 m。

      圖1 車(chē)站凍結(jié)暗挖段總平面圖

      施工區(qū)域主要地層為⑤11灰色黏土和⑤12灰色粉質(zhì)黏土。因埋深較淺,上部存在大量管線,無(wú)法采用明挖法施工,而若完全采用凍結(jié)加固,凍脹量必然較大。根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),如果直接采用人工凍結(jié)工法,上部地表凍脹抬升可能達(dá)到0.5 m以上,將造成上覆道路破壞,施工后期融沉亦難以控制,因此,為減少凍脹融沉,采用管幕凍結(jié)技術(shù)施工車(chē)站。

      工程采用“高壓旋噴注漿(MJS)加固+管幕凍結(jié)+礦山暗挖”法進(jìn)行加固,即首先對(duì)開(kāi)挖區(qū)域土體進(jìn)行MJS加固,然后采用管幕凍結(jié)法加固地層,繼而采用礦山法對(duì)通道進(jìn)行開(kāi)挖支護(hù)。其中,MJS加固在凍結(jié)前已施工完成。

      項(xiàng)目總共布置5排管幕,3橫排2豎排,管幕均采用φ273 mm×10 mm的無(wú)縫鋼管。第1橫排管幕布置在結(jié)構(gòu)頂部,間距為450 mm,每根管幕內(nèi)部下放1根φ89 mm×5 mm的凍結(jié)管用于頂部?jī)鼋Y(jié)封水;第2、3橫排布置在負(fù)一層梁板結(jié)構(gòu)上部。其中,第2排每根管幕內(nèi)部下放1根φ89 mm×5 mm的凍結(jié)管,用于凍結(jié)封水;第3排為φ273 mm×10 mm的純管幕。兩側(cè)墻位置分別設(shè)置1豎排管幕,每2根管幕中間設(shè)置1根內(nèi)部帶凍結(jié)管的管幕管,凍結(jié)管規(guī)格為φ89 mm ×5 mm,還布置了3橫排、6豎排φ127 mm×10 mm的凍結(jié)孔,用以形成管幕凍結(jié)帷幕。其中,管幕設(shè)計(jì)長(zhǎng)度均為17.5 m,一端鉆入車(chē)站側(cè)墻,凍結(jié)管長(zhǎng)度均為17.4 m,以循環(huán)鹽水,管幕及凍結(jié)管位置如圖2所示。

      圖2 工程中管幕及凍結(jié)管位置(單位:mm)

      因暗挖斷面較大,施工過(guò)程中采用分區(qū)、分層凍結(jié)及開(kāi)挖的方式縮小斷面尺寸。設(shè)計(jì)凍結(jié)及開(kāi)挖支護(hù)流程為:1)首先凍結(jié)區(qū)域1,凍結(jié)壁達(dá)到設(shè)計(jì)厚度后開(kāi)挖區(qū)域1上部并支護(hù);2)開(kāi)挖區(qū)域1下部并支護(hù),同時(shí)凍結(jié)區(qū)域2,達(dá)到設(shè)計(jì)厚度后開(kāi)挖區(qū)域2上部并支護(hù);3)凍結(jié)區(qū)域3,同時(shí)開(kāi)挖區(qū)域2下部并支護(hù);4)區(qū)域3凍結(jié)達(dá)到設(shè)計(jì)厚度后開(kāi)挖區(qū)域3并支護(hù),同時(shí)凍結(jié)區(qū)域4;5)區(qū)域4凍結(jié)壁達(dá)到設(shè)計(jì)厚度后開(kāi)挖區(qū)域4。工程最終形成的水平底板凍結(jié)壁有效厚度為3.0 m,側(cè)墻凍結(jié)壁厚度為2.5 m,水平及豎向支撐凍結(jié)壁有效厚度為1.6 m,有效地隔絕了地下水,可在管幕和凍結(jié)壁的保護(hù)下進(jìn)行開(kāi)挖構(gòu)筑。

      1.2 試驗(yàn)方案

      上海軌道交通18號(hào)線江浦路車(chē)站暗挖工程管幕、凍結(jié)管參數(shù)復(fù)雜,排布不均勻,如果完全按照工程實(shí)際工況進(jìn)行試驗(yàn)難度較大,因此試驗(yàn)需要對(duì)復(fù)雜工程工況進(jìn)行簡(jiǎn)化。為研究管幕受力特性及管幕對(duì)凍脹的抑制作用,取中部日字形區(qū)域(見(jiàn)圖2虛線框內(nèi)區(qū)域)進(jìn)行分析,該區(qū)域?yàn)槭┕み^(guò)程中首先凍結(jié)和開(kāi)挖的區(qū)域。為研究管幕的側(cè)向支撐作用,將工程兩側(cè)管幕參數(shù)合并至日字形區(qū)域兩側(cè),建立試驗(yàn)?zāi)P???紤]邊界條件,工程邊界長(zhǎng)×寬×高=56 m ×15 m×30 m,設(shè)定幾何縮比CR=1/20,土箱尺寸為2 800 mm ×750 mm ×1 500 mm,土箱兩側(cè)50 mm處焊接鋼筋過(guò)濾網(wǎng),過(guò)濾網(wǎng)與土箱中間鋪設(shè)粗砂,側(cè)面連接水箱用于補(bǔ)水,試驗(yàn)土箱見(jiàn)圖3。

      因MJS加固后的土體受施工影響攪拌不均勻,試驗(yàn)土體難以完全與工程中MJS加固后的土體一致,所以為獲得規(guī)律性的結(jié)論,本次試驗(yàn)使用未加固的現(xiàn)場(chǎng)土體作為試驗(yàn)土層,其物理參數(shù)見(jiàn)表1。

      表1 試驗(yàn)土體物理參數(shù)

      管幕及凍結(jié)管選用與實(shí)際工程相同材質(zhì)的無(wú)縫鋼管,可以認(rèn)為試驗(yàn)中的管幕與凍結(jié)管的彈性模量與工程的相同,根據(jù)圓形靜矩計(jì)算方法,對(duì)總剛度進(jìn)行換算。為保證試驗(yàn)中的管幕和凍結(jié)管直徑合理,根據(jù)總散熱量相等原則和總剛度相等原則[3,7,19],對(duì)實(shí)際布設(shè)的管幕及凍結(jié)管進(jìn)行簡(jiǎn)化。管幕及凍結(jié)管參數(shù)見(jiàn)表2。

      表2 管幕和凍結(jié)管參數(shù)

      由傅立葉準(zhǔn)則[20]得知,時(shí)間比Ct=CR2=1/400。即模型試驗(yàn)過(guò)程1 min相當(dāng)于實(shí)際過(guò)程400 min。本次工程積極凍結(jié)時(shí)間為60 d,換算得出試驗(yàn)積極凍結(jié)時(shí)間為216 min。由柯索維奇準(zhǔn)則[19-20]得出,溫度相似比CT=1,即模型中任意一點(diǎn)的溫度和原型工程對(duì)應(yīng)點(diǎn)相同。應(yīng)力場(chǎng)自相似,因此應(yīng)力場(chǎng)相似比Cσ=1。位移場(chǎng)相似比Cd等于幾何縮比,即Cd=CR=1/20。由雷諾準(zhǔn)則[21-22]得到,流速縮比Cv=1/20,則鹽水流量縮比Cq和制冷量縮比CQ均是1/202。鹽水溫度與工程相同,設(shè)定為-28 ℃。采用質(zhì)量密度為1 265 kg/m3的CaCl2鹽水作為冷媒,鹽水由配液圈分配至各凍結(jié)管,每個(gè)凍結(jié)管安裝球閥以控制鹽水流量,管幕及凍結(jié)管布置見(jiàn)圖4。采用施加荷載的方法以滿足土體重力密度相似比,調(diào)整水箱高度以模擬真實(shí)地下水位。

      圖4 凍結(jié)管、管幕與傳感器布置(單位:mm)

      使用DS18B20溫度傳感器對(duì)土體溫度變化進(jìn)行監(jiān)測(cè),在管幕上粘貼BX120-5AA電阻應(yīng)變片監(jiān)測(cè)管幕受力,在應(yīng)變片部位包裹2層紗布并涂抹914密封膠,以防止傳感器進(jìn)水短路。設(shè)置溫度補(bǔ)償片,補(bǔ)償凍結(jié)低溫帶來(lái)的誤差。安裝傳感器并做好防水,引出數(shù)據(jù)線,使用Datataker自動(dòng)采集數(shù)據(jù)。傳感器布置與安裝見(jiàn)圖5。

      圖5 傳感器布置與安裝

      1.3 試驗(yàn)分組

      1.3.1 錯(cuò)峰凍結(jié)

      將日字形區(qū)域分為2個(gè)部分:區(qū)域 Ⅰ 和區(qū)域 Ⅱ,如圖4所示。試驗(yàn)設(shè)計(jì)為3組:第1組為同時(shí)凍結(jié)區(qū)域Ⅰ和區(qū)域 Ⅱ;第2組為先凍結(jié)區(qū)域 Ⅰ,間隔30 d再凍結(jié)區(qū)域 Ⅱ;第3組為先凍結(jié)區(qū)域 Ⅰ,間隔45 d再凍結(jié)區(qū)域 Ⅱ。研究區(qū)域 Ⅰ 和 Ⅱ 在錯(cuò)峰凍結(jié)下管幕的受力規(guī)律。

      1.3.2 間歇凍結(jié)

      實(shí)際施工過(guò)程中,經(jīng)常采用間歇凍結(jié)的方式降低凍脹。間歇凍結(jié)采用降低鹽水流量、提升鹽水溫度等方式降低冷量供應(yīng),防止凍結(jié)壁過(guò)厚造成開(kāi)挖困難,有利于工程節(jié)約成本、縮短工期??紤]試驗(yàn)條件和可行性,本次模型試驗(yàn)中將鹽水流量降低為0,即冷凍機(jī)完全停機(jī)。將工程中的間歇凍結(jié)停機(jī)時(shí)間設(shè)定為3、5、7 d,對(duì)應(yīng)試驗(yàn)時(shí)間分別為10.8、18、25.2 min,查看積極凍結(jié)45 d后間歇凍結(jié)管幕的受力情況,研究不同間歇時(shí)間對(duì)凍脹的影響。

      1.3.3 上覆荷載變化

      進(jìn)行不同上覆荷載(50、70、160 kN)作用下同時(shí)凍結(jié)60 d的試驗(yàn),研究不同上覆荷載條件下管幕凍結(jié)受力規(guī)律。

      根據(jù)以上3種試驗(yàn)條件進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)分組見(jiàn)表3,試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)圖6。

      表3 擬進(jìn)行的試驗(yàn)

      圖6 試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)

      2 試驗(yàn)結(jié)果分析

      試驗(yàn)過(guò)程中,土體溫度擴(kuò)展與實(shí)際土體凍結(jié)溫度擴(kuò)展規(guī)律相似,4條測(cè)溫線凍結(jié)壁外緣溫度擴(kuò)展規(guī)律見(jiàn)圖7。圖7表明試驗(yàn)中凍結(jié)管及管幕布設(shè)是合理的,可以在積極凍結(jié)期內(nèi)達(dá)到凍結(jié)壁設(shè)計(jì)厚度。提取各傳感器數(shù)據(jù),將試驗(yàn)時(shí)間換算為工程時(shí)間繪制圖表,進(jìn)一步分析錯(cuò)峰凍結(jié)、間歇凍結(jié)、不同上覆荷載情況下管幕的凍脹規(guī)律及受力特征。

      圖7 4條測(cè)溫線凍結(jié)壁外緣溫度規(guī)律

      2.1 錯(cuò)峰凍結(jié)條件下管幕對(duì)凍脹的約束

      受試驗(yàn)條件影響,原來(lái)布設(shè)的應(yīng)變片等傳感器存在不同程度的進(jìn)水短路、數(shù)據(jù)跳動(dòng)等現(xiàn)象,因此使用正常數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。在本組試驗(yàn)中Z2、Z3傳感器因?yàn)閼?yīng)變片進(jìn)水短路,無(wú)數(shù)據(jù)。對(duì)比第1、2、3組試驗(yàn)中Z1傳感器的數(shù)據(jù),得出錯(cuò)峰凍結(jié)30、45 d條件下管幕的受力規(guī)律,如圖8所示。

      圖8 錯(cuò)峰凍結(jié)模式上部傳感器數(shù)據(jù)

      由圖8可知,在區(qū)域Ⅰ和Ⅱ同時(shí)凍結(jié)和錯(cuò)峰凍結(jié)30、45 d工況下,管幕在凍結(jié)后出現(xiàn)較大受力,表明管幕對(duì)凍脹產(chǎn)生了較好的約束作用,該約束作用可以有效避免凍土上部土體抬升。由曲線可知,凍脹壓力的峰值出現(xiàn)時(shí)間隨著錯(cuò)峰時(shí)間而延長(zhǎng)。凍脹峰值延后表明,工程中可以利用延后時(shí)間進(jìn)行不同區(qū)段的錯(cuò)峰凍結(jié)、開(kāi)挖等工序,避免不同凍結(jié)區(qū)段同時(shí)凍結(jié)產(chǎn)生凍脹峰值,以保護(hù)周?chē)Y(jié)構(gòu)安全。

      分析錯(cuò)峰凍結(jié)模式側(cè)面?zhèn)鞲衅鱁1數(shù)據(jù)(E2、E3傳感器因短路無(wú)數(shù)據(jù)),見(jiàn)圖9。由圖9可知,與上部管幕受力規(guī)律相似,在同時(shí)凍結(jié)和錯(cuò)峰凍結(jié)30、45 d工況下,管幕約束凍脹的峰值時(shí)間隨著分區(qū)錯(cuò)峰凍結(jié)時(shí)間逐步增加,因此可以基于管幕受力判斷管幕對(duì)凍脹產(chǎn)生了較好的約束作用,且表明錯(cuò)峰凍結(jié)對(duì)實(shí)際管幕凍結(jié)工程中凍脹的控制具有良好的效果。

      圖9 錯(cuò)峰凍結(jié)模式側(cè)部傳感器數(shù)據(jù)

      2.2 間歇凍結(jié)條件下管幕對(duì)凍脹的約束作用

      對(duì)比第4、5、6組試驗(yàn)中Z1傳感器數(shù)據(jù),得出積極凍結(jié)45 d后間歇凍結(jié)3、5、7 d管幕受力規(guī)律,見(jiàn)圖10。

      圖10 間歇凍結(jié)模式上部傳感器數(shù)據(jù)

      根據(jù)上部傳感器數(shù)據(jù)可知,凍結(jié)間歇停止后,管幕受力逐漸下降,凍結(jié)開(kāi)機(jī)后,凍脹壓力繼續(xù)增加,管幕約束凍脹壓力,管幕受力也繼續(xù)增加,使管幕所受凍脹壓力曲線呈現(xiàn)波動(dòng)分布,并根據(jù)間歇時(shí)間呈現(xiàn)鋸齒形波動(dòng)。

      停凍3、5、7 d后,管幕所受凍脹壓力分別可以減少約40、50、60 MPa,但冷凍機(jī)間歇開(kāi)機(jī)后凍脹壓力的總趨勢(shì)仍然是增大的,表明間歇凍結(jié)方法可以減緩凍脹壓力的增大速度,但總凍脹壓力仍然會(huì)隨著凍結(jié)時(shí)間的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

      提取間歇凍結(jié)模式下側(cè)面?zhèn)鞲衅鱁1的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)繪制曲線,如圖11所示。從側(cè)面管幕數(shù)據(jù)曲線可以得出,試驗(yàn)數(shù)據(jù)具有較好的重復(fù)性。間歇凍結(jié)7 d產(chǎn)生的凍脹壓力波動(dòng)步長(zhǎng)明顯大于間歇凍結(jié)3 d和間歇凍結(jié)5 d的。間歇凍結(jié)5 d后峰值凍脹壓力最大,間歇凍結(jié)3 d其次,間歇凍結(jié)7 d最小,個(gè)人考慮該差距的原因?yàn)樵囼?yàn)誤差。

      圖11 間歇凍結(jié)模式側(cè)面?zhèn)鞲衅鲾?shù)據(jù)

      2.3 不同上覆荷載條件下管幕對(duì)凍脹的約束作用

      進(jìn)行了不同上覆荷載作用下的同時(shí)凍結(jié)試驗(yàn),分析第7、8、9組試驗(yàn)結(jié)果,提取Z2傳感器數(shù)據(jù),如圖12所示。

      50 kN上覆荷載下的傳感器無(wú)數(shù)據(jù)。

      由圖12可知,上覆壓力越大,管幕受凍脹壓力越小。提取以上3組試驗(yàn)Z3傳感器數(shù)據(jù),見(jiàn)圖13所示。

      圖13 不同上覆荷載模式下上部傳感器Z3數(shù)據(jù)

      Z3傳感器數(shù)據(jù)與Z2傳感器數(shù)據(jù)呈現(xiàn)一致性,上覆壓力越大,凍脹壓力越小。

      3 結(jié)論與建議

      基于上海軌道交通18號(hào)線江浦路車(chē)站管幕凍結(jié)暗挖工程,進(jìn)行了管幕凍結(jié)相似模型試驗(yàn),對(duì)不同凍結(jié)影響因素下的管幕受力規(guī)律進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:

      1)管幕對(duì)凍脹產(chǎn)生了較好的約束作用,錯(cuò)峰凍結(jié)對(duì)實(shí)際管幕凍結(jié)工程中凍脹的控制具有良好的效果。凍脹壓力的峰值出現(xiàn)時(shí)間隨著錯(cuò)峰時(shí)間而延長(zhǎng),工程中可以利用延后時(shí)間進(jìn)行不同區(qū)段的錯(cuò)峰凍結(jié)、開(kāi)挖等工序,避免不同凍結(jié)區(qū)段同時(shí)凍結(jié)產(chǎn)生凍脹峰值。

      2)間歇凍結(jié)后管幕受力曲線根據(jù)停凍時(shí)間呈現(xiàn)規(guī)律性鋸齒波動(dòng),停凍3、5、7 d后,管幕所受凍脹壓力分別可以減少約40、50、60 MPa,表明在管幕+凍土聯(lián)合承載工況下,采用間歇凍結(jié)可以有效降低凍脹壓力。

      3)上覆壓力越大,凍脹壓力越小,管幕受凍脹壓力也越小,表明在管幕+凍土聯(lián)合承載工況下,較大的上覆壓力(埋深)可以約束凍脹的發(fā)展。

      受限于實(shí)際工程的復(fù)雜性,本試驗(yàn)較多地反演了工程施工中可能出現(xiàn)的問(wèn)題,得出了一些規(guī)律性的結(jié)論,但定量分析仍有不足。在后期研究中,將基于試樣試驗(yàn)和小型物理模型試驗(yàn),對(duì)管幕與凍土聯(lián)合承載條件下的凍脹規(guī)律及控制機(jī)制進(jìn)行深入研究。

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