◆文/江蘇 譚婷 吳書龍 徐子賢
一輛2017年生產(chǎn)的江鈴E100純電動汽車,動力電池電壓146V,VIN為LVXMAZAA8HS90****,行駛里程為57 766km。據(jù)車主反映:前一晚下班后將車停在路邊,第二天用車時發(fā)現(xiàn)該車無法上高壓電,儀表臺上無法顯示電池包的剩余電量,且低壓蓄電池不充電故障指示燈點亮(圖1)。
圖1 故障車儀表報警燈顯示狀態(tài)
該車被拖車拖至店內(nèi)進行檢修。接車后,踩住制動踏板同時按壓啟動開關(guān),啟動開關(guān)可以按下,但測量高壓配電箱輸入端時發(fā)現(xiàn)沒有高壓電電壓(圖2),同時儀表臺上紅色低壓蓄電池不充電故障指示燈持續(xù)點亮。
圖2 高壓配電箱輸入端無電壓
高壓上電的控制邏輯是:解除防盜后上15電,制動燈開關(guān)發(fā)送制動開關(guān)信號;然后各個模塊自檢、并通過CAN總線由整車控制器VCU檢測各模塊是否滿足正常上電條件(低壓供電IG、制動信號和擋位、互鎖、充電槍未連接等);VCU檢測通過后發(fā)送關(guān)閉高壓繼電器指令,高壓電池包管理模塊BCU控制繼電器吸合(先預(yù)充,再啟動),儀表顯示READY,車輛上高壓電完成。
結(jié)合高壓配電箱輸入端無電壓,但儀表其他顯示正常,分析故障車可能的故障原因有:高壓電池包的正負(fù)極連接線到高壓配電箱中間斷路;高壓電池包內(nèi)的熔絲熔斷;高壓電池包內(nèi)的繼電器沒有吸合;高壓電池包內(nèi)部故障;壓電池包管理模塊BCU無法通信或損壞。
連接431-EV新能源檢測儀檢測高壓電池包,發(fā)現(xiàn)高壓電池包能正常通信,且顯示的單模組電壓與實際電壓值相匹配,沒有特別低的電池模組(圖3),初步判斷BCU和電池包自身沒有問題。
圖3 故障車高壓電池包檢測數(shù)據(jù)
進一步拆開高壓電池包,測量高壓電池包內(nèi)的300A熔絲的阻值,為0.2Ω,正常;逐一給高壓電池包內(nèi)的繼電器進行12V通電測試,發(fā)現(xiàn)繼電器能正常吸合;測量BCU的整車CAN線,CAN-H為2.87V,CAN-L為2.43V,電阻為60Ω,初步判斷CAN線正常。
從上述排查和檢測結(jié)果來看,電池包自身、BCU的供電、CAN總線都沒有問題,那導(dǎo)致高壓電池包內(nèi)的繼電器無法吸合的原因應(yīng)該是BCU的搭鐵控制存在異常。
為了驗證這一推斷,在BCU的12V供電線和搭鐵線之間接上功率試燈發(fā)現(xiàn),雖然供電電壓正常,但是功率試燈的亮度明顯偏低(圖4)。將功率試燈的搭鐵換到車身接地點,發(fā)現(xiàn)功率試燈能正常點亮(圖5)。由此可見,該車的故障點在BCU搭鐵線或接地點上。
圖4 BCU自身供電和搭鐵無法正常驅(qū)動試燈
圖5 切換到車身接地點時試燈正常點亮
根據(jù)電路圖(圖6)檢查G105接地點,發(fā)現(xiàn)接地點接觸良好;進一步測量C114插頭端8號針腳到G105接地點電阻為無窮大(圖7),因此判定故障點為C114/8與G105之間的線路存在斷路現(xiàn)象。修復(fù)這段線束后,測量高壓配電盒輸入端有160V高壓電,故障車恢復(fù)正常上電,該車故障被徹底排除。
圖6 故障車型BCU電路圖
圖7 故障車BCU接地線電阻為無窮大
在本案例中,細(xì)心的讀者一定發(fā)現(xiàn),雖然故障點C114/8-G105線路斷路,但是使用功率試燈連接BCU的12V供電線和搭鐵線,功率試燈能夠點亮,只是亮度不夠。筆者結(jié)合電路圖進一步研究發(fā)現(xiàn),從C114線束到G105接地點中間存在一個節(jié)點,經(jīng)過實車測試發(fā)現(xiàn)該節(jié)點與C101的8號腳節(jié)點一致。這就導(dǎo)致C114/8-G105線路斷路無法接地,但是能通過C101的8號腳經(jīng)過預(yù)充繼電器的線圈端再接地,如圖8所示。預(yù)充繼電器線圈的電阻僅為29Ω,所以壓降沒有明顯區(qū)別,但這會直接影響B(tài)CU的供電功率,因此出現(xiàn)上述現(xiàn)象。
圖8 BCU的搭鐵線節(jié)點控制電路
目前,對于純電動汽車故障診斷,主要以低壓電源和高壓電源管理為主。在診斷維修時,需要對所有電源管理系統(tǒng)有非常清晰的了解和認(rèn)知,尤其是各個控制系統(tǒng)間的控制邏輯與關(guān)系。在故障診斷過程中,應(yīng)該將故障現(xiàn)象(儀表、診斷儀等顯示信息)、電路圖、控制信號流等結(jié)合起來,綜合判斷可能的故障范圍,并按照從簡單到復(fù)雜的流程進行檢查,最終排除故障。本案例就是一個很好的典范。
在本案例中,故障車不能上高壓電,通過數(shù)據(jù)流分析、高壓配電箱作為測量節(jié)點,排除了高壓電池包以外的控制系統(tǒng)存在故障的可能;由于對電壓降(帶負(fù)載測量)概念和車型節(jié)點控制的忽視,導(dǎo)致拆檢了電池包而走了一些彎路。筆者認(rèn)為,在檢修純電動汽車過程中,維修技師要系統(tǒng)掌握高、低壓電源管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和工作原理,才能確保自身安全,并快速找到故障根源。