萬德明
(江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦,江西 九江 332199)
城門山銅礦選礦廠2#系統(tǒng)磨礦作業(yè)采用SAB流程,即“半自磨+球磨”流程,半自磨機﹑球磨機的排礦均由兩臺輸送粗砂泵(一開一備)輸送至各自旋流器組分級,旋流器溢流進入浮選流程,沉砂進入球磨機再磨循環(huán)。
近年來,隨著流程的升級優(yōu)化,實現(xiàn)了高產(chǎn)高效,處理量得到了較大的提升,選礦廠1#﹑2#系統(tǒng)原礦處理量由2015年的273萬噸,增至2017年的292萬噸并穩(wěn)定至今。
其中2#系統(tǒng)原礦處理量由設計值5000t/d提高至6200t/d(部分時間達6800t/d),增幅超過24%。導致輸送粗砂泵長時間處于高負荷狀態(tài)下運行,現(xiàn)已出現(xiàn)過載跳停﹑電機相間絕緣損壞對地等諸多問題。為了解決此問題,對輸送粗砂泵進行了優(yōu)化改造,取得了良好效果。
(1)一段磨礦循環(huán)負荷增大超設計值,造成輸送粗砂泵長期處于高負荷運行。
2#系統(tǒng)一段磨礦初步設計時,其循環(huán)負荷按300%計算。
據(jù)統(tǒng)計,截至2021年底2#系統(tǒng)一段磨礦循環(huán)負荷平均在600%左右,遠大于設計指標,輸送粗砂泵需輸送礦漿量在1000~1400m3/h左右,而現(xiàn)行輸送粗砂泵的礦漿輸送量上限為1200m3/h,輸送粗砂泵目前已經(jīng)超負荷運轉(zhuǎn)。為了降低一段磨礦循環(huán)負荷,2017年底城門山銅礦選礦廠開展了針對一段磨礦作業(yè)的優(yōu)化調(diào)試工作,通過優(yōu)化磨機鋼球球徑﹑鋼球級配﹑充填率等措施,以期降低一段磨礦循環(huán)負荷,最終一段磨礦循環(huán)負荷下降至568.4%,但仍然達不到設計的300%的數(shù)值。具體情況見下表1。
(2)輸送粗砂泵長期高負荷運行故障率高。城門山銅礦選礦廠設計之初選擇了兩臺(1#﹑2#)300/250ST-AH型輸送粗砂泵,1#泵﹑2#泵自投產(chǎn)以來都采用三相異步電機配合液力偶合器進行調(diào)速控制,其中2#泵于2015年改造為變頻調(diào)速控制,具體參數(shù)如表2。
表2 1#、2#輸送粗砂泵參數(shù)表
1.1.1 #輸送粗砂泵使用情況
(1)目前1#輸送粗砂泵運行時調(diào)速型液力偶合器轉(zhuǎn)速維持在560~620rpm,此時的電機電流處在38~39.5A(額定電流為39.5A)。而輸送粗砂泵輸出物料達到1200m3/h﹑揚程為40m左右時,泵要求轉(zhuǎn)速為630rpm,泵軸功率為270.73kW,加之液力偶合器﹑聯(lián)軸器的傳動效率損失,輸送粗砂泵長期處于高負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),容易引起驅(qū)動電機出現(xiàn)設備安全保護跳閘,設備故障率高。據(jù)統(tǒng)計,2016年至2017年9月份,1#輸送粗砂泵共運行4905.43小時,共計跳閘99次,平均每運行24小時跳閘0.48次,具體情況見表3。
表3 1#輸送粗砂泵運行情況統(tǒng)計
(2)輸送粗砂泵每次跳閘處理時間約60分鐘,這期間對工藝流程影響較大。一是磨礦濃度急速降低,磨礦細度逐漸出現(xiàn)過磨現(xiàn)象;二是浮選流程大幅波動,液面“沉槽”﹑礦漿堿度不穩(wěn)﹑精選富集量不足等一系列問題隨之而來,極大的影響了生產(chǎn)指標的穩(wěn)定,造成精礦品位降低,精礦回收效果差。
1.1.2 #輸送粗砂泵使用情況
(1)2#輸送粗砂泵于2015年改造為變頻調(diào)速控制后使用一直較穩(wěn)定,運行轉(zhuǎn)速在530~560rpm,電流在200A左右,同比用電單耗降低約10.7%。
(2)由于輸送粗砂泵能力略顯不足,導致與之配套的電機經(jīng)常處于過電流運行狀態(tài),這對電氣設備有較大損傷。
2#輸送粗砂泵電機從投入使用至今已出現(xiàn)過2次電機內(nèi)部線圈絕緣損壞,導致三相對地事件,2016年至2017年9月份期間也存在22次跳閘情況。根據(jù)表3﹑4可知,2016年至2017年9月份,2#輸送粗砂泵共運行9371.97小時,占總運行時間的65.6%,比1#輸送粗砂泵多運行4466.54小時,故障次數(shù)比1#輸送粗砂泵少350%。
表4 2#輸送粗砂泵運行情況統(tǒng)計
(3)1#﹑2#輸送粗砂泵都因長期處于高轉(zhuǎn)速運行狀態(tài),其葉輪與漿體的相對速度較高,葉輪及其它過流件磨損較快。其中1#﹑2#輸送粗砂泵過流件使用壽命分別平均為1006.69小時(41.95天)﹑1001.93小時(41.75天)。
為了找到砂泵速度對過流件的影響,城門山銅礦選礦廠對1#系統(tǒng)和2#系統(tǒng)的輸送粗砂泵進行了實踐對比;發(fā)現(xiàn)1#系統(tǒng)輸送粗砂泵(只有1臺)變頻調(diào)速控制改造后,該泵轉(zhuǎn)速在430~470rpm,過流件使用壽命在2078.21小時(86.59天)。2#系統(tǒng)輸送粗砂泵過流件使用壽命較1#系統(tǒng)短一倍以上,具體情況見表5。
表5 輸送粗砂泵過流件使用情況統(tǒng)計
根據(jù)表5可知,2#系統(tǒng)輸送粗砂泵每年需更換9套,因泵較大,每套更換耗時約6小時,年維修耗時54小時,增加了維修人員工作量。
根據(jù)現(xiàn)狀,為解決2#系統(tǒng)磨礦循環(huán)負荷對輸送系統(tǒng)的影響,同時考慮到2#輸送粗砂泵盡管能力弱顯不足,但還可以滿足基本需求,并接合改造成本因素,城門山銅礦選礦廠決定對1#輸送粗砂泵進行改造,并制定了二種改造方案進行比較:
(1)方案1:保持原有1#輸送粗砂泵不變,配置高于355KW功率的變頻電機及其它輔助設施。
要滿足揚程40m﹑流量1100~1400m3/h的礦漿輸送,電機需要增加到400kw,此時泵運行時的轉(zhuǎn)速為700rpm,軸功率為330.16kw,泵的效率為79.68%,已接近泵的最高效率點(泵最大效率為80%)。配置8極變頻電機直聯(lián),電機轉(zhuǎn)速約為750r/min。
(2)方案2:將1#輸送粗砂泵換型,加大處理能力,配置相應變頻電機調(diào)速控制及其它輔助設施。
將原1#輸送粗砂泵改為300NS-NZJA-MR泵型,要滿足1100~1400m3/h的礦漿輸送流量﹑40m的揚程需求,保證運行的轉(zhuǎn)速為460rpm左右,軸功率為356.07kw,泵的效率為73.88%,配置12極變頻電機直聯(lián),電機轉(zhuǎn)速約為500r/min,電機功率為450kw。
1.2.1 方案對比
改造成本對比。①方案1前期設備投入為:變頻電機﹑油浸式變壓器﹑變頻成套控制柜﹑配電柜及其它輔助備件,預計費用為69.7萬元;工程方面包括油浸式變壓器平臺﹑變頻電機基座制作,變頻電機﹑油浸式變壓器﹑變頻成套控制柜﹑配電柜安裝接線等,預計費用15萬元,改造總費用估算為84.7萬元。②方案2前期設備投入為,泵總成﹑變頻電機﹑油浸式變壓器﹑變頻成套控制柜﹑配電柜﹑DN400氣動閥及其他輔助備件,預計費用為88.5萬元;工程方面包括油浸式變壓器平臺﹑變頻電機基座制作,變頻電機﹑油浸式變壓器﹑變頻成套控制柜﹑配電柜安裝接線,輸送粗砂泵進漿管路改造等,預計費用15萬元,改造總費用估算為103.5萬元。③改造成本方案2比方案1預計高18.8萬元。
1.2.2 性能對比
(1)方案1輸送粗砂泵在處理一段磨礦循環(huán)負荷600%左右的工況條件時稍顯不足,而方案2能更好滿足一段磨礦循環(huán)負荷600%左右的工況條件,提供穩(wěn)定的磨礦循環(huán)輸送環(huán)境。
(2)方案2相比方案1葉輪直徑更大,轉(zhuǎn)速更低,在相同流量的情況下,礦漿在泵內(nèi)的流速要低于高轉(zhuǎn)速﹑葉輪直徑小的泵,從而可以延長泵的使用壽命,特別是過流件的使用壽命。
1.2.3 運行成本對比
(1)方案2改造后的輸送粗砂泵預計使用壽命為2100小時左右,按全年運行來計算,預計使用4套過流件;方案2過流件價格預計為7.8萬元/套,估算過流件使用成本為31.2萬元/年。
每更換一套過流件需要耗時6小時,全年更換4次,共耗時24小時。
(2)方案1改造后的輸送粗砂泵使用壽命為720小時左右,按全年運行來計算,方案1預計使用12套過流件;方案1過流件價格預計為6萬元/套,估算過流件使用成本72萬元/年。
每更換一套過流件需要耗時6小時,全年更換12次,共耗時72小時。
(3)運行成本方案2比方案1少40.8萬元/年,年維修次數(shù)少8次,耗時少48小時。
鑒于上述情況,城門山銅礦選礦廠選擇了方案2,該方案雖然前期投入較大,但后期備件使用及維護費用低,具有適用范圍廣,設備運行穩(wěn)定,綜合效益高等優(yōu)點。
(1)根據(jù)現(xiàn)場工況,改造后的輸送粗砂泵要滿足揚程40m﹑流量1100~1500m3/h的礦漿輸送量﹑泵轉(zhuǎn)速不高于490rpm,根據(jù)泵的選型情況,配備450kW/690V﹑12級變頻電機調(diào)速控制。
(2)根據(jù)1#輸送粗砂泵的需求,配備450kW/690V﹑12級高效變頻電機。同時需對電機提供一臺800KVA﹑6/0.69KV﹑S13系列油浸式變壓器以及配套變頻柜。詳細要求見表6。
表6 輸送粗砂泵相應配件要求表
(1)設備安裝平面圖。
(2)拆除1#輸送粗砂泵﹑偶合器﹑電機及其它相關(guān)附屬設施。
(3)在現(xiàn)有設備基礎(chǔ)上進行設備基礎(chǔ)改造。
(4)調(diào)整安裝輸送粗砂泵﹑電機,重新制作安裝泵池連接管路,重新設計﹑制作出口襯膠大小頭,恢復上漿管路及附屬設施。
(5)變頻柜安裝在城門山銅礦選礦廠選二高壓配電室低壓室內(nèi),選二高壓配電室門口東面現(xiàn)有變頻器旁,制作一延伸鋼結(jié)構(gòu)平臺安裝新變壓器。
(6)安裝變壓器及變頻控制成套柜,重新敷設控制電纜,預留中控遠程控制接口,可實現(xiàn)就地﹑遠程均可調(diào)速功能。
(7)安裝現(xiàn)場操作控制箱,敷設電源電纜及其他相關(guān)控制電纜,并將所有運行﹑控制信號引入中控系統(tǒng)。
圖1 選礦廠設備安裝平面圖
2018年改造完成后,通過近3年來的生產(chǎn)實踐證明,解決了現(xiàn)場生產(chǎn)流程問題,滿足了高產(chǎn)高效的生產(chǎn)需求,實際運行成本和預期一樣,達到了改造效果。
通過本次改造,解決了現(xiàn)場輸送砂泵由于負荷重而頻繁跳機中斷生產(chǎn)情況。
同時,把液力調(diào)速改為變頻調(diào)速,實現(xiàn)了遠程集中控制,更加利于對設備進行全方位監(jiān)控,減少了設備故障率。附帶的好處是,過流件使用壽命的延長,即節(jié)約了成本又保證了生產(chǎn)長周期穩(wěn)定運行。