*遲強 孫瑞娟
(1.北京燕山玉龍石化工程股份有限公司 北京 102599 2.滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河北 061000)
伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,污染問題也越來越凸顯出來。在眾多大氣污染物中,工業(yè)廢氣是大氣污染物主要來源之一,因此工業(yè)廢氣治理越來越受到政府重視。在2013年北京市發(fā)布的《北京市2013—2017年清潔空氣行動計劃》(京政發(fā)〔2013〕27號)中將“揮發(fā)性有機物”納入總量控制,并明確了“不斷推進(jìn)石化、有機化工等行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治”相關(guān)細(xì)則。
DMF抽提丁二烯裝置是某石化公司重要生產(chǎn)裝置之一,主要擔(dān)負(fù)著聚合工段原料凈化的任務(wù),自投產(chǎn)以來,共進(jìn)行了一百多項技術(shù)改造,形成了一套具有自己特色的YH-DMF抽提技術(shù),但其中間罐區(qū)的常壓儲罐因進(jìn)出物料或環(huán)境溫度變化所引起的儲罐呼出/呼入氣體都是通過罐頂呼吸閥實現(xiàn),對周圍環(huán)境造成嚴(yán)重大氣污染。
為響應(yīng)環(huán)保主管部門提出的“零排放”概念,石油化工企業(yè)需要對生產(chǎn)、運輸、儲備過程中產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行全部回收處理。本文針對DMF抽提丁二烯裝置中間罐區(qū)部分儲罐廢氣污染問題進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)有效的工藝設(shè)計。
DMF抽提丁二烯裝置中間罐區(qū)的糠醛罐,甲苯罐及粗N,N-二甲基甲酰胺(DMF)罐,總?cè)莘e約為213m3,各個儲罐罐頂均設(shè)置了呼吸閥(可呼可吸型)。當(dāng)物料進(jìn)罐或周圍環(huán)境溫度升高時,罐內(nèi)壓力達(dá)到呼吸閥開啟壓力時,廢氣排入大氣;當(dāng)物料流出罐或周圍環(huán)境溫度降低時,罐內(nèi)壓力降低,呼吸閥回落,并吸入空氣,現(xiàn)場異味明顯,嚴(yán)重污染環(huán)境。
中國石油化工集團(tuán)公司將參與大氣光化學(xué)反應(yīng)的有機化合物或者根據(jù)規(guī)定的方法測量或核算確定的有機化合物定義為揮發(fā)性有機物(Volatile Organic Compounds,簡稱VOCs)。現(xiàn)在國內(nèi)外化工行業(yè)對VOCs治理的技術(shù)主要有:燃燒、吸收、膜分離、冷凝和吸附等。
經(jīng)深入了解罐區(qū)儲罐工作狀況,DMF抽提丁二烯裝置中間罐區(qū)廢氣有著氣體連續(xù)、氣體量較大、氣體組分復(fù)雜的特點,因此不易使用吸附法、吸收法;經(jīng)現(xiàn)場實際測量,DMF抽提丁二烯裝置中間罐區(qū)不具備使用燃燒法的安全防護(hù)要求,即《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-2008中對明火設(shè)施的規(guī)定;經(jīng)與甲方深入?yún)f(xié)商,從動力設(shè)備負(fù)荷和經(jīng)濟(jì)性的角度,也不易使用膜分離法。最終,選擇冷凝法作為DMF抽提丁二烯裝置中間罐區(qū)VOCs的治理工藝技術(shù)。冷凝法工藝有著設(shè)備緊湊、占地空間小、自動化程度高、安全性好的特點,且其關(guān)鍵部件壓縮機和節(jié)流機構(gòu)工業(yè)化程度高,經(jīng)濟(jì)投入少。
根據(jù)糠醛、N,N-二甲基甲酰胺和甲苯的物性特征,本次計算應(yīng)用Aspen模擬軟件,選擇PENG-ROB熱力學(xué)計算方法,通過Flash2閃蒸模型來模擬冷凝器,模擬流程如圖1所示。
圖1 冷凝模擬流程
其中各組成濃度為三種物質(zhì)飽和蒸汽,廢氣總量根據(jù)API 2000計算正常工況呼出量約為150Nm3/h,從而得出各個冷凝溫度下甲苯、糠醛、DMF三種介質(zhì)飽和狀態(tài)下的氣體含量,如表2所示。
表2 不同冷凝溫度甲苯、糠醛、DMF飽和含量
根據(jù)表2中不同溫度下各介質(zhì)飽和含量可計算出不同冷凝溫度下各介質(zhì)回收率,初始溫度根據(jù)表1中三個儲罐工作狀況選定為40℃。經(jīng)計算可以得出,理想狀態(tài)下,當(dāng)冷凝溫度達(dá)到-60℃后,DMF的回收率已經(jīng)達(dá)到99.98%,甲苯回收率為99.92%,糠醛回收率為99.99%。北京市《煉油與石油化學(xué)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB11/447-2015中提出:采用吸收、吸附、冷凝等非焚燒方式予以處理的有機工藝廢氣,其排氣筒中的揮發(fā)性有機物排放濃度≤100mg/m3,去除率>97%。經(jīng)冷凝處理后的氣體將集中送至低壓火炬,進(jìn)行焚燒處理,最終實現(xiàn)VOCs達(dá)標(biāo)排放,冷凝溫度-60℃,已滿足去除率要求;而從經(jīng)濟(jì)性考慮,冷凝溫度越低,耗能越多,因此最終冷凝溫度選擇-60℃。
表1 中間罐區(qū)各儲罐工作狀況
冷凝工藝若采用一步冷凝法,直接將廢氣從工作狀況冷卻至-60℃,因制冷溫度差過大,對壓縮機要求過高,不易實現(xiàn)且經(jīng)濟(jì)性低。因此需經(jīng)多級冷凝,最終降低至-60℃,達(dá)到廢氣治理的目的。當(dāng)溫度低于0℃時存在著水蒸氣結(jié)霜的問題,這將使得冷凝系統(tǒng)過于復(fù)雜性,不利于后期實際操作。
圖2為水的相圖和冷凝溫度下水蒸氣的氣相分壓圖。其中,OA線表示冰的熔點曲線;OB表示冰的升華曲線;OC表示水的蒸發(fā)曲線;DE線表示水蒸汽在進(jìn)氣壓力下隨溫度變化的分壓曲線。從圖2中可以看出,當(dāng)冷凝溫度低于3℃時,會出現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象,為了避免結(jié)霜,第一級冷凝溫度設(shè)定為4~6℃(可調(diào))。
圖2 水的相圖和冷凝溫度下水蒸氣的氣相分壓圖
廢氣經(jīng)預(yù)冷卻被冷卻至4~6℃后,冷凝出部分油分和水,若直接冷凝至-60℃,仍對系統(tǒng)制冷設(shè)備要求較高,能耗較大,故還需設(shè)定一中間冷凝溫度即:二級冷凝溫度,進(jìn)一步減小冷凝溫度差,降低設(shè)備能耗。設(shè)定一級冷凝溫度為3℃,三級冷凝溫度-60℃,可計算出二級冷凝溫度與裝置能耗的相關(guān)曲線,如圖3所示。圖3中曲線最低點為裝置能耗最低時第二級冷凝溫度-20℃。
圖3 第二級冷凝溫度-裝置能耗曲線
經(jīng)過上述理論計算及相關(guān)分析可設(shè)計出DMF抽提丁二烯裝置中間罐區(qū)廢氣治理冷凝工藝流程。罐區(qū)廢氣自各個儲罐進(jìn)入冷凝裝置,直接進(jìn)入回?zé)峤粨Q器與冷凝處理后的貧油氣體進(jìn)行回?zé)峤粨Q,之后繼續(xù)進(jìn)入冷凝單元進(jìn)行多級冷凝:先經(jīng)預(yù)冷器冷卻至4~6℃(可調(diào)),冷凝出部分污油和水;然后進(jìn)入二級冷凝箱冷卻至-20℃,同時析出一部分油;最后進(jìn)入第三級冷凝箱被冷卻至-60℃,進(jìn)一步析出一部分污油。罐區(qū)廢氣中的大部分烴類組分冷卻至-60℃后被冷凝液化析出;分離出油后的低溫貧油氣體則依次回到第一級冷凝箱、回?zé)峤粨Q器進(jìn)行回?zé)峤粨Q,溫度回升到接近常溫,同時實現(xiàn)氣路的冷量回收利用。每一級冷凝出油管路上均設(shè)有利用制冷系統(tǒng)壓縮機排出的過熱蒸汽油冷回收裝置,從而將油溫升至冰點以上,解決了出油冷量回收問題,提高了設(shè)備經(jīng)濟(jì)性,且保障設(shè)備的每一級出油管路不會產(chǎn)生冰堵或凝結(jié)現(xiàn)象。
DMF抽提丁二烯裝置中間罐區(qū)尾氣治理項目為北京市環(huán)保局重點項目,項目施工建成后,于2017年開車運行,冷凝設(shè)備及氮氣補氣系統(tǒng)連續(xù)運行至今一直安全、穩(wěn)定。冷凝機組出口氣體VOCs檢測值如下表所示。中間罐區(qū)空氣中VOCs含量在項目施工建成后符合《煉油與石油化學(xué)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB11/447-2007中提出的揮發(fā)性有機物排放濃度≤100mg/m3的規(guī)定。
表3 中間儲罐廢氣檢測表
廢氣治理裝置是石化企業(yè)重要的環(huán)保設(shè)施,本文中的廢氣治理工藝系統(tǒng),不僅滿足國家或地方廢氣治理相關(guān)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),而且運行平穩(wěn),能夠有效的滿足環(huán)保要求。
冷凝法相對其他廢氣治理技術(shù),可有效治理含多種組分的VOCs,并且能夠持久穩(wěn)定運行。