*張輪亭 燕夏婧 黃堅 楊風允
(1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司 天津 300452 2.中海石油(中國)有限公司北京研究中心 北京 100027 3.克雷登熱能設(shè)備(浙江)有限公司 浙江 310018)
稠油開發(fā)是目前渤海油田穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的重要措施之一,而熱采鍋爐則是稠油開發(fā)的關(guān)鍵核心設(shè)備,立式鍋爐體積小重量輕,通常作為海上熱采鍋爐的選擇之一,但是由于其緊湊式的盤管結(jié)構(gòu),可能會在使用過程中產(chǎn)生結(jié)焦結(jié)垢現(xiàn)象,影響現(xiàn)場使用。目前在渤海區(qū)域,已開展立式鍋爐熱采應(yīng)用,在運行過程中發(fā)現(xiàn),鍋爐對于天然氣燃料有較好的適應(yīng)性,而采用原油或稠油作為燃料時發(fā)現(xiàn),鍋爐在運行一段時間后,燃燒狀況惡化,并報故障停機。檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐爐膛出現(xiàn)大量的結(jié)焦,尾部受熱面煙側(cè)結(jié)垢。為保證立式鍋爐在平臺運行的穩(wěn)定性,本文對已開展應(yīng)用的兩個平臺立式鍋爐結(jié)焦問題進行分析,并給出改進措施,也為鍋爐結(jié)焦問題給出預防方案。
鍋爐結(jié)焦結(jié)垢產(chǎn)生的危害主要包括:(1)降低使用效率:結(jié)焦結(jié)垢后的鍋爐傳熱性能變差、熱量流失,鍋爐熱效率降低。(2)降低鍋爐使用壽命:影響鍋爐安全穩(wěn)定的運行,由于結(jié)焦物形成的熱阻,會導致金屬材料處于高溫下運行,進而降低鍋爐使用壽命。(3)導致事故:結(jié)焦結(jié)垢的存在會導致受熱面溫度升高金屬過熱產(chǎn)生蠕變,嚴重時會使得爐管爆破,發(fā)生危害[1-3]。
渤海某平臺位于渤海中南部海域,其上立式蒸汽鍋爐于2011年開始投入使用,經(jīng)過幾輪注采后,操作人員發(fā)現(xiàn)鍋爐效率降低,因此對爐膛進行清理,發(fā)現(xiàn)鍋爐燃燒器及盤管有大量附著物(圖1),清理的附著物約30kg。清理后爐膛內(nèi)仍無自然吸風,初步判斷鍋爐中盤管已經(jīng)全部結(jié)焦堵死,煙氣無通道。對結(jié)焦物進行初步判斷,呈現(xiàn)鹽晶體狀,味咸,大部分溶于水,小部分鐵渣,近管壁側(cè)有暗紅色物質(zhì),如圖2所示。
圖1 平臺1鍋爐結(jié)焦圖
圖2 平臺1盤管間的結(jié)焦結(jié)垢樣
由于結(jié)垢物部分可溶于水,對可溶物進行離子成分分析,對不可溶物開展XRF和XRD分析[3],結(jié)果分別如圖3和圖4所示。
圖3 平臺1垢樣可溶物離子分析
圖4 平臺1垢樣不可溶物分析
圖3a表明,可溶于水的垢樣多為鹽類,為探究離子來源,對原油進行采樣分析(圖3b),判斷垢樣形成原因為:原油中含水量較大,且鈣鎂離子含量高,這些不能參與燃燒,且水會吸收熱量隨著煙氣蒸發(fā)排出,水中溶解的各種鹽因水分的蒸發(fā)而淅出,從而形成鹽類結(jié)晶[2]。
圖4可看出不可溶物多為鐵的氧化物,這是由于原油中含水,在燃燒中氧溶于水中,從而在金屬表面產(chǎn)生腐蝕,生成氧化鐵產(chǎn)物,在高溫的作用下逐漸在爐管上形成氧化鐵結(jié)垢。
綜上,原油含水是渤海某平臺立式蒸汽鍋爐結(jié)垢的主要原因。
渤海某平臺原鍋爐供油流程如圖5所示,從油井到進鍋爐原油含水率為11%。
圖5 平臺1鍋爐原處理流程
為進一步降低含水率,對平臺上原三相分離器進行改造,提升其脫水能力,最終將產(chǎn)油含水脫至3%以下。目前該平臺鍋爐運行情況良好。
本案例中平臺投產(chǎn)時間晚于案例一平臺,為避免再次出現(xiàn)因原油含水率高而導致的結(jié)垢情況,該平臺首先采取措施降低原油的含水率,但是運行一段時間后,鍋爐效率仍出現(xiàn)了降低的情況,為此也對該平臺上立式熱采鍋爐開展了清灰工作。圖6為該平臺上鍋爐結(jié)焦物圖,結(jié)焦物為黑灰狀,未發(fā)現(xiàn)晶體存在,不溶于水,膠質(zhì)含量高。
圖6 渤海某平臺立式鍋爐結(jié)焦物
對垢樣進行XRD分析(圖7)分析,發(fā)現(xiàn)垢樣中無明顯結(jié)晶存在且其中碳元素含量達到40%(圖8),即結(jié)焦物中含有大量可燃物,初步判斷結(jié)垢是由于原油不完全燃燒導致。
圖7 渤海某平臺垢樣XRD分析結(jié)果
圖8 渤海某平臺垢樣元素分析
為進一步確定原油不充分燃燒的原因,對原油元素進行檢測,從表1(B34和B36為油井編號)可看出碳元素含量大于85%,氫元素含量大于11%,熱值較高,具有很好的燃燒性。
表1 渤海某平臺原油分析(原油元素分析)
為使得其充分燃燒,首先加大空氣供給提高空燃比,運行一段時間后發(fā)現(xiàn)結(jié)焦問題仍然存在。對煙氣含氧量進行檢測,結(jié)果為9.2%~13.4%,而常規(guī)煙氣為2%~4%,因此判斷無法充分燃燒的原因主要出現(xiàn)在原油上,對原油組分進行分析,發(fā)現(xiàn)其中膠質(zhì)含量高(表2)。同時對原油在不同溫度下的黏度進行測定,該平臺原油供給溫度為86~96℃,表3中可看出,該溫度下原油黏度較高。
表2 渤海某平臺原油分析(脫水原油四組分分析)
表3 渤海某平臺原油分析(黏度分析)
綜上,該平臺原油不能充分燃燒是因為原油即使加熱到96℃,但仍然黏度高,膠質(zhì)含量高,常規(guī)的空氣+壓力不能充分霧化,在立式鍋爐緊湊爐膛也就無法實現(xiàn)原油充分燃燒,以致結(jié)焦。
解決原油燃燒不充分的問題,主要是解決原油黏度高的問題,可通過兩種方式:提高原油進鍋爐溫度或者通過摻混輕質(zhì)油來實現(xiàn)。
①提高鍋爐油嘴進口油溫。提高油溫可降低黏度,如表3所示,提高至140~150℃可顯著降低原油黏度,提高空氣霧化比。但是平臺2由于整個供油系統(tǒng)中各設(shè)備耐溫等級不匹配,無法承受140~150℃的高溫,且溫度提升,霧化壓力與油壓也需同步提升,平臺不具備改造條件,那么必須從鍋爐燃燒器及其系統(tǒng)解決。如提高噴嘴前的油溫、改善燃燒配風、以及結(jié)合鍋爐本體設(shè)計適當加大爐膛。
②混合輕質(zhì)油,通過混配器保證混合效果,加單向閥保證流向。本項目由于采出的均為稠油,因此加柴油進行混配,通過調(diào)和得到適合本平臺鍋爐燃用的原油。
混合柴油后流程如圖9所示。
圖9 渤海某平臺立式鍋爐原油摻混柴油改造流程
通過混合柴油進行鍋爐燃料油供給,解決了該平臺鍋爐的結(jié)焦問題,目前該平臺上鍋爐運行情況良好。
通過對兩個案例中海上平臺上鍋爐結(jié)焦情況的分析,對海上平臺以原油/稠油為燃料的立式鍋爐避免結(jié)焦結(jié)垢提出以下建議:
(1)原油需盡量將水脫除,避免因含水量過高而導致鹽類結(jié)垢的產(chǎn)生。(2)對于稠油油田,在沒有稀油產(chǎn)出的情況下,通過摻混柴油來保證原油充分燃燒的方式盡管有效,但成本較高,鍋爐設(shè)計時,從溫度、壓力等物理降黏措施著手,保持不同原油均有良好的霧化燃燒條件,加強配風和適當加大爐膛溫度保證充分燃燒,以避免因原油燃燒不充分而導致的結(jié)焦結(jié)垢問題。