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      某660MW火電機組優(yōu)化冷態(tài)上水方式降低能耗

      2022-12-07 01:59:38中煤電力有限公司
      電力設備管理 2022年22期
      關鍵詞:冷態(tài)除氧器凝結水

      中煤電力有限公司 李 虎

      1 引言

      錨定碳達峰碳中和目標,“十四五”時期是推動我國能源綠色低碳轉型的關鍵期,也是落實應對氣候變化國家自主貢獻目標的攻堅期。期間,傳統(tǒng)化石燃料能源發(fā)電面臨空前的壓力與挑戰(zhàn),尤其是火力發(fā)電機組,面對嚴峻的電力市場形勢,想要保持競爭力就必須以高質量躍升發(fā)展為主題,以提質增效為主線,以改革創(chuàng)新為動力,持續(xù)全面開展“開源降耗”工作。

      2 機組概述

      該發(fā)電公司裝機容量1290MW,#2機組為660MW超超臨界機組,鍋爐是哈爾濱鍋爐廠生產的超超臨界參數變壓運行直流鍋爐,采用П型布置、單爐膛、直流濃淡煤粉燃燒器、墻式切圓燃燒方式,爐膛采用內螺紋管垂直上升膜式水冷壁、帶再循環(huán)泵的啟動系統(tǒng)、一次中間再熱。鍋爐采用平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構架、全懸吊結構。

      該機組配置2×50%BMCR的汽動給水泵,前置泵為臥式、單級、雙吸垂直進出、單蝸殼泵。前置泵由小汽輪機通過減速齒輪驅動,通過疊片式柔性聯軸器連接。前置泵減速箱為德國生產,型號TRE22,變比為3.387∶1。小汽輪機汽源有冷再熱(高壓汽)和四段抽汽、輔助蒸汽(低壓汽),給水泵小汽輪機正常工作汽源采用四段抽汽,備用和啟動用汽源采用再熱冷段蒸汽和輔助蒸汽(啟動鍋爐),小汽機排汽直接排入主機凝汽器。

      圖1 鍋爐結構圖

      3 目前存在的問題及改造

      3.1 發(fā)現問題

      對于直流鍋爐來說,對鍋爐進行上水操作時,應特別注意上水速度以減少熱應力,當省煤器進出口水溫差值超過105℃時,停止上水。一般規(guī)定冷態(tài)啟動時,鍋爐進水水溫控制在70~80℃,確認給水泵運行正常,調整給水旁路調門開度,控制給水流量正常。嚴格控制進水速度,夏季進水時間不小于2h,冬季進水不小于3~4h。冬季進水流量控制在100t/h及以下,夏季控制在200t/h及以下。當貯水箱見水以后,進行開式沖洗,這時給水溫度要和鍋爐金屬溫度要匹配,也是為了使鍋爐緩慢加熱、膨脹,防止水冷壁等產生較大的熱應力,引起水冷壁泄漏等事故隱患。

      結合該機組前置泵及給水泵均由小汽輪機同軸驅動,鍋爐上水時必須進行小機沖轉,其間凝結水、開式水、循環(huán)水、軸封等系統(tǒng)需同步運行。汽機軸封系統(tǒng)投運→凝汽器真空建立→小汽輪機沖轉→鍋爐上水→冷態(tài)清洗結束,其間時間長達10h,造成啟機過程電耗、汽耗過大,固提出并實施該鍋爐冷態(tài)上水方式優(yōu)化改造方案。

      3.2 方案的提出、確定及實施

      3.2.1 擬定以下四種方案

      一是從#2機凝結水雜母至鍋爐疏擴減溫水管路引出兩個支路分別與#2爐水冷壁入口匯集集箱放水一、二次門后管路和#2爐主給水調節(jié)站逆止門后放水一、二次門后管路相連,作為鍋爐冷態(tài)上水水源。

      二是#2爐低溫省煤器進水管(低溫省煤器因漏點過多,現已隔離不用)與汽機房13.7米A前置泵入口管路直接相連,作為鍋爐冷態(tài)上水水源,上水時需關閉A前置泵入口電動門。

      三是#2機除氧器緊急放水至爐疏擴管路加裝增壓泵直接接入A前置泵入口電動門后管路(汽機房30m平臺處),并加裝前后隔離門,除氧器水經增壓后直接作為鍋爐冷態(tài)上水水源,上水時需關閉A前置泵入口電動門。

      四是#2機除氧器至A前置泵入口電動門前后加裝小旁路,旁路上加裝增壓泵,并加裝前后隔離門,上水時需關閉A前置泵入口電動門。

      3.2.2 方案的確定

      綜合對比分析,經小組成員討論后確定對方案2實施。

      表1 各方案對比表

      3.3 方案的實施

      3.3.1 材料準備及費用

      一是購買碳鋼管20m(壓力等級40kg),費用25000元;二是兩個閥門(DN150),費用5000元;三是施工工器具;四是設備變更、異動風險分析,編制#2機凝結水至鍋爐上水管路改造施工安健環(huán)風險檢查評估表(見表2),并落實風險分級管控。

      表2 安健環(huán)風險檢查評估表

      3.3.2 施工情況

      此優(yōu)化方案與在#2機組A級檢修期間進行施工,與2021年12月01日完成。改造圖紙及現場管路布置如圖2所示

      圖2 改造設計圖

      3.4 改造后風險控制點

      一是嚴格控制前置泵入口管路壓力,防止管路超壓。二是前置泵入口電動門不嚴會導致除氧器滿水,加強除氧器液位監(jiān)視與調整,禁止退出除氧器液位相關連鎖保護。

      圖3 管道布置圖

      4 系統(tǒng)優(yōu)化改造后應用

      4.1 超臨界直流鍋爐典型冷態(tài)啟動流程

      啟動前準備→鍋爐上水(儲水箱建立水位)→冷態(tài)清洗(開式/循環(huán))→鍋爐點火→系統(tǒng)升溫、升壓→熱態(tài)沖洗→汽輪機沖轉→發(fā)電機并網→廠用電切換→鍋爐干/濕態(tài)轉換→投入AGC運行。

      4.2 直流鍋爐水質要求

      鍋爐受熱面內沉積和由蒸汽帶入汽機而沉積在汽機噴嘴、葉片上的鹽分,除了與受熱面內工質的參數和物理狀態(tài)有關外,還與給水中所含鹽量的多少和鹽的組成有很大關系。因此在給定參數下,只有控制直流鍋爐給水品質,才能保證鍋爐與汽機的要求。直流鍋爐的熱態(tài)沖洗水質(分離器儲水箱爐水取樣)合格標準見表3。

      表3 熱態(tài)沖洗水質合格標準表

      圖4

      4.3 上水流程

      此鍋爐啟動系統(tǒng)水容積共269m3,包括省煤器水冷壁90m3、水冷壁139m3、啟動系統(tǒng)管路10m3。

      4.4 采用改造后上水方式,機組準時并網

      2022年2月19日上午08:00,接國網安徽省調度員令:要求#2機組于2022年2月20日下午16:00并網。根據此并網時間,運行管理部對機組過程中各重要節(jié)點時間做出明確安排及精準控制。具體各節(jié)點落實時間如下:一是19日晚上19:30啟動2A凝結水泵(變頻)對凝結水及除氧器進行沖洗;二是20日凌晨03:50除氧器出水Fe<200ug/L,#2鍋爐開始上水,早上06:36上水結束,儲水箱建立正常水位;早上07:00儲水箱出口水質Fe<500μg/L、混濁度NTU<3,鍋爐冷態(tài)開式沖洗完成,進行冷態(tài)循環(huán)沖洗;早上07:56儲水箱出口水質Fe<100μg/L時,冷態(tài)循環(huán)沖洗結束,鍋爐點火成功;三是下午13:37汽輪機沖轉;四是下午16:30#2機組并網成功;五是晚上21:00#2機負荷300MW,投入AGC運行。鍋爐上水參數:壓力1.2MPa(前置泵入口額定壓力1.25MPa)、溫度13.7℃、上水時間166min。

      通過此次#2機組的順利啟動,驗證了此鍋爐冷態(tài)上水方式優(yōu)化方案的安全性與可行性。

      5 改造后效益總結分析

      表4 輔機參數表

      5.1 使用凝結水泵上水,改造后收益

      5.1.1 電耗情況

      循環(huán)水泵(低速):333×6.3×√3×0.77×6=16787.1kWh(節(jié)約);凝結水泵:38×6.3×√3×0.88×4=1459.5kWh(節(jié)約);開式泵:24×6.3×√3×0.881×6=1384.3kWh(節(jié)約);真空泵:2×220×0.4× √3×0.78×6=1426.6kWh(節(jié)約)。

      5.1.2 汽耗情況

      一臺小機、軸封用汽共30t/h,共節(jié)約用汽30×6=180t。機組冷態(tài)啟動一次總計:節(jié)約電耗21057.5kWh,節(jié)約汽耗180t。按照全年6次啟停機計算,總收益6×3.49=20.94萬元。

      5.2 使用凝結水輸送泵上水,改造后收益

      根據近三次利用此上水優(yōu)化方式,利用凝結水泵上水已驗證方案的成功,本小組繼續(xù)深挖節(jié)能潛力,準備后續(xù)使用凝輸送泵上水,預計收益:

      5.2.1 電耗情況

      圖5 執(zhí)行優(yōu)化方案時DCS凝結水系統(tǒng)圖

      圖6 執(zhí)行優(yōu)化方案時DCS鍋爐啟動系統(tǒng)圖

      循環(huán)水泵(低速):333×6.3×√3×0.77×6=16787.1kWh(節(jié)約);凝結水泵:38×6.3×√3×0.88×6=2189.3kWh(節(jié)約);開式泵:24×6.3×√3×0.881×6=1384.3kWh(節(jié)約);真空泵:2×220×0.4× √3×0.78×6=1426.6kWh( 節(jié)約);凝輸泵:100×0.4×√3×0.91×8=567kWh(耗電)。

      5.2.2 汽耗情況

      一臺小機、軸封用汽共30t/h,共節(jié)約用汽30×6=180t。機組冷態(tài)啟動一次總計:節(jié)約電耗21220.3kWh,節(jié)約汽耗180t。按照全年6次啟停機計算,總收益6×3.499=20.99萬元

      5.3 通過利用凝結水泵與凝結水輸送泵上水方式對比

      通過收益數據對比發(fā)現:利用凝結水輸送泵上水節(jié)能效果稍好,但是上水時間明顯增長,后續(xù)根據實際機組啟動各節(jié)點控制的緊湊性進行合理選擇。

      6 據此方案繼續(xù)深挖節(jié)能潛力

      此鍋爐上水優(yōu)化方式僅適用于鍋爐冷態(tài)上水,不能滿足鍋爐溫態(tài)上水。下一步,筆者初步設想靈活利用現場已改制的臨機加熱系統(tǒng),對此方案的給水進行加熱,滿足鍋爐溫態(tài)上水的需求。當前,臨機加熱蒸汽接入#2高壓加熱器,與給水進行表面換熱后疏水進入凝汽器,但如果循環(huán)水、真空系統(tǒng)未投運,嚴禁疏水熱汽進入凝汽器,固需進一步優(yōu)化臨機加熱系統(tǒng)?!敖承摹本G電小組初步設想將#2高加危急疏水管路增加旁路,在鍋爐上水時將原危急疏水手動門關閉,將疏水引流,疏水去向目前初步考慮為:一是接入除氧器加熱凝結水;二是接入臨機進行回收;三是接入2A磨煤機暖風器;四是排入#2爐疏水擴容器。另外,如果臨機加熱疏水引流后可使用臨機加熱進行鍋爐熱態(tài)循環(huán)沖洗,推遲鍋爐點火時間,同步推遲給水泵汽輪機沖轉時間,繼續(xù)降低機組啟動期間的能耗。以上優(yōu)化暢想待小組進一步討論、核算、確定、實施。

      7 結語

      本文討論實施的鍋爐冷態(tài)上水方式優(yōu)化改造,有效降低了機組啟動過程中能耗水平,實現了該公司提質增效的總體目標。后續(xù)“匠心”綠電小組將始終在機組安全穩(wěn)定運行基礎上,加速改革創(chuàng)新,補短板、抓提升,不忘初心、砥礪前行,堅持工匠精神,繼續(xù)積極對標先進找差距,凝聚力量謀發(fā)展。在“3060”碳目標、能耗“雙控”的背景下,以期未來能夠為火電機組進一步節(jié)能降耗探索出更多方案參考和幫助貢獻。

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