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      碎磨工藝對某金礦氰化浸出的影響

      2022-12-06 08:34:08郭金溢謝洪珍范道焱
      黃金 2022年11期
      關鍵詞:輥磨礦樣氰化

      郭金溢,謝洪珍,范道焱

      (1.低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室; 2.廈門紫金礦冶技術有限公司)

      引 言

      隨著金礦資源的開發(fā)利用,金礦石品位逐漸下降、解離難度逐漸增大,通常需要對其進行細磨或超細磨。在大多數(shù)選礦廠設備投資中,碎磨設備成本占設備總投資的一半以上,能耗則占選礦廠總能耗的60 %~70 %[1]。碎磨成本逐年增加,制約黃金生產企業(yè)的發(fā)展[2]?!岸嗨樯倌ァ北徽J為是目前黃金生產企業(yè)降本擴能、增加經濟效益的最有效途徑。高壓輥磨機就是在這樣的現(xiàn)實背景下,作為一種高效的粉碎設備應運而生,并被不斷認可和推廣。高壓輥磨機在國內外的應用均表明,其產品中細粒級和超細粒級含量較常規(guī)顎式破碎機(下稱“常規(guī)顎破”)高,并且破碎產品顆粒形成了大量裂紋,大大改善了物料的可磨性[3],其大量的細粒級及顆粒的微裂紋可大幅降低后續(xù)磨礦作業(yè)的能量消耗及鋼球和襯板的消耗。因此,高壓輥磨機可在粉碎脆性、硬度和磨蝕性高的礦石(鐵、金、銅等)中推廣應用[4],是該類金屬礦石細碎及超細碎的理想設備。此外,高壓輥磨后的礦樣可直接進入堆浸工序,進一步減少磨礦成本[5-6]。

      綜上所述,對于金品位較低的金礦石,特別是堆浸回收率不高、全泥氰化浸出經濟效益不明顯的礦石,開展高壓輥磨—堆浸試驗研究可為礦山節(jié)能降耗、增產增效和提高選冶指標提供一條有效的新途徑,具有重要的現(xiàn)實意義?;诖?,本文對國外某礦山低品位金礦石進行了高壓輥磨和常規(guī)顎破產品氰化對比試驗,為低品位金礦資源的高效經濟開發(fā)提供參考。

      1 礦樣性質和制備流程

      1.1 礦樣性質

      1.1.1 礦物組成

      試驗礦樣由國外某礦山提供,礦樣中金屬礦物相對含量較低,為2.2 %;其中,金屬硫化物占1.2 %,主要有磁黃鐵礦、黃鐵礦、毒砂,微量黃銅礦;鐵氧化物和鐵硫酸鹽約占0.9 %,主要為磁鐵礦、赤鐵礦、鈦鐵礦、褐鐵礦和黃鉀鐵礬;非金屬礦物以角閃石類和斜長石為主,其次為石英和黑云母,少量綠泥石、絹云母、鉀長石,微量蒙脫石、碳酸鹽礦物等。

      將礦樣加工至-106 μm占80 %開展研究,根據(jù)可浸出金顆粒光片-電鏡掃描統(tǒng)計結果,在現(xiàn)有磨礦細度下,礦樣中金礦物連生體中14 %與金屬硫化物連生,主要表現(xiàn)為與毒砂(見圖1-a)、黃鐵礦(見圖1-b)連生,少量與磁黃鐵礦和方鉛礦連生;86 %與非金屬礦物連生,主要與斜長石連生,其次與角閃石連生。據(jù)此推斷該樣品中金主要以粒間金形式存在。

      圖1 金礦物嵌布特征

      1.1.2 化學成分

      礦樣化學成分分析結果見表1。

      表1 礦樣化學成分分析結果

      由表1可知:礦樣中可回收有價金屬元素主要為金,雜質元素含量較少,有機碳含量低,對金的氰化浸出影響不大。

      1.1.3 金物相分析

      礦樣中金物相分析結果見表2。

      表2 金物相分析結果

      由表2可知:礦樣中81 %左右的金以裸露金形式存在,理論上這部分金可通過氰化浸出回收。

      1.2 礦樣制備流程

      對礦樣分別采用高壓輥磨—氰化和常規(guī)顎破—氰化工藝處理。礦樣制備流程見圖2。

      圖2 礦樣制備流程

      2 試驗結果與討論

      2.1 粒級篩析對比試驗

      對高壓輥磨與常規(guī)顎破產品進行了不同粒級篩析試驗,粒度分布情況分別見表3、表4。

      表3 4 MPa高壓輥磨篩析試驗結果

      表4 常規(guī)顎破篩析試驗結果

      由表3、表4可知:與常規(guī)顎破相比,高壓輥磨細粒部分(特別是-0.074 mm粒級)占比大幅提高,這是因為高壓輥磨中物料除了受到與輥面接觸的直接壓力外,還受到自上而下的物料自重壓力,充滿粉碎腔的物料顆粒同時受到了來自四周相互擠壓的力,當壓力峰值超過顆粒的強度極限時遭到粉碎,而很多沒有粉碎的顆粒內部也因此產生許多微裂紋或宏觀裂紋。因此,高壓輥磨可達到“多破少磨”的效果,可在碎磨回路中減少磨礦處理量,從而降低磨礦成本。

      2.2 不同粒級常規(guī)顎破產品滾瓶氰化試驗

      將礦樣分別常規(guī)顎破至1 mm、3 mm、5 mm后進行滾瓶氰化試驗,礦漿濃度40 %,調節(jié)礦漿初始pH值為9~11,維持氰化鈉質量分數(shù)在0.08 %~0.10 %,氰化時間48 h,考察破碎產品粒度對金浸出率和試劑耗量的影響。試驗結果見表5。

      表5 常規(guī)顎破產品滾瓶氰化試驗結果

      由表5可知:該破碎產品金的浸出受粒度影響顯著,粒度由1 mm增加到5 mm,氰化48 h時,金浸出率由92.40 %降到45.53 %。試驗結果可為堆浸試驗提供數(shù)據(jù)參考。

      2.3 全泥氰化對比試驗

      分別對高壓輥磨與常規(guī)顎破得到的產品進行細磨—全泥氰化試驗。磨礦細度為-0.074 mm占100 %,礦漿濃度40 %,用石灰調節(jié)礦漿pH值至9~11,氰化鈉初始質量分數(shù)為0.10 %,氰化時間24 h,分別對渣、液進行分析。全泥氰化試驗結果見表6。

      由表6可知:經過高壓輥磨后的產品再細磨氰化金浸出率與常規(guī)顎破后再細磨氰化相差不大,表明該礦樣細磨至 -0.074 mm 后大部分金已得到解離,破碎方式對金浸出的影響不大,后續(xù)磨礦作業(yè)的粒度才是影響金浸出率的關鍵。

      表6 高壓輥磨與常規(guī)顎破產品氰化試驗結果

      2.4 柱浸對比試驗

      對高壓輥磨與常規(guī)顎破產品進行柱浸對比試驗。將礦樣按常規(guī)顎破和高壓輥磨方式破碎至-10 mm后分別直接裝柱和以0.15 mm為分級粒度洗礦裝柱;先用1 g/L的NaOH 滴淋1~2 d,至柱下滴出溶液pH>9后開始滴加氰化鈉溶液,浸出液每天計量送檢;浸出液經活性炭吸附后,補加氰化鈉至0.06 %~0.10 %后,重新返回滴淋;柱浸80 d后,先用4 g/L的NaOH溶液洗滌,至柱下溶液氰化鈉質量分數(shù)<10×10-6后改用自來水連續(xù)水洗柱子2 d,至柱下溶液 pH值約為7時,將洗水送檢;取出尾渣烘干稱量,并制樣送檢。試驗結果見表7。

      表7 高壓輥磨與常規(guī)顎破產品柱浸試驗結果

      由表7可知:在相同浸出條件下,高壓輥磨產品較常規(guī)顎破產品的浸出效果好,常規(guī)顎破產品金浸出率在43.86 %~57.11 %,高壓輥磨產品金浸出率在55.63 %~71.19 %,金浸出率可提高11~15百分點。這主要是因為與常規(guī)顎破產品相比,高壓輥磨產品細粒級含量較高,且顆粒內部形成了更多的微裂紋,有利于液體自發(fā)滲透,增加浸出試劑與被包裹金的接觸,從而提高金浸出率。金浸出率隨著高壓輥磨壓力的增大而增加。

      2.5 柱浸尾渣篩析對比試驗

      對不分級直接裝柱的柱浸尾渣進行粒度篩析試驗,結果見表8~10。

      由表8~10可知:無論是高壓輥磨還是常規(guī)顎破,柱浸尾渣中約90 %的金都賦存于+0.83 mm粒級中,-0.15 mm粒級的金品位均在0.06 g/t以下,細粒級礦樣在柱浸過程中浸出完全。隨著高壓輥磨壓力的增大,尾渣金品位逐步降低,+4 mm粒級產率及金品位均有所降低。

      表8 常規(guī)顎破產品柱浸尾渣篩析結果

      表9 2 MPa高壓輥磨產品柱浸尾渣篩析結果

      表10 4 MPa高壓輥磨產品柱浸尾渣篩析結果

      3 結 論

      1)國外某礦山低品位金礦石中金屬礦物相對含量較低,可回收有價金屬元素主要是金,雜質元素含量較少,有機碳含量低,對金的氰化浸出影響不大。

      2)與常規(guī)顎破相比,該礦樣經高壓輥磨后產品中細粒級比例顯著提高,為其高效節(jié)能破碎處理提供了可能。

      3)該礦樣金浸出受粒度影響顯著,樣品粒度由1 mm增加到5 mm,氰化48 h時,金浸出率由92.40 %下降到45.53 %。

      4)高壓輥磨和常規(guī)顎破后的產品細磨—全泥氰化金浸出率相差不大。細磨至-0.074 mm 后大部分金已得到解離,破碎方式對細磨—全泥氰化金浸出的影響不大。

      5)礦樣破碎—柱浸,高壓輥磨相對常規(guī)顎破金浸出率可提高11~15百分點。在實驗室范圍內,高壓輥磨壓力越大,金浸出率越高。同等粒度條件下,高壓輥磨可使產品顆粒內部形成能夠產生具有塑性應變的微裂紋,有利于液體自發(fā)滲透,使浸出試劑得以更多地接觸到被包裹金,從而提高金浸出率。

      6)對于金品位較低的金礦石及全泥氰化浸出經濟效益不明顯的礦石,可采用高壓輥磨—堆浸工藝。試驗結果為黃金礦山節(jié)能降耗、增產增效、變廢為寶提供了一條有效的途徑。

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