羅元輝
(貴州西電電力股份有限公司黔北發(fā)電廠,貴州畢節(jié) 551800)
某廠300 MW 鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的W 形火焰鍋爐。鍋爐為雙拱型、單爐膛、平衡通風(fēng)、露天布置、全鋼架結(jié)構(gòu),固態(tài)連續(xù)排渣,一次中間再熱、亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)單汽包鍋爐。鍋爐型號(hào)為DG1025/18.2-Ⅱ15,采用4 臺(tái)FW 雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),正壓直吹式制粉系統(tǒng),并配置雙旋風(fēng)分離式煤粉燃燒器;尾部設(shè)置分煙道,采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱器出口汽溫。
高溫再熱器布置在爐膛出口水冷壁折焰角的上方,共97排,順列布置,6 管圈繞制。為減小流量偏差使同屏各管的壁溫比較接近,在再熱器進(jìn)口集箱的管圈入口處設(shè)置了不同尺寸的節(jié)流圈,第1~第6 根的節(jié)流孔徑分別為29 mm、37 mm、28 mm、29 mm、50 mm、34 mm,材料為T91、TP304H。壁溫測點(diǎn)安裝在離頂棚管600 mm 處爐頂大包內(nèi)的管子上,按照間隔6 排設(shè)置一組測點(diǎn),每排3 個(gè)點(diǎn),沿?zé)煔饬飨虬惭b在排序號(hào)1#、3#、6#管上,共計(jì)安裝15 組45 個(gè)測點(diǎn)。
經(jīng)過近期對高溫再熱器管壁溫的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)壁溫?zé)o論是在負(fù)荷穩(wěn)定還是在升降負(fù)荷過程中均存在超溫的現(xiàn)象。運(yùn)行人員通過調(diào)整磨機(jī)負(fù)荷、投停燃燒器、調(diào)整配風(fēng)等方式,將某一點(diǎn)超溫管壁溫度控制住了,但另一管壁又開始超溫,且超溫分布沒有規(guī)律、超溫幅度較大,有時(shí)甚至超過600 ℃,對機(jī)組長期安全運(yùn)行造成很大威脅。
引起高溫再熱器超溫的原因比較復(fù)雜,與鍋爐的燃燒調(diào)整、再熱系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)布置、管材的選用和運(yùn)行操作等因素有關(guān)。
自2004 年鍋爐投產(chǎn)以來,管壁超溫現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,通過常規(guī)的燃燒調(diào)整基本能夠得到控制。但隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增加,特別是2015 年機(jī)組脫硝改造以后,超溫控制變得越來越困難。通過查閱資料及咨詢廠家,發(fā)現(xiàn)管屏布置不合理,機(jī)組正常運(yùn)行中應(yīng)該是迎風(fēng)面第一根管子換熱強(qiáng)度最大,但實(shí)際上第一根管子的節(jié)流孔徑卻不是最大的。因此,高再第一根管子孔徑太小,蒸汽流通量不足,造成管壁冷卻不足、管壁超溫。
該廠鍋爐設(shè)計(jì)煤質(zhì)為無煙煤,發(fā)熱量比較低,灰分含量高。由于近幾年煤價(jià)上漲幅度較大,鍋爐實(shí)際入爐煤質(zhì)發(fā)生大幅度變化。長期燃用高硫、高灰分的煤質(zhì),導(dǎo)致鍋爐受熱面積灰嚴(yán)重,爐膛結(jié)焦頻繁。爐膛煙道積灰的增加造成管壁與煙氣之間換熱困難,使得管壁超溫。
該廠鍋爐自投運(yùn)后一直未進(jìn)行酸洗工作,經(jīng)過17 年的運(yùn)行,水冷壁、過熱器、再熱器管壁結(jié)垢超標(biāo)嚴(yán)重:管內(nèi)結(jié)垢導(dǎo)致蒸汽流通阻力加大,引起蒸汽流量降低,使管屏的熱量沒有足夠的蒸汽帶走,從而造成管壁超溫;管內(nèi)結(jié)垢后蒸汽與管壁的傳熱熱阻增大,熱量無法及時(shí)散發(fā)(傳熱)到蒸汽介質(zhì)中,也會(huì)造成受熱面管壁自身溫度超溫。
近兩年,由于國家能源轉(zhuǎn)型,大量水電、風(fēng)電、光伏電站的投產(chǎn),火電機(jī)組調(diào)峰越來越頻繁。負(fù)荷更是在40%~100%快速變化。由于鍋爐熱負(fù)荷升降與蒸汽吸熱存在一定的延時(shí)。機(jī)組升降負(fù)荷時(shí),爐膛、煙道的熱負(fù)荷不能很好地與蒸汽流量匹配,造成機(jī)組變負(fù)荷時(shí)發(fā)生管壁超溫現(xiàn)象。
該廠鍋爐2015 年進(jìn)行過脫硝改造,并對燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了低氮燃燒器改造。將屏式過熱器向上提高了4 m,取消了屏式過熱器2.9 m 長的管排,這使得管屏減少,過熱系統(tǒng)的對流換熱和輻射換熱相應(yīng)減少,爐膛出口煙溫升高。同時(shí),由于鍋爐低氮燃燒改造,煤粉分級(jí)燃燒,在主燃燒區(qū)域,煤粉處于缺氧燃燒狀態(tài);沒有燃燼的煤粉在爐膛上部由燃燼風(fēng)提供氧量繼續(xù)燃燒,延長了燃燒時(shí)間,造成爐膛火焰中心升高,爐膛出口溫度進(jìn)一步升高。爐膛出口煙溫的升高,造成高溫再熱器處煙溫也隨之升高,進(jìn)而導(dǎo)致管壁超溫。
管屏的傳熱方式為煙氣對流換熱,要想降低管壁溫度,應(yīng)減少管屏的吸熱量。在機(jī)組運(yùn)行中,減少管屏吸熱量最有效的方式是對其進(jìn)行優(yōu)化改造。
管屏的優(yōu)化改造主要是對高溫再熱器最外管圈短接改造:將每屏的最外一圈管子沿高度向下平移(縮短)2900 mm,在短接的管子上增加防磨瓦。通過管屏短接后,最外圈管屏吸熱量減少,能夠使管壁溫降低約15 ℃。
鍋爐運(yùn)行時(shí)B 側(cè)側(cè)墻結(jié)焦頻繁,易結(jié)大焦。相同工況下爐膛溫度較該廠相同爐型整體偏高150 ℃左右。對爐膛衛(wèi)燃帶進(jìn)行優(yōu)化改造,具體方案是:將翼墻衛(wèi)燃帶調(diào)整為條狀,側(cè)墻調(diào)整為小棋盤狀,將翼墻、側(cè)墻、前后墻衛(wèi)燃帶適當(dāng)打掉部分(圖1)。
圖1 側(cè)墻、前后墻衛(wèi)燃帶示意
(1)球磨機(jī)運(yùn)行期間,將分離器上層擋板調(diào)整至45%開度、下層調(diào)整至65%開度,控制合適的煤粉細(xì)度:當(dāng)入爐煤發(fā)熱量低于3900 cal(16 317.6 J)時(shí),容量風(fēng)門不得大于60%開度,一次風(fēng)母管壓力應(yīng)控制在6.8 kPa 以下,其他情況下一次風(fēng)母管壓力不得高于6.6 kPa。
(2)執(zhí)行球磨機(jī)輪停規(guī)定:原則上機(jī)組低負(fù)荷時(shí)球磨機(jī)進(jìn)行循環(huán)交替選停,禁止長時(shí)間停運(yùn)某臺(tái)磨機(jī)。如果機(jī)組低負(fù)荷時(shí)間較長,單臺(tái)磨機(jī)停運(yùn)時(shí)間超過24 h,由達(dá)到時(shí)間要求的早班進(jìn)行換磨操作。
(3)球磨機(jī)運(yùn)行期間,合理控制兩臺(tái)給煤機(jī)出力,保持球磨機(jī)兩端出口溫度偏差不高于3 ℃(給煤機(jī)堵、斷煤、給煤機(jī)消缺等原因除外)。
(1)當(dāng)燃燒器運(yùn)行時(shí),相應(yīng)的F 風(fēng)擋板必須開啟:200 MW負(fù)荷時(shí)開度不低于40%,250 MW 負(fù)荷時(shí)開度應(yīng)在50%~60%;燃燒器停運(yùn)時(shí)對應(yīng)F 風(fēng)擋板關(guān)至15%。
(2)A、B 側(cè)前后墻二次風(fēng)總門開度以控制風(fēng)箱壓力不低于0.3 kPa(150~200 MW 負(fù)荷)、0.4 kPa(250 MW 負(fù)荷及以上)為準(zhǔn)。如遇到鍋爐燃燒工況變差、機(jī)組深度調(diào)峰、煤質(zhì)變差時(shí)可適當(dāng)收小二次風(fēng)總門,一旦燃燒工況好轉(zhuǎn)、機(jī)組負(fù)荷加起來之后必須逐步開啟保證足夠的二次風(fēng)箱壓力。
(3)燃燼風(fēng)開度為保證燃燒區(qū)域充足的氧量,應(yīng)適當(dāng)收小燃燼風(fēng)總門,但以綜合控制脫硝反應(yīng)器入口煙溫、飛灰燒失量、脫硝氨耗在最佳水平為準(zhǔn)。
(4)各燃燒器分級(jí)風(fēng)門開度:A、B、C 擋板控制在15%、45%和5%(對應(yīng)油槍投入時(shí)保持全開),D、E 擋板按0%控制(四角D、E 擋板全開)。
吹灰方式嚴(yán)格按照表六執(zhí)行:爐膛組吹灰蒸汽母管壓力設(shè)定0.7 MPa,折焰角L(R)5、7 吹灰蒸汽母管壓力設(shè)定1.4 MPa,水平組及尾部煙道母管壓力設(shè)定0.9 MPa。長吹L(R)11、12 吹灰器每周三早上投入一次吹灰;為控制吹灰壓力平穩(wěn),爐本體吹灰時(shí)A、B 側(cè)吹灰器錯(cuò)開10~30 s 投運(yùn)。
加強(qiáng)鍋爐吹灰效果檢查,及時(shí)處理故障吹灰器,嚴(yán)格按規(guī)定對煙道進(jìn)行吹灰,確保各受熱面清潔。如果因故無法完成吹灰工作應(yīng)及時(shí)做好記錄,條件滿足后再進(jìn)行吹灰作業(yè)。
(1)燃燼風(fēng)系統(tǒng):活動(dòng)卡澀的擋板,修補(bǔ)磨損的擋板、葉片;對風(fēng)箱泄漏處進(jìn)行漏風(fēng)治理,清理風(fēng)箱積灰及噴口結(jié)焦。使燃燼風(fēng)系統(tǒng)能夠調(diào)整爐膛配風(fēng),解決爐膛熱負(fù)荷分配不均的問題。
(2)燃燒器檢查、修復(fù)。對噴口變形、結(jié)焦,消旋葉片脫落、磨損變形,乏氣擋板磨損、卡澀的燃燒器等進(jìn)行修復(fù),保證每只燃燒器運(yùn)行時(shí)火焰形狀完好,不偏斜刷墻,不造成爐膛熱負(fù)荷局部分配不均。
(3)燃燒器配風(fēng)擋板檢查:對A、B、C、D、E、F 風(fēng)擋板,貼壁風(fēng)擋板卡澀、磨損的進(jìn)行修復(fù);對風(fēng)道積灰,噴口結(jié)焦的進(jìn)行疏通。保證各風(fēng)門擋板運(yùn)行中能夠達(dá)到調(diào)節(jié)配風(fēng)作用,不造成爐膛熱負(fù)荷偏差。
(4)空預(yù)器檢查。對空預(yù)器蓄熱元件堵塞的進(jìn)行疏通,修補(bǔ)不嚴(yán)密的密封片,保證空預(yù)器出口兩端二次風(fēng)量、風(fēng)溫達(dá)到一致,使?fàn)t膛兩側(cè)燃燒器風(fēng)量、風(fēng)溫均等,不造成爐膛兩側(cè)熱負(fù)荷偏差。
(5)球磨機(jī)分離器檢查。對球磨機(jī)分離器擋板卡澀、磨損的進(jìn)行修復(fù),對回粉倉雜物堵塞的進(jìn)行疏通。保證每只燃燒器出粉均勻,煤粉細(xì)度在合格范圍內(nèi),保證運(yùn)行中每只燃燒器火焰行程一致、出力一致。
(6)漏風(fēng)檢查。對爐底水封槽、冷灰斗、水封擋板漏風(fēng)的進(jìn)行漏風(fēng)治理,保證下爐膛嚴(yán)密不漏風(fēng),運(yùn)行中不發(fā)生因局部漏風(fēng)造成燃燒不穩(wěn)、火焰中心上移的情況。
(7)停爐期間對煙道管屏進(jìn)行防磨檢查。查看受熱面磨損、積灰情況,根據(jù)檢查情況對防磨瓦減薄、脫落的管屏進(jìn)行防磨瓦加裝,對積灰較多的地方進(jìn)行吹灰調(diào)整。
(1)規(guī)范值班員操作:在增加負(fù)荷時(shí)先加風(fēng)后加粉,升降負(fù)荷后及時(shí)到就地檢查燃燒效果,確保煤粉在主燃燒區(qū)燃燒完全。
(2)加強(qiáng)入爐煤質(zhì)的管理,合理配煤,保證入爐煤質(zhì)和設(shè)計(jì)煤質(zhì)能夠相吻合。
(3)定期對磨機(jī)分離器進(jìn)行清掃,根據(jù)各磨煤粉細(xì)度進(jìn)行加鋼球,保證煤粉細(xì)度在規(guī)定范圍內(nèi)。
隨著國家能源轉(zhuǎn)型,新能源企業(yè)不斷涌現(xiàn),傳統(tǒng)火力發(fā)電機(jī)組受到很大制約,負(fù)荷調(diào)峰變化也越來越頻繁。在機(jī)組負(fù)荷大幅波動(dòng)時(shí),受熱面管壁承受劇烈的交變應(yīng)力變化,給機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來不利影響。因此,利用機(jī)組C 級(jí)檢修機(jī)會(huì),合理實(shí)施以上技改項(xiàng)目。機(jī)組啟動(dòng)后,運(yùn)行人員結(jié)合實(shí)際工況精心調(diào)整,徹底解決了高溫再熱器管壁超溫現(xiàn)象,為機(jī)組長周期安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。