史恩澤,陸 波
(國網(wǎng)東北分部綠源水力發(fā)電公司太平灣發(fā)電廠,遼寧 丹東 118000)
某電站位于遼寧省寬甸滿族自治縣鴨綠江流域,距丹東市82 km,距寬甸滿族自治縣48 km。廠區(qū)內(nèi)有兩座引水式地面廠房,其中A 站廠房內(nèi)安裝1,2 號水輪發(fā)電機組,單機容量75 MW,1989 年兩臺機組相繼投產(chǎn)發(fā)電;B 站廠房內(nèi)安裝3,4 號水輪發(fā)電機組,單機容量100 MW,2014 年兩臺機組相繼投產(chǎn)發(fā)電。
B 站廠房內(nèi)的3,4 號機組在投產(chǎn)發(fā)電不足兩年時間后,其水輪發(fā)電機的推力軸承和下導(dǎo)軸承就開始出現(xiàn)甩油問題。2018 年10 月以后,甩油問題開始加重,尤其是推力軸承,油霧從油擋的密封齒與轉(zhuǎn)動部件的縫隙逸出,在發(fā)電機轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)鼓風作用下,吹入定子、轉(zhuǎn)子、機架、油槽和水車室等部件的表面。推力頭與推力油擋的密封齒之間的間隙由安裝時幾乎為0,到2019 年4 月測量時間隙呈不均勻狀態(tài),最大的部位達到0.30 mm,個別部位無間隙。油擋的密封齒與轉(zhuǎn)動部件接觸部位磨損嚴重,推力頭外緣和下導(dǎo)滑轉(zhuǎn)子與密封齒的接觸部位普遍被研磨出0.5 ~1 mm 深的溝痕。
B 站廠房內(nèi)的3,4 號機組:水輪發(fā)電機型號為SF100-40/9200,額定轉(zhuǎn)速150 r/min,設(shè)有上導(dǎo)、下導(dǎo)和推力三部軸承,推力軸承安裝在轉(zhuǎn)子下方。軸承的密封結(jié)構(gòu)形式均為接觸式密封油擋。推力軸承的油擋密封齒為上下腔結(jié)構(gòu),上下腔各設(shè)兩個擋油管,其中上腔的兩個擋油管和下腔的一個擋油管用法蘭封堵,下腔的另一個擋油管連接吸油霧裝置。上導(dǎo)軸承和下導(dǎo)軸承的油擋密封齒為單腔結(jié)構(gòu),各設(shè)兩個擋油管,一個擋油管用法蘭封堵,另一個擋油管連接吸油霧裝置,油霧收集裝置全部安裝在水輪機層地面上,機組運行時自動投入,機組停機時,自動停止。油擋的密封蓋上未設(shè)計呼吸器或油霧分離器。
3.2.1 油霧產(chǎn)生的原理
(1) 由于透平油使用過程中混入了一定量的水分和空氣,隨著機組運行中油溫度的升高,透平油中的水分產(chǎn)生了汽化現(xiàn)象,汽化時帶走一定量的透平油,從而形成油霧。
(2) 隨著機組的轉(zhuǎn)動,透平油跟隨轉(zhuǎn)動部件(推力軸承的鏡板或?qū)лS承的滑轉(zhuǎn)子)流動,使透平油與機組的動、靜部件產(chǎn)生碰磨,產(chǎn)生大量的泡沫,加大了透平油與空氣的接觸面積,使透平油自身的汽化加劇,形成了大量油霧。機組轉(zhuǎn)速愈大,轉(zhuǎn)動件直徑愈大,產(chǎn)生的汽化效應(yīng)愈強[1]。
(3) 由于受機組運行中轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的鼓風作用影響,在推力頭或滑轉(zhuǎn)子內(nèi)下側(cè)至油面之間容易形成局部負壓,這也加劇了透平油的汽化速度,從而形成油霧。
3.2.2 甩油的原因
由于油擋的密封齒與轉(zhuǎn)動部件的摩擦損耗,當磨損量大于彈簧的可調(diào)節(jié)量時,密封齒與轉(zhuǎn)動的結(jié)合部位就產(chǎn)生間隙,間隙越來越大,油霧逸出量也隨之變得更加嚴重。盡管電站設(shè)有吸油霧裝置,但因裝置與油槽距離較遠,且吸油管有多處彎頭,吸油霧效果有限,不僅沒能起到較好的疏導(dǎo)作用,而且由于裝置投入過程中產(chǎn)生的負壓作用,還會加速油槽內(nèi)油霧的產(chǎn)生。油霧在發(fā)電機旋轉(zhuǎn)負壓和油槽內(nèi)油霧膨脹壓力的雙重作用下,沿著油擋密封齒縫隙和油槽密封結(jié)合不良的部位溢出,形成了機組甩油問題[2]。
(1) 造成透平油大量損失,油槽內(nèi)需要不斷補充損失的透平油,增加了運行成本,也給日常維護帶來不必要的負擔。
(2) 妨礙油的循環(huán),造成供油不足,影響散熱;油霧飄落到定子線棒和轉(zhuǎn)子線圈等絕緣部件的表面,會使絕緣阻值降低,可能發(fā)生嚴重的事故。
(3) 透平油外逸導(dǎo)致運行環(huán)境惡化,使機組內(nèi)部地面光滑難行,極易造成運維人員滑倒或磕碰事件,存在導(dǎo)致人身安全受損的風險隱患。
4.2.1 處理方案的論證
針對水電機組甩油的問題,目前的處理方法按原理可劃分為三類。一類是采用阻擋法,即“堵”的方法,在轉(zhuǎn)動部件的結(jié)合部位安裝密封齒或毛氈等,阻止油霧的逸出。二類是采用均壓法,通過自然補氣或強制補氣,破壞機組運行時油槽內(nèi)形成的負壓區(qū),減少油霧的形成,如密封蓋加裝呼吸器或油霧分離器,推力頭或滑轉(zhuǎn)子再加工通孔等。三類是采用“疏”的方法,即加裝吸油霧裝置,將產(chǎn)生的油霧收集到裝置中,防止發(fā)生油污染[3]。
除上述三種方法之外,在滿足推力軸承和導(dǎo)軸承的安全溫度的情況下,適當降低油位,也可以減輕甩油。
4.2.2 方案確定
根據(jù)水輪發(fā)電機軸承油霧產(chǎn)生的原理及甩油處理方案的論證結(jié)果,考慮到機組的運行條件和現(xiàn)場的實際情況,確定如下處理方案。
(1) 保留原油槽密封蓋、原吸油霧裝置,在其余的擋油管上加裝呼吸器,在推力軸承上加裝三個,下導(dǎo)軸承加裝一個,更換密封齒。
(2) 密封齒的選材。原密封齒在應(yīng)用較短的時間后就產(chǎn)生了較大的磨損,對主軸產(chǎn)生了較大的損害,說明電站安裝時應(yīng)用的接觸式密封存在產(chǎn)品質(zhì)量問題或在安裝過程中存在偏心的問題。推力頭和滑轉(zhuǎn)子的磨損,說明密封齒與轉(zhuǎn)動部件接觸部位滑動摩擦力大,或者密封齒材質(zhì)過于堅硬等??梢姮F(xiàn)場存在上述環(huán)節(jié)中的一個或多個問題,因此必須做好新密封齒的選材、安裝工作。
密封齒與轉(zhuǎn)動部件接觸越緊密,擋油霧效果越好,但如果接觸過于緊密,會使接觸部位溫度升高,且摩擦損耗大,對主軸和密封都有損害作用。最理想的狀況是密封齒后面的彈簧不受力時,密封齒與主軸接觸處間隙為零,但由于主軸在運行中產(chǎn)生擺度,所以摩擦不可避免。在密封齒的選材上,材料的特性應(yīng)是摩擦系數(shù)小、硬度低且抗磨好、耐高溫,運行中不產(chǎn)生粉塵。
經(jīng)過調(diào)研,最后選擇了哈爾濱仟兆電力有限公司生產(chǎn)的極限間隙密封(專利號:CN101648330A),該產(chǎn)品使用的密封齒材質(zhì)為一種有機高分子復(fù)合材料[4],具有上述特點,產(chǎn)品在國內(nèi)許多水電站應(yīng)用,客戶反響較好。
按照事先制定的處理方案進行處理,該電站的推力密封和下導(dǎo)油擋密封于2019 年6 月改造完成。經(jīng)過近兩年時間的運行,期間又經(jīng)歷了2019 年和2020 年兩個年度的汛期長時間大發(fā)電,風洞、軸承部件表面及附近檢查均未發(fā)現(xiàn)任何油跡,密封齒也未發(fā)現(xiàn)明顯磨損,吸油霧裝置未有大量油吸出;目前機組運行穩(wěn)定,瓦溫正常,這說明該電站水輪發(fā)電機軸承的甩油問題處理是成功的,并且效果良好,消除了設(shè)備隱患,確保了機組的安穩(wěn)運行。
該電站水輪發(fā)電機軸承甩油霧問題處理雖然取得了較好的效果,但受條件限制,仍有一些不足的地方,包括:
(1) 由于現(xiàn)主軸與密封齒結(jié)合的部位磨損較為嚴重,改造方案僅更換密封齒,新密封齒仍與磨損部位重合,影響了密封效果。
(2) 加裝的呼吸器安裝位置在原有擋油管上,擋油管設(shè)置在兩道密封之間,不能及時將油槽內(nèi)油霧平衡掉,影響均壓效果。
(1) 結(jié)合水輪發(fā)電機組B 級及以上檢修時機,對軸承的密封油擋進行整體更換,將密封齒與轉(zhuǎn)動部件磨損的部位錯開,獲得更好的密封效果。
(2) 呼吸器設(shè)計在軸承蓋上,根據(jù)產(chǎn)生的油霧量設(shè)計多個呼吸器,增加補氣效果,更好地平衡油槽內(nèi)油霧產(chǎn)生的壓力,減少油霧的產(chǎn)生。
(3) 在運行一個機組大修周期后,如果吸油霧裝置無油霧吸出,可將吸油霧裝置拆除,這樣不僅可以節(jié)約能源,還可以減輕設(shè)備維護的工作量,使發(fā)電機內(nèi)部騰出更多的空間,便于運維作業(yè)。
水輪發(fā)電機組軸承的甩油問題是水電站常見問題之一,其治理方法也沒有統(tǒng)一的標準,各個水電站需要根據(jù)水輪發(fā)電機組、軸承結(jié)構(gòu)形式以及運行工況,選擇合適的密封結(jié)構(gòu)。該電站水輪發(fā)電機軸承甩油的治理經(jīng)驗,為水電行業(yè)治理同類問題提供了借鑒。