劉亞鵬(內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰旗煤制天然氣有限公司,內(nèi)蒙古 赤峰 025350)
丙烯壓縮機是一項重要的設備以及特有的優(yōu)勢,對相關領域的應用有著積極的意義和深遠的影響。但是,從當前的實際現(xiàn)狀來看,丙烯壓縮機組在實際應用的過程中,仍然面臨著諸多的問題尚未得到有效的解決,對此,相關領域必須予以充分的重視?;诖?,相關領域必須進一步加大對于該領域的研究力度,從提高技術工藝、優(yōu)化應用流程,完善基礎設備三方面著手進行,旨在全方位、多層次、多角度的發(fā)現(xiàn)問題分析問題和解決問題,切實地將丙烯壓縮機反轉(zhuǎn)問題得到有效的解決,從而達到降低丙烯消耗率的目的,進而科學有效的提高經(jīng)濟效益和社會效益,提高核心競爭力,更好地適應現(xiàn)代化發(fā)展的實際需要。
自低溫甲醇洗-40 ℃級蒸發(fā)器送來的氣態(tài)丙烯,壓力0.02 MPaG,流量183 007 kg/h,進入丙烯分離器Ⅰ(F001),分離液體后的氣體進入壓縮機進行壓縮,從低溫甲醇洗0 ℃級蒸發(fā)器送來的氣態(tài)丙烯,進入丙烯分離器Ⅱ(F002),壓力0.45 MPaG,流量80 443 kg/h, 分離液體后從補氣口進入壓縮機,與壓縮機一段進氣壓縮后的氣體混合后繼續(xù)壓縮到1.8 MPaG,99.3 ℃,壓縮后的氣態(tài)丙烯經(jīng)出口并聯(lián)的冷凝器,用循環(huán)水冷凝冷卻降溫至40 ℃進入丙烯貯槽。丙烯貯槽中液態(tài)丙烯經(jīng)過丙烯冷卻器再次降溫后送往低溫甲醇洗丙烯蒸發(fā)器。當機組在非滿負荷情況下運行時,壓縮機出口閥前有部分高溫高壓氣體經(jīng)過防喘閥FV011(一段防喘閥)、FV012(二段防喘閥)分別引回到丙烯分離器Ⅰ (F001)和丙烯分離器Ⅱ(F002)內(nèi),作為防喘振回流補充氣體,用以維持機組穩(wěn)定運行[1]。
2020年7月19日丙烯壓縮A單元停車,因停車過程中卸載閥CH001沒有及時關閉,導致大量丙烯反串,使反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速達到1 700 r/min,以下是停車曲線 (CP121:一段入口壓力;CP123:二段入口壓力;CP125:壓縮機出口壓力;CF121:一段入口流量;CP123:二段入口流量;SE082/083:機組轉(zhuǎn)速)。
通過原因分析判定為機組停車后,部分出口氣體和二段入口氣體通過壓縮機缸體內(nèi)向一段均壓,在缸體內(nèi)氣體膨脹做功,驅(qū)使轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)。2020年10月25日A單元停車時將F01和F02回氣閥關閉后,再次拍停機組,得到正常惰走曲線。
雖然此次停車轉(zhuǎn)子正常惰走,但分析一二段入口流量,拍停機組后,一段入口流量迅速降為0,幾秒后再次出現(xiàn)流量;二段入口流量在機組拍停后流量大幅上漲,可見即便將一二段回氣閥門關閉,在壓縮機缸體內(nèi)仍會有氣體向一段均壓。
2020年11月25日A單元停車時將二段回氣閥門關閉,拍停壓縮機,但并沒有解決停車反轉(zhuǎn)問題,在停車后同樣出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
雖然關閉了二段回氣閥,但卻沒有改變停車轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,可見解決停車反轉(zhuǎn)的有效的措施之一是關閉一段回氣閥。
2021年7月4日丙烯 A單元停車將一段回氣閥門關閉,拍停壓縮機,得到正常惰走曲線,因沒有復制ITCC數(shù)據(jù),A單元ITCC停車照片(黃色曲線為轉(zhuǎn)速曲線如圖1所示)。
圖1 A單元ITCC停車照片
2021年7月26日機組沖轉(zhuǎn)過程中出口壓力達到2 000 kPa,無法進行繼續(xù)沖轉(zhuǎn),被迫停車。停車時將一二段防喘閥全開,用驗證在防喘閥全開的情況下是否還會出現(xiàn)倒轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。
2021年7月26日停車前因為系統(tǒng)內(nèi)不凝汽聚集太多,出口壓力太大,出口和入口壓差在1 000 kPa以上,壓縮機運行工況惡劣。雖然在停車前將一二段防喘閥全開,但并沒有減少出口和入口的壓差,停車時仍然出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
機組反轉(zhuǎn)可能會導致轉(zhuǎn)子變形、干氣密封燒毀等設備事故。
造成反轉(zhuǎn)的原因是機組停車時入口和出口存在壓力差,當機組失去驅(qū)動力后,壓縮機出口和二段入口的高壓氣體會向一段均壓,氣體在壓縮機缸體內(nèi)膨脹做功,驅(qū)動壓縮機反轉(zhuǎn)。
停車時,CH001緊急停車卸載閥沒有及時關閉,壓縮機出口氣體反竄至一段入口,導致轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn),因壓縮機出口設有止回閥,不排除止回閥故障的可能性或止回閥位置設計不合理。
機組拍停前沒有將一二段防喘閥全開。ITCC中設計的正常停車過程需要按一定的速率將機組轉(zhuǎn)速降低至600 r/min,并穩(wěn)定運行一段時間后才可以停車,但是丙烯壓縮機組在實際運行中發(fā)現(xiàn),機組轉(zhuǎn)速很難降低至3 910 r/min。
橫坐標Hc%的計算方法如下:
(1)流量補償
流量補償值由式(1)計算決定
式中:MFLOW為壓縮機補償流量;MFLOWmax為最大質(zhì)量流量;h為文丘里管流量0~100%(壓縮機入口流量);Pfo為壓縮機入口壓力(MPaG);Pfob為限流板設計壓力條件(MPaA);Tfo為壓縮機入口溫度(℃);Tfob為限流板設計溫度條件(℃)。
(2)操作點
操作點位置通過下式計:
式中:MFLOW為壓縮機補償流量;MFLOWmax為最大質(zhì)量流量;Hc為喘振控制器測量點(操作點位置);Ps為壓縮機入口壓力(MPaG);Psb為壓縮機基準壓力條件(MPaA);Ts為壓縮機入口溫度(℃);Tsb為壓縮機基準溫度條件(℃)。
(3)縱坐標
壓縮機壓比課通過下式計算:
式中:PRAT為壓縮機壓比;Ps為壓縮機入口壓力(MPaG);Pd為壓縮機出口壓力(MPaG)。
壓縮機在低轉(zhuǎn)速運行時入口沒有足夠吸力,需要開大防喘閥來補充流量,一段入口流量上限為255 000 kg/h,當防喘閥足夠大時,實際流量就會超過這個數(shù)值,但ITCC中一段入口流量最大的就是255 000 kg/h,導致壓縮機在降速過程中ITCC畫面中出現(xiàn)喘振,所以通常認為機組轉(zhuǎn)速在4 200~4 400 r/min,一二段防喘閥門開度50%以上,機組具備停車條件,可進行拍停操作。因為ITCC的局限性,導致每次停車一二段防喘閥都不是全開[2]。
通過對多次停車曲線的分析,機組拍停后二段入口流量大幅上漲。機組停車時可以通過兩種方式均壓:一種通過防喘均壓;另一種通過壓縮機缸體均壓。壓縮機二段入口管線為DN450,二段防喘管線為DN200,防喘管線小于入口管線管徑,所以氣體通過缸體均壓速度大于防喘均壓速度,以此判斷驅(qū)動轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)的主要來源為二段入口。
參考空分和首站壓縮機,停車前需要將機組轉(zhuǎn)速降低至最小運行轉(zhuǎn)速,并全開防喘閥。丙烯壓縮機組拍停前需將轉(zhuǎn)速降低至3 910 r/min,將一二段防喘閥全開,出口壓力降低至1.3 MPa以下,盡可能降低壓縮機出口和入口的壓差。
為了避免降速過程中ITCC畫面中出現(xiàn)喘振報警,需要將一段入口流量CF121量程擴大(擴大量程可能改變流量的測量方式,需要與設計院進行溝通),使其能夠正確反映機組在低轉(zhuǎn)速、高防喘閥位情況下的流量。這種方法目前只存在理論上的可能性,實際是否有效還需要進行驗證[3]。
經(jīng)過實際驗證關閉一段回氣閥可以解決停車反轉(zhuǎn)問題,但因一段回氣閥門為DN1300蝶閥,開關時需要勞動強度大,時間較長,只能在計劃停車時進行,在緊急停車時無法快速關閉,需要將此閥門的執(zhí)行機構(gòu)更改為電動或氣動機構(gòu)。
ITCC中正常停車程序:
啟動升速到暖機升速速率:40 r/min;升速階段升速速率:60 r/min(冷啟),120 r/min(熱啟);跨臨界升速速率:8 000 r/min:調(diào)速接管后升速速率:140 r/min;升速到超速試驗的升速速率為:140 r/min。從整體上來看,共有8個運行模式。第一是跳車模式 Turbine Tripped/Shutdown,第二是準備啟機 Ready to Start,第三是暖機#1 ldle Speed #1 (600 r/min),第四是暖機#2 ldle Speed #2 (1500 r/min),第五是升速模式 Acceleration,第六是正常運行模式 Run (3 910~4 833 r/min),第七書超速試驗 Over Speed Test (OS Trip 4 876 r/min),第八時間正常停車Normal Stop(600 r/min)。
因目前缺少相關技術資料,ITCC無法實現(xiàn)正常停車程序,需要儀控對ITCC系統(tǒng)進行完善[4]。
接到停機通知后,在降低負荷的同時進行緩慢降速,避免壓縮機喘振。關閉丙烯蒸發(fā)器自調(diào)閥CL002、CL004、CL041、CL010、CL014,使壓縮機與低溫甲醇洗丙烯蒸發(fā)器系統(tǒng)切斷,轉(zhuǎn)入自身循環(huán)使系統(tǒng)內(nèi)大部分的液態(tài)丙烯存留在儲罐B001AB內(nèi)。
F001、F002將液位控制為0%。
關閉壓縮機一、二段回氣閥。
汽輪機降速,直至機組的最低轉(zhuǎn)速。
壓縮機停車時轉(zhuǎn)速降到3 910 r/min,按輔助操作盤“緊急停車”按鈕。
關閉一、二段激冷調(diào)節(jié)主線和副線閥門。
關閉主蒸汽大閥CH004、CH005,開速關閥前放空。打開汽輪機缸體導淋排液。
當壓縮機轉(zhuǎn)速到0 r/min后,關閉一二級密封氣,隔離氣正常投用。
啟動盤車裝置,為軸瓦降溫。
開熱井集液箱脫鹽水補水閥,汽輪機停車后凝結(jié)水泵、疏水泵運行一段時間,排凈凝液。
空冷島風機停運,關百葉窗,冬季時拉上空冷島棉簾保溫。
關閉B001A/B下液閥、出液閥門及丙烯蒸發(fā)器自調(diào)閥前后截止閥。
關軸封蒸汽閥門,停抽氣器,打開破真空閥。
現(xiàn)場將凝結(jié)水泵、疏水泵就地開關切換至“就地”位置,現(xiàn)場按凝結(jié)水泵、疏水泵“停止”按鈕,停運凝結(jié)水泵、疏水泵。
關閉熱井、集液箱補水閥、凝結(jié)水泵、疏水泵的出口閥、軸承冷卻水的進、出口閥,關閉6512、6520、6513、6521自調(diào)閥的前后截止閥。
停潤滑油系統(tǒng)后軸瓦溫度復溫不超過70 ℃,停運盤車和油系統(tǒng)(約16 h),10 min后關閉隔離氣針形閥。
現(xiàn)場停運排油煙風機。
首先,應關閉一、二段激冷調(diào)節(jié)主線和副線閥門,以及主蒸汽大閥CH004/CH005,開速關閥前放空,并打開汽輪機缸體導淋排液。其次,當壓縮機轉(zhuǎn)速到0 r/min后,關閉一、二級密封氣,隔離氣正常投用。接下來要啟動盤車,開熱井集液箱脫鹽水補水閥,凝結(jié)水泵、疏水泵運行。最后,需要停空冷器風機,關閉B001A/B出液閥、下液閥門及丙烯蒸發(fā)器自調(diào)閥前后截止閥及副線閥。在此過程中,需要特別注意的是冬季空冷島風機在停運過程中,必須保證百葉窗的關閉狀態(tài),拉上空冷島棉簾防凍,這點是至關重要的,相關領域必須以充分重視。
熱井液位高是停車過程中常見的一個問題,造成該問題的原因主要為[5]:首先,針對熱井液位的參數(shù)設定本身就存在偏高的問題,造成凝結(jié)水泵不打量。其次,造成熱井液位高的原因也與冷凝液量有著密切的關系,因此,必須注重冷凝液的大小,并作出科學合理的把控。與此同時,必須進一步針對冷凝管網(wǎng)問題進行解決,有效地避免由于冷凝液管網(wǎng)壓力高的問題。最后,備用泵出口止逆閥內(nèi)漏以及液位調(diào)節(jié)閥故障或液位變送器指示不準確也會造成熱井液位高的問題。
5.3.1 解決方案或處理措施
(1)降低液位設定值。
(2)檢查泵和電機是否正常;檢查泵進口排氣閥是否打開,泵進口及備用泵有無泄漏;冷凝液泵入口是否漏氣;
(3)減小脫鹽水補水閥開度或機組降負荷;
(4)啟動備用泵,隔離檢修止逆閥;
(5)聯(lián)系調(diào)度確認管網(wǎng)是否暢通;
(6)聯(lián)系儀表檢查處理。
其次,壓縮機停車過程中的異常振動和異常噪音是極其容易引發(fā)機組損壞的誘導因素。
5.3.2 異常原因分析和判斷
(1)機組找正精度被破壞,不對中;
(2)轉(zhuǎn)子不平衡;
(3)轉(zhuǎn)子葉輪摩擦與損壞;
(4)主軸彎曲;
(5)聯(lián)軸器的故障或不平衡;
(6)軸承不正常;
(7)地腳螺栓松動,地基不堅固;
(8)油壓、油溫不正常;
(9)油中有污垢,不清潔,使軸承發(fā)生磨損;
(10)機內(nèi)侵入或附著夾雜物;
(11)壓縮機喘振;
(12)氣體管道對機殼有附加應力;
(13)壓縮機負荷急劇變化。
5.3.3 解決方案或處理措施
第一,相關領域必須進一步加強檢查力度,制定完善的檢查方案,并嚴格落實。在實際的檢查過程中,特別需要針對機組振動情況,軸向振幅大,振動頻率與轉(zhuǎn)速問題予以充分的重視。通常情況下,其振值為2~3倍左右。與此同時,必須卸下聯(lián)軸器,使原動機單獨轉(zhuǎn)動,如果原動機無異常振動,則可能為不對中,應重新找正。第二,必須停車檢查轉(zhuǎn)子是否有污垢或破損,必要時轉(zhuǎn)子重新做動平衡。真對轉(zhuǎn)子葉輪有應進一步加強檢查力度,并做好相應的記錄工作查看其表面是否有摩擦和損壞,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,必要時要根據(jù)具體問題具體分析,進行修復或更換。第三,需要進一步檢查主軸是否彎曲,必要時進行校正直軸。針對檢查聯(lián)軸器問題,在的檢查過程中,必須將聯(lián)軸器進行拆除,綜合的分析其平衡狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時修復,以免問題的擴大化。第四,必須檢查軸承徑向間隙,并進行調(diào)整,檢查軸承蓋與軸承瓦背之間的過盈量,如過小則應加大;若軸承合金損壞,則換瓦。第五,要修補地基,緊固地腳螺栓。第六,需要檢查各油系統(tǒng)的油壓、油溫和工作情況,在油溫過低的情況下要加入潤滑油這點是至關重要的。第七,針對油質(zhì)的檢查問題,必須嚴格落實,特別是針對過濾環(huán)節(jié)必須予以充分的重視,進一步加強過濾環(huán)節(jié),定期換油。第八,檢查壓縮機運行時是否遠離喘振點,防喘裕度是否足夠,按規(guī)定的性能曲線改變運行工況點,加大吸入量檢查防喘振裝置是否正常工作[6]。
解決壓縮機反轉(zhuǎn)的方法就是通過各種措施使機組在盡可能短短時間內(nèi)完成一段入口、二段入口和出口的均壓,從根本上消除誘發(fā)丙烯機組反轉(zhuǎn)的因素和條件保障設備無損使用。