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      鍋爐低溫再熱器異種鋼焊縫開裂分析

      2022-11-19 01:48:46牛玉靜胡鋒濤
      發(fā)電設備 2022年6期
      關(guān)鍵詞:熱器隔墻管子

      牛玉靜,胡鋒濤

      (1.國家電投河南電力有限公司技術(shù)信息中心,鄭州 450000;2.潤電能源科學技術(shù)有限公司,鄭州 450000)

      火電廠鍋爐受熱面管失效泄漏一直是頻發(fā)事故。低溫再熱器作為鍋爐的主要受熱面,在鍋爐運行中時常發(fā)生失效,其失效會嚴重影響鍋爐的正常運行,進而導致鍋爐非計劃停運,給電廠造成嚴重的安全及經(jīng)濟損失。

      某火電廠1號鍋爐運行7 363 h后,上層低溫再熱器靠近中隔墻部位的管道發(fā)生泄漏。筆者通過現(xiàn)場檢查并在泄漏區(qū)域取樣對其性能進行分析,研究低溫再熱器失效的原因,同時提出相關(guān)處理措施。

      1 泄漏處概況

      該火電廠低溫再熱器泄漏管設計材質(zhì)為12Cr1MoVG,設計規(guī)格為Φ63.5×4.0(外徑為63.5 mm、厚度為4.0 mm)。泄漏處位于低溫再熱器上層管組的最上層,即爐左數(shù)第46號屏外第1根管子爐后側(cè)拉板與管子彎頭背弧面焊接處,焊縫為異種鋼焊接。泄漏處管屏結(jié)構(gòu)和拉板見圖1。

      圖1 泄漏處管屏結(jié)構(gòu)和拉板

      2 試驗過程

      2.1 現(xiàn)場泄漏情況

      焊縫泄漏形貌見圖2。由圖2可得:取下開裂的部位后,發(fā)現(xiàn)裂縫沿管子側(cè)熔合線向兩側(cè)擴展。開裂部位管子的裂縫開口較大;拉板中間的槽內(nèi)多個部位存在碰磨和擠壓的痕跡。

      圖2 焊縫泄漏形貌

      泄漏管將爐左數(shù)第45屏外第1根、第2根管子吹漏,將爐左數(shù)第46屏外第1根管子彎頭的爐左側(cè)中性面處吹漏(見圖3),并且泄漏處附近多根管子被吹損減薄。

      圖3 吹損管宏觀形貌

      中隔墻存在明顯變形的情況(見圖4)。鍋爐最上層低溫再熱器管爐后側(cè)共安裝22套拉板,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)4套拉板焊死、13套拉板上下間距過小、1套拉板明顯變形、1套拉板方向裝反(見圖5)。

      圖4 中隔墻變形照片

      圖5 低溫再熱器最上層爐后側(cè)部分拉板形貌

      2.2 合金成分分析

      對泄漏管、拉板焊縫、拉板的合金成分進行檢測,檢測結(jié)果及其與標準要求的對比見表1,其中:12Cr1MoVG標準要求值參考GB/T 5310—2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》;E309Mo-16標準要求值參考GB/T 983—2012《不銹鋼焊條》。由表1可得:拉板焊縫的Cr含量低于標準下限,所檢測的其他成分符合標準要求。

      2.3 金相分析

      開裂試樣剖面形貌見圖6,裂縫兩側(cè)存在明顯臺階。

      12Cr1MoV母材側(cè)焊縫附近各區(qū)域組織形貌見圖7。由圖7可得:未經(jīng)熱處理焊縫組織為奧氏體+鐵素體;近12Cr1MoV母材側(cè)熔合區(qū)由于增碳產(chǎn)生了馬氏體組織[1],管材側(cè)過熱區(qū)為較為粗大的貝氏體組織[2],并且存在基本平行于主裂紋的沿晶裂紋;正火區(qū)典型組織為細小的貝氏體+鐵素體[3];母材組織為正常的鐵素體+貝氏體。

      圖7 12Cr1MoV母材側(cè)焊縫附近各區(qū)域組織形貌

      3 結(jié)果分析

      3.1 結(jié)構(gòu)應力

      開裂位置為低溫再熱器彎頭背弧面拉板角焊縫焊趾部位。開裂處拉板存在明顯的碰磨和擠壓特征,中隔墻多處存在明顯變形,22套拉板多處存在焊死及安裝狀態(tài)不符合設計要求的情況。

      安裝拉板是為了提高中隔墻的剛性,避免中隔墻產(chǎn)生變形。根據(jù)設計要求,冷態(tài)下兩塊拉板間的前后、左右、上下膨脹間隙應分別留有10 mm、10 mm、38 mm。目前,中隔墻已發(fā)生明顯變形,并且拉板表面表現(xiàn)出碰磨特征,表明鍋爐在運行時中隔墻向下膨脹受阻,同時膨脹所產(chǎn)生的應力通過拉板傳遞到泄漏管。

      3.2 焊接應力

      一般情況下,在機組啟動后,受熱面管彎頭部位要吸收管子熱膨脹所產(chǎn)生的熱應力。但是,拉板焊接在彎頭背弧面,拉板厚度為8 mm、管子厚度為4 mm,采用奧氏體不銹鋼焊材進行焊接,拉板材料的線膨脹系數(shù)約為管子材料的1.5倍。在這種情況下,不僅會在焊接過程中產(chǎn)生殘余應力,還會在正常運行過程中形成熱應力。

      3.3 試驗結(jié)論

      (1)拉板焊縫Cr含量低于標準下限,所檢測其他試樣的金屬元素含量符合標準要求。

      (2)母材組織未見異常。焊縫組織為焊態(tài)的奧氏體+鐵素體,未進行焊后熱處理。焊縫靠近12Cr1MoV母材熔合線附近存在因增碳而產(chǎn)生馬氏體過渡帶,該組織硬度高、塑韌性差,長期使用易開裂;同時,該組織的產(chǎn)生主要與焊材的選擇、焊接工藝的設計和執(zhí)行有關(guān)[4]。過熱區(qū)為粗大的貝氏體組織,表明焊接電流較大,并且過熱區(qū)及主裂紋附近存在沿晶裂紋。

      (3)從開裂試樣剖面來看,裂縫從角焊縫焊趾部位開始開裂,基本沿著徑向擴展,并且裂縫兩側(cè)存在明顯臺階,表明開裂過程有較大的應力作用。

      4 結(jié)語

      (1)多處拉板存在焊死及安裝狀態(tài)不符合設計要求的問題,導致鍋爐在運行時中隔墻向下膨脹受阻,使低溫再熱器管處產(chǎn)生較大應力。建議根據(jù)設計制造要求,糾正安裝狀態(tài)不符合設計要求的拉板,并且聯(lián)系鍋爐設計制造單位,解決中隔墻膨脹不暢及變形的問題。

      (2)拉板與低溫再熱器間焊縫的焊接質(zhì)量不佳,焊縫熔合區(qū)存在明顯馬氏體過渡帶,并且母材過熱區(qū)存在沿晶微觀裂紋缺陷,在鍋爐運行過程中復雜應力的作用下導致微觀裂紋轉(zhuǎn)變?yōu)楹暧^裂紋,最終造成受熱面泄漏。

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