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      垃圾焚燒電廠水資源綜合利用及廢水零排放的研究

      2022-11-19 21:21:32
      應(yīng)用能源技術(shù) 2022年9期
      關(guān)鍵詞:水平衡增壓泵全廠

      任 浩

      (廣州環(huán)投福山環(huán)保能源有限公司,廣州 511363)

      0 引 言

      廣州市第三資源熱力電廠位于廣東省廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)福山村蘿崗福山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園園區(qū)的北部,項(xiàng)目用地紅線面積76 728 m2,折合約115.2畝;項(xiàng)目配置了6臺(tái)750 t/d焚燒爐,及4臺(tái)25 MW空冷凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,日最大處理4 500 t垃圾,年處理生活垃圾133萬(wàn)t。本項(xiàng)目分為生活用水和生產(chǎn)用水兩部分,由三級(jí)加壓泵站及管線組成,供水管線全長(zhǎng)約5.6 km。生活用水取至廣汕路自來(lái)水管,生活用水規(guī)模為0.28萬(wàn)m3/d(含輸水管漏損量)。生產(chǎn)用水取水規(guī)模0.19萬(wàn)m3/d金坑水庫(kù)水+0.3萬(wàn)m3/d園區(qū)污水廠再生水。

      1 研究主要內(nèi)容

      自來(lái)水經(jīng)過(guò)三級(jí)加壓泵站輸送,成本很高,加之金坑水庫(kù)常年缺水,水資源綜合利用及廢水零排放的研究具體非常重大的意義。經(jīng)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行全面排查,通過(guò)專業(yè)分析論證,認(rèn)為水資源未能實(shí)現(xiàn)綜合利用主要有以下因素:中水系統(tǒng)、生活水系統(tǒng)、滲濾液輸送系統(tǒng)、濃縮液回用、屋面排水等系統(tǒng)不完善,不能滿足生產(chǎn)需求,耗費(fèi)人力物力,造成資源浪費(fèi),且運(yùn)行可靠性低。

      針對(duì)廣州市第三資源熱力電廠投產(chǎn)后各系統(tǒng)及設(shè)備存在不經(jīng)濟(jì)性,開展新設(shè)備、新工藝的研究,在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化改造,研究節(jié)能性新工藝,有效降低機(jī)組水耗,提高水資源利用率,并達(dá)到廢水零排放。

      1.1 優(yōu)化完善化水實(shí)驗(yàn)室建設(shè)

      梳理全廠各區(qū)域、各系統(tǒng)排放口水源,對(duì)各個(gè)排水水源進(jìn)行水量和水質(zhì)的分析,對(duì)高、低濃度水和可再生水進(jìn)行分類收集管理,合理利用,廢水減量。

      1.2 全廠用水規(guī)劃

      逐個(gè)盤查每個(gè)用水用戶,對(duì)每個(gè)用戶的水質(zhì)要求、用量進(jìn)行摸底,針對(duì)不同用戶需求規(guī)劃用水,通過(guò)完善給水管道或者增加水箱等措施實(shí)現(xiàn);委托專業(yè)隊(duì)伍做全廠水平衡試驗(yàn)。

      1.3 中水供水系統(tǒng)改造及回用規(guī)劃

      更換大流量、高揚(yáng)程的中水泵,增加中水罐液位計(jì),增加泵出口母管壓力,增加中水供水系統(tǒng)DCS畫面等。掌握制漿、出渣機(jī)補(bǔ)水、刮板機(jī)補(bǔ)水、飛灰固化、綠化、沖洗道路以及廁所用水等實(shí)際需求和影響。

      1.4 廠區(qū)生活水用水保障系統(tǒng)及給水泵電纜橋架改造

      廠區(qū)生活用水,是必須保障的水源之一。由于電廠位于廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)福山村,地理位置高,自來(lái)水管線布置長(zhǎng),經(jīng)常存在廣汕路施工被挖斷,造成的生活區(qū)和廠區(qū)不定時(shí)停水現(xiàn)象,而現(xiàn)有生活水儲(chǔ)存容量有限,一期項(xiàng)目?jī)H配置3×20 m3生活水箱、生活水泵(18 m3/h)、管路及輔助設(shè)備來(lái)保證項(xiàng)目車間、科教中心、綜合樓、消防水、化學(xué)制水、廠區(qū)綠化及園區(qū)等多個(gè)用戶的生活用水任務(wù)。用戶多,儲(chǔ)備少,不能確保停水期間生活水的連續(xù)供應(yīng)。

      1.5 生活水增壓泵改造及化水車間增加中水清洗設(shè)施

      廠區(qū)的生活用水,水源從水廠通過(guò)約300 mm生產(chǎn)用水主管道分支接入到高約60 M的水池,通過(guò)勢(shì)位差提供全廠的生活等用水。因主管道用水范圍大,生活用水因?yàn)橹鞴艿赖膲毫p,經(jīng)常不能上水到生活用水水箱,造成經(jīng)常性的停水現(xiàn)象,而且通常發(fā)生在用水高峰期。為滿足廠區(qū)生產(chǎn)用水需求,擬在#3泵站安裝兩套增壓泵。

      化水車間無(wú)專用的清洗水?,F(xiàn)有的是在濃水泵出口接一根臨時(shí)管,沖洗清潔工具時(shí)會(huì)有大量的水遺留在車間地面,且加藥系統(tǒng)旁無(wú)沖洗水,若出現(xiàn)藥品泄露,無(wú)法及時(shí)沖刷處理。濃水現(xiàn)主要輸送至降溫水池且水量有限,不能保證車間用水,臨時(shí)管道對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行存在一定隱患。接一根中水管道至化水車間作為清洗水管路,并增加清洗設(shè)施,保證了化水車間的清洗水使用,維持了車間地面的干凈整潔,創(chuàng)造了良好的現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,同時(shí)也消除了設(shè)備的隱患。

      1.6 濃水回噴工程

      濃縮液回用到爐渣冷卻,由于濃縮液量較大,爐渣冷卻消耗不完,為了避免環(huán)境污染事件,同時(shí)達(dá)到污水零排放的要求,把濃水接到爐膛回噴。

      2 具體實(shí)施方案

      2.1 優(yōu)化完善化水實(shí)驗(yàn)室建設(shè)

      采購(gòu)分析所需儀器藥劑,梳理全廠各區(qū)域、各系統(tǒng)排放口水源,對(duì)各個(gè)排水水源進(jìn)行水量和水質(zhì)的分析,對(duì)高、低濃度水和可再生水進(jìn)行分類收集管理,合理利用,廢水減量。

      2.2 全廠水平衡試驗(yàn)

      (1)本次水平衡試驗(yàn)為期30天,水平衡測(cè)試期間,電廠各機(jī)組均為常規(guī)運(yùn)行方式,垃圾焚燒量、發(fā)電量基本穩(wěn)定,水平衡測(cè)試期間焚燒總量日均值為4 096.9 t,發(fā)電量日均值為1 993.8 MWh,全廠水量不平衡率為0.56%,符合DL/T 606.5-2009《火力發(fā)電廠能量平衡導(dǎo)則 第5部分:水平衡試驗(yàn)》第6.2條:全廠范圍水量的不平衡率≤±5%的要求,說(shuō)明電廠取用水系統(tǒng)嚴(yán)密性良好,漏失水量較少。

      (2)根據(jù)水平衡試驗(yàn)結(jié)果,平衡期內(nèi),電廠單位發(fā)電量取水量為1.34 m3/(MW·h),噸垃圾耗水量為0.65 t/t。

      (3)根據(jù)水平衡試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,編制了電廠全廠及各分系統(tǒng)水平衡圖;對(duì)電廠的主要用水指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)分析。

      (4)結(jié)合電廠的實(shí)際情況提出了節(jié)水建議,對(duì)水平衡進(jìn)行了優(yōu)化,繪制了水平衡優(yōu)化圖。

      2.3 中水供水系統(tǒng)改造及回用規(guī)劃

      改造主要內(nèi)容是更換現(xiàn)有中水泵,并增加恒壓自動(dòng)控制功能,主管路保留。新泵采用自吸泵,安裝在北廠煙氣間活性炭羅茨風(fēng)機(jī)側(cè),變頻控制柜安裝在北廠焚燒線高低壓配電室,管線盡量利用現(xiàn)有管溝橋架。

      2.4 廠區(qū)生活用水保障系統(tǒng)、給水泵電纜橋架改造

      在北煙氣間1#爐側(cè)(北煙氣間1號(hào)門旁)空地上加裝2個(gè)約50 m3不銹鋼生活水箱(共約100 m3),在現(xiàn)有生活水管上取用水源,監(jiān)測(cè)生活用水的管道壓力,自動(dòng)補(bǔ)水,并增加一路除鹽水作為備用水源,兩臺(tái)生活水泵采用變頻穩(wěn)壓控制(穩(wěn)壓至0.4 MPa),保證廠區(qū)內(nèi)生活用水應(yīng)急供給。

      2.5 生活水增壓泵改造及化水車間增加中水清洗設(shè)施控制要點(diǎn)

      (1)泵及電機(jī)的安裝基礎(chǔ)的尺寸、位置、標(biāo)高應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,混凝土澆筑應(yīng)平整;

      (2)設(shè)備不應(yīng)有缺件、損壞和銹蝕等情況,管口保護(hù)物和堵蓋應(yīng)完好;

      (3)電機(jī)盤車應(yīng)靈活,無(wú)阻滯、卡住現(xiàn)象,無(wú)異常聲音;

      (4)管子內(nèi)部和管端應(yīng)清洗干凈,清除雜物,密封面和螺紋不應(yīng)損壞;

      (5)相互連接的法蘭端面或螺紋軸心線應(yīng)平行、對(duì)中;

      (6)各緊固連接部位不應(yīng)松動(dòng),外表清潔完整,符合設(shè)計(jì)規(guī)定和相關(guān)行業(yè)安裝規(guī)范;

      (7)所有設(shè)備安裝應(yīng)符合設(shè)備行業(yè)安裝標(biāo)準(zhǔn),電氣設(shè)備電纜敷設(shè)需走電纜橋架,做電纜保護(hù)套管。

      2.6 濃縮液爐內(nèi)回噴安裝控制要點(diǎn)

      (1)鋪設(shè)滲濾液濃縮液管路至鍋爐本體SNCR噴槍層(標(biāo)高24.2米層)。

      (2)從濃縮液管(靠近兩廠的濃縮液管道井)接出DN65,PPH管做為滲濾液濃縮液回噴系統(tǒng)增壓泵的進(jìn)口管,該管道鋪設(shè)需從管道井引出,水泥硬化路面和草坪開溝,引入到廠內(nèi)增壓泵的入口處(井內(nèi)取墻孔200*150,裝閥連接管道,鑿水泥路面取溝200*200*11米,土方取溝300*200*30米,鋪管后蓋鐵板注水泥,開墻孔180*400,引管入泵區(qū))。

      (3)該系統(tǒng)各廠增壓泵2臺(tái)(型號(hào):BGF12-10,Q=12 m3/h,H=117 m,P=7.5 kW,電壓380 VAC)一備一用,在0米層濃水母管處,進(jìn)口管連接兩泵,用2套304不銹鋼DN65球閥獨(dú)立控制。

      (4)球閥后端安裝2套不銹鋼DN50電動(dòng)球閥(220v 4~20 MA),再并入回噴系統(tǒng)的主管道上,在主管道上分別安裝壓力表,4~20 MA壓力傳感器,1個(gè)24v 4~20 MA流量傳感器,均裝在兩廠東側(cè)零米層水泵安裝處。

      (5)每臺(tái)鍋爐的3條DN50PPH管向上直接引到鍋爐SNCR層噴槍預(yù)留孔處(標(biāo)高24.2米層),末端與噴槍平行。

      (6)每臺(tái)爐在爐本體24.2米層SNCR壓縮空氣母管(氣體混合分配器前)上引出DN25壓縮空氣管,平行于DN50PPH管下方,做為噴槍套筒冷卻風(fēng)管母管,對(duì)應(yīng)噴槍接口處,即SNCR層(24.2米)噴槍預(yù)留孔處,對(duì)應(yīng)每只噴槍裝有球閥,在球閥后分別用?12軟管接入每臺(tái)爐的噴槍安裝位置套管,做為套管冷卻風(fēng)。

      (7)噴槍套筒改造?,F(xiàn)有SNCR噴槍套筒未裝有噴槍冷卻風(fēng),現(xiàn)在套筒上開一個(gè)孔,用?12軟管連接壓縮空氣。

      (8)制作、安裝濃水回噴專用噴嘴和連接槍。噴嘴和連接槍為分開獨(dú)立件,采用螺紋連接方式,以便于安裝和更換,制作材料采用不銹鋼,型號(hào):M18X1.5HPZ15760QZ。

      (9)噴嘴要求:為非介質(zhì)霧化,實(shí)心錐形霧化噴嘴,進(jìn)口壓力為0.5 MPa,流量為1~1.5 t/h,顆粒細(xì)度不大于150 μm,夾角60°。

      (10)連接槍制作要求:連接槍前長(zhǎng)0.525 m,與快速安裝扣件焊接為一體,連接槍末端為M18*1.5外螺紋,噴槍用不銹鋼金屬軟管連接滲濾液管。

      (11)系統(tǒng)設(shè)計(jì)兩臺(tái)管道泵,一備一用,管道泵(380V 12M3/H 83M 7.5 kW),泵安裝到兩廠房0米層內(nèi)東墻中間處,每臺(tái)泵獨(dú)立變頻器利用管道壓力控制泵轉(zhuǎn)速。380 V電源取自260 M外的配電房。

      (12)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的控制箱,具有“本地”和“遠(yuǎn)程”控制功能,控制柜供有13條4芯信號(hào)線引致DCS,提供給DCS組態(tài)(由電廠負(fù)責(zé)組態(tài)),日常運(yùn)行管理,主要以中央控制室操作,觀察和控制整個(gè)系統(tǒng),遠(yuǎn)程具有設(shè)定道壓力、監(jiān)控流量、泵運(yùn)行切換、控制3個(gè)爐的流量等等。

      3 結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)垃圾焚燒電廠水資源綜合利用及廢水零排放的研究,完善了中水系統(tǒng)、生活水系統(tǒng)、滲濾液輸送系統(tǒng)、濃縮液回用、屋面排水等系統(tǒng),提高了全廠水資源利用率,實(shí)現(xiàn)了廢水零排放。滿足了生產(chǎn)需求,減少了人力物力,避免了資源浪費(fèi),且提高了運(yùn)行可靠性。本公司2019年噸垃圾耗水量為0.77 t/t,2020年噸垃圾耗水量為0.65 t/t,噸垃圾耗水量降低了15.58%。因此,根據(jù)使用水質(zhì)需求不同,將不同級(jí)別的水質(zhì)分別用在不同的工藝設(shè)備上,優(yōu)化用水結(jié)構(gòu)和工藝,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,提高工作效率和生產(chǎn)安全。

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