沈紅光,孫婷,王永亮,李凱,王健
1.內(nèi)燃機(jī)可靠性國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東濰坊 261061;2.濰柴動(dòng)力股份有限公司,山東濰坊 261061
為滿足柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放不斷升級(jí)和可靠性的要求及市場(chǎng)需求,各主機(jī)廠對(duì)重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了質(zhì)量強(qiáng)化與功能升級(jí)[1-3]。作為柴油機(jī)燃油系統(tǒng)關(guān)鍵零部件,高壓油管對(duì)燃油噴射特性及發(fā)動(dòng)機(jī)可靠工作起重要作用[4-6]。高壓油管不僅承受來自噴油器針閥撞擊產(chǎn)生的振動(dòng)和由噴油泵引起的整機(jī)振動(dòng),還承受其內(nèi)部周期變化的燃油壓力,易發(fā)生疲勞斷裂等故障,導(dǎo)致油管失效。
本文中針對(duì)某重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)過程中出現(xiàn)的高壓油管螺紋損壞及管夾夾片斷裂問題,應(yīng)用Hypermesh進(jìn)行模態(tài)仿真并結(jié)合噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度(noise vibration harshness,NVH)試驗(yàn)測(cè)試,分析高壓油管螺紋損壞及管夾夾片斷裂的原因,并提出優(yōu)化改進(jìn)方案。
某重型柴油機(jī)在1000 h全速超負(fù)荷耐久試驗(yàn)過程中,試驗(yàn)運(yùn)行853 h時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)停車后無法起動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)排查發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)第5~8缸的共軌管進(jìn)油口處螺紋損壞,拆解高壓油管發(fā)現(xiàn)固定進(jìn)油高壓油管的管夾夾片出現(xiàn)裂紋。
更換故障油管、共軌管和管夾,繼續(xù)進(jìn)行耐久試驗(yàn),1000 h耐久試驗(yàn)結(jié)束后,拆解發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)現(xiàn)噴油泵到共軌管間的高壓油管固定管夾再次出現(xiàn)夾片裂紋,而且2個(gè)共軌管之間高壓油管管夾夾片斷裂,共軌管接頭螺紋損壞。管夾斷裂狀態(tài)如圖1所示,接頭螺紋損壞狀態(tài)如圖2所示。
圖1 高壓油管管夾斷裂 圖2 共軌管接頭螺紋損壞
該發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體為V型結(jié)構(gòu),噴油泵安裝在V型夾角內(nèi),2根共軌管分別安裝在機(jī)體上。噴油泵到共軌管以及2個(gè)共軌管間的高壓油管兩端的振動(dòng)不協(xié)調(diào),導(dǎo)致高壓油管本身出現(xiàn)較劇烈的波動(dòng)。因此,首先對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)本體以及高壓油管進(jìn)行NVH振動(dòng)測(cè)量,確認(rèn)失效原因是否為高壓油管共振導(dǎo)致。共軌管和高壓油管測(cè)點(diǎn)位置分別為共軌管底座及2根高壓油管,如圖3、4所示。整機(jī)NVH振動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
圖3 共軌管測(cè)點(diǎn)示意圖 圖4 高壓油管測(cè)點(diǎn)示意圖
圖5 整機(jī)振動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果
由圖5可知:整機(jī)最大振動(dòng)烈度(振動(dòng)烈度為各個(gè)方向振動(dòng)速度v的均方根)位于飛輪端支架,振動(dòng)烈度為41.16 mm/s,對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 774.54 r/min,自由端振動(dòng)烈度為22.27 mm/s;自由端最大振動(dòng)烈度為29.94 mm/s,對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 328.59 r/min,飛輪端支架振動(dòng)烈度為35.24 mm/s。最大振動(dòng)烈度符合企業(yè)的振動(dòng)要求。
共軌管底座不同方向及發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)測(cè)量結(jié)果如表1所示。由表1及圖5可知:共軌管振動(dòng)烈度水平和發(fā)動(dòng)機(jī)本體接近。
表1 共軌管底座振動(dòng)測(cè)量結(jié)果 mm/s
噴油泵到共軌管間高壓油管的振動(dòng)測(cè)量結(jié)果如圖6、7所示。由圖6、7可知:高壓油管單方向振動(dòng)速度超過350mm/s,額定轉(zhuǎn)速下測(cè)點(diǎn)處的振動(dòng)烈度為383.48mm/s,該高壓油管與發(fā)動(dòng)機(jī)本體在278~400Hz處有明顯的共振峰值。
a)x方向 b)y方向
a)x方向 b)y方向
2個(gè)共軌管間的高壓油管振動(dòng)測(cè)量結(jié)果,如圖8、9所示。
a)-x、+y、+z方向 b)綜合
a)x方向 b)y方向
由圖8、9可知:兩軌之間的高壓油管單方向最大振動(dòng)速度達(dá)到171.00 mm/s,此時(shí)振動(dòng)烈度為232.17 mm/s,額定轉(zhuǎn)速下測(cè)點(diǎn)處振動(dòng)烈度為153.48 mm/s,該高壓油管與發(fā)動(dòng)機(jī)本體在265、300、400 Hz處有明顯的共振峰值。
根據(jù)以上分析,高壓油管與發(fā)動(dòng)機(jī)本體產(chǎn)生共振是油管接頭螺紋損壞和管夾夾片斷裂的主要原因。
模態(tài)分析是一種計(jì)算結(jié)構(gòu)在穩(wěn)態(tài)振動(dòng)激勵(lì)下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)的方法[7-9]。對(duì)于受簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的多自由度運(yùn)動(dòng)特性可以由N階矩陣線性定常微分方程來描述:
(1)
式中:M、K分別為系統(tǒng)的質(zhì)量與剛度矩陣,一般為N階實(shí)對(duì)稱矩陣;C為阻尼矩陣,一般為非對(duì)稱矩陣;F為N維激振力向量;x為N維位移響應(yīng)向量。
當(dāng)結(jié)構(gòu)在自由狀態(tài)下振動(dòng)時(shí),外載荷不予考慮,結(jié)構(gòu)的阻尼對(duì)固有頻率及對(duì)應(yīng)陣型的影響非常小,此時(shí)引入模態(tài)坐標(biāo)[10-11]:
(2)
式中:S為子結(jié)構(gòu);Φ為N1階模態(tài)陣型矩陣;φi為第i階模態(tài)陣型向量;q(S)為結(jié)構(gòu)S的模態(tài)坐標(biāo)向量。
整理的模態(tài)坐標(biāo)系下的振動(dòng)方程為:
(Ki-ω2Mi+yωCi)q(ω)=ΦTFi(ω) ,
(3)
式中:ω為振動(dòng)頻率,y為激勵(lì)點(diǎn)數(shù),q(ω)為對(duì)應(yīng)的特征向量,Ki為模態(tài)剛度矩陣,Mi為模態(tài)質(zhì)量矩陣,Ci為模態(tài)阻尼矩陣,F(xiàn)i(ω)為激振力向量。
令Zr=diag[z1z2…zn],zi=(ki-ω2mi)+jωci,i=1,2,…,Ni;聯(lián)合式(2)(3)并簡(jiǎn)化為:
X(ω)=ΦZr-1ΦTF(ω) ,
(4)
式(4)為式(1)在頻域內(nèi)的解,也是振動(dòng)系統(tǒng)在頻域內(nèi)的響應(yīng)表達(dá)式。
發(fā)動(dòng)機(jī)的激振頻率[12]
f=nak/(60t),
(5)
式中:a為發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù);n為發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速,r/min;t為發(fā)動(dòng)機(jī)沖程因數(shù),二沖程發(fā)動(dòng)機(jī),t=1,四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),t=2;k為諧波因數(shù)。
該柴油機(jī)為V型8缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),最高空車轉(zhuǎn)速為2310 r/min,按照一側(cè)4缸計(jì)算,由式(5)可得:f=77 Hz。根據(jù)NVH設(shè)計(jì)原則,考慮安全系數(shù)為1.2,其零部件模態(tài)頻率不應(yīng)低于92.4 Hz。
將高壓油管長(zhǎng)度縮短70~80 mm,在共軌管間及噴油泵到共軌管間的高壓油管增加固定管夾,優(yōu)化后的高壓油管系統(tǒng)如圖10所示。優(yōu)化后噴油泵及共軌管支架采用四面體二階單元,油管及管夾采用六面體單元[13],各部件間采用RBE2單元連接,限制安裝螺栓處各方向自由度,有限元模型如圖11所示。
圖10 改進(jìn)后高壓油管系統(tǒng) 圖11 改進(jìn)后高壓油管系統(tǒng)有限元模型
改進(jìn)后,高壓油管系統(tǒng)前10階固有頻率及振型描述如表2所示。
表2 前10階固有頻率及振型描述
由表2可知,優(yōu)化后高壓油管系統(tǒng)第1階模態(tài)頻率為181.6 Hz,優(yōu)化后高壓油管的激振頻率可以避開發(fā)動(dòng)機(jī)的共振頻率,優(yōu)化設(shè)計(jì)滿足振動(dòng)要求。
優(yōu)化后高壓油管的模態(tài)分析表明優(yōu)化方案滿足高壓油管振動(dòng)要求。對(duì)優(yōu)化后的高壓油管進(jìn)行臺(tái)架NVH振動(dòng)測(cè)試,檢測(cè)改進(jìn)后高壓油管是否滿足振動(dòng)要求,同時(shí)驗(yàn)證高壓油管振動(dòng)模態(tài)計(jì)算結(jié)果。高壓油管振動(dòng)測(cè)點(diǎn)位置如圖12所示。
圖12 高壓油管振動(dòng)測(cè)點(diǎn)
對(duì)噴油泵到共軌管間高壓油管振動(dòng)速度測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析,如圖13、14所示。由圖13、14可知:在滿載變工況下,與原狀態(tài)相比,高壓油管振動(dòng)烈度明顯降低,振動(dòng)烈度由480 mm/s減小到176 mm/s,一階固有頻率由278 Hz提升到412 Hz,極大減小了振動(dòng)烈度,提高了噴油泵到共軌管間的高壓油管共振頻率。
a)-x方向 b)+y方向
圖14 優(yōu)化后噴油泵到共軌管間高壓油管振動(dòng)烈度
2個(gè)共軌管間高壓油管振動(dòng)烈度測(cè)量結(jié)果如圖15、16所示。
由圖15、16可知:額定轉(zhuǎn)速工況下振動(dòng)烈度由153.48 mm/s減小到100.18 mm/s;變工況下最大振動(dòng)烈度為116.27 mm/s,高壓油管主要共振頻率為268、364 Hz,與原狀態(tài)相比,1900 r/min以上高速段振動(dòng)烈度振幅明顯減小。
a)+x方向 b)-y方向
圖16 優(yōu)化后兩軌間高壓油管振動(dòng)烈度
經(jīng)過優(yōu)化高壓油管管型及增加管夾固定等方式,極大提升了高壓油管管系的一階固有頻率,振動(dòng)情況得到明顯改善,后續(xù)試驗(yàn)過程中未出現(xiàn)因高壓油管振動(dòng)大引起的管夾斷裂、油管裂紋現(xiàn)象。同時(shí),在整個(gè)故障解決的過程中,利用仿真手段對(duì)改進(jìn)方案進(jìn)行模擬分析,為迅速解決有關(guān)故障提供了幫助。
1)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)本體及高壓油管系統(tǒng)進(jìn)行模態(tài)分析和NVH振動(dòng)測(cè)試,確認(rèn)高壓油管共振引起了管夾斷裂及螺紋損壞。
2)縮短高壓油管長(zhǎng)度,在共軌管和噴油泵到共軌管間的高壓油管增加固定管夾,運(yùn)用有限元軟件計(jì)算高壓油管的模態(tài)響應(yīng),結(jié)合NVH振動(dòng)測(cè)試,驗(yàn)證高壓油管模態(tài)計(jì)算結(jié)果,優(yōu)化后的高壓油管滿足振動(dòng)要求。
3)利用仿真手段模擬高壓油管管型及振動(dòng)設(shè)計(jì),可以有效節(jié)約時(shí)間及設(shè)計(jì)成本。
內(nèi)燃機(jī)與動(dòng)力裝置2022年5期