張 良
(晉控電力長治發(fā)電公司, 山西 長治 046000)
鍋爐運行過程中,需要工作人員對其運行狀態(tài)加以調整。這也是鍋爐運行時最基礎的流程之一。燃燒調整的目的在于保證鍋爐運行質量,能夠根據(jù)外界工況為參考,保證各項機組運行穩(wěn)定。鍋爐結焦影響鍋爐自身使用壽命,還會降低企業(yè)生產效益。鍋爐結焦現(xiàn)象嚴重時,會影響爐內正常燃燒,甚至導致鍋爐停運?;阱仩t結焦影響因素加以探究,科學總結結焦現(xiàn)象。在當前的處理技術上進行調整,提高處理質量,保證鍋爐結焦現(xiàn)象減少,實現(xiàn)穩(wěn)定運行的目的。
鍋爐運行過程中,燃燒器兩側出現(xiàn)結焦現(xiàn)象。結焦現(xiàn)象是灰粒大量積聚后,附著于燃燒器水冷壁表面,形成粘結性的焦渣。這種焦渣在鍋爐運行時,是可以通過人工的方式清理的。但是鍋爐爐膛深處產生的結焦現(xiàn)象,無法深入進行處理。運行一段時間便會產生焦塊,掉落在鍋爐底部的撈渣機內,對鍋爐運行工況造成影響。結焦現(xiàn)象使得爐內燃燒的煙氣壓力波動,造成鍋爐熄火,影響鍋爐正常運行[1]。
為了保證鍋爐正常運行,結合部分煤炭企業(yè)的生產情況對鍋爐結焦影響因素進行分析,可以發(fā)現(xiàn)存在多項因素,導致鍋爐結焦現(xiàn)象發(fā)生。
1)揮發(fā)分因素的存在,使得鍋爐燃燒過程中,內部熱量難以快速點燃煤粉,造成煤粉燃燒不夠充分,被煙氣帶入到爐膛出口處,造成煙道溫度升高,致使過熱器出現(xiàn)結焦現(xiàn)象。煤粉的成分中硫含量較高,也是造成鍋爐內結焦的部分原因。
2)煤粉細度會影響燃燒效果,細度較高更易燃,細度較粗難以點燃,還會影響煙氣溫度,造成爐膛內溫度過高,形成結焦現(xiàn)象。
3)燃燒器一二次風門配比情況不同,調整風門大小也會影響爐內燃燒的穩(wěn)定性。風量較大,造成爐內中心切圓不穩(wěn)定,導致爐內燃燒混亂;人員操作不合理,導致鍋爐斷水、少水等現(xiàn)象發(fā)生,也會影響鍋爐燃燒質量;入爐煤灰中含有吸熱的物質,與灰分融合對鍋爐燃燒工況造成影響,影響鍋爐正常燃燒,導致鍋爐結焦降低了生產質量[2]。
根據(jù)鍋爐運行情況來看,鍋爐結焦后對于鍋爐運行產生較大影響。對此,通過對入爐原料、工藝操作、設備本身這三方面進行探究,合理控制燃料配比與煤粉細度,保證燃燒器一二次風的調節(jié),使燃燒器處于良好的配風流場狀態(tài)。
3.1.1 結焦狀態(tài)成因
鍋爐爐膛噴燃器的水冷壁管出現(xiàn)焦塊,形成的焦塊難以去除。過熱器管管束中間的焦塊,覆蓋在表面的灰顆粒傳熱性換熱系數(shù)較低,影響過熱器管的換熱效果,并且內部可燃物含有較高的碳元素,造成燃燒后的爐膛溫度增高。高溫導致產生的灰渣無法被高溫煙氣帶走,后續(xù)的灰顆粒團粘接加劇這一現(xiàn)象,造成鍋爐內部結焦停爐的運行狀態(tài)。經過對比,能夠發(fā)現(xiàn)在多種煤質中,混煤是導致鍋爐結焦的最終因素,混煤特征如表1 所示。
表1 混合煤種特征
3.1.2 防止結焦的技術分析
減少燃燒煤質種類后,對比發(fā)現(xiàn)依舊存在結焦現(xiàn)象,但是情況稍微趨向穩(wěn)定。對此,為了保證結焦現(xiàn)象得到處理,需要根據(jù)實際需求選擇適合的燃煤;基于風門調整時,需要根據(jù)風量大小進行觀察和調整,確保風門對結焦不產生明顯影響。調整過程中,采用了一二次風量調整、混合調整、風均滿開等方式,對于爐內結焦現(xiàn)象均無明顯影響。經過調整對比,熱狀態(tài)下鍋爐內部結焦現(xiàn)象無明顯改變,可以證明結焦現(xiàn)象與風門調整無直接關系;燃燒器由一二次風噴口構成,設計偏置風結構門能夠實現(xiàn)水平擺動的操作。燃燒器結構包含了風噴口,風速與高低位確定是影響結焦的主要原因。一二次風的二次風旋流強度較大,造成煤粉在燃燒器周圍燃燒,引發(fā)結焦現(xiàn)象。通過對風門調節(jié)、入爐煤等手段進行調整,發(fā)現(xiàn)依舊難以改變鍋爐結焦現(xiàn)象,并且燃燒器不受到影響,那么分析結焦與熱態(tài)運行以及鍋爐自身有因果關系,為了進一步明確結焦原因,采取實驗的方式進行檢驗,測試具體的數(shù)據(jù),為解決結焦現(xiàn)象奠定基礎。
爐內空氣動力場檢驗方法如下,首先對風門、擋板等開關進行檢查。檢查完畢后,對鍋爐內部煙道進行吹掃處理,保證潔凈度后,維持內部壓力為-100 Pa,各層噴口風門全部打開。確保風門無卡塞現(xiàn)象后,對風速進行標定,并根據(jù)標定數(shù)據(jù)分析誤差。試驗原理在于通過設備反映的參數(shù),分析鍋爐結焦的具體原因,為優(yōu)化改造提供準確的數(shù)據(jù)。根據(jù)不同噴口風速調整的情況,觀察爐內空氣流動現(xiàn)象,能夠發(fā)現(xiàn)風速偏差數(shù)據(jù)反映出開度對鍋爐運行的影響,可知風門風速偏差情況,是導致結焦的一項因素。
知曉風門是影響鍋爐結焦的因素后,還需要對爐膛中心切圓進行研究,判定鍋爐停運時,冷態(tài)狀況下的動力場速度特性。具體方法是選擇鍋爐爐膛對應一次風水平橫截面,對位置進行測量,采用網格化原理分析各點的流速與流速值,對冷態(tài)狀態(tài)加以判斷。爐內斷面根據(jù)爐膛橫截面選擇,選用的測量值越多,結果更加準確。爐膛內部速度分布穩(wěn)定,代表運行狀態(tài)良好,能夠保障各機組正常運行。確定好爐膛中心點后,對風管進行調整處理,找出中心線位置后,根據(jù)左右中心線焦點作為中心點,并下放垂直線。通過測量中心點與對角直線的距離,判定誤差是否在調整要求范圍內,調整準確后使用點焊固定。經過調整后的風門,處于調平狀態(tài),能夠保證爐內負壓始終在-200~-50 Pa 的范圍內,找到最大風速的實際切圓,對其截面距離進行檢測,檢查是否存在刷邊現(xiàn)象。
根據(jù)前后左右的風速參數(shù),爐內中心切圓基本完成。一次風速處于穩(wěn)定狀態(tài),根據(jù)實驗數(shù)據(jù)能夠發(fā)現(xiàn),燃燒器噴口處風速過大,影響爐內空氣場狀態(tài)。其中一側的水冷壁風速高度不均勻,存在較大的風速差異,無法滿足鍋爐穩(wěn)定運行的要求。在安裝角度誤差較小,風門經過調整無法解決沖涮偏斜問題時,需要對噴燃器進行優(yōu)化,才能從本質上解決問題[3]。
一次風與水冷壁之間形成富氧區(qū)域,二次風與一次風的夾角無法基于這一條件得到滿足,造成過熱器與水冷壁出現(xiàn)結焦現(xiàn)象,影響鍋爐正常運行。一二次風角度配合不佳,是導致結焦的主要原因。設計方向應明確結焦主要影響因素,對燃燒器進行改造,解決結焦問題。原本布置的一次風速存在風速偏差過高的現(xiàn)象,造成中心切圓明顯的擾動,對爐內空氣造成較大影響。對此,在噴口設計上進行優(yōu)化處理,抵消偏置二次風對一次風的干擾,增加一次風角度與氣流,降低二次風風量,使爐內的燃燒情況適應調整需求。
由于原本的風門無重大偏差,但是二次風使用偏置配置,造成一二次風夾角強度出現(xiàn)問題,影響爐膛內的中心切圓。為了進一步提升數(shù)據(jù)的準確性,新增貼壁風一次風壓設計,加強對水冷壁的保護。能夠在一次風作用下降低其作用,使焦塊難以形成。鍋爐采用的四角燃燒器,在燃燒器上下層風噴口處增加額外的斜度噴口,使進口部分尺寸大于貼壁風噴口的出口尺寸,增強噴口部分的風壓,在水冷壁表面形成氣膜作用。保護爐內受熱面,防止結焦現(xiàn)象發(fā)生。對風管、噴口界面等流量比進行記錄和對比,推算下一次的風噴口流量,獲得具體的風量范圍,確保貼壁風尺寸符合要求。燃燒器的布置則采取從上至下的方式(高→低→上二→中二→上一→中心偏置→下一下二)。利用一次風攜帶輸送燃料,與部分氧量組合成煙氣流向,形成欠氧燃燒的工況。利用二次風提供大量氧量,降低燃燒中氮氧化物的生成。低位燃盡風口主要增加燃燒,確保燃料充分燃燒。高位燃盡風口增加氧量,確保未燃盡的燃料流過過熱器,保證處于富氧燃燒的狀態(tài)。這樣結焦現(xiàn)象難以形成,可以從本質上解決結焦帶來的影響。只有從燃燒器裝置本身改進,才能有效解決問題,保證爐內燃燒工況的要求。
經過分析對比,可以發(fā)現(xiàn)鍋爐運行過程中,結焦現(xiàn)象普遍存在。為了消除這一現(xiàn)象對鍋爐運行帶來的影響,需要對燃燒器結構進行優(yōu)化。通過查找結焦原因,對鍋爐結焦現(xiàn)象進行分析,并采取改進實驗,明確改進方向。通過合理設計與測試,保證改進效果。盡管當前針對于鍋爐結構進行了優(yōu)化整改,但是改造過程存在一定局限性,具體的效果還需經歷長時間的檢驗,才能進一步提高優(yōu)化效果,保障鍋爐運行質量。