王文,侯欣欣,劉海龍,謝濤,王嘯
(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300459)
隨著渤海油田的深度開(kāi)發(fā),低效井、長(zhǎng)停井?dāng)?shù)量逐年攀升,但局部區(qū)域單井控制剩余儲(chǔ)量仍相對(duì)較高,同時(shí)受平臺(tái)槽口數(shù)量及開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)性限制,利用老井井槽側(cè)鉆新井眼是開(kāi)發(fā)周邊剩余油最有效的手段之一[1-4]。套管開(kāi)窗過(guò)程中,開(kāi)窗鉆具提前出窗、過(guò)窗口易卡鉆等側(cè)鉆難題是提高開(kāi)窗作業(yè)時(shí)效的主要障礙。本文通過(guò)優(yōu)選側(cè)鉆點(diǎn)、開(kāi)窗鉆井參數(shù)精細(xì)控制等方面的研究提高了開(kāi)窗效率。
側(cè)鉆點(diǎn)宜選擇在固井質(zhì)量良好及穩(wěn)定地層,應(yīng)避開(kāi)斷層、鹽層等復(fù)雜地層和降斜井段。另外,應(yīng)根據(jù)套管表及固井質(zhì)量測(cè)井曲線選擇上下窗口及斜向器的錨定位置,避開(kāi)套管接箍和套管扶正器,上窗口宜離上接箍3~5 m。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,在防碰通過(guò)的條件下,側(cè)鉆點(diǎn)的選擇主要依據(jù)不同側(cè)鉆點(diǎn)下井眼軌跡的總進(jìn)尺及窗口附近井眼軌跡全角變化率:一般現(xiàn)場(chǎng)施工要求窗口附近井眼軌跡最大全角變化率在3.5°/30m 以內(nèi),然后選擇總進(jìn)尺最少的側(cè)鉆方案[5-7]。
開(kāi)窗工具分為斜向器座掛、套管開(kāi)窗兩趟鉆側(cè)鉆工具及一趟鉆開(kāi)窗側(cè)鉆工具[8-10]。海上為節(jié)約起下鉆時(shí)間,基本采用一趟鉆開(kāi)窗側(cè)鉆工具,常用的一趟鉆開(kāi)窗鉆具組合為:斜向器+開(kāi)窗磨鞋+撓性短節(jié)+次級(jí)磨鞋+1 根鉆鋌+MWD+6 根鉆鋌+變扣+加重鉆桿×10 柱+普通鉆桿。引導(dǎo)磨鞋主要用于開(kāi)窗和修窗,次級(jí)磨鞋主要用于修窗,第1 根鉆鋌為防止MWD 在窗口磨損,后面6 根鉆鋌為增加開(kāi)窗鉆具組合剛性,使開(kāi)出的窗口平整圓滑。有時(shí)開(kāi)窗點(diǎn)較淺,加鉆鋌可以增加鉆具懸重,用以剪切斜向器與開(kāi)窗鉆具連接的銷(xiāo)釘。
開(kāi)窗作業(yè)是調(diào)整井作業(yè)的關(guān)鍵步驟,窗口的好壞直接影響后續(xù)鉆井的時(shí)效。開(kāi)窗工藝流程主要包括:井眼準(zhǔn)備、循環(huán)閥與MWD 井口測(cè)試作業(yè)、斜向器座掛作業(yè)、開(kāi)窗工具與斜向器分離、套管開(kāi)窗作業(yè)及修窗作業(yè)。
(1)井眼準(zhǔn)備:刮管洗井,清除套管壁的油污,保證斜向器成功座掛。
(2)循環(huán)閥與MWD 井口測(cè)試作業(yè):旁通循環(huán)閥與MWD 組合井口測(cè)試并復(fù)位旁通循環(huán)閥。
(3)斜向器座掛:斜向器下至設(shè)計(jì)開(kāi)窗井深,使用MWD 測(cè)量方位,調(diào)整斜向器方位,擺方位完成后,重復(fù)開(kāi)關(guān)泵,憋壓,完成斜向器座掛。
(4)開(kāi)窗工具與斜向器分離:多次上提下放使銷(xiāo)釘疲勞,剪斷開(kāi)窗工具與斜向器的連接銷(xiāo)釘,使其分離。
(5)開(kāi)窗:套管開(kāi)窗過(guò)程鉆井參數(shù)的控制對(duì)窗口質(zhì)量影響較大,開(kāi)窗主要分為5 個(gè)階段。
①磨窩:該階段開(kāi)窗磨鞋緩慢吃進(jìn)套管,應(yīng)使用小鉆壓,緩慢送鉆,防止蹩扭,蹩停頂驅(qū)。一旦蹩停,提活開(kāi)轉(zhuǎn)還需要重新磨窩,嚴(yán)重影響開(kāi)窗效率;
②開(kāi)窗磨鞋較好吃入套管后,可以提高送鉆速度,適量增加鉆壓和轉(zhuǎn)速,開(kāi)窗速度快;
③過(guò)死點(diǎn):死點(diǎn)為套管上到斜向器斜面距離等于鉆頭半徑Rb的點(diǎn),分為上死點(diǎn)和下死點(diǎn)(圖1),套管上該點(diǎn)相對(duì)鉆頭線速度為零,無(wú)法打磨套管,開(kāi)窗困難。該階段不能有效磨套管,加大鉆壓過(guò)死點(diǎn),該過(guò)程較慢;
圖1 死點(diǎn)示意圖
④過(guò)完死點(diǎn)后,開(kāi)窗速度可以加快,適當(dāng)提高轉(zhuǎn)速,和階段②類(lèi)似;
⑤開(kāi)窗磨鞋快要出窗口,應(yīng)適當(dāng)降低鉆壓,防止鉆具跳窗,磨完套管后,鉆4~6 m 口袋。
(6)修窗:開(kāi)窗作業(yè)結(jié)束后宜通過(guò)改變不同轉(zhuǎn)速修整上下窗口,停轉(zhuǎn)及停泵狀態(tài)鉆具上提下放,在確認(rèn)磨鞋通過(guò)窗口阻掛不超過(guò)1 t 后起鉆無(wú)阻掛才可結(jié)束修整窗口。起出磨銑工具,應(yīng)檢查磨銑工具外徑。當(dāng)次級(jí)磨鞋直徑磨損大于3.175 mm時(shí),應(yīng)再下入新磨銑工具打磨窗口。
渤海X 油田Y 井于2009 年9 月投產(chǎn),后期日產(chǎn)液754 m3,日產(chǎn)油11 m3,含水率98.6%。為改善生產(chǎn)現(xiàn)狀,綜合考慮單井生產(chǎn)情況、剩余可采、措施潛力及鉆完井可實(shí)施性,決定利用Y 井眼側(cè)鉆新井A42H2,完善砂體開(kāi)發(fā)井網(wǎng),提高儲(chǔ)量動(dòng)用程度,改善砂體開(kāi)發(fā)效果。Y 井為已側(cè)鉆井,側(cè)鉆點(diǎn)深度在495.1 m,下入244.5 mm 套管(下深248 m)復(fù)合177.8 mm 尾管(下深248~1 724 m),152.4 mm 裸眼完井,完鉆井深1 976 m,井身結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
圖2 Y 井井身結(jié)構(gòu)示意圖
為了確定最優(yōu)的側(cè)鉆點(diǎn)深度,利用Landmark 軟件進(jìn)行五種側(cè)鉆方案的設(shè)計(jì)及優(yōu)選,見(jiàn)表1。隔水導(dǎo)管鞋下裸眼側(cè)鉆、350 m 及420 m 深度339.725 mm 套管開(kāi)窗均存在軌跡防碰問(wèn)題且無(wú)法解決,460 m 深度339.725 mm 套管開(kāi)窗軌跡難度適中,無(wú)防碰問(wèn)題,可行性較好,177.8 mm 套管開(kāi)窗軌跡難度略大且后續(xù)沒(méi)有合適的井身結(jié)構(gòu),綜合考慮最終選擇460 m 深度339.725 mm 套管開(kāi)窗的設(shè)計(jì)方案。
表1 A42H2 側(cè)鉆方案優(yōu)選
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)窗實(shí)踐表明,該工藝流程開(kāi)窗質(zhì)量較好,次級(jí)磨鞋磨損量小于0.79 mm,小于標(biāo)準(zhǔn)要求的3.175 mm,無(wú)需下修窗鉆具組合進(jìn)行修窗作業(yè),后續(xù)馬達(dá)和旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具過(guò)窗口順利,減少了起下鉆時(shí)間和修窗時(shí)間,提高了開(kāi)窗效率。
通過(guò)對(duì)套管開(kāi)窗技術(shù)的研究,形成了側(cè)鉆點(diǎn)優(yōu)選、精細(xì)開(kāi)窗工藝流程技術(shù),提高了套管開(kāi)窗的窗口質(zhì)量,無(wú)需單獨(dú)再下一趟修窗鉆具進(jìn)行修窗作業(yè),節(jié)約了起下鉆時(shí)間,提高了開(kāi)窗效率,為渤海油田調(diào)整井作業(yè)提供了重要保障,也可為其他類(lèi)似老油田套管開(kāi)窗側(cè)鉆提供借鑒。