劉國義 李春艷 王生勇 王陸新 劉盛辰 余 瑩3
(1.鞍鋼集團礦業(yè)弓長嶺有限公司;2.鞍鋼集團礦業(yè)設(shè)計研究院有限公司)
某選礦廠采用階段磨礦階段磁選—細篩—再磨再選工藝處理鞍山式貧磁鐵礦石,2006年完成大型工藝技術(shù)改造后,生產(chǎn)技術(shù)指標一度達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。近年來,隨著礦山規(guī)模的擴大,礦石性質(zhì)的變化導(dǎo)致各項工藝技術(shù)參數(shù)發(fā)生了較大變化,生產(chǎn)指標總體呈惡化趨勢。
為扭轉(zhuǎn)當前的不利局面,必須通過系統(tǒng)的工藝流程考查,找出生產(chǎn)指標惡化的具體體現(xiàn),分析產(chǎn)生問題的原因并提出改進措施,為最終優(yōu)化工藝參數(shù),調(diào)整生產(chǎn)過程,改善選別效果,實現(xiàn)穩(wěn)質(zhì)降尾、減排增效目標[1-5]。
選礦廠處理的礦石類型為閃石型貧磁鐵礦石,礦石的構(gòu)造以條帶狀構(gòu)造為主,同時發(fā)育揉皺狀構(gòu)造、角礫狀構(gòu)造和塊狀構(gòu)造;礦石的結(jié)構(gòu)以粒狀變晶結(jié)構(gòu)為主,含有少量浸染狀結(jié)構(gòu)、包裹體結(jié)構(gòu)。礦石中鐵礦物以磁鐵礦為主,赤鐵礦少量,褐鐵礦、黃鐵礦及磁黃鐵礦微量;脈石礦物以石英為主,其次是云母類礦物、閃石類礦物,綠泥石、方解石、菱鐵礦、白云石等少量。鐵礦物嵌布粒度平均49.86μm,脈石礦物嵌布粒度平均51.07μm。原礦主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,鐵物相分析結(jié)果見表2。
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由表1可見,原礦鐵品位為29.31%,主要脈石成分為二氧化硅,其次是三氧化二鋁,有害雜質(zhì)硫、磷含量很低,礦石屬高硅貧鐵低硫磷酸性礦石。
由表2可見,原礦中的鐵以磁性鐵為主,含量為23.21%,鐵分布率為79.19%,是主要回收對象;其次是赤褐鐵,含量為3.50%,鐵分布率為11.94%;碳酸鐵和硅酸鐵總含量為2.60%,總鐵分布率為8.87%。
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選礦廠采用兩階段磨礦弱磁選—細篩篩分—中礦再磨再選流程,選礦廠共有5個生產(chǎn)系統(tǒng),原礦處理量約1 100萬t/a,產(chǎn)精礦約395萬t/a,水耗11.83 m3/t原礦。選礦工藝流程見圖1,生產(chǎn)指標見表3。
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由表3可見,現(xiàn)場精礦品位為66.51%、回收率為77.83%,精礦品位略低于工藝要求的66.80%的目標,尾礦品位明顯高于工藝要求的8.80%的目標。
工藝現(xiàn)狀及存在的問題分析以現(xiàn)場流程考查指標為依據(jù)。
現(xiàn)場磨礦作業(yè)的主要技術(shù)指標見表4,分級作業(yè)的主要技術(shù)指標見表5。
3.1.1 一次磨礦分級作業(yè)
一次磨礦入磨產(chǎn)品-12 mm粒級含量95.48%,達到產(chǎn)品粒度要求;一段球磨機平均臺時處理量285.4 t/h,最低278 t/h,最高290 t/h,波動較大;一次磨礦濃度平均80.08%,較適宜;一次分級溢流-200目含量平均53.44%,鐵礦物單體解離度平均60.96%,脈石礦物單體解離度平均38.62%,脈石礦物解離度偏低,因此一次磨礦粒度偏粗,-200目含量應(yīng)提高到60%左右;一次磨礦分級返砂比偏低,為148.45%,應(yīng)提高至200%~300%;總體看,一次磨礦作業(yè)狀態(tài)相對穩(wěn)定,磨礦效率較高。一次分級質(zhì)效率偏低,為25.83%,主要原因是一次旋流器工作壓力較低,為0.056~0.060 MPa,應(yīng)提高到0.08~0.10 MPa,此外,水力旋流器分級作業(yè)狀態(tài)受給礦濃度、給礦壓力、液位高度等多項操作因素的影響,同時也受沉砂嘴直徑等設(shè)備結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響,現(xiàn)場很難同時控制這些影響因素,造成分級效率低。
3.1.2 二次磨礦分級作業(yè)
二次磨礦分級作業(yè)給礦-200目含量52.17%,品位45.10%。二次磨礦作業(yè)存在的主要問題:二次磨礦濃度較低,為53.67%,應(yīng)控制在70%~75%;二次磨礦分級的返砂比偏低,為48.00%,磨礦效率偏低;二次分級溢流-200目含量80.29%,未達到工藝要求的-200目含量85%,鐵礦物單體解離度平均81.54%,脈石礦物單體解離度平均48.44%,礦物單體解離度偏低,對后續(xù)選別指標將產(chǎn)生不利影響。
二次分級旋流器工作壓力較合理,平均分級質(zhì)效率為37.37%,二次分級旋流器給礦濃度偏低,為27.72%,應(yīng)控制在30%~40%。
3.1.3 再磨分級作業(yè)
再磨采用2臺MQY2736型球磨機,給礦為一、二段細篩篩上的混合物(稱中礦),產(chǎn)率68.61%,品位47.22%,-200目含量65.59%。再磨分級作業(yè)的問題:系統(tǒng)處理量較大,所處理的物料為難磨連生體,設(shè)備本身能力不足。磨機處理能力低,造成磨礦效率低,q-200僅為0.282 t/m3h,磨礦效果差;再磨分級給礦濃度平均57.90%,給礦粒度粗、濃度過高,造成分級效果差,分級效率低,分級質(zhì)效率僅為9.44%;再磨分級溢流產(chǎn)品粒度-200目含量71.10%,遠低于工藝要求的-200目含量90%,與給料相比,再磨分級作業(yè)使-200目含量僅提高5.51個百分點,再磨分級溢流鐵礦物單體解離度平均78.82%,脈石礦物單體解離度平均42.08%,鐵礦物和脈石礦物單體解離度均較低,這嚴重制約著后續(xù)選別作業(yè)能力的發(fā)揮,影響流程整體選別效果及最終精礦品位,因此,該選廠要改善工藝運行狀況,首先要解決再磨產(chǎn)品粒度問題。
篩分作業(yè)在流程中起到輔助分級和提質(zhì)的雙重作用,對于保證精礦質(zhì)量至關(guān)重要。
一段細篩給礦-200目含量82.10%,篩下與篩上分配比為44∶56,篩分量效率為55.89%、分級質(zhì)效率為50.34%,表明一段細篩分級效果較好,篩分效率較高;篩下產(chǎn)品-200含量96.12%,-325目含量85.99%,達到粒度要求;給礦品位57.47%,篩下品位64.85%,篩上品位50.81%,提質(zhì)7.38個百分點,提質(zhì)效果明顯。
二段細篩給礦-200目含量72.02%,篩下與篩上分配比為21∶79,篩分量效率為26.64%、分級質(zhì)效率25.68%,表明二段細篩分級效率較低;篩下產(chǎn)品-200目含量95.22%、-325目含量82.47%,未達到產(chǎn)品粒度要求,這必然影響最終精礦品位;給礦品位50.24%,篩下品位63.79%,篩上品位45.56%,提質(zhì)13.55個百分點,提質(zhì)效果顯著??傮w來看,二段細篩給料粒度粗、篩下產(chǎn)率較低、篩上產(chǎn)品產(chǎn)率較高,造成中礦循環(huán)量大,再磨負擔重。
選別作業(yè)主要包括三段磁力脫水和四段弱磁選。
3.3.1 磁力脫水作業(yè)
一段磁力脫水作業(yè)處理二次分級溢流,給礦品位45.10%,精礦品位49.69%、作業(yè)回收率97.68%,尾礦品位9.22%。作業(yè)回收率較高、提質(zhì)4.59個百分點,精礦提質(zhì)幅度偏低,一次磁力脫水精礦品位應(yīng)達55%以上;影響一段磁力脫水作業(yè)提質(zhì)的主要原因是給礦粒度偏粗,礦物解離不充分。
二段磁力脫水作業(yè)處理再磨分級溢流,系統(tǒng)處理量為195.54 t/h,單臺磁力脫水槽處理量為65.18 t/h,超出設(shè)備處理能力(40 t/h)。給礦品位47.22%,精礦品位48.66%、作業(yè)回收率99.35%,回收率較高。作業(yè)提質(zhì)1.44個百分點,二段磁力脫水作業(yè)精礦提質(zhì)幅度很低,尾礦品位也較低,沒有起到應(yīng)有的脫泥提質(zhì)作用。原因有三:一是給礦粒度較粗,礦物解離不充分;二是給礦濃度較高,礦物顆粒難以有效分層;三是設(shè)備超負荷運行。
三段磁力脫水作業(yè)處理一、二段細篩篩下產(chǎn)品。給礦品位64.37%,精礦品位65.93%,尾礦品位10.65%,作業(yè)提質(zhì)1.56個百分點,三段磁力脫水作業(yè)起到了應(yīng)有的提質(zhì)作用;尾礦品位較低,說明還可以脫除更多貧連生體。三段磁力脫水作業(yè)給礦濃度較高,為44.25%,應(yīng)控制在20%~30%。
3.3.2 磁選作業(yè)
一段磁選作業(yè)處理一次分級溢流,實現(xiàn)在粗磨條件下拋棄大量低品位尾礦、減少后續(xù)磨選作業(yè)通過量、降低磨礦能耗的目的。一段磁選作業(yè)給礦品位29.31%,精礦品位45.10%,尾礦品位9.40%,拋尾產(chǎn)率44.23%,該作業(yè)存在的問題是精礦品位略低,尾礦品位偏高,主要原因是給礦粒度粗、礦物單體解離不好,容易造成磁性夾雜。該尾礦在綜合尾礦中權(quán)重較大,品位偏高易造成綜合尾礦品位偏高。
二段磁選作業(yè)處理一段磁力脫水作業(yè)精礦,給礦品位49.69%,精礦品位57.47%、作業(yè)回收率96.34%,尾礦品位10.89%。作業(yè)提質(zhì)7.78個百分點,二段磁選存在的問題是給礦和精礦品位偏低,給礦品位低是由于一段磁力脫水作業(yè)提質(zhì)幅度不夠,進一步可以追溯到二段磨礦細度不夠。
三段磁選作業(yè)處理二段磁力脫水作業(yè)精礦,給礦品位48.66%,尾礦品位15.78%,精礦品位50.24%、作業(yè)回收率98.51%,作業(yè)提質(zhì)1.58個百分點。三段磁選作業(yè)存在的問題是給礦和精礦品位低,尾礦品位高。主要原因:一是上段作業(yè)提質(zhì)幅度不夠;給礦解離度低;三磁給濃度偏高,應(yīng)控制在25%~35%。
四段磁選作業(yè)是處理三段磁力脫水作業(yè)精礦,給礦品位65.93%,尾礦品位16.12%,精礦品位66.51%、作業(yè)回收率99.72%,回收率較高。作業(yè)提質(zhì)0.58個百分點。四磁給濃度合理,為35.17%;四磁精濃度較低,為38.12%,適宜濃度為50%~55%。
精礦主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表6,尾礦鐵物相分析結(jié)果見表7。
由表6可見,精礦品位66.51%,二氧化硅含量6.44%,硫、磷、鋁、等雜質(zhì)含量均較低。
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由表7可見,尾礦中的鐵以赤褐鐵和硅酸鐵為主,磁性鐵含量1.40%,偏高。
(1)由于原礦的性質(zhì)是決定產(chǎn)品指標的核心因素,因此,應(yīng)加強原礦性質(zhì)監(jiān)測,盡力做到合理供礦,穩(wěn)定原礦性質(zhì)。
(2)通過提高一、二段磨礦返砂比,穩(wěn)定磨礦濃度,降低一次分級旋流器給礦濃度,提高一、二次分級效率,提高再磨產(chǎn)品細度、二段細篩給礦細度和篩分效率,減少中礦循環(huán)量,實現(xiàn)磨礦分級工藝參數(shù)優(yōu)化,確保一段分級溢流-200目含量60%以上,二段磨礦分級溢流-200目含量85%以上,再磨分級溢流-200目含量90%以上。
(3)優(yōu)化磁選工藝參數(shù),嚴格控制各段磁選作業(yè)濃度,使之保持在合理的范圍內(nèi),實現(xiàn)既保證選別效果,又兼顧節(jié)水的目標。
(4)磁力脫水槽采用自動控制技術(shù),智能控制處理量、濃度、礦層厚度和產(chǎn)品指標;增加二段磁力脫水作業(yè)設(shè)備臺數(shù),提高處理能力。
(5)建議一段磁選采用較高磁場強度的磁選機,再磨采用塔磨機,四段磁選采用陶洗機,提高裝備水平。
(6)從長遠考慮,建議開展選礦工藝技術(shù)升級研究,力爭實現(xiàn)縮短工藝流程、提高磨選效率和產(chǎn)品指標的目標。
(1)某選礦廠處理的原礦以磁鐵礦為主,赤褐鐵礦等少量,鐵礦物嵌布粒度較細。礦石采用階段磨礦階段弱磁選—細篩篩分—中礦再磨再選工藝流程處理,精礦品位66.51%、回收率為77.83%。
(2)流程考查表明,各磨礦分級產(chǎn)品細度不夠,多產(chǎn)品濃度指標也不合理。因此,應(yīng)強化磨礦分級作業(yè),保證一段磨礦分級溢流-200目含量55%以上,二段磨礦分級溢流-200目含量85%以上,再磨分級溢流-200目含量90%以上;提高二段細篩給礦細度,通過提高篩分效率優(yōu)化篩分產(chǎn)品分配率,減少返砂量;優(yōu)化各選別作業(yè)工藝技術(shù)參數(shù),使設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。
(3)通過工藝優(yōu)化,2022年上半年,在保持精礦品位穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,尾礦品位下降了0.8個百分點,實現(xiàn)了穩(wěn)質(zhì)降尾,減排增產(chǎn)創(chuàng)效的效果。