潘 軍,鄧南陽(yáng),胡春林,周 軍,趙 濱,劉 威
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司長(zhǎng)材事業(yè)部,安徽馬鞍山 243000)
在鋼鐵生產(chǎn)流程中,廢鋼作為可回收的再生資源,相比于傳統(tǒng)長(zhǎng)流程工藝,其CO2排放量降低73%、粉塵排放降低90%、能耗降低59%[1-3]。近年,眾多學(xué)者開(kāi)展了提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比的研究,并取得了較好的應(yīng)用效果。如Manabe 等[4]通過(guò)提升爐內(nèi)碳氧反應(yīng)二次燃燒率及燃燒向熔池的傳熱效率,熔池的碳氧反應(yīng)放熱可提升88.3%以上,有利于提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比;Zhang 等[5]通過(guò)優(yōu)化氧槍噴頭、槍位控制、添加提溫劑等措施,入爐廢鋼比由7.41%提高至13.48%;肖龍?chǎng)蔚萚6]研究了鐵水成分、鐵水質(zhì)量、鐵水溫度、出鋼溫度以及留渣操作等工藝參數(shù)對(duì)廢鋼加入量的影響,通過(guò)采用留渣操作、適當(dāng)提高鐵水溫度、減少輔料消耗以及適當(dāng)降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度等措施,廢鋼比由16.4%提高至21.3%。由此可見(jiàn),隨著廢鋼量增加和廢鋼價(jià)格下降,提高入爐廢鋼比是企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)鐵增鋼、降本增效的重要技術(shù)手段。
馬鞍山鋼鐵股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)馬鋼)現(xiàn)有4座65 t轉(zhuǎn)爐,為保公司鐵鋼平衡,獲得更高利潤(rùn),要求提高廢鋼比。但隨廢鋼比逐步提高,鐵水提供的熱量(物理熱和化學(xué)熱)不滿(mǎn)足轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度控制的要求,需通過(guò)熱補(bǔ)償工藝來(lái)保證轉(zhuǎn)爐冶煉的穩(wěn)定順行。鑒于此,結(jié)合馬鋼現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,研究采用生鐵塊熱補(bǔ)償工藝提高廢鋼比對(duì)轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程的影響,為轉(zhuǎn)爐實(shí)現(xiàn)低成本、高效率冶煉生產(chǎn)提供保障。
實(shí)際生產(chǎn)中,入爐鐵水條件和目標(biāo)鋼水條件是隨冶煉鋼種及冶煉條件隨機(jī)變化的,以普碳鋼Q235B 生產(chǎn)條件為依據(jù),在轉(zhuǎn)爐原有物料平衡和熱平衡的基礎(chǔ)上,進(jìn)行生鐵塊熱效應(yīng)測(cè)算。2020 年1—3 月馬鋼冶煉普碳鋼Q235B 相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1~2,各物料的質(zhì)量熱容如表3[7]、煉鋼溫度條件下反應(yīng)熱效應(yīng)如表4[8]。表中:cs,平均為固態(tài)平均質(zhì)量熱容量;cl或g為液態(tài)或氣態(tài)平均質(zhì)量熱容;q熔為熔化潛熱。
表1 生鐵塊和廢鋼合金元素的成分Tab.1 Composition of alloy elements of pig iron block and scrap
表3 各物料的質(zhì)量熱容Tab.3 Mass heat capacity of each substance
表4 煉鋼溫度條件下的反應(yīng)熱效應(yīng)Tab.4 Reaction heat effect at steelmaking temperature
為方便計(jì)算,參考文獻(xiàn)[9],設(shè)定如下測(cè)算條件:生鐵塊、廢鋼入爐溫度25 ℃,純鐵熔點(diǎn)1 536 ℃;爐氣平均溫度1 450 ℃;金屬中燒損的碳有90%氧化為CO,10%氧化為CO2;爐氣中自由氧的體積分?jǐn)?shù)為0.5%;馬鋼轉(zhuǎn)爐終渣量為90 kg/t 鋼,轉(zhuǎn)爐渣中TFe 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為16%,其中爐渣中w(FeO)=1.35w(Fe2O3);煙塵損失為鋼鐵料量的1.16%,其中w(FeO)=77%,w(Fe2O3)=20%;鋼水收得率為92%;轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)爐渣溫度與鋼水溫度相同;渣中鐵水量為渣量的8%;噴濺鐵損為鐵水量的1%;吹煉過(guò)程轉(zhuǎn)爐熱輻射、對(duì)流、傳導(dǎo)傳熱、冷卻水等帶走的熱量一般占總熱量收入的3%~8%,測(cè)算時(shí)取5%。
以100 kg 生鐵塊為計(jì)算依據(jù),對(duì)加入生鐵塊后轉(zhuǎn)爐熱平衡進(jìn)行測(cè)算,結(jié)果如表5。其中:熱收入項(xiàng)有生鐵塊物理熱、元素氧化放熱及成渣熱、煙塵氧化熱;熱支出項(xiàng)有鋼水物理熱、爐渣物理熱、煙塵物理熱、爐氣物理熱、鐵珠及噴濺金屬物理熱、其他熱損失、富余熱值。
表5 加入生鐵塊后轉(zhuǎn)爐熱平衡測(cè)算結(jié)果Tab.5 Calculation results of converter heat balance after adding pig iron block
鋼水熔點(diǎn)t鋼水計(jì)算公式[10]:
式中:1 536 ℃為純鐵熔點(diǎn);65,5,30,25 ℃分別為C,Mn,P,S 質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加1%時(shí),鋼水熔點(diǎn)的降低值;7 ℃為氣體O,N,H共降低鋼水的熔點(diǎn)。
1 kg廢鋼吸收熱量Q廢鋼計(jì)算公式[11]:
式中:cg為廢鋼固態(tài)質(zhì)量熱容;t熔點(diǎn)為鋼水熔點(diǎn);t初始為廢鋼初始溫度;q熔為廢鋼熔化潛熱;cl為鋼水液態(tài)質(zhì)量熱容;t終點(diǎn)為鋼水終點(diǎn)溫度。
將表2中的相關(guān)數(shù)據(jù)代入式(1),(2),得到1 kg廢鋼冷卻效應(yīng)為1 437.21 kJ,由表5可知100 kg生鐵塊氧化放熱富余熱量為43 511.24 kJ。由此說(shuō)明,廢鋼冷卻效應(yīng)約為等量生鐵塊熔化后氧化放熱富余熱量的1/4。
表2 入爐鐵水、終點(diǎn)鋼水合金元素的成分及溫度Tab.2 Alloy element composition and temperature of molten iron and final molten steel
依據(jù)生鐵塊與廢鋼的熱效應(yīng)測(cè)算結(jié)果,在滿(mǎn)足轉(zhuǎn)爐熱平衡的基礎(chǔ)上,開(kāi)展轉(zhuǎn)爐加入生鐵塊提高廢鋼比冶煉工業(yè)試驗(yàn)。轉(zhuǎn)爐裝入量工藝要求(72±0.5)t,其中鐵水裝入量55.28~61.16 t,廢鋼裝入量9.76~12.42 t,生鐵塊裝入量0~6.87 t,平均廢鋼比17.21%。試驗(yàn)在馬鋼65 t 轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行,吹煉氧槍為4 孔噴頭、供氧強(qiáng)度3.2~3.6 m3·t-1·min-1,氧槍噴頭工藝參數(shù)見(jiàn)表6。轉(zhuǎn)爐主要造渣料技術(shù)指標(biāo):冶金石灰w(CaO)≥85%,w(SiO2)≤3.50%,w(S)≤0.06%,活性度≥250 ML,w(酌減)≤10%;輕燒鎂球w(MgO)≥60%,w(SiO2)≤8%,w(水分)≤2%。
表6 氧槍噴頭工藝參數(shù)Tab.6 Process parameters of oxygen lance nozzle
轉(zhuǎn)爐加入生鐵塊后,因廢鋼和生鐵塊冷卻效應(yīng)不同,冶煉過(guò)程操作將發(fā)生較大變化,對(duì)于供氧壓力和槍位均采用“高-低-高”的控制原則,對(duì)于造渣料采取小批量分批加料原則。圖1 為加入生鐵塊后轉(zhuǎn)爐冶煉操作過(guò)程控制參數(shù)。
圖1 加入生鐵塊后轉(zhuǎn)爐冶煉操作過(guò)程控制參數(shù)Fig.1 Control parameters of converter smelting operation process after adding pig iron block
由圖1可看出:加入生鐵塊后,由于前期熔池溫度低,吹煉初期,需利用大氧壓、低槍位加速熔池硅、錳反應(yīng),快速提升熔池溫度,過(guò)程加入總量的輕燒鎂球和總量1/2 的石灰,隨后多批次少量補(bǔ)充剩余石灰;冶煉中期,C—O 反應(yīng)劇烈,渣中氧化鐵含量迅速降低,通過(guò)提高槍位使渣中氧化鐵含量上升,起到加速石灰熔化和提升熔池成渣速度的作用,進(jìn)而提高鋼渣反應(yīng)界面,加速脫磷;吹煉后期,C—O 反應(yīng)逐漸衰弱,適當(dāng)降低槍位,加強(qiáng)熔池?cái)嚢?,均勻鋼水成分和溫度?/p>
熔池溫度對(duì)廢鋼和石灰熔化有直接的影響。加入生鐵塊后,由于熔池較長(zhǎng)時(shí)間處于低溫低堿度狀態(tài),隨著吹煉過(guò)程中SiO2的聚集,加入轉(zhuǎn)爐內(nèi)石灰表層的CaO 易與SiO2反應(yīng)生成高熔點(diǎn)的2CaO·SiO2,且附著在石灰表面,會(huì)阻礙石灰進(jìn)一步熔化[12-13]。生鐵塊加入量與熔池降溫的關(guān)系如圖2。由圖2可看出:隨著生鐵塊加入量的增加,熔池溫降呈逐漸增大趨勢(shì);當(dāng)生鐵塊加入比例(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)超過(guò)6%時(shí),熔池溫降超過(guò)100 ℃,且下降趨勢(shì)較明顯。李經(jīng)哲等[14]研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)熔池溫度降低100 ℃時(shí),金屬黏度將增加0.18 Pa·s,金屬黏度升高會(huì)降低熔池傳熱、傳質(zhì)速度,進(jìn)而影響吹氧區(qū)熱量向熔池其他部分傳遞的速度。因此,生鐵塊加入比例應(yīng)控制在不超過(guò)鋼鐵料的6%為宜。
圖2 生鐵塊加入量與熔池溫降的關(guān)系Fig.2 Relationship between the amount of pig iron block added and the temperature drop of molten pool
加入生鐵塊后,由于生鐵塊與廢鋼冷卻效應(yīng)存在差異,會(huì)對(duì)熔池升溫速度產(chǎn)生一定的影響。當(dāng)生鐵塊加入比例為5%時(shí),熔池的升溫曲線(xiàn)如圖3。由圖3可看出:生鐵塊加入比例為5%時(shí),冶煉初期爐內(nèi)溫度上升緩慢,這是由于生鐵塊加入后,廢鋼與生鐵塊熔化吸收熔池較多的熱量,前期熔池升溫速度低,碳氧反應(yīng)滯后;吹煉至4 min時(shí),碳成為主要的氧化元素,隨著碳氧反應(yīng)進(jìn)行,熔池?cái)嚢韬蜕郎厮俣燃涌?,熔池底部生鐵塊熔化速度加快,且隨著吹煉的進(jìn)行,生鐵塊熔化后釋放出一定量的碳、硅、磷等發(fā)熱元素氧化放熱,一定程度上有助于熔池溫度的提升[15]。
圖3 生鐵塊加入后熔池溫升曲線(xiàn)Fig.3 Temperature rise curve of molten pool after adding pig iron block
生鐵塊的加入對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制的影響主要表現(xiàn)在吹煉終點(diǎn)磷命中率波動(dòng)大和氧耗增加兩個(gè)方面。生鐵塊加入量對(duì)終點(diǎn)磷命中率、氧耗的影響如圖4。由圖4可看出:隨著生鐵塊加入比例增加,轉(zhuǎn)爐平均終點(diǎn)磷命中率由95.71%逐步下降至89.42%,轉(zhuǎn)爐平均氧耗由49.40 m3/t 逐步升高至51.91 m3/t。這是由于轉(zhuǎn)爐生鐵塊加入量過(guò)大時(shí),吹煉前期溫度低達(dá)不到脫磷合適溫度,中期溫度上升后過(guò)程槍位不易控制,爐渣易返干,進(jìn)而影響脫磷效果;隨著吹煉進(jìn)行,熔池溫度升高,生鐵塊熔化,生鐵塊中碳、硅、錳等元素釋放并參與反應(yīng),導(dǎo)致氧耗增加。
圖4 生鐵塊加入量對(duì)終點(diǎn)磷命中率、氧耗的影響Fig.4 Effect of the amount of pig iron block added on end point phosphorus hit rate and oxygen consumption
馬鋼65 t 轉(zhuǎn)爐總裝入量工藝要求(72±0.5) t,自2020 年3—9 月采用生鐵塊提高廢鋼比冶煉工藝以來(lái),生鐵塊加入比例范圍為0~9.55%,對(duì)應(yīng)廢鋼比為14.94%~23.13%,該工藝對(duì)煉鋼成本的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在節(jié)鐵增鋼及由此帶來(lái)的邊際效益方面[16]。表7為裝入制度、成本、鋼鐵料消耗及綜合經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比。
表7 裝入制度、成本、鋼鐵料消耗及綜合經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比Tab.7 Comparison of loading capacity,cost,steel material consumption and comprehensive economic benefits
由表7 可看出:隨著生鐵塊加入量的增加,噸鋼成本及鋼鐵料消耗指標(biāo)逐步升高,噸鋼成本的增加與鐵水、廢鋼、生鐵塊三者價(jià)格差異有關(guān),鋼鐵料消耗指標(biāo)升高是由于廢鋼比增加,熱量富裕程度下降,冷料用量減少有關(guān);裝入制度不同,噸鋼綜合經(jīng)濟(jì)效益也不同,方案5綜合經(jīng)濟(jì)效益最佳,達(dá)855 元/t鋼,對(duì)應(yīng)的裝入制度為80.85%鐵水+17.27%廢鋼+1.88%生鐵塊。
1)廢鋼冷卻效應(yīng)約為等量生鐵塊熔化后氧化放熱富余熱量的1/4,當(dāng)生鐵塊加入比例超過(guò)6%時(shí),熔池溫降超過(guò)100 ℃,碳氧反應(yīng)滯后,熔池升溫速度降低,對(duì)成渣和廢鋼熔化產(chǎn)生不利影響。
2)生鐵塊加入過(guò)多對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷命中率和氧耗都有一定影響,隨著生鐵塊加入量的增加,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷命中率逐步下降,氧耗逐步升高,需充分考慮冶煉周期對(duì)生產(chǎn)組織的影響。
3)鐵水、廢鋼及生鐵塊的價(jià)格差異導(dǎo)致噸鋼成本發(fā)生變化,且隨著生鐵塊加入量的增加,廢鋼比提高,熱量富裕程度下降,冷料用量減少,鋼鐵料消耗指標(biāo)升高。
4)裝入制度不同,噸鋼綜合經(jīng)濟(jì)效益也不同,在80.85%鐵水+17.27%廢鋼+1.88%生鐵塊的裝入制度條件下,綜合經(jīng)濟(jì)效益最佳,達(dá)855 元/t鋼,與不加鐵塊裝入制度相比,綜合經(jīng)濟(jì)效益增加189~649元/t鋼。