王 靜,席滿意,李峰峰
(1.蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué),甘肅 蘭州 730060 2.蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)
煉油廠生產(chǎn)消耗的能量占原油加工量的4%~8%[1],而常減壓蒸餾裝置又是能耗最大的生產(chǎn)裝置,因此常減壓蒸餾裝置的節(jié)能降耗具有特殊意義,節(jié)省更多的燃料的同時(shí),還給煉廠帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益[3]。
查閱某公司蒸餾裝置2021年各月的綜合能耗及燃料氣單耗,發(fā)現(xiàn)在綜合能耗中,燃料氣能耗占到80%左右,具體見表1。
表1 2021年蒸餾裝置各月的綜合能耗及燃料氣單耗
加熱爐作為裝置消耗燃料的主要設(shè)備,其操作參數(shù)對(duì)燃料能耗有著至關(guān)重要的作用。收集2021年3月1~15日加熱爐的操作參數(shù)與能耗的相關(guān)數(shù)據(jù)于表2,可以看出,排煙溫度高、氧含量大、負(fù)壓大時(shí),燃料氣的能耗明顯增大,加熱爐的操作參數(shù)有待優(yōu)化。
表2 2021年3月1~15日加熱爐的操作參數(shù)與能耗數(shù)據(jù)
換熱終溫即常壓爐的入爐溫度,換熱終溫的高低直接影響加熱爐的燃料氣消耗量。收集2021年8月份常壓爐的換熱終溫與燃料氣能耗的相關(guān)數(shù)據(jù)于表3,可以看出,換熱終溫對(duì)燃料能耗的影響很大,換熱終溫低時(shí),燃料能耗大;換熱終溫高時(shí),燃料能耗低。
表3 換熱終溫與燃料氣能耗的相關(guān)數(shù)據(jù)
工況發(fā)生變化時(shí),加熱爐的工藝參數(shù)沒有進(jìn)行調(diào)整,導(dǎo)致燃料氣的能耗高,進(jìn)而導(dǎo)致裝置的綜合能耗高。通過(guò)正交實(shí)驗(yàn)法,對(duì)影響燃料氣能耗的氧含量、負(fù)壓、排煙溫度、瓦斯壓力等參數(shù)進(jìn)行綜合優(yōu)化。建立因素水平表如表4所示,正交實(shí)驗(yàn)表如表5所示。
表4 因素水平表
表5 正交實(shí)驗(yàn)表
比較9個(gè)實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)率和計(jì)算結(jié)果可知,5號(hào)的組合是最好的,最適宜的參數(shù)為A2、B2、C1、D3,即 氧含量2.0%~2.5%,排 煙 溫度130~140℃,負(fù)壓-20Pa~-50Pa,燃料氣壓力0.36kPa。
3.2.1 影響換熱終溫的流程
初底油從初餾塔底抽出后,經(jīng)初底油泵分2路進(jìn)入初底油換熱系統(tǒng)換熱。一路分別與減三線油、減四線油、常二中油、減渣、常三線油、減四線油換熱;另一路分別與減二中油、減五線油換熱。兩路換熱后的初底油合并再與減渣換熱后,分4路進(jìn)入常壓爐,升溫至360℃左右,進(jìn)入常壓塔進(jìn)料段。
3.2.2 因素優(yōu)化實(shí)驗(yàn)
提高熱源流量,可以提高換熱后的初底油進(jìn)入加熱爐的原料溫度。為了提高常壓爐的入口溫度并保證操作平穩(wěn)且質(zhì)量合格,做了以下實(shí)驗(yàn):
提高減壓一中和減壓二中的回流量,同時(shí)降低減頂?shù)睦浠亓?,以確保減頂?shù)臏囟炔坏陀诠に嚳ㄒ蟮?5℃,且真空度在6.25kPa以下。若在線質(zhì)量?jī)x表檢測(cè)的產(chǎn)品黏度較輕,則提高減壓一中的回流量,適當(dāng)降低二中的回流量;若黏度較重,則可以降低一中的回流量,而提高二中的回流量,以保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。當(dāng)減二中的回流量從200t提高到220t,換熱終溫可由294℃提高到296℃,并可以將減四線的抽出量由45t降低至38t,相應(yīng)地,減壓的渣油量可增大7~8t,換熱終溫可提高1~2℃。
若是減壓三線、減壓四線出產(chǎn)品,當(dāng)在線質(zhì)量?jī)x表檢測(cè)出產(chǎn)品的黏度較輕時(shí),要提高側(cè)線的抽出量,同時(shí)增大減一中的回流量。若測(cè)出的產(chǎn)品黏度較重時(shí),則可提高減二中的回流量,同時(shí)減小減二線的抽出量,以增大渣油量,提高換熱終溫。
從上述實(shí)驗(yàn)可得出結(jié)論:當(dāng)加工量為13000t·d-1,減壓系統(tǒng)的各項(xiàng)指標(biāo)均合格,減壓二中的回流量控制在150t·h-1以上,減壓渣油量控制在100t·h-1以上時(shí),換熱終溫均可達(dá)到290℃以上,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化操作、降低燃料能耗和裝置綜合能耗的目的。
嚴(yán)格實(shí)施優(yōu)化措施后,隨機(jī)收集了裝置2021年9~11月份的燃料氣能耗及裝置綜合能耗的相關(guān)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表6。從表6可看出,實(shí)施優(yōu)化的工藝操作條件后,燃料氣的能耗最小為5.106kgEo·t-1,綜合能耗最小為6.19kgEo·t-1,均值為6.35kgEo·t-1,綜合能耗都小于6.68kgEo·t-1。