劉 準(zhǔn), 廖明夫, 曹茂國, 鄧旺群, 鄭 凱, 楊 海, 趙迎群
(1. 西北工業(yè)大學(xué) 動力與能源學(xué)院,西安 710129;2. 中國航空發(fā)動機集團 沈陽發(fā)動機設(shè)計研究所,沈陽 110015;3. 中國航空發(fā)動機集團 湖南動力機械研究所,湖南 株洲 412002)
滾動體打滑是影響滾動軸承壽命和可靠性的致命因素。航空發(fā)動機中出現(xiàn)的軸承故障往往都與滾動體打滑相關(guān)。引起滾動體打滑的原因有:游隙過大、高速輕載、轉(zhuǎn)速快升或快降、載荷瞬間換向等諸多因素。這些因素在發(fā)動機工作過程中,或多或少都會出現(xiàn)。一旦出現(xiàn)打滑,滾動體與滾道的接觸界面會產(chǎn)生切向載荷,引起滾動體和滾道磨損,軸承溫度升高,易于造成表面劃傷和蹭傷,甚至撕裂和剝落,嚴(yán)重影響軸承的可靠性[1]。因此,研究軸承滾動體打滑的致因、影響以及防止打滑的設(shè)計方法是發(fā)動機研制中的重要課題。
國內(nèi)、外關(guān)于軸承故障診斷以及打滑對軸承的影響開展了大量的研究工作。曹宏瑞等[2]對Jones滾動軸承模型進行了改進,考慮了軸承熱膨脹和內(nèi)圈離心膨脹的影響,對角接觸球軸承進行分析,發(fā)現(xiàn)軸承的剛度隨著轉(zhuǎn)速的升高而降低,導(dǎo)致軸承系統(tǒng)固有頻率的下降。鄭林慶等[3]對高速圓柱滾子軸承的打滑現(xiàn)象進行了試驗分析,提出使用非圓滾道、撓性軸承座和減少滾子數(shù)目的方法可降低軸承的打滑現(xiàn)象。韓靜文等[4-5]分別針對球軸承和圓柱滾子軸承進行了軸承打滑特性研究,得出降低軸承游隙可以有效減弱軸承打滑現(xiàn)象的結(jié)論。鄭向凱等[6]利用子結(jié)構(gòu)模態(tài)綜合法,建立了保持架打滑率計算模型,并認為高速球軸承在打滑率不超過15%的情況下,高速球軸承仍能滿足運行要求。韓勤鍇等[7]采用切片方法處理偏斜滾子與滾道之間的三維線接觸問題,他們認為,在進出承載區(qū)時,軸承會有明顯的打滑現(xiàn)象,增加徑向力和彎矩會降低滾子的最大打滑速度。盧黎明等[8]通過建立圓柱滾子軸承的非線性彈性接觸顯式動力學(xué)模型,研究了滾動軸承打滑現(xiàn)象受剝落故障位置、徑向載荷、內(nèi)圈轉(zhuǎn)速等因素的影響規(guī)律,證明了在相同工況下剝落故障會設(shè)軸承打滑率大幅增加,增大徑向載荷能有效踐行軸承打滑現(xiàn)象,但載荷增加到一定程度后對打滑的抑制效果不明顯。
上述的研究未涉及滾動體打滑所引起的轉(zhuǎn)子熱-構(gòu)耦合效應(yīng),即游隙振蕩現(xiàn)象。在進行帶有共用支承結(jié)構(gòu)雙轉(zhuǎn)子動力學(xué)特性試驗研究中,本文作者發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子試驗器上測得的振動速度和振動位移信號表現(xiàn)出明顯的長周期拍振現(xiàn)象,在試驗器工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),拍振的周期約為15~35 s。隨后,進行了結(jié)構(gòu)、電機驅(qū)動、密封碰摩以及擠壓油膜阻尼器等方面的檢查和驗證,排除了它們引起這一現(xiàn)象的可能性。緊接著,進行了變轉(zhuǎn)速、變滑油溫度、變供油量、改變轉(zhuǎn)子不平衡量等項試驗驗證,同時,測量了軸承外環(huán)溫度。綜合分析測量數(shù)據(jù)和這些因素之間的關(guān)聯(lián),最后確證,這一長周期振蕩現(xiàn)象是由游隙過大,導(dǎo)致滾動體打滑,產(chǎn)生熱-構(gòu)耦合效應(yīng)所引起的。在進一步的文獻調(diào)查時,發(fā)現(xiàn)曾供職于GE的麻省理工研究員Ehrich[9]在2008年的專業(yè)經(jīng)歷回顧中,簡單地描述這一現(xiàn)象于20世紀(jì)60年代曾經(jīng)出現(xiàn)在GE的發(fā)動機試車中。具體表現(xiàn)形式是,測得的發(fā)動機振動信號出現(xiàn)長周期(約5 s) 的調(diào)制信號。1993年,佛羅里達大學(xué)Zhang[10]的博士論文也描述了電主軸軸承的類似現(xiàn)象,同時監(jiān)測到了軸承外環(huán)周期為10~20 s的周期性階梯溫升和不穩(wěn)定的功耗增加。這證明,該現(xiàn)象是非偶然現(xiàn)象,能夠復(fù)現(xiàn),只是該現(xiàn)象的機理較為復(fù)雜,在試驗中可能忽視或漏測。2015年,束坤[11]在研究輕載軸承打滑的監(jiān)測技術(shù)時,檢測到了軸承內(nèi)環(huán)階梯式溫度上升,而軸承外環(huán)溫度則為連續(xù)上升的現(xiàn)象。
上述的文獻中,Zhang認為,該現(xiàn)象是多組不同頻率成分疊加構(gòu)成的拍振現(xiàn)象,而Ehrich將這一現(xiàn)象歸結(jié)為可由范登博爾方程描述的松弛振蕩(relaxation oscillation),并建議可通過改變滑油溫度而改變振蕩周期來予以驗證,但此后再無文獻對該現(xiàn)象進行進一步研究和驗證。
本文沿用Ehrich的定義,將這一現(xiàn)象稱為軸承的游隙振蕩(clearance oscillation)。為揭示軸承游隙振蕩的原因,本文針對該現(xiàn)象,利用轉(zhuǎn)子試驗器進行了轉(zhuǎn)速、滑油溫度、不平衡量和冷熱狀態(tài)等因素的影響試驗,并基于試驗結(jié)果對該現(xiàn)象的機理進行了解釋。
出現(xiàn)游隙振蕩現(xiàn)象的轉(zhuǎn)子試驗器如圖1所示,是一套模擬帶共用支承結(jié)構(gòu)的渦軸發(fā)動機模擬試驗器,簡省了葉片結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)子端齒連接結(jié)構(gòu),各支點編號命名情況見圖1。
動力渦輪轉(zhuǎn)子有4個支承:1號、2號、5號和6號支承。動力渦輪轉(zhuǎn)子通過轉(zhuǎn)子前端柔性聯(lián)軸器與驅(qū)動電機相連,在軸向方向通過前端1號支承處深溝球軸承進行定位,1號支承后方為2號支承。此處設(shè)計有擠壓油膜阻尼器,用來降低動力渦輪軸振動。動力渦輪轉(zhuǎn)子后端為兩級動力渦輪盤,為折返式懸臂結(jié)構(gòu),通過動力渦輪短軸與動力渦輪主軸連接。短軸與主軸之間通過花鍵傳扭,花鍵兩端設(shè)計有兩個過盈定位面,保證動力渦輪主軸和動力渦輪短軸定位同心。5號支承位于動力渦輪短軸前端,6號支承位于5號支承后方,5號支承和6號支承外環(huán)均安裝在共用支承結(jié)構(gòu)過渡段的同一彈支內(nèi),5號支承外環(huán)安裝在彈支根部,6號支承外環(huán)安裝在彈支端部,6號軸承處的轉(zhuǎn)靜子結(jié)構(gòu)如圖2所示。燃氣發(fā)生器支承在3號和4號支承上,兩個支承均為帶有擠壓油膜阻尼器的彈性支承。通過前端陶瓷深溝球軸承進行定位,由空心電機驅(qū)動。試驗器各支承所用的軸承參數(shù),如表1所示。
表1 轉(zhuǎn)子試驗器軸承型號和參數(shù)Tab.1 Parameters of simulate rotor system
轉(zhuǎn)子試驗器的動力渦輪轉(zhuǎn)子工作轉(zhuǎn)速范圍為0~5 700 r/min,燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子0~10 000 r/min,試驗器雙轉(zhuǎn)子可以分別獨立運行或以任意轉(zhuǎn)速比例同向運行或反向運行。在工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),動力渦輪轉(zhuǎn)子兩階振型均為轉(zhuǎn)子的純彎曲振型,如圖3所示,動力渦輪轉(zhuǎn)子第一階臨界轉(zhuǎn)速為2 750 r/min;如圖4所示,動力渦輪轉(zhuǎn)子第二階臨界轉(zhuǎn)速為4 788 r/min。此外,工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)還存在一個動力渦輪轉(zhuǎn)子激勵的燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子模態(tài),臨界轉(zhuǎn)速為3 738 r/min。
動力渦輪轉(zhuǎn)子共有4個軸承,而轉(zhuǎn)子總質(zhì)量僅有101 kg,由單個軸承承受的平均重力靜載荷不足300 N,遠遠低于軸承的額定靜載荷。動平衡后,轉(zhuǎn)子在工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),單個軸承承受的離心力和重力產(chǎn)生的動靜載荷之和小于500 N,同樣遠遠小于軸承的額定動載荷。
安裝后,所有軸承對中誤差小于0.05 mm,外環(huán)與軸承座過盈配合0.01~0.02 mm,安裝方式為熱套安裝。動力渦輪轉(zhuǎn)子短軸通過套齒結(jié)構(gòu)與動力渦輪軸連接,傳遞扭矩,套齒前后兩端各設(shè)計有一個過盈量為0.02 mm的過盈配合面,前配合面長度為3 mm,后配合面長度為5 mm。6號軸承內(nèi)環(huán)通過錐面與動力渦輪軸配合,利用壓緊螺母提供軸向壓緊力,將內(nèi)環(huán)壓緊。安裝時,軸向壓緊力矩為107 N·m。安裝到位后,通過T型鎖片鎖緊螺母,防止內(nèi)環(huán)壓緊螺母松動,導(dǎo)致軸承壓緊力減小。轉(zhuǎn)子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,所有零件均通過過盈定位面定位,并采用螺栓法蘭結(jié)構(gòu)拉緊。經(jīng)動平衡后,在不開啟擠壓油膜阻尼器的情況下,按照雙轉(zhuǎn)子設(shè)計轉(zhuǎn)速比運行,轉(zhuǎn)子振動響應(yīng)峰峰值小于140 μm,未發(fā)現(xiàn)失穩(wěn)等轉(zhuǎn)子故障現(xiàn)象。
通過布置在動力渦輪轉(zhuǎn)子和燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器處的光電傳感器測量轉(zhuǎn)子試驗器的工作轉(zhuǎn)速,傳感器型號為P84型可見光光電傳感器。
利用B & K Vibro IN-085型電渦流位移傳感器測量轉(zhuǎn)子振動位移信號。在轉(zhuǎn)子試驗器上,共有6個振動位移測量平面,其中3個在動力渦輪轉(zhuǎn)子上,分別位于動力渦輪轉(zhuǎn)子2號軸承后方轉(zhuǎn)軸處,動力渦輪一級盤處和動力渦輪二級盤處(見圖1)。振動位移傳感器通過固定式傳感器支架安裝在轉(zhuǎn)子盤的水平和豎直方向,動力渦輪軸處傳感器支架實測自振頻率為196 Hz,動力渦輪盤處傳感器支架實測自振頻率為138 Hz,均遠遠高于動力渦輪轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)頻范圍,可以排除工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)傳感器支架的共振。
利用B & K Vibro VS-080型振動速度傳感器測量轉(zhuǎn)子支承的振動速度。在轉(zhuǎn)子試驗上,共有2個振動速度測量平面,分別位于共用支承結(jié)構(gòu)燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子側(cè)擠壓油膜阻尼器外環(huán)和共用支承結(jié)構(gòu)動力渦輪側(cè)鼓筒外壁(見圖1)。為防止與共用支承結(jié)構(gòu)的供油管線干涉,振動速度傳感器安裝在靜子件斜上方兩側(cè)45°處。傳感器安裝平面做銑平處理,采用磁吸安裝傳感器,連接穩(wěn)固。
測試系統(tǒng)為課題組自行研發(fā)的旋轉(zhuǎn)機械振動采集系統(tǒng),分別有整周期采樣和等時間采樣兩種數(shù)據(jù)模式。數(shù)據(jù)分析中,整周期采樣數(shù)據(jù)主要用于增減速數(shù)據(jù)采集,每周期采集256個數(shù)據(jù)點。等時間采樣主要用于穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)采集和與時間相關(guān)的數(shù)據(jù)采集,考慮計算機性能,根據(jù)采樣頻率要求的不同,50 s以內(nèi)的短時間采樣一般采用10 000 Hz定采樣頻率,50~100 s時長的數(shù)據(jù)一般采用5 000 Hz定采樣頻率,100 s以上的數(shù)據(jù)一般采用2 000 Hz定采樣率。
按照如圖5所示的轉(zhuǎn)速變化律,同時運行動力渦輪轉(zhuǎn)子和燃氣發(fā)生器,動力渦輪轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速從0升至3 200 r/min,然后降速至0。在動力渦輪二級盤上所測得的升速幅頻特性如圖6所示,降速幅頻特性如圖7所示。
由圖6和圖7可見,轉(zhuǎn)子幅頻特性與常規(guī)幅頻特性不同,在臨界轉(zhuǎn)速之外的轉(zhuǎn)速區(qū)域,振動幅值近似周期變化。顯見,這與不平衡激勵無關(guān),似與時間或轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)數(shù)相關(guān)。
為排除雙轉(zhuǎn)子之間動態(tài)耦合和干擾,固定動力渦輪轉(zhuǎn)子,單獨運行燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子,所測得的增速振動幅頻特性如圖8所示。顯見,無異?,F(xiàn)象出現(xiàn)。
單獨運行動力渦輪轉(zhuǎn)子,其幅頻特性如圖9所示。結(jié)果表明,在轉(zhuǎn)速域,動力渦輪轉(zhuǎn)子的振幅依然出現(xiàn)近似周期變化的現(xiàn)象。同時也證實,這種振動現(xiàn)象存在于動力渦輪轉(zhuǎn)子,而與燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子無關(guān)。
在轉(zhuǎn)速2 200 r/min處,穩(wěn)定地運行動力渦輪轉(zhuǎn)子,連續(xù)測量轉(zhuǎn)子的振動,結(jié)果如圖10所示。由圖10可見,在穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速下,轉(zhuǎn)子振動表現(xiàn)出長周期振蕩現(xiàn)象,即拍振現(xiàn)象,拍振周期約為25 s。隨著運行時間的增加,振蕩周期有所增長。長周期振蕩現(xiàn)象主要出現(xiàn)在動力渦輪盤端振動信號中,而自由端表現(xiàn)不明顯。
對動力渦輪二級盤處的振動位移信號進行頻譜分析,結(jié)果如圖11所示,轉(zhuǎn)子振動的一倍頻和二倍頻幅值隨著轉(zhuǎn)子運行時間近似周期地變化,出現(xiàn)拍振,即長周期振蕩,而在200 Hz以上的高倍頻基本不發(fā)生變化。拍振周期約為24.2 s,且隨運行時間有所增加。運行時間為100 s時,拍振周期為25.6 s;運行時間為180 s時,拍振周期為28.3 s。為統(tǒng)一起見,本文將拍振稱之為長周期振蕩,或振蕩。
此時,轉(zhuǎn)速未變,轉(zhuǎn)子的質(zhì)量分布沒有改變,即不平衡量沒有變化,因此,轉(zhuǎn)子一倍頻的變化并不是來源于不平衡因素??赡苁禽S承溫度和結(jié)構(gòu)耦合的結(jié)果。
基于上述推論,通過改變軸承的散熱狀態(tài)來改變軸承原有的溫度變化規(guī)律,觀察轉(zhuǎn)子的運行狀態(tài)是否有變化。已確定上述的振蕩現(xiàn)象出現(xiàn)在動力渦輪轉(zhuǎn)子上。因此,僅對動力渦輪轉(zhuǎn)子進行測試和驗證。
在動力渦輪轉(zhuǎn)子上,通過兩路油泵和分油器分配,共有10路供油,其中,每個軸承各具有兩路供油管,兩個擠壓油膜阻尼器各有一路供油管,使用兩臺油泵通過兩個一分五分路器進行分配,一組分路器負責(zé)1號、2號支承及2號支承擠壓油膜阻尼器供油,一組分路器負責(zé)5號、6號支承及6號支承擠壓油膜阻尼器供油。分別單獨拆卸各個軸承的供油管,將供油管通過油嘴直接噴入回油箱,保證其他管路油壓不變。另外,單獨使用一個油泵,為拆下供油管的軸承進行供油,使被測軸承的滑油流量增大2.5倍。在測試1號、2號和5號支承軸承時,轉(zhuǎn)子試驗器的長周期振蕩現(xiàn)象基本保持不變,而改變6號支承處軸承供油流量時,轉(zhuǎn)子長周期振蕩現(xiàn)象基本消失,這說明,6號軸承為故障軸承。
對6號支承的振動速度信號進行分析,分別在振蕩波峰處和波谷處,對信號進行頻譜分析,結(jié)果如圖12所示。在頻譜圖中,除有轉(zhuǎn)頻及其倍頻成分外,還出現(xiàn)了310~450 Hz(8倍頻~11倍頻)的高頻帶,并且在振蕩波峰處的頻譜分量明顯高于振蕩波谷處的頻譜分量。該現(xiàn)象以10倍頻成分最為明顯。6號軸承在2 200 r/min 處的內(nèi)環(huán)特征頻率為386 Hz,外環(huán)特征頻率為310 Hz。頻譜分量與軸承特征頻率成分基本吻合。這進一步說明,6號支承處的軸承是可能存在打滑故障的軸承。
進一步分析轉(zhuǎn)子試驗器各軸承的結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),1號、3號、5號軸承內(nèi)環(huán)為圓柱面,其游隙不受安裝時的壓緊力矩影響僅受軸承座加工過盈量影響,因此游隙基本與其出廠設(shè)計狀態(tài)相同。4號軸承支承轉(zhuǎn)子燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子,燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子為簡支轉(zhuǎn)子,軸承在運行過程中不僅承受不平衡量產(chǎn)生的動載荷,而且承受燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子后端重力產(chǎn)生的靜載荷,總載荷量較大。2號軸承與6號軸承工作條件相似,前方均有一剛性支承,因此這兩處軸承的載荷相對較低。而且,兩者結(jié)構(gòu)也相似均為錐面內(nèi)環(huán)結(jié)構(gòu),其游隙受軸承安裝時的壓緊力影響較大,可能出現(xiàn)游隙較大的現(xiàn)象。2號軸承與6號軸承的區(qū)別在于,2號軸承的直徑小,額定載荷低且供油管路長度短供油流量大,散熱條件和載荷條件更好,而6號軸承直徑大且供油管路長度長供油流量小,散熱條件比2號軸承差。在安裝過程中2號軸承內(nèi)環(huán)鎖緊螺母直徑相對較小螺紋圈數(shù)也小于6號軸承內(nèi)環(huán)鎖緊螺母,因此2號軸承鎖緊螺母的內(nèi)摩擦力矩要小于6號軸承鎖緊螺母。在同等壓緊力矩下2號軸承鎖緊螺母作用在軸承內(nèi)環(huán)上的壓緊力比六號軸承更大游隙更小,因此僅有6號軸承發(fā)生了長周期振蕩現(xiàn)象。
根據(jù)上述分析結(jié)果,可初步判定,轉(zhuǎn)子表現(xiàn)出的長周期振蕩現(xiàn)象可能是所謂的軸承“游隙振蕩”現(xiàn)象,是由滾動體打滑所產(chǎn)生的一種熱-構(gòu)耦合效應(yīng)?!坝蜗墩袷帯钡臋C理是,轉(zhuǎn)子上所用的軸承游隙偏大,轉(zhuǎn)子運行時,振動較大,滾動體打滑,導(dǎo)致軸承溫度隨時間升高,滾動體和內(nèi)、外環(huán)溫度均要升高,但內(nèi)環(huán)、滾動體和外環(huán)溫升不同。當(dāng)滾動體和內(nèi)環(huán)溫升大于外環(huán)時,隨著運行時間增加,滾動體和內(nèi)環(huán)膨脹比外環(huán)快,使游隙逐步減小,轉(zhuǎn)子振動也會逐步減小,滾動體打滑程度逐步降低(滾滑比增大),直至打滑消失,軸承變?yōu)闈L動運行。這時,轉(zhuǎn)子振動達到最小。此后,軸承溫度逐步降低,游隙又開始增大,轉(zhuǎn)子振動也伴隨增加,滾動體又開始逐步打滑,滾動體和軸承內(nèi)、外環(huán)溫度開始增加。到一定時間后,游隙減小,打滑再次消失,轉(zhuǎn)子振動又趨于最小水平。如此循環(huán)往復(fù),就出現(xiàn)了長周期的振蕩現(xiàn)象。相比轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,軸承溫升和溫降過程是一個緩慢的過程。由此機理解釋可見,游隙振蕩的周期和幅度與軸承初始游隙、載荷、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速、滑油溫度和流量等參數(shù)相關(guān)。
針對上述分析,在轉(zhuǎn)子試驗器允許的條件下,對軸承“游隙振蕩”現(xiàn)象進行試驗驗證。
考慮到軸承游隙振蕩是由軸承滾動體的打滑引起的,故優(yōu)先測量軸承的游隙。對6號支承處軸承的游隙進行了測量,取三次測量均值。測量結(jié)果如表2所示。查閱軸承廠商給出的軸承標(biāo)準(zhǔn)安裝游隙值為35~55 μm,實測的軸承實際安裝游隙偏大。該軸承的結(jié)構(gòu)形式為內(nèi)環(huán)錐面,這說明該軸承安裝時內(nèi)環(huán)鎖緊力矩不足或內(nèi)環(huán)錐面可能存在尺寸偏小的情況,檢查試驗記錄,該軸承內(nèi)環(huán)安裝時的鎖緊力矩為107 N·m,與同類型軸承對比,鎖緊力矩偏小,游隙偏大。這為游隙振蕩提供了前提條件。
表2 6號軸承游隙測量結(jié)果Tab.2 Clearance measure result of bearing No.6
分別在轉(zhuǎn)速2 200 r/min,3 200 r/min和4 000 r/min三個轉(zhuǎn)速下,穩(wěn)定地運行動力渦輪轉(zhuǎn)子,連續(xù)測量轉(zhuǎn)子的振動,結(jié)果如圖13所示。由圖13可見,在三個穩(wěn)定轉(zhuǎn)速下,轉(zhuǎn)子振動均表現(xiàn)出長周期振蕩現(xiàn)象。但三個轉(zhuǎn)速下,振蕩周期不同。另外,同一轉(zhuǎn)速下,隨著運行時間的增加,振蕩周期有所增長。根據(jù)實測振動信號分析得到的特征數(shù)據(jù)如表3所列。
表3 不同轉(zhuǎn)速下游隙振蕩的特征Tab.3 The amplitude and period of the oscillation under different rotation speed
表3的數(shù)據(jù)表明,隨著轉(zhuǎn)速增高,振動信號的振蕩周期變長。以下對這一變化規(guī)律進行詳細分析和解釋。
如上所述,“游隙振蕩”是由滾動體打滑引起軸承內(nèi)、外環(huán)溫度變化不協(xié)調(diào)和熱變形不協(xié)調(diào)所致。前提條件是軸承游隙較大。4.1節(jié)已通過實測證實,6號軸承游隙偏大。
轉(zhuǎn)速對內(nèi)、外環(huán)的影響不同。內(nèi)環(huán)旋轉(zhuǎn),離心力的作用會使內(nèi)環(huán)變形,而外環(huán)不旋轉(zhuǎn),不受影響。但在對比試驗中,轉(zhuǎn)子試驗器的轉(zhuǎn)速最高僅為4 000 r/min,由此引起的內(nèi)環(huán)徑向變形與軸承游隙相比,可以忽略不計。但外環(huán)與軸承座過盈配合,并連接至外部結(jié)構(gòu),熱慣性要比內(nèi)環(huán)大得多。外環(huán)與軸承座過盈配合,軸承座的剛度遠大于軸承外環(huán)的剛度。一方面,熱傳導(dǎo)容易,溫升??;另一方面,溫度升高后,由于受到軸承座的約束,外環(huán)熱膨脹也小。因此,內(nèi)環(huán)熱膨脹要比外環(huán)快,膨脹量也大于外環(huán)。
滾動體受到轉(zhuǎn)速的顯著影響。轉(zhuǎn)速越高,離心力越大,滾子越靠緊外環(huán),打滑時,外環(huán)摩擦打滑現(xiàn)象多于內(nèi)環(huán),在外環(huán)上產(chǎn)生的熱量應(yīng)大于在內(nèi)環(huán)上的熱量。因此,轉(zhuǎn)速高時,內(nèi)環(huán)溫度升高要比轉(zhuǎn)速低時慢,內(nèi)環(huán)熱膨脹消除游隙所用的時間就長。由此就造成了游隙振蕩的周期隨轉(zhuǎn)速升高而加長。
同一轉(zhuǎn)速下,隨著轉(zhuǎn)子運行時間的增加,外環(huán)溫度逐漸升高,使得內(nèi)環(huán)溫升要達到消除滾動體打滑所需的時間加長。因此,振蕩周期會隨時間有所增加。其極端情況表現(xiàn)為,轉(zhuǎn)子冷啟動穩(wěn)態(tài)運行時其振蕩周期很短,穩(wěn)定運行一段時間后轉(zhuǎn)子的振蕩周期大幅延長,如圖14所示。
維持其他油路供油不變,改變6號軸承的供油量,分別為小供油流量0.1 L/min和大供油流量0.18 L/min,以驗證供油量對“游隙振蕩”的影響。在2 200 r/min穩(wěn)定轉(zhuǎn)速下,測量轉(zhuǎn)子的振動,結(jié)果如圖15所示。
對比圖15(a)和圖15(b)可知,減小轉(zhuǎn)子供油流量,同樣改變了軸承的打滑生熱和熱變形過程,提取轉(zhuǎn)子信號進行低頻頻譜分析,計算轉(zhuǎn)子振動信號中存在的長周期信號。在0.18 L/min供油流量下,轉(zhuǎn)子盤的時域振動信號如圖15(a)所示。對振動信號進行低頻信號分析,頻譜如圖16所示,長周期振蕩頻率約為0.084 8 Hz。在0.1 L/min的供油流量下,轉(zhuǎn)子的振動信號低頻頻譜如圖17所示,振動信號的長周期振蕩頻率下降到0.033 9 Hz。隨著軸承供油流量的下降,潤滑油對軸承內(nèi)環(huán)的冷卻效果減弱,內(nèi)環(huán)冷卻收縮的相對速度下降,因此,隨著潤滑油流量的下降,熱振蕩周期增長。
改變滑油溫度觀察油溫對軸承游隙振蕩的影響。在0.18 L/min的滑油流量下,利用硅橡膠加熱帶包裹銅制管線對滑油進行加熱,加熱系統(tǒng)位于滑油管線上,與油泵完全獨立。加熱前滑油溫度為28.65 ℃,加熱后加熱段出口處滑油溫度為45 ℃,觀察游隙振蕩現(xiàn)象周期變化情況。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速2 200 r/min,并保持恒定。常溫供油條件下的轉(zhuǎn)子振動信號如圖18所示,對應(yīng)的頻譜信號如圖19所示。加溫供油條件下的轉(zhuǎn)子振動信號如圖20所示,對應(yīng)的頻譜信號如圖21所示。
如圖18和圖20所示,滑油溫度升高后,游隙振蕩周期和振蕩幅值均增加。圖19中突出的頻率成分為0.084 8 Hz;圖21中,最大的低頻成分為0.050 9 Hz。游隙振蕩的周期增長了7.85 s。此外,油溫增加后,除軸承的游隙振蕩現(xiàn)象外,轉(zhuǎn)子振動信號中出現(xiàn)了一組周期約為3 s的振動信號,對比分析低頻頻譜,圖21顯示該信號振蕩頻率約為0.305 Hz。目前,尚未確定該頻率成分的來源。
不平衡量影響試驗共有5個對照組,分別為0,22.42 g·cm,45.22 g·cm,109.25 g·cm和206.91 g·cm。試驗時的轉(zhuǎn)速為2 200 r/min。對照組的試驗結(jié)果如表4所示。試驗結(jié)果表明,隨著不平衡量的增大,振蕩幅值逐漸減小,振蕩周期不斷延長,即轉(zhuǎn)子不平衡量越大振蕩幅值越小。
不平衡量增大,轉(zhuǎn)子作用在軸承上的同步載荷也增大,有利于提高軸承的滾滑比,即會減小軸承打滑率,表4的試驗數(shù)據(jù)符合這一規(guī)律。
表4 不同不平衡量下振蕩幅值和周期Tab.4 The amplitude and period of the oscillation under different unbalance
可以進一步推斷,當(dāng)轉(zhuǎn)子的離心載荷增大到一定值后,轉(zhuǎn)子的振蕩幅值可能會足夠小,振蕩周期可能會無限長,軸承的游隙振蕩現(xiàn)象會消失。
利用變頻器的電機輸出功率顯示功能,記錄在運行過程中轉(zhuǎn)子消耗的功率變化情況。
轉(zhuǎn)子不平衡量為0狀態(tài),轉(zhuǎn)速為2 200 r/min。啟動后連續(xù)運行,轉(zhuǎn)子的功率消耗隨時間的變化如圖22所示。此時,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速保持不變,轉(zhuǎn)子的所有功率消耗都轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)子與空氣、內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及軸承的摩擦消耗。
當(dāng)轉(zhuǎn)子振動由剛開始運行時的短周期波動進入后期的長周期波動后,轉(zhuǎn)子消耗的功率下降了50~80 W。這說明,轉(zhuǎn)子在剛啟動時消耗的功率更多,多消耗的功率轉(zhuǎn)換為了軸承熱量,造成了軸承溫度的上升。隨著軸承內(nèi)環(huán)溫度的增加,軸承游隙減小,打滑現(xiàn)象減弱,轉(zhuǎn)子耗功逐漸減小。
在軸承溫度達到一個較高水平后,維持轉(zhuǎn)子在2 200 r/min穩(wěn)定運行,轉(zhuǎn)子在不平衡量0狀態(tài)下的振動信號和功率消耗如圖23所示,轉(zhuǎn)子在206.91 g·cm 不平衡量下的振動信號和功率消耗如圖24所示。圖23表明,不平衡量0狀態(tài)下,轉(zhuǎn)子的功率消耗同樣具有隨時間變化的長周期波動現(xiàn)象,波動狀態(tài)與轉(zhuǎn)子振動的波動基本一致,波動頻率約為0.04 Hz。當(dāng)轉(zhuǎn)子處于振蕩峰值時轉(zhuǎn)子的功率消耗也較大,轉(zhuǎn)子處于振蕩低谷時轉(zhuǎn)子消耗的功率較小,峰值和谷值處的功率差值約為50 W,均值約為1.18 kW。如圖24所示,在不平衡量206.91 g·cm狀態(tài)下轉(zhuǎn)子振動增大,但振蕩現(xiàn)象幾乎消失。轉(zhuǎn)子的功率消耗以0.125 Hz頻率波動,約為游隙振蕩速度的四倍,均值為1.15 kW,明顯小于不平衡量0狀態(tài)下轉(zhuǎn)子消耗的平均功率。這也間接地驗證了前文中轉(zhuǎn)子不平衡量增大、打滑現(xiàn)象減弱、轉(zhuǎn)子功耗減小的結(jié)論。
在完成上述試驗后,拆解試驗器,取下軸承進行檢查。軸承滾子滾動面微距成像如圖25(a)所示,端面微距成像如圖25(b)所示。軸承滾子滾動面的損傷以擦傷為主,軸承滾子端面無異常磨損,同時,軸承保持架并無明顯磨損,說明軸承滾子在運行過程中不存在偏斜現(xiàn)象。擦傷為打滑所致。
軸承外環(huán)損傷情況如圖26所示。軸承外環(huán)的損傷主要分為安裝劃痕、周向擦傷和點蝕三種損傷。
軸承外環(huán)的引導(dǎo)邊處存在較為明顯的軸承軸向安裝傷痕,安裝傷痕主要集中在軸承外環(huán)引導(dǎo)邊下方,主要原因是軸承內(nèi)、外環(huán)安裝方式為水平安裝,造成了軸承滾子邊緣與引導(dǎo)邊的磨擦。在滾子進入滾道后,由于滾道和滾子上預(yù)先涂抹潤滑脂,軸承滾子沒有在滾道內(nèi)留下明顯的安裝傷痕。
軸承滾道和軸承滾子存在較為明顯的擦傷傷痕,外環(huán)擦傷痕跡相對較為明顯。該擦傷傷痕應(yīng)是由于軸承滾子打滑造成的。滾道擦傷主要集中在滾動范圍的后端。如圖26所示,外環(huán)滾道底部的擦傷帶處出現(xiàn)了深色的類似燒傷痕跡,推測為油膜破裂后,滾子與軸承外環(huán)直接接觸,造成局部溫度過高產(chǎn)生金屬氧化現(xiàn)象。
此外,軸承外環(huán)滾道底部還存在輕微的點蝕損傷,點蝕損傷呈橢圓形和流星形,尺寸最大的點蝕損傷長軸尺寸約為0.34 mm。
根據(jù)軸承滾子前、后端面在滾道上留下的損傷,可以反推得到軸承在運行過程中滾子壓痕相對外環(huán)滾道的位置,如圖27所示。結(jié)合滾子外環(huán)的擦傷情況可見,軸承運行時滾子基本位于滾道中央,軸承安裝狀態(tài)正常。
軸承內(nèi)環(huán)的損傷情況如圖28所示。軸承內(nèi)環(huán)的擦傷遠遠小于軸承滾子和軸承外環(huán),未觀測到明顯的點蝕和燒傷痕跡。這也證實了前文“打滑時,滾子磨蹭外環(huán)多于內(nèi)環(huán)”的結(jié)論。
將轉(zhuǎn)子試驗器軸承替換為新軸承,重新對轉(zhuǎn)子進行動平衡,并進行重復(fù)試驗。此次軸承安裝時,特別將6號軸承的安裝力矩增加至178 N·m,安裝后,軸承游隙約為37 μm。
動平衡后,軸承的游隙振蕩現(xiàn)象重新出現(xiàn),同時,振動響應(yīng)峰峰值最大值增加至130 μm。截取部分減速數(shù)據(jù),進行頻譜分析,結(jié)果如圖29所示。由圖29可見,更換軸承后,轉(zhuǎn)子試驗器的振蕩現(xiàn)象依然出現(xiàn),也表現(xiàn)為轉(zhuǎn)子的一倍頻振動周期振蕩。
在轉(zhuǎn)速2 200 r/min處,不平衡量0狀態(tài)下,測量轉(zhuǎn)子試驗器的穩(wěn)態(tài)振動信號,如圖30所示。軸承的游隙振蕩現(xiàn)象仍然存在,對轉(zhuǎn)子振動信號進行頻譜圖分析,結(jié)果如圖31所示。由圖可見,振動位移信號的長周期振蕩周期約為22 s,振蕩幅值約為20 μm,與第一組軸承出現(xiàn)的游隙振蕩相似,但周期長度縮短了約2.6 s。
由上述重復(fù)試驗結(jié)果可知,減小軸承游隙會減小游隙振蕩的周期。
增大轉(zhuǎn)子的不平衡量至42.18 g·cm,轉(zhuǎn)子的穩(wěn)態(tài)振動信號及其頻譜瀑布圖如圖32和圖33所示。圖示結(jié)果表明,增加不平衡量使軸承載荷增大,軸承游隙振蕩現(xiàn)象消失。此時,轉(zhuǎn)子的不平衡響應(yīng)約為71 μm。對比轉(zhuǎn)子游隙為62 μm測試組的試驗數(shù)據(jù),當(dāng)轉(zhuǎn)子不平衡量增加至206.91 g·cm時,轉(zhuǎn)子軸承的游隙振蕩現(xiàn)象才基本消失,此時,對應(yīng)測點和轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)子的不平衡響應(yīng)約為100 μm。
對比圖31和圖33可見,減小軸承的游隙,雖然不能完全抑制軸承的游隙振蕩現(xiàn)象,但可以降低軸承游隙振蕩現(xiàn)象發(fā)生時的軸承載荷閾值。由此可以推斷,當(dāng)軸承游隙足夠小時軸承游隙振蕩發(fā)生的載荷閾值可能會小于動平衡后轉(zhuǎn)子殘余不平衡量下的載荷,此時,不再會出現(xiàn)軸承的游隙振蕩現(xiàn)象。
本文對轉(zhuǎn)子試驗中發(fā)現(xiàn)的軸承游隙振蕩現(xiàn)象進行了較充分的驗證和分析。上述試驗結(jié)果表明,Ehrich所描述的現(xiàn)象和解釋的機理與本文試驗和驗證結(jié)果基本吻合,但他提出的改變滑油溫度消除該現(xiàn)象的方案僅能夠改變軸承游隙振蕩的周期,但無法從根本上消除軸承游隙振蕩現(xiàn)象。
為與滾動軸承直接關(guān)聯(lián),本文將Ehrich論文中直譯的松弛振蕩改為游隙振蕩。其現(xiàn)象和機理是,轉(zhuǎn)子上所用的軸承游隙偏大,同時載荷較低,轉(zhuǎn)子運行時,滾動體打滑,導(dǎo)致軸承溫度隨時間升高,但內(nèi)環(huán)和外環(huán)溫升不同,熱變形也不協(xié)調(diào)。當(dāng)內(nèi)環(huán)溫升大于外環(huán)時,隨著運行時間增加,內(nèi)環(huán)膨脹比外環(huán)快,使游隙逐步減小,轉(zhuǎn)子振動也會逐步減小,滾動體打滑程度逐步降低(滾滑比增大),直至打滑消失,軸承變?yōu)闈L動運行。這時,轉(zhuǎn)子振動達到最小。此后,軸承溫度逐步降低,游隙再次增大,轉(zhuǎn)子振動也伴隨增加,滾動體又開始逐步打滑。推測軸承在該現(xiàn)象出現(xiàn)時的溫度變化情況與圖34類似,即軸承外環(huán)溫度是連續(xù)變化的,而軸承內(nèi)環(huán)溫度是階梯變化的,因此軸承內(nèi)外環(huán)之間的溫度差實際上是非單調(diào)的波動變化,這種溫度差的非單調(diào)變化可能會造成軸承游隙往復(fù)波動。由此機理解釋可見,游隙振蕩的周期和幅度與軸承初始游隙、載荷、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速、滑油溫度和流量等參數(shù)相關(guān)。
由試驗結(jié)果可得出如下結(jié)論:
(1) 轉(zhuǎn)速越高轉(zhuǎn)子不平衡量對軸承施加的徑向載荷越大,軸承打滑現(xiàn)象減輕,打滑的發(fā)熱量占軸承總發(fā)熱量的比例下降,游隙振蕩周期越長。
(2) 不平衡量增加,游隙振蕩周期加長,幅值減小。轉(zhuǎn)速恒定時,存在一個消除軸承游隙振蕩現(xiàn)象的不平衡量閾值。當(dāng)不平衡量超過該閾值時,軸承游隙振蕩現(xiàn)象不再出現(xiàn)。
(3) 滑油溫度和流量的變化會改變軸承游隙振蕩的周期。較大的滑油流量雖然無法消除軸承打滑現(xiàn)象,但能夠改善軸承的散熱,減小軸承內(nèi)、外環(huán)溫度變化差異,能夠抑制軸承游隙振蕩現(xiàn)象。
(4) 減小軸承游隙能夠減小軸承游隙振蕩的周期,也能減小消除游隙振蕩發(fā)生的載荷閾值。
軸承游隙振蕩現(xiàn)象,可能會隨軸承的不斷磨損而逐漸消失,但現(xiàn)象減弱或消失意味著軸承滾道內(nèi)發(fā)生了嚴(yán)重的磨損。從另一角度看,較粗糙的滾道表面可能會增加軸承的滾滑比,有利于抑制軸承游隙振蕩現(xiàn)象的發(fā)生。