姚博強(qiáng),呂雪源,李 浩,陳 蕾,王 祥
(1.中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司,北京 100102; 2.中國建筑一局(集團(tuán))有限公司,北京 100161;3.同濟(jì)大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,上海 200092)
為滿足2022年北京冬奧會(huì)國際冰壺比賽的賽事要求,需要將國家游泳中心場館“水立方”原有的游泳場地改造成可以敷設(shè)冰面進(jìn)行冰壺比賽的場地,實(shí)現(xiàn)“水-冰”轉(zhuǎn)換。場館在兩種運(yùn)營模式中進(jìn)行靈活切換,主要面臨兩個(gè)問題:一是場地標(biāo)高差異較大,冰上運(yùn)動(dòng)對場地標(biāo)高平整度要求嚴(yán)苛,局部2m范圍高差小于3mm,整體高差控制在6mm以內(nèi);二是轉(zhuǎn)換工期短,且受場館內(nèi)場地的制約,轉(zhuǎn)換改造過程不能投入大型機(jī)械設(shè)備。為此,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過多方案比選和試驗(yàn)驗(yàn)證,提出了裝配式鋼支撐+預(yù)制混凝土面板組合的改造方案,為冰壺比賽項(xiàng)目順利完賽奠定堅(jiān)實(shí)可靠的基礎(chǔ)。
項(xiàng)目實(shí)踐表明,由于鋼結(jié)構(gòu)架體在標(biāo)高調(diào)節(jié)過程中存在架體間聯(lián)動(dòng)問題,架體需要進(jìn)行多次反復(fù)調(diào)節(jié)才能達(dá)到場地標(biāo)高差的精度要求。為進(jìn)一步提升架體的安拆效率和調(diào)平精度,本文在原方案基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化,增設(shè)了精調(diào)裝置,并對架體連接構(gòu)造進(jìn)行細(xì)部改進(jìn),最后通過架體試驗(yàn)檢驗(yàn)了方案優(yōu)化效果。
為滿足場館功能靈活轉(zhuǎn)換的需求,原設(shè)計(jì)方案采用了高頻焊接鋼結(jié)構(gòu)架體+預(yù)制混凝土面板(以下簡稱面板)的體系。該方案中,架體的鋼立柱、鋼主梁與次梁均為高頻焊接工字型鋼加工而成;鋼立柱與鋼主次梁之間通過高強(qiáng)螺栓連接形成架體的主要受力單元;鋼立柱間借助鋼斜撐與鋼掃地桿通過高強(qiáng)螺栓連接增強(qiáng)架體的整體受壓穩(wěn)定性;最后,面板在鋼次梁上滿鋪,與鋼次梁采用螺栓連接為整體,為上部保溫層鋪設(shè)和后續(xù)制冰工藝提供平整堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)平面,原方案架體單元結(jié)構(gòu)連接如圖1~4所示。
圖1 原方案架體立面1
圖2 原方案架體立面2
圖3 原方案架體平面
圖4 架體頂部預(yù)制面板布置
原方案每根鋼立柱的底部設(shè)置1個(gè)調(diào)節(jié)裝置,用以調(diào)節(jié)架體標(biāo)高。調(diào)節(jié)裝置為頂面為凹球面的鋼底座和底部具有凸球面的六邊形套絲套筒組成的球鉸,套絲筒與鋼立柱底部的螺桿配套使用,如圖5所示。架體和預(yù)制面板安裝完成后,通過正反方向旋轉(zhuǎn)套筒實(shí)現(xiàn)對應(yīng)位置鋼立柱的標(biāo)高升降,從而達(dá)到預(yù)制面板的調(diào)平目標(biāo)。
圖5 柱底調(diào)節(jié)裝置構(gòu)造
原方案架體及面板所有單元間均通過高強(qiáng)螺栓連接,保證了架體安拆過程可周轉(zhuǎn);架體頂部的預(yù)制面板采用密度1 900kg/m3的LC40輕集料混凝土制作,面板尺寸為995mm×995mm×100mm,單塊構(gòu)件自重僅為190kg,是體系中最重的構(gòu)件單元,利用小型吊裝機(jī)械即可完成吊運(yùn)安裝作業(yè)。
在原架體設(shè)計(jì)方案中部分鋼立柱間設(shè)置有鋼斜撐,當(dāng)對這部分鋼立柱底的調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行調(diào)整時(shí),會(huì)聯(lián)動(dòng)影響到周邊區(qū)域鋼立柱的標(biāo)高位置。為滿足頂部預(yù)制面板標(biāo)高差的精度要求,需要對柱底調(diào)節(jié)裝置和鋼立柱之間的連接進(jìn)行反復(fù)調(diào)整,該階段調(diào)節(jié)過程很大程度上影響了架體的安裝效率。
針對架體安拆操作過程中存在的問題,在原方案基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化。保留原方案中所有構(gòu)件單元,進(jìn)行以下優(yōu)化:①在面板與鋼次梁之間增設(shè)精調(diào)裝置,精調(diào)裝置位于面板的4個(gè)角部,通過高強(qiáng)螺栓分別與面板和鋼次梁連接,如圖6~8所示;②將原方案中各部位螺栓連接的圓孔調(diào)整為長圓孔,以增加各桿件之間連接時(shí)的誤差調(diào)整空間,降低鋼斜撐和鋼掃地桿對鋼立柱的聯(lián)動(dòng)約束。
圖6 改進(jìn)后方案架體立面1
圖7 改進(jìn)后方案架體立面2
圖8 頂部精調(diào)裝置布置
優(yōu)化后新增的精調(diào)裝置由3部分組成,分別為上頂托、雙向螺桿與下底托(見圖9)。上頂托端板預(yù)留4個(gè)螺栓孔,孔徑較M16螺栓直徑大6mm,套管四周增設(shè)4個(gè)加勁肋以提高上托板的剛度。雙向螺桿中部為六邊形螺母,上下部分設(shè)置正反向螺紋;根據(jù)設(shè)計(jì)荷載計(jì)算,螺桿外徑為32mm。下底托端板預(yù)留4個(gè)螺栓孔,孔徑較M16螺栓直徑大2mm。上頂托和下底托螺栓孔中心定位參照原方案的預(yù)制面板角部和鋼次梁上翼緣的螺栓孔位置進(jìn)行定位;螺桿和套筒的長度根據(jù)微調(diào)裝置的調(diào)節(jié)幅度和初始旋入深度確定。本方案中,螺桿的初始旋入深度為80mm,標(biāo)高可調(diào)節(jié)幅度為20mm,因此套筒長度和上下側(cè)螺桿長度均按照90mm設(shè)計(jì)考慮。
圖9 精調(diào)裝置構(gòu)造
實(shí)際操作過程中,通過正反向旋轉(zhuǎn)雙向螺桿實(shí)現(xiàn)上頂托和下底托的相對位置變化,從而實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)面板標(biāo)高的目的。按此方案,每塊預(yù)制面板角部由4個(gè)精調(diào)裝置支撐,當(dāng)各精調(diào)裝置上部支承面的標(biāo)高準(zhǔn)確時(shí),可使各預(yù)制面板頂標(biāo)高滿足設(shè)計(jì)要求。
從設(shè)計(jì)理論分析來看,新增的精調(diào)裝置對鋼架體頂部的預(yù)制面板標(biāo)高調(diào)節(jié)效率會(huì)有較大的提升作用;但由于改進(jìn)后的方案較原方案在實(shí)際操作過程中增加了精調(diào)裝置的安裝與拆除工序,則會(huì)增加安拆時(shí)間。由上可知,精調(diào)裝置的增加對于效率提升和總體安拆時(shí)間的影響僅有單一角度定性的分析,但實(shí)際情況如何無法通過分析獲得。為進(jìn)一步明確改進(jìn)后方案的實(shí)際應(yīng)用效果,本文結(jié)合兩種方案進(jìn)行了鋼結(jié)構(gòu)架體的安拆試驗(yàn),通過分別記錄兩種方案下各環(huán)節(jié)的時(shí)間損耗,對安拆效率進(jìn)行定量分析。
本文依據(jù)前面架體設(shè)計(jì)方案,分別加工了鋼結(jié)構(gòu)架體和預(yù)制面板,鋼結(jié)構(gòu)采用Q235B鋼材,預(yù)制面板采用LC40混凝土材料,如表1所示。
表1 架體材料清單
試驗(yàn)地點(diǎn)為天津市武清區(qū)某預(yù)制構(gòu)件加工廠廠區(qū)內(nèi),整個(gè)試驗(yàn)場地劃分2個(gè)區(qū)域:材料堆放區(qū)和試驗(yàn)安裝區(qū)。材料堆放區(qū)用于存放試驗(yàn)所需的全部材料,試驗(yàn)安裝區(qū)用于2種方案的對比安裝作業(yè)。兩區(qū)間隔50m,用于模擬架體材料從堆場到安裝區(qū)域的運(yùn)輸過程。
由于架體頂面安裝了12塊預(yù)制面板,為快速精準(zhǔn)地獲取各面板局部和整體的標(biāo)高平整度情況來指導(dǎo)精調(diào)位置和方向,試驗(yàn)中采用了紅外線動(dòng)態(tài)監(jiān)測技術(shù)+BIM模型渲染顯示的方案。該技術(shù)基于雙目視覺基本原理,通過多臺紅外相機(jī)對特征點(diǎn)位進(jìn)行空間定位的采集標(biāo)定,借助計(jì)算機(jī)程序?qū)Ω鼽c(diǎn)位數(shù)據(jù)進(jìn)行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,進(jìn)而獲取各點(diǎn)位豎向相對坐標(biāo)差值;根據(jù)差值與限值之間的大小關(guān)系,確定超限的位置點(diǎn)位,并將這種超限位置關(guān)系與BIM模型進(jìn)行關(guān)聯(lián),按照超限情況不同對模型采用不同顏色渲染顯示;之后通過調(diào)整對應(yīng)點(diǎn)位精調(diào)裝置,當(dāng)差值降低至限值范圍之內(nèi),對應(yīng)BIM模型中的渲染顏色與周邊一致時(shí),即實(shí)現(xiàn)了平整度的動(dòng)態(tài)調(diào)平監(jiān)測。
2.2.1試驗(yàn)準(zhǔn)備階段
由于預(yù)制面板的標(biāo)高為3.000m,為滿足紅外線監(jiān)測相機(jī)測量距離和角度要求,安裝區(qū)域架體周邊范圍布置了雷亞架,平面尺寸6m×7m,高度5m。雷亞架頂部四周橫梁頂部均勻分布12臺紅外線監(jiān)測相機(jī),用于動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)制面板的標(biāo)高調(diào)節(jié)情況,如圖10所示。
圖10 雷亞架與監(jiān)測相機(jī)布置示意
試驗(yàn)正式開始前,完成紅外線監(jiān)測相機(jī)的初始標(biāo)定,并對安裝架體對應(yīng)的6個(gè)鋼立柱點(diǎn)位進(jìn)行定位放樣。
2.2.2兩次安拆試驗(yàn)流程
為了完整對比兩種方案整個(gè)過程的效率數(shù)據(jù),本文試驗(yàn)按照以下兩個(gè)安拆流程開展。
1)第1次安拆流程 材料運(yùn)輸?shù)綀觥惭b鋼結(jié)構(gòu)架體→鋼結(jié)構(gòu)架體初步調(diào)平→安裝預(yù)制面板→依據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控設(shè)備,通過底部粗調(diào)裝置調(diào)平面板→拆卸預(yù)制面板→拆卸鋼結(jié)構(gòu)架體→材料裝車、退場。
2)第2次安拆流程 材料運(yùn)輸?shù)綀觥惭b鋼結(jié)構(gòu)架體→鋼結(jié)構(gòu)架體初步調(diào)平→安裝頂部精調(diào)裝置→安裝預(yù)制面板→依據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控設(shè)備,通過頂部精調(diào)裝置調(diào)平面板→拆卸預(yù)制面板→拆卸頂部精調(diào)裝置→拆卸鋼結(jié)構(gòu)架體→材料裝車、退場。
2.2.3試驗(yàn)安裝重點(diǎn)過程
1)組建架體初始單元
由于鋼立柱底部為球鉸設(shè)計(jì),單根鋼立柱無法實(shí)現(xiàn)自主站立,因此架體安裝時(shí)首先應(yīng)完成架體初始單元的組建,該階段需要4~5名安裝工人(初始單元即架體可以實(shí)現(xiàn)自主站立時(shí)的最小組成單元),之后可以根據(jù)實(shí)際安裝進(jìn)度需求,在初始單元基礎(chǔ)上安裝其他鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)架體拓展。
2)精調(diào)裝置安裝與調(diào)整
在第2次安裝過程中,鋼次梁安裝完畢后,通過柱底粗調(diào)裝置初步調(diào)平至鋼次梁無明顯視線高低差即可,同時(shí)將所有的精調(diào)裝置調(diào)整到初始旋入深度,之后安裝到鋼次梁上,復(fù)核精調(diào)裝置的上下端板間距不超過3mm,并保證上下端板的邊線投影對正,即可安裝預(yù)制面板。待預(yù)制面板安裝完畢后,通過專用的螺栓扳手,對精調(diào)裝置中部的螺母進(jìn)行左右旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)面板標(biāo)高的精細(xì)化升降。
3)標(biāo)高調(diào)控設(shè)置
預(yù)制面板安裝完畢后,在每個(gè)面板頂面的角部位置粘貼1個(gè)等直徑的紅外線反射小球,通過試驗(yàn)架體四周12臺紅外監(jiān)控相機(jī)實(shí)時(shí)計(jì)算獲取小球位置的標(biāo)高信息,借助計(jì)算機(jī)三維模型的渲染顏色判斷板的標(biāo)高差信息,以此來指導(dǎo)對應(yīng)位置精調(diào)裝置的旋轉(zhuǎn)方向。本次試驗(yàn)標(biāo)高調(diào)控目標(biāo)為每2m范圍局部標(biāo)高差介于±1mm。
基于上述兩種方案下的安裝和拆除流程,本文對各個(gè)子環(huán)節(jié)的安拆耗時(shí)進(jìn)行了記錄、統(tǒng)計(jì)和分析,如表2所示。
表2 安拆過程各環(huán)節(jié)耗時(shí)統(tǒng)計(jì) min
從安裝工效數(shù)據(jù)來看,因增加安裝精調(diào)裝置工序,優(yōu)化后時(shí)長增加5min;調(diào)平階段,優(yōu)化前預(yù)制面板標(biāo)高僅能通過底部粗調(diào)裝置進(jìn)行調(diào)整,由于鋼立柱間存在桿系約束,單一立柱的標(biāo)高調(diào)整會(huì)對周邊產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng),導(dǎo)致各鋼立柱需要進(jìn)行多次反復(fù)調(diào)整才能達(dá)到調(diào)平效果,而優(yōu)化后精調(diào)裝置具有獨(dú)立快速調(diào)節(jié)面板標(biāo)高的功能,不會(huì)對周邊造成影響,數(shù)據(jù)表明該環(huán)節(jié)時(shí)長大幅縮短了35min;綜合來看,優(yōu)化后總時(shí)長較優(yōu)化前減少27.4%,安裝提效顯著。
從拆卸工效數(shù)據(jù)來看,由于存在精調(diào)裝置拆卸的工序,優(yōu)化后時(shí)長增加約3min,占總拆卸時(shí)間的7%。
最后,從整個(gè)安拆試驗(yàn)過程工效對比發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后的方案整體耗時(shí)較優(yōu)化前縮短了31min,占優(yōu)化前方案對應(yīng)的總時(shí)長為18.9%??梢钥闯?,優(yōu)化后的架體方案可以有效降低架體安拆時(shí)間,提升效率。
1)優(yōu)化前后兩種方案都能實(shí)現(xiàn)預(yù)制面板標(biāo)高平整度<2mm/m的要求。
2)精調(diào)裝置安裝和標(biāo)高調(diào)節(jié)簡便、快捷,占架體安、拆總時(shí)間的4%~5%。
3)改進(jìn)后的架體系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)面板標(biāo)高的獨(dú)立調(diào)整,減少了反復(fù)調(diào)整的時(shí)間,架體安拆效率較原方案提升18.9%;試驗(yàn)結(jié)果證明改進(jìn)后的架體系統(tǒng)具有更好的可操作性。